陳 林,匡 芳,周副權(quán),嚴(yán) 輝,王 成
(1.襄陽達(dá)安汽車檢測中心有限公司,湖北 襄陽 441004;2.東風(fēng)汽車公司技術(shù)中心,湖北 武漢 430058)
隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,汽車舒適性越來越受到人們的關(guān)心,其噪聲振動問題日益成為消費者購買汽車時所考慮的因素之一。車內(nèi)轟鳴聲具有壓迫人耳的特點,極易引起駕駛員和乘客的抱怨,因此,若車型開發(fā)過程中出現(xiàn)轟鳴聲問題,必須予以解決。
在車型開發(fā)前期,可以通過修改結(jié)構(gòu)、材料等措施來解決噪聲問題。但是,如果車型處于開發(fā)后期,仍采用上述方法不僅會增大開發(fā)成本,還會延長開發(fā)周期,此時,動力吸振器無疑是一個很好的選擇。動力吸振器具有結(jié)構(gòu)簡單、質(zhì)量小、占用空間小、能有效抑制問題頻率附近振動的特點,已被廣泛應(yīng)用于解決汽車振動噪聲問題。McKillip等[1]在汽車轉(zhuǎn)向盤上加裝了動力吸振器,并通過試驗驗證了該方案有良好的減振效果。郭志軍[2]在某輕型客車的動力總成部件上安裝動力吸振器,很好地抑制了其在垂直方向上的振動。龍巖等[3]設(shè)計了一款動力吸振器安裝在某皮卡車的懸置上,改善了發(fā)動機激勵的傳遞特性。譙萬成等[4]在后懸置支撐梁上安裝動力吸振器,明顯改善了車內(nèi)轟鳴聲問題。
汽車開發(fā)過程中,斷開路徑法和加質(zhì)量塊方法經(jīng)常被用于傳遞路徑鑒別。斷開路徑法是最簡單快速的傳遞路徑鑒別方法,但是,若該路徑無法斷開進(jìn)行試驗,該方法將無用武之地。對于傳遞路徑上的共振問題,通過模態(tài)試驗共振部件相對容易發(fā)現(xiàn),工程上一般通過在共振部件上加質(zhì)量塊的方法避開共振頻率,減小部件響應(yīng),來驗證問題是否與該部件有關(guān);而對于傳遞路徑上部件不存在共振現(xiàn)象這種情況,加質(zhì)量塊難以有效減小部件響應(yīng),該方法也無法運用。
本文運用動力吸振器,成功解決了某乘用車車內(nèi)轟鳴聲問題。同時,針對傳統(tǒng)傳遞路徑查找方法的不足,總結(jié)出一種新的傳遞路徑鑒別方法。
某款自主品牌車在3擋全油門工況下,主觀評價認(rèn)為樣車(4缸發(fā)動機)在轉(zhuǎn)速3600 r/min附近車內(nèi)前排轟鳴聲比較明顯,4800 r/min附近轟鳴聲尤為突出。為進(jìn)一步確認(rèn)問題點,對該樣車進(jìn)行了道路行駛測量試驗,結(jié)果如圖1所示。
試驗結(jié)果表明:發(fā)動機轉(zhuǎn)速在3600 r/min附近,駕駛員右耳處噪聲OA值達(dá)74dB(A),噪聲2階達(dá)86.9dB;4800 r/min左右時,駕駛員右耳處噪聲OA值達(dá)78.7dB(A),其主要貢獻(xiàn)為發(fā)動機2階噪聲,達(dá)91dB,對應(yīng)頻率160 Hz??陀^測量與主觀評價結(jié)果一致,轟鳴聲不能滿足設(shè)定目標(biāo),需改善優(yōu)化。
圖1 駕駛員右耳處噪聲測量值
根據(jù)激勵源-傳遞路徑-響應(yīng)的分析思路,激勵源為發(fā)動機2階激勵,主要傳遞路徑可能為發(fā)動機懸置、傳動軸、排氣管吊耳,響應(yīng)發(fā)聲部件為車身某板件。針對以上轟鳴聲問題,對主要傳遞路徑上的測點進(jìn)行了振動加速度測量,試驗結(jié)果如圖2所示。
圖2 抗扭拉桿車身側(cè)測點振動圖
從圖2中可以看出發(fā)動機抗扭拉桿車身側(cè)振動在3 600 r/min、4800 r/min附近出現(xiàn)與車內(nèi)轟鳴聲相對應(yīng)的峰值。鑒于以上結(jié)果,推斷造成轟鳴聲的原因有以下可能:①抗扭拉桿在3600 r/min(2階對應(yīng)頻率120 Hz)、4800 r/min(2階對應(yīng)頻率160 Hz)附近隔振率較差,該頻率附近的振動未能得到有效衰減;②抗扭拉桿存在120 Hz、160 Hz的固有頻率而發(fā)生共振,將振動放大而傳至車身。
通過對抗扭拉桿進(jìn)行隔振率和固有頻率分析,進(jìn)一步鎖定導(dǎo)致該車車內(nèi)轟鳴聲問題的原因為抗扭拉桿共振,將振動放大并傳遞至車身,抗扭拉桿Z方向固有頻率分析結(jié)果如圖3所示。
綜上所述,解決該車內(nèi)轟鳴聲的最佳方案是提高抗扭拉桿的固有頻率。然而,鑒于該車型已處于開發(fā)后期,受開發(fā)周期及開發(fā)成本所限,首先考慮采用動力吸振器方案來解決該車型的轟鳴聲問題。
圖3 抗扭拉桿Z方向固有頻率
動力吸振器的基本原理是:在振動物體上附加質(zhì)量彈簧共振系統(tǒng),使附加系統(tǒng)產(chǎn)生一個與主系統(tǒng)相位差180°的振動,從而衰減主系統(tǒng)的振動[5]。
不動點理論是動力吸振器參數(shù)優(yōu)化的基本理論,且考慮到抗扭拉桿由橡膠元件固定,主系統(tǒng)的阻尼應(yīng)該被考慮。文獻(xiàn)[6]給出了考慮主系統(tǒng)阻尼的動力吸振器最優(yōu)參數(shù):質(zhì)量比、最優(yōu)頻率比、最優(yōu)阻尼比,分別由式(1)(2)(3)表示。
式中:m1——主系統(tǒng)的等效質(zhì)量;m2——動力吸振器質(zhì)量,μ越大,吸振效果越好,但考慮到空間和質(zhì)量的限制,其一般取值范圍為0.1~0.3[5];ω1——主系統(tǒng)固有頻率;ω2——動力吸振器固有頻率;ζ1——主系統(tǒng)的阻尼比;ζ2——動力吸振器阻尼比。
根據(jù)動力吸振器理論分析可知,設(shè)計動力吸振器的最優(yōu)基本參數(shù)(質(zhì)量、剛度、阻尼),需首先確定主系統(tǒng)的等效質(zhì)量、頻率、阻尼比。對于單自由度結(jié)構(gòu)阻尼系統(tǒng),其加速度頻響函數(shù)可由式(4)表示[7]。
式中:g——阻尼比;ωn——固有頻率;k——對應(yīng)剛度。由圖3可知,抗扭拉桿固有頻率ωn=160 Hz,根據(jù)半功率法可求得ζ1=g=0.1;當(dāng)ω=ωn時,|H(ω)|=8.3,可計算出k,進(jìn)而計算出主系統(tǒng)等效質(zhì)量m1=1.2 kg。取m2=0.36 kg,并將以上參數(shù)帶入式(2)和式(3),最終求得動力吸振器的頻率、阻尼比分別為ω2=114 Hz、ζ2=0.31。
為快速明確問題原因,并確定最終解決方案,本文先后進(jìn)行了4種方案的試驗驗證,方案具體內(nèi)容詳見表1。
圖4和表2給出了抗扭拉桿安裝動力吸振器前后的FRF結(jié)果。方案1、2和方案4在120 Hz處FRF值減小5dB左右,160 Hz處減小10dB以上,吸振效果明顯;方案3在120 Hz處FRF值僅減小1.1dB,160 Hz處減小5.3dB,吸振效果較差。
表1 試驗方案
圖4 抗扭拉桿安裝動力吸振器前后Z方向固有頻率
表2 抗扭拉桿原點FRF(dB)結(jié)果
圖5為安裝動力吸振器前后駕駛員右耳噪聲OA值。從圖5中可以看出,方案1、2和4中駕駛員右耳噪聲OA值在4200 r/min以上都有一定程度的減小。在4800 r/min附近,方案1減小3.5dB(A),方案2減小3.7dB(A),方案4減小3.0dB(A),以上3個方案在4800 r/min處滿足目標(biāo)要求;此外,方案4中,3600 r/min處駕駛員右耳噪聲OA值也減小了1~2dB(A)。方案3中,安裝動力吸振器前后駕駛員右耳噪聲OA值無明顯變化。
圖6及表3給出了各方案中安裝動力吸振器前后駕駛員右耳噪聲2階結(jié)果。從圖6中可以明顯看出,方案1、2和4中駕駛員右耳噪聲2階在4200 r/min以上都有顯著減小。方案1在4800 r/min處減小5.3dB,可斷定抗扭拉桿是該轟鳴聲的主要傳遞路徑,結(jié)合抗扭拉桿原點FRF結(jié)果,推斷抗扭拉桿共振是導(dǎo)致轟鳴聲的主要原因。方案2、4中的抗扭拉桿(不安裝動力吸振器)和方案3中抗扭拉桿(安裝動力吸振器)并不存在160 Hz固有頻率,但是在4800 r/min處駕駛員右耳噪聲2階仍出現(xiàn)峰值達(dá)90dB,進(jìn)一步斷定抗扭拉桿僅是主要傳遞路徑,即使其不發(fā)生共振,若不能有效地減小其在160 Hz處的響應(yīng),將難以控制4800 r/min處的轟鳴聲。方案2安裝吸振器后在4800 r/min處轟鳴聲減小4.5dB,說明方案2中吸振器安裝位置可行。方案3對4800 r/min處轟鳴聲沒有明顯改善,該結(jié)果表明,不考慮主系統(tǒng)而單獨設(shè)計動力吸振器并沒有意義。方案4中安裝動力吸振器后,4800 r/min處轟鳴聲減小5.8dB,驗證了工程方案的可行性。
表3 車內(nèi)噪聲2階(dB)試驗結(jié)果
此外,方案2和方案4對3600 r/min處轟鳴聲也有明顯改善效果,噪聲2階都減小2.2dB。進(jìn)一步得出結(jié)論:抗扭拉桿也是3600 r/min處轟鳴聲的傳遞路徑,并且可通過安裝動力吸振器來減小該處轟鳴聲。
圖5 各方案安裝動力吸振器前后駕駛員右耳噪聲OA值
圖6 各方案安裝動力吸振器前后駕駛員右耳2階噪聲
鑒于斷開傳遞路徑法和加質(zhì)量塊方法的不足,結(jié)合以上4種方案的分析,本文總結(jié)出一種新的傳遞路徑鑒別方法:即在傳遞路徑(無法斷開進(jìn)行試驗,且未發(fā)現(xiàn)可能共振的部件)上安裝動力吸振器,通過該部件在問題頻率處響應(yīng)變化的大小,來判斷該路徑是否為噪聲振動問題的主要傳遞路徑。
本文針對某車型車內(nèi)轟鳴聲進(jìn)行了問題分析,查找出轟鳴聲的主要傳遞路徑,提出了解決方案,并展開了試驗驗證,成功解決了其車內(nèi)轟鳴聲問題,主要結(jié)論如下。
1)該車型在3600 r/min、4800 r/min附近的車內(nèi)轟鳴聲問題,是由發(fā)動機振動經(jīng)抗扭拉桿傳遞至車身所致,通過在抗扭拉桿上安裝本文方案4中的動力吸振器,可將駕駛員右耳3600 r/min處2階噪聲從87.7 dB減小至85.5dB,4800 r/min處2階噪聲從89.7dB減小至83.9dB。
2)本文總結(jié)出一種傳遞路徑鑒別新方法,即在傳遞路徑上安裝動力吸振器,通過該部件在問題頻率處響應(yīng)變化的大小,來判斷該路徑是否為噪聲振動問題的主要傳遞路徑,該方法可彌補斷開傳遞路徑法和加質(zhì)量塊方法的不足。