楊旭濤
(江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司,江蘇 常州 213011)
圖1 QFR480發(fā)電機密封油系統(tǒng)
QFR480發(fā)電機是M701F4型燃汽輪機配套的全氫冷發(fā)電機,采用帶平衡腔室的單流環(huán)式密封瓦,其密封油系統(tǒng)配置真空凈油裝置,由2臺交流主密封油泵、1臺直流事故密封油泵供油;密封油回油管路上配置了循環(huán)密封油箱、帶有旁路的浮子式排氫調(diào)節(jié)油箱。該系統(tǒng)構(gòu)成復(fù)雜,在運行方式切換及控制調(diào)整不當時極易造成發(fā)電機進油,導致發(fā)電機絕緣腐蝕、老化;同時,發(fā)電機進油往往伴隨機組潤滑油箱油位突降,威脅機組安全。本文收集國內(nèi)同類型機組發(fā)電機進油案例并進行分析,提出故障排除方法。
機組密封油系統(tǒng)如圖1所示。密封油是由潤滑油提供的,真空油箱內(nèi)的油經(jīng)密封油泵升壓后進入發(fā)電機兩側(cè)的單流環(huán)密封瓦,單流環(huán)密封瓦由空、氫側(cè)2道密封瓦組成,因此進入密封瓦的油流分成2股,形成了氫側(cè)密封油回油和空側(cè)密封油回油。氫側(cè)回油經(jīng)消泡箱排至排氫調(diào)節(jié)油箱,空側(cè)回油與發(fā)電機軸承潤滑油回油匯集后進入循環(huán)密封油箱,在循環(huán)密封油箱中擴容分離氣體后大部分油回至潤滑油箱,另一部分油作為真空油箱的補油與排氫調(diào)節(jié)油箱的排油匯合后進入真空油箱,形成了密封油循環(huán)[1]。
排氫調(diào)節(jié)油箱上部設(shè)置有回氫管與發(fā)電機相通,在發(fā)電機氫壓作用下,排氫調(diào)節(jié)油箱內(nèi)的浮子閥排油順暢,并維持油位防止跑氫。在發(fā)電機無壓力的情況下,由于排氫調(diào)節(jié)油箱與循環(huán)密封油箱有65 kPa的壓差,同時管道流動存在阻力會引起排氫調(diào)節(jié)油箱出口排油不暢,為避免氫側(cè)回油不暢,在發(fā)電機內(nèi)氣體壓力低于65 kPa時,必須將氫側(cè)回油由排氫調(diào)節(jié)油箱切換至旁路觀察窗進行排油。
某廠發(fā)電機進行氫氣置換,當發(fā)電機氫壓泄至70 kPa時,將排氫調(diào)節(jié)油箱切至旁路運行后,發(fā)電機發(fā)生進油事故,造成潤滑油箱油位下降12.8 mm,估算發(fā)電機進油約330 L。故障象征見表1。
表1 案例1故障象征
由故障象征可以看出,操作人員在發(fā)電機壓力下降至73 kPa、排氫調(diào)節(jié)油箱油位開始上升時,將氫側(cè)回油切換至旁路觀察窗。據(jù)操作人員反映,切換時旁路觀察窗內(nèi)無油,且旁路觀察窗進油門S-79關(guān)閉、出油門S-80在開啟位置,切換操作完成后真空油箱油位開始下降(如圖2所示),操作人員未及時發(fā)現(xiàn)真空油箱油位低報警和消泡箱液位高報警,直至40 min后發(fā)現(xiàn)發(fā)電機漏液監(jiān)測裝置液位高報警,此時發(fā)電機已經(jīng)進油。結(jié)合上述異常象征分析,真空油箱油位持續(xù)下降,表明真空油箱補油不暢,操作人員在切換旁路時,觀察窗內(nèi)沒有油而存在一段氣體,但未引起重視;打開觀察窗進油門S-79后,在真空油箱補油管內(nèi)形成氣阻,一方面影響了真空油箱補油,另一方面影響了氫側(cè)回油,導致氫側(cè)回油不暢,最終造成發(fā)電機進油。
圖2 案例1故障曲線(截圖)
某廠機組檢修后進行發(fā)電機氣密性試驗。在密封油系統(tǒng)投運后發(fā)電機充壓至69 kPa,氫側(cè)回油切換至排氫調(diào)節(jié)油箱后,發(fā)電機發(fā)生進油事故,造成潤滑油箱油位下降30 mm,估算發(fā)電機進油大約750 L。故障象征見表2。
表2 案例2故障象征
由故障象征可以看到,該次事故中真空油箱油位在整個故障期間均正常(如圖3所示)。其補油正常,但消泡箱液位高報警表明氫側(cè)回油不暢,操作人員在約90 min后發(fā)現(xiàn)該報警,但為時已晚,因為發(fā)電機漏液監(jiān)測裝置液位高報警表明發(fā)電機已進油。
通過案例1和2可以看到,兩起發(fā)電機進油事故均發(fā)生在發(fā)電機密封油氫側(cè)回油方式改變,因發(fā)電機壓力變化氫側(cè)回油的排氫調(diào)節(jié)油箱進行切換操作時,消泡箱液位高報警表明氫側(cè)回油不暢,通過故障象征可區(qū)分出發(fā)生氣阻的不同部位,進而采取不同的處理方法。
圖3 案例2故障曲線(截圖)
案例1在排氫調(diào)節(jié)油箱至真空油箱的補油管路發(fā)生氣阻,其象征為真空油箱油位下降,結(jié)合消泡箱液位高報警,此時應(yīng)緩慢開啟真空油箱補油旁路閥S107,利用真空油箱的負壓破壞補油管氣阻,使補油恢復(fù)暢通。需要注意的是,真空油箱正常補油經(jīng)補油閥及油箱內(nèi)噴嘴后進入油箱,流量較小,而補油旁路管直接接至油箱內(nèi),開啟補油旁路閥補油流量偏大,故操作該閥時需緩慢進行,真空油箱油位恢復(fù)正常后即可關(guān)閉補油旁路閥。
案例2發(fā)生的故障,真空油箱油位正常,單純的消泡箱液位高報警,操作人員采取發(fā)電機泄壓并將排氫調(diào)節(jié)油箱切換至旁路操作,切換過程中排氫調(diào)節(jié)油箱油位瞬間波動后消泡箱液位高報警復(fù)歸。上述現(xiàn)象表明,氫側(cè)回油不暢發(fā)生在消泡箱至排氫調(diào)節(jié)油箱管路且產(chǎn)生了氣阻,切換操作使排氫調(diào)節(jié)油箱進油管內(nèi)氣體發(fā)生了擾動,積聚的氣體通過旁路觀察窗至真空油箱補油排走,使得排氫調(diào)節(jié)油箱油位瞬間有波動,而氣阻現(xiàn)象消除后消泡箱液位恢復(fù)正常。該處理方法的缺點是,可能在真空油箱補油管路產(chǎn)生新的氣阻現(xiàn)象,即發(fā)生案例1的情況。正確的處理方法是,緩慢開啟排氫調(diào)節(jié)油箱上方的排放閥S-81,降低排氫調(diào)節(jié)油箱壓力,利用發(fā)生氣阻管路前后的壓差同樣可消除氣阻現(xiàn)象。
本文列舉的發(fā)電機進油案例,均發(fā)生在發(fā)電機內(nèi)氣體壓力不高的時段,要么是發(fā)電機泄壓至零的過程,要么是在發(fā)電機內(nèi)初始建壓期間,且不是設(shè)備原因造成的。因此,要針對密封油系統(tǒng)投運、發(fā)電機開始充壓及排氫調(diào)節(jié)油箱與旁路觀察窗切換操作等方面采取措施,防止由于氫側(cè)回油不暢造成發(fā)電機進油。
密封油系統(tǒng)開始投運時,可用差壓閥的旁路閥對系統(tǒng)進行緩慢充油,待密封油差壓建立正常后再投入差壓閥,防止投運初期氫側(cè)回油量突增造成消泡箱出口處排油不暢[2-3]。
密封油系統(tǒng)閥門配置應(yīng)正確。正常運行時,排氫調(diào)節(jié)油箱的回氫閥S-127應(yīng)常開,確保發(fā)電機與排氫調(diào)節(jié)油箱壓力平衡;旁路觀察窗進油門S-79常開、出油門S-80關(guān)閉,旁路觀察窗需保持可見油位。
根據(jù)QFR480發(fā)電機密封油系統(tǒng)設(shè)備布置特點,發(fā)電機內(nèi)氣體壓力低于65 kPa時,無論是排氫調(diào)節(jié)油箱還是旁路觀察窗,其滿油位是正常的,此時氫側(cè)回油由發(fā)電機兩端13.0 m平臺處的消泡箱至0 m的排氫調(diào)節(jié)油箱仍能克服位于6.5 m層的循環(huán)密封油箱至排氫調(diào)節(jié)油箱之間的高程差,流至真空油箱,達到動態(tài)平衡,氫側(cè)回油管內(nèi)油位不高于循環(huán)密封油箱的液面高度。盡管如此,考慮油管道及排氫調(diào)節(jié)油箱浮子閥的流動阻力,為安全起見,在發(fā)電機壓力偏低時,仍需通過旁路觀察窗對氫側(cè)回油進行直排操作。此時應(yīng)有專人就地監(jiān)視旁路觀察窗油位,隨發(fā)電機氣體壓力下降,當排氫調(diào)節(jié)油箱出現(xiàn)滿油位時,開啟旁路觀察窗出油門S-80。同理,隨發(fā)電機壓力上升,旁路觀察窗出現(xiàn)可見油位時,應(yīng)及時關(guān)閉旁路觀察窗出油門S-80。這樣,排氫調(diào)節(jié)油箱與旁路觀察窗的切換操作,優(yōu)化為只需操作旁路觀察窗出油門S-80即可。
在密封油投運,發(fā)電機充、泄壓,旁路觀察窗投退操作期間,均要嚴密監(jiān)視消泡箱液位高報警。該報警預(yù)示著氫側(cè)回油不暢,一旦出現(xiàn)報警,結(jié)合案例1和2的處理方法,迅速采取措施,消除管路氣阻現(xiàn)象。因此,保證消泡箱液位開關(guān)動作可靠非常重要,建議在機組檢修時對2只消泡箱液位開關(guān)進行校驗。
另外,從案例1和2故障象征可以看到,發(fā)電機漏液檢測裝置均存在報警延遲。原因在于2個漏液檢測裝置均安裝在遠離發(fā)電機本體的位置,取樣管細而長,管道布置沒有坡度,一旦發(fā)電機漏液,漏液將很快充滿整個漏液取樣口,缸內(nèi)氣體不能及時排出,便在漏液檢測管道內(nèi)形成氣阻,漏液不能順利流到檢測油缸,造成報警失效。因此,需放大取樣管管徑,增加取樣管道布設(shè)坡度,保證油流通暢,使取樣管內(nèi)不形成氣阻。
一般氫冷發(fā)電機進油有兩個方面原因:密封瓦配油槽處油壓過高或密封瓦間隙大,壓力油流入發(fā)電機;密封油氫側(cè)回油不暢,消泡箱滿油而溢入發(fā)電機。氫側(cè)回油因與發(fā)電機內(nèi)氫氣直接接觸,氫側(cè)回油管內(nèi)是油、氣混合物,在發(fā)電機內(nèi)氣體壓力偏小造成氫側(cè)回油壓差過低的情況下,由于密封油流量波動、系統(tǒng)運行方式發(fā)生改變等影響因素,在回油管入口和水平管段的小空間內(nèi)極易產(chǎn)生氣阻現(xiàn)象。本文通過QFR480發(fā)電機進油兩個案例分析引起氫側(cè)回油不暢的原因,根據(jù)管道產(chǎn)生氣阻位置不同而采取不同的處理方法,并提出防范措施,希望同類型機組在進行密封油系統(tǒng)投運和發(fā)電機氣體置換時能有所參照。