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        ?214 mm液控可變徑穩(wěn)定器結構原理及應用

        2018-10-08 05:20:16,,,,
        石油礦場機械 2018年5期
        關鍵詞:泵壓液控變徑

        ,,,,

        (中石化華東石油工程公司 江蘇鉆井公司,江蘇 揚州 225261)

        液控可變徑穩(wěn)定器能夠在井下不起鉆情況下改變外徑,實現(xiàn)不同鉆具組合的轉換,達到控制井斜的目的,節(jié)約施工時間,降低鉆井成本[1-6]。20世紀80年代以來,國內(nèi)外開展了大量的研究,先后開發(fā)出了投塞式、遙控式和自控式等類型可變徑穩(wěn)定器,并進行了現(xiàn)場應用[7-10]。在對現(xiàn)有可變徑穩(wěn)定器研究的基礎上,對換位機構、節(jié)流壓力參數(shù)及節(jié)流錐材料等進行了優(yōu)化改進。通過L46-3、S79-2等井的應用,形成了液控可變徑穩(wěn)定器鉆井應用技術。該技術主要采用“單彎螺桿+MWD+可變徑穩(wěn)定器”的鉆具組合方式,結合了“單彎螺桿+MWD”靈活可控和變徑穩(wěn)定器井下外徑可調(diào)的技術優(yōu)勢,定向造斜段采用可變徑穩(wěn)定器小徑狀態(tài),為常用的單彎單穩(wěn)鉆具;當?shù)竭_預定井斜方位后,采用可變徑穩(wěn)定器大徑狀態(tài),轉換為單彎雙穩(wěn)鉆具,繼續(xù)下部長穩(wěn)斜段的鉆進,避免了常規(guī)單彎單穩(wěn)鉆具復合鉆進增斜的問題,從而減少滑動調(diào)整井斜,避免井眼軌跡波動大,節(jié)約起下鉆時間,對促進鉆井提速提效有重要意義。

        1 結構及工作原理

        液控可變徑穩(wěn)定器主要由外筒、芯軸系統(tǒng)、變徑系統(tǒng)、密封系統(tǒng)、活塞系統(tǒng)、換位機構及示位機構等組成,如圖1所示。

        1—外筒;2—上芯軸;3—上密封組合;4—軸承;5—復位彈簧;6—擋圈;7—鎖銷;8—錐體;9—活塞;10—活塞密封;11—螺旋翼片;12—注油孔;13—軸承;14—換位槽;15—換位銷;16—軸承;17—補償活塞;18—下心軸;19—過濾孔;20—下密封組合;21—節(jié)流孔;22—節(jié)流錐;23—調(diào)整片。

        在翼片內(nèi)的活塞有3種工作狀態(tài),即,自由狀態(tài)、伸出狀態(tài)、齊平狀態(tài)。自由狀態(tài)時為停泵期間,活塞比翼片低3 mm?;钊纳炜s是通過換位機構控制的。通過換位機構改進,簡化了結構,提高了換位銷強度、換位成功率及可靠性。當換位環(huán)換位至長槽時,芯軸系統(tǒng)下行距離最大,活塞完全伸出,此時為伸出狀態(tài);當換位環(huán)換位至短槽時,芯軸系統(tǒng)下行距離適中,活塞伸出部分與翼片平齊,此時為齊平狀態(tài),如圖2。

        活塞的工作狀態(tài)可通過示位機構來顯示,當芯軸系統(tǒng)下行,活塞完全伸出時,節(jié)流錐插入節(jié)流孔內(nèi),節(jié)流面積減小,產(chǎn)生壓降,地面立管壓力會升高1~2 MPa,即可判定井下變徑狀態(tài)。只有活塞伸出時,才會產(chǎn)生泵壓增加信號,當活塞不伸出時,通過示位機構處的壓降可以忽略不計。

        活塞的3種工作狀態(tài)轉換過程是:

        1) 自由狀態(tài)Ⅰ。在停泵狀態(tài),由于復位彈簧的作用,使心軸上行,帶動錐體上行,換位銷處于換位機構的“1原位”狀態(tài),斜面將活塞拉回到本體內(nèi)部,活塞為自由狀態(tài),如圖2a所示。

        2) 伸出狀態(tài)Ⅰ。第1次開泵時,液壓力使彈簧壓縮,芯軸下移,換位機構隨之下移并轉動,使換位銷處于換位機構長槽內(nèi),即“2長槽”狀態(tài);同時,心軸帶動錐體下行,活塞被斜面推出本體外,活塞為伸出狀態(tài)(即工作狀態(tài))。由于下芯軸下行,節(jié)流錐進入下心軸內(nèi)孔,使鉆井液流通通道變小,使泵壓上升,如圖2b所示。

        3) 自由狀態(tài)Ⅱ。第1次停泵時,在復位彈簧的作用下,心軸上行帶動錐體上行,換位銷隨之上行并轉動,使換位銷處于換位機構的“1原位”狀態(tài),斜面將活塞拉回到本體內(nèi)部,活塞重回自由狀態(tài),如圖2c所示。

        4) 齊平狀態(tài)。第2次開泵時,液壓力使彈簧壓縮,芯軸再次下移,換位機構隨之下移并轉動,使換位銷處于換位機構的短槽內(nèi),即 “3短槽”狀態(tài),使心軸下行距離較上次短,使活塞不能伸出翼片體外,處于齊平狀態(tài)。由于下芯軸下行距離較小,節(jié)流錐沒進入下心軸內(nèi)孔,因此鉆井液流通通道不變,泵壓不發(fā)生變化,如圖2d所示。

        5) 伸出狀態(tài)Ⅱ。第2次停泵后,第3次開泵時,換位機構的換位銷又換位到長槽內(nèi),活塞伸出,如圖2b所示。

        圖2 可變徑穩(wěn)定器不同工作狀態(tài)示意

        因此,變徑穩(wěn)定器每進行開停泵1次,工作狀態(tài)切換1次,按照“a—b—c—d”的方式無限循環(huán)?;钊倪\動規(guī)律如表1。

        表1 開停泵與活塞狀態(tài)對應關系

        2 主要技術參數(shù)

        遙控液壓可變徑穩(wěn)定器主要參數(shù)如表2。

        3 常用鉆具組合

        通過對鉆具組合中不同位置變徑穩(wěn)定器外徑的控制,可在不起鉆情況下,實現(xiàn)不同力學性質(zhì)鉆具組合之間的相互轉換,提高施工速度。以?215.9 mm井眼使用單彎單穩(wěn)與單彎雙穩(wěn)鉆具組合轉換為例,鉆具組合:?215.9 mm鉆頭+?172 mm螺桿(帶?212 mm穩(wěn)定器)+?202 mm~?214 mm可變徑穩(wěn)定器+?159 mm鉆鋌6根+?127 mm鉆桿,結構示意如圖3。

        表2 適用于?215.9 mm井眼液控可變徑穩(wěn)定器主要參數(shù)

        1—鉆頭; 2—螺桿(帶穩(wěn)定器);3—變徑穩(wěn)定器;4—鉆鋌;5—鉆桿。

        當變徑穩(wěn)定器工作外徑最大時(活塞伸出),為單彎雙穩(wěn)鉆具,實現(xiàn)復合鉆進穩(wěn)斜;當變徑穩(wěn)定器工作外徑最小時(活塞收縮),為單彎單穩(wěn)鉆具,實現(xiàn)復合鉆進增斜,在滑動鉆進時,提高造斜率。

        其它主要不同鉆具之間的轉換關系如表3。

        表3 可變徑穩(wěn)定器在鉆具中不同位置及控制后的鉆具組合力學特征

        4 應用實例及改進

        4.1 L46-3井

        L46-3井是一口定向開發(fā)井,一開?311.2 mm井眼400 m,二開?215.9 mm井眼3 072 m。軌道類型為直-增-穩(wěn),1 540 m定向。鉆進至2 089.88 m下入可變徑穩(wěn)定器,此時井斜24.96°、方位9.01°。全井鉆井周期19.42 d,鉆機月速為3 375.82 m/(臺·月),全井機械鉆速11.72 m/h。

        1) 井口測試。

        把可變徑穩(wěn)定器連接在方鉆桿下方,開泵排量21.50 L/s,泵壓3 MPa,活塞無法伸出。分析認為是壓降不夠。隨后在下方連接浮閥和螺桿,組合方式:?172 mm單彎螺桿+411×410浮閥+液控可變徑穩(wěn)定器+方鉆桿。開泵排量21.50 L/s,可變徑穩(wěn)定器活塞伸出,泵壓5.2 MPa。停泵,活塞縮回到自由狀態(tài)。再開泵,活塞處于平齊狀態(tài),此時泵壓4.7 MPa,活塞平齊和伸出狀態(tài)壓降0.5 MPa。改變排量,壓差均在0.5 MPa左右。

        2) 井下工作情況。

        井口測試完成后下鉆,鉆具組合:?215.9 mm PDC+430×431脈沖空化射流接頭+?172 mm單彎螺桿+浮閥+液控可變徑穩(wěn)定器+?165 mm定向接頭+?159 mm無磁鉆鋌+?159 mm螺旋鉆鋌+4A11×410+?127 mm加重鉆桿×17根+?165 mm振擊器+?127 mm加重鉆桿+?127 mm鉆桿。由于軌跡控制需要穩(wěn)斜,在井深2 089.88 m時,通過開停泵方式,使變徑穩(wěn)定器活塞處于伸出狀態(tài),使鉆具組合為單彎雙穩(wěn)。鉆進參數(shù):鉆壓60 kN、排量32 L/s,泵壓18.5~19.5 MPa。鉆進至2 242.16 m,發(fā)現(xiàn)方位負漂移,為保證中靶,需滑動增方位。把變徑穩(wěn)定器活塞調(diào)制平齊狀態(tài),轉為“單彎單穩(wěn)”組合,進行滑動扭方位。鉆進參數(shù):鉆壓60 kN、排量32 L/s,泵壓18.0~19.0 MPa。鉆進至2 345.97 m起鉆,起出可變徑穩(wěn)定器,外觀完好。

        3) 試驗結果分析。

        液控變徑穩(wěn)定器使用井段2 089.88~2 345.73 m,進尺255.85 m,工作時間87.92 h。所鉆井段軌跡變化如表4。

        表4 L46-3井使用變徑穩(wěn)定器井身軌跡變化情況

        2 089.88~2 242.16 m井段變徑穩(wěn)定器活塞伸出狀態(tài),進尺152.28 m,穩(wěn)斜效果較好,井斜基本不變。在2 213.89~2 242.16 m井段,方位角減小了2.10°,需增方位,同時適當增井斜。2 242.16~2 345.73 m井段,變徑穩(wěn)定器活塞處于平齊狀態(tài),進尺103.57 m,期間滑動調(diào)整3次,累計滑動進尺25.85 m,井斜從24.96°增到26.72°;方位角從7.0°增到10.50°,滑動調(diào)整效果明顯。

        4) 節(jié)流參數(shù)優(yōu)化。

        經(jīng)試驗,該工具較好地控制了軌跡,存在的主要問題是:伸出與縮進的泵壓差別偏小,對井下處于何種狀態(tài)難以判斷。對工具進行了改進,主要是增加示位機構的調(diào)節(jié)片,減小節(jié)流錐與節(jié)流孔之間間隙,從原來63.9 mm減小到37.8 mm,節(jié)流面積由原來的722.4 mm2減少到578.79 mm2,節(jié)流壓力增加到1.5~2.0 MPa。改進前后效果如圖4。

        圖4 示位機構改進示意

        4.2 S79-2井

        對可變徑穩(wěn)定器進行節(jié)流壓力提高改進設計后,在S79-2井進行了應用。該井是一口定向開發(fā)井,一開?311.2 mm井眼370 m,二開?215.9 mm井眼2 830 m。軌道類型為直-增-穩(wěn),660 m定向。鉆進至822.35 m穩(wěn)斜至井底。鉆井周期18.17 d,鉆機月速3 215.9 m/(臺·月),全井機械鉆速為10.75 m/h。

        1) 井口測試。

        鉆具組合方式:?172 mm單彎螺桿1.25°+遙控液壓可變徑穩(wěn)定器+定向接頭+?159 mm NDC+防濺接頭+方鉆桿。開泵泵排量32 L/s,泵壓8.8~9.8 MPa,停泵后再開泵,排量不變,活塞平齊狀態(tài),泵壓7.3~8.3 MPa,兩次壓差1.5 MPa,差別明顯,活塞伸縮符合設計要求。

        2) 井下工作情況。

        井口測試完成后下鉆,鉆具組合:?215.9 mm PDC+?172 mm單彎螺桿(1.25°)+液控可變徑穩(wěn)定器+?165 mm浮閥+411×4A10(定直)+?159 mm無磁鉆鋌×2根+?159 mm螺旋鉆鋌×2根+4A11×410+?127 mm加重鉆桿×21根+?127 mm鉆桿。下鉆正常,到底后探水泥塞,靜止循環(huán)時,排量32 L/s,泵壓8.7~9.2 MPa,停泵再開泵,同樣排量,泵壓10.4~11.4 MPa,壓差1.7~2.2 MPa,說明可變徑穩(wěn)定器在井下狀態(tài)良好。鉆進時,排量31 L/s,泵壓11.1~11.7 MPa,停泵再開泵,泵壓9.7~10.3 MPa,兩次開泵的壓差1.4 MPa。370~660 m直井段和660~822.35 m定向段,不需要變徑穩(wěn)定器工作,鉆進時把變徑穩(wěn)定器活塞調(diào)到平齊狀態(tài),期間在井深780 m發(fā)生井漏,采用隨鉆堵漏,從前后兩次開泵泵壓變化情況看,變徑穩(wěn)定器在井下狀態(tài)正常。822.35 m進入穩(wěn)斜段,把可變徑穩(wěn)定器活塞調(diào)到伸出狀態(tài),鉆至1 110 m,發(fā)現(xiàn)前后兩次開泵泵壓差值減小到0.5 MPa,同時,由于鉆遇輝綠巖需換鉆頭,起鉆后變徑穩(wěn)定器外觀完好。

        3) 試驗結果分析。

        液控變徑穩(wěn)定器使用井段370~1 110 m,進尺740 m,工作時間124.75 h,所鉆井段軌跡變化如表5。

        在井深660~822.35 m定向段,進尺162.35 m,7次滑動累計進尺70.50 m,井斜增加至17.80°、方位基本不變。在此期間,可變徑扶正器均可正常工作,壓差比較明顯(大于1 MPa),容易判斷,活塞都處于平齊狀態(tài),由于單彎螺桿上的穩(wěn)定器器直徑為?212 mm,可變徑穩(wěn)定器平齊狀態(tài)的直徑為?202 mm,此井段的造斜效果較好。822.35~1 110 m井段穩(wěn)斜段,均為復合鉆進,保持可變徑穩(wěn)定器活塞處于伸出狀態(tài),在沒有滑動鉆進調(diào)整井斜的情況下,進尺287.65 m,井斜只增加1.44°,增斜率為0.5°/100m,遠小于常規(guī)單彎單穩(wěn)鉆具復合鉆進的增斜率3°/100m~4°/100m,穩(wěn)斜效果較好。

        表5 S79-2井使用變徑穩(wěn)定器井身軌跡變化情況

        4) 節(jié)流錐材料改進。

        拆解變徑穩(wěn)定器后發(fā)現(xiàn),節(jié)流錐被刺壞,導致節(jié)流面積增加,是起鉆前后兩次開泵泵壓差值減小的原因;主要是因金屬材料在長時間高壓沖刷下受損導致。因此,通過優(yōu)選,改用目前抗沖刷效果最好的陶瓷材料,以提高工具的整體壽命,如圖5。

        圖5 改進前金屬節(jié)流錐受損及改進后陶瓷節(jié)流錐效果圖

        5 結論

        1) 液控可變徑穩(wěn)定器可按預定要求順利實現(xiàn)自由、平齊和伸出3種狀態(tài),達到了設計目的。

        2) L46-3、S79-2等井應用表明,液控可變徑穩(wěn)定器連接在定向鉆具的單彎螺桿上方,可實現(xiàn)“單彎單穩(wěn)”和“單彎雙穩(wěn)”鉆具組合在井下的轉換,能夠滿足定向井的軌跡控制要求。

        3) 通過對換位機構、節(jié)流參數(shù)和節(jié)流錐材料的優(yōu)化改進,解決了可變徑穩(wěn)定器的換位穩(wěn)定性差、兩次開泵壓差過小而不易判斷及節(jié)流錐易受損導致的壽命偏短等問題。

        4) 針對當前所鉆井裸眼段長、靶點及軌跡調(diào)整多的特點,在鉆具組合適當位置合理安裝液控可變徑穩(wěn)定器,可節(jié)約因改變鉆具組合引起的起下鉆時間,對促進鉆井提速提效有重要意義。

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