周 強(qiáng),劉愛華,劉劍利,許金山
(中國(guó)石化齊魯分公司,山東 淄博 255400)
目前我國(guó)硫化氫選擇性氧化工藝的應(yīng)用伴隨著低濃度酸性氣處理的需求而不斷擴(kuò)大,其中選擇性氧化催化劑主要依靠進(jìn)口,價(jià)格昂貴[1]。在此情況下,2011—2013年中國(guó)石化齊魯分公司研究院開展了硫化氫選擇性氧化催化劑的小試開發(fā),在硫化氫體積分?jǐn)?shù)為1%~3%、氣體體積空速為400~1 600 h-1、反應(yīng)溫度為200 ℃的條件下,開發(fā)的LS -06硫化氫選擇性氧化催化劑作用下的硫化氫的轉(zhuǎn)化率達(dá)到95%以上,硫回收率達(dá)到90%以上,催化劑在物化性質(zhì)和催化性能上達(dá)到或優(yōu)于國(guó)外同類催化劑水平[2]。2014年進(jìn)行了硫化氫選擇性氧化催化劑中試放大生產(chǎn)及在神華寧煤煤炭化學(xué)工業(yè)公司(神華寧煤)甲醇廠6 kta硫回收裝置上的工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn),2015年進(jìn)行了標(biāo)定。
根據(jù)硫化氫選擇性氧化反應(yīng)原理[3],開發(fā)該催化劑的關(guān)鍵是選擇具有良好化學(xué)惰性的催化劑載體,優(yōu)選具有極高硫的選擇性、對(duì)水和過量氧均不敏感的活性組分、適宜的匹配方式、較佳的負(fù)載方式及制備工藝。在實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)研究的基礎(chǔ)上,通過新型載體的開發(fā)、制備工藝及活性組分的優(yōu)化,確定了LS -06催化劑的配方與制備工藝條件。即采用共沉淀法制備TiO2為主體的復(fù)合載體,以Fe和輔助氧化金屬作為活性組分,并添加適量助劑,采用浸漬法制備而成[2]。對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的催化劑分4批次進(jìn)行了物化性質(zhì)分析,表明中試生產(chǎn)的LS -06催化劑的物化性質(zhì)具有較好的制備重復(fù)性,比表面積、孔體積、強(qiáng)度以及堆密度等關(guān)鍵指標(biāo)均達(dá)到國(guó)外同類催化劑水平。
在實(shí)驗(yàn)室評(píng)價(jià)裝置上,對(duì)工業(yè)生產(chǎn)的催化劑進(jìn)行了活性評(píng)價(jià)。采用日本島津GC-2014氣相色譜儀在線分析反應(yīng)器入口及出口氣體中H2S,SO2,O2的含量,采用GDX-301擔(dān)體分析硫化物,采用5A分子篩分析O2含量,柱溫120 ℃,采用熱導(dǎo)檢測(cè)器,以氫氣作載氣,柱后流速25 mLmin。
表1 LS-06催化劑的活性評(píng)價(jià)結(jié)果
從表1可以看出,LS -06催化劑工業(yè)試生產(chǎn)樣品具有良好的催化活性,各批次之間具有較好的重復(fù)性,達(dá)到國(guó)外同類催化劑水平。
LS-06硫化氫選擇性氧化催化劑工業(yè)應(yīng)用試驗(yàn)是在神華寧煤甲醇廠6 kta硫回收裝置上進(jìn)行的。2014年10月30日至11月1日進(jìn)行催化劑裝填,11月2日硫回收裝置開工,11月2—6日完成LS -06催化劑氧化,11月6日裝置運(yùn)行正常。
超級(jí)克勞斯工藝是目前最成功、應(yīng)用最廣泛的選擇性氧化類工藝,既可處理低濃度酸性氣,又可處理常規(guī)克勞斯尾氣。該工藝有兩種類型,分別為超級(jí)克勞斯和超優(yōu)克勞斯[4-5]。超優(yōu)克勞斯是在超級(jí)克勞斯工藝基礎(chǔ)上,通過調(diào)整催化劑及工藝條件,將總硫回收率進(jìn)一步提高。神華寧煤甲醇廠6 kta硫回收裝置采用的是超優(yōu)克勞斯硫回收工藝,裝置工藝流程示意見圖1。
圖1 6kta硫回收裝置工藝流程示意
神華寧煤甲醇廠硫回收裝置一、二、三級(jí)反應(yīng)器和超級(jí)克勞斯反應(yīng)器為組合式反應(yīng)器,4個(gè)反應(yīng)器共用一個(gè)殼體。根據(jù)試驗(yàn)安排,2014年10月30日至11月1日,超級(jí)克勞斯反應(yīng)器由下往上依次裝填Φ6 mm瓷球(高度50 mm)、Φ3 mm瓷球(高度50 mm)、LS-06選擇性氧化催化劑(高度700 mm)及上覆蓋Φ6 mm瓷球(高度50 mm),催化劑裝填示意見圖2。
圖2 催化劑裝填示意
在正常操作條件下,超級(jí)克勞斯催化劑具有非常高的H2S氧化選擇性。然而,新催化劑的非完全氧化飽和態(tài)將會(huì)使得一部分H2S 轉(zhuǎn)化成SO2而不是單質(zhì)硫。因此,首先應(yīng)該對(duì)催化劑進(jìn)行氧化處理以達(dá)到操作要求。該過程操作要求比較苛刻,重點(diǎn)是控制硫化氫含量與穩(wěn)定時(shí)間,具體步驟如圖3所示。
圖3 超級(jí)克勞斯反應(yīng)器開工流程示意
2014年11月6日裝置運(yùn)行正常,表2列出了裝置開工正常后標(biāo)定期間主要操作參數(shù)。
表2 裝置開工后標(biāo)定期間主要操作參數(shù)
圖4 裝置開工后煙氣SO2排放濃度
從圖4可以看出,煙氣SO2排放濃度均低于550 mgm3,達(dá)到裝置設(shè)計(jì)指標(biāo),低于國(guó)家環(huán)保法規(guī)規(guī)定的960 mgm3的排放標(biāo)準(zhǔn)。
在裝置穩(wěn)定運(yùn)行1年后,裝置負(fù)荷穩(wěn)定保持在95%~100%,于2015年11月9—11日,對(duì)裝置運(yùn)行情況進(jìn)行了系統(tǒng)標(biāo)定,裝置標(biāo)定時(shí)間為72 h。
2.5.1 裝置運(yùn)行參數(shù) 標(biāo)定期間,裝置主要操作參數(shù)見表3。從表3可以看出,硫磺裝置各單元運(yùn)行正常,一級(jí)反應(yīng)器溫升93 ℃,二級(jí)反應(yīng)器溫升21 ℃,三級(jí)反應(yīng)器溫度變化不大,超級(jí)克勞斯反應(yīng)器溫升14 ℃,各反應(yīng)器運(yùn)行比較穩(wěn)定,各項(xiàng)參數(shù)均在正常指標(biāo)控制范圍之內(nèi)。
表3 運(yùn)行1年后標(biāo)定期間裝置主要操作參數(shù)
2.5.2 氣體組成分析 標(biāo)定試驗(yàn)期間,硫磺裝置入口酸性氣分析數(shù)據(jù)見表4,從表4可以看出,原料酸性氣H2S濃度比較穩(wěn)定,變化不大。
表4 裝置入口酸性氣分析數(shù)據(jù) φ,%
標(biāo)定期間,硫回收裝置超級(jí)克勞斯反應(yīng)器入、出口氣體組成數(shù)據(jù)見表5。
表5 超級(jí)克勞斯反應(yīng)器入、出口氣體組成 φ,%
從表5可以看出:超級(jí)克勞斯反應(yīng)器入口氣體中H2S體積分?jǐn)?shù)為0.52%,SO2和COS體積分?jǐn)?shù)很低,均保持在0.01%;超級(jí)克勞斯反應(yīng)器出口氣體中H2S體積分?jǐn)?shù)為0.01%,SO2體積分?jǐn)?shù)為0.03%,說明裝置運(yùn)行1年后,H2S轉(zhuǎn)化率較高。
2.5.3 超級(jí)克勞斯反應(yīng)器的分析數(shù)據(jù)計(jì)算 標(biāo)定期間,對(duì)超級(jí)克勞斯反應(yīng)器的運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行了單獨(dú)考核,分別計(jì)算了H2S轉(zhuǎn)化率、選擇性及硫回收率,具體數(shù)據(jù)見表6。
表6 超級(jí)克勞斯反應(yīng)器運(yùn)行數(shù)據(jù)
從表6可以看出,硫化氫轉(zhuǎn)化率為98.08%,硫回收率為91.04%,催化劑表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。
2.5.4 煙氣SO2排放情況 標(biāo)定試驗(yàn)期間,為考察裝置運(yùn)行1年后煙氣SO2排放情況,對(duì)煙氣SO2排放濃度進(jìn)行了在線采集,具體數(shù)據(jù)見圖5。
圖5 標(biāo)定期間煙氣中SO2排放濃度
從圖5可以看出,標(biāo)定期間裝置煙氣SO2排放濃度均低于500 mgm3,達(dá)到裝置設(shè)計(jì)指標(biāo),低于國(guó)家環(huán)保法規(guī)規(guī)定的960 mgm3的排放標(biāo)準(zhǔn)。
目前國(guó)內(nèi)催化劑同類產(chǎn)品基本依靠進(jìn)口,LS-06相比國(guó)外同類催化劑采購成本可降低30%以上。相比較進(jìn)口催化劑,神華寧煤甲醇廠6 kta硫回收裝置本次工業(yè)試驗(yàn)催化劑費(fèi)用只有首次采購所用系列硫回收催化劑費(fèi)用的15%,可為企業(yè)節(jié)約大量外匯。國(guó)內(nèi)使用超級(jí)克勞斯工藝已建成幾十套裝置,該催化劑大規(guī)模推廣將具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
在該催化劑開發(fā)成功基礎(chǔ)上,可以形成新型克勞斯+超級(jí)克勞斯工藝硫回收技術(shù),適用于國(guó)內(nèi)缺少氫源的煤化工或天然氣凈化行業(yè)的硫回收裝置。該技術(shù)相比目前通常使用的克勞斯+還原吸收工藝裝置建設(shè)費(fèi)用可節(jié)約30%,裝置運(yùn)行成本可降低30%,以100 kta的硫磺回收裝置采用克勞斯+還原吸收工藝建設(shè)費(fèi)用為1.5億元計(jì)算,采用新型克勞斯+超級(jí)克勞斯工藝即可節(jié)約建設(shè)成本4 500萬元,該催化劑的開發(fā)成功有助于推動(dòng)硫回收行業(yè)的工藝技術(shù)進(jìn)步。
(1)采用工業(yè)原料,在工業(yè)生產(chǎn)裝置上進(jìn)行了LS -06硫化氫選擇性氧化催化劑的工業(yè)試生產(chǎn),催化劑具有較好的制備重復(fù)性,各項(xiàng)性能達(dá)到或超過國(guó)外同類催化劑水平。
(4)在LS-06催化劑開發(fā)成功基礎(chǔ)上,可以形成新型克勞斯+超級(jí)克勞斯工藝硫回收技術(shù)。該技術(shù)相比目前通常使用的克勞斯+還原吸收工藝裝置建設(shè)費(fèi)用可節(jié)約30%,裝置運(yùn)行成本可降低30%。