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        低壓高滲無水氣井維護(hù)和復(fù)產(chǎn)方法研究

        2018-09-10 06:52:56董宗豪劉永良張澤偉趙小森黃小亮
        關(guān)鍵詞:壓井排液修井

        董宗豪 劉永良 劉 均 張澤偉 唐 力 張 琦 趙小森 黃小亮

        (1. 中國石油西南油氣田分公司川東北氣礦, 四川 達(dá)州 635000; 2. 中國石油西南油氣田分公司勘探開發(fā)研究院, 成都 610041; 3. 重慶科技學(xué)院石油與天然氣工程學(xué)院, 重慶 401331)

        川東地區(qū)石炭系、長興組、飛仙關(guān)組氣藏,存在一批孔隙度為4% ~ 25%、滲透率為5×10-3~20×10-3μm2、天然氣日產(chǎn)量大于10×104m3的高產(chǎn)無水氣井。這批井是氣田穩(wěn)產(chǎn)的核心,所產(chǎn)天然氣均含有H2S和CO2等腐蝕介質(zhì),連續(xù)開采時間已達(dá)10~30 a。井下管柱遭到不同程度的腐蝕,破壞了氣井井筒的完整性[1],直接影響氣井正常生產(chǎn)和氣田的效益開發(fā),及時有效地開展維護(hù)作業(yè)對保障氣井正常生產(chǎn)顯得尤為重要。此外,這批井基本上已進(jìn)入開采中后期,壓力系數(shù)大多低于0.5(甚至更低)[2-3]。在對低壓高滲無水氣井實施壓井時,采用常規(guī)氣井壓井技術(shù)的清水吊灌法壓井,有可能導(dǎo)致惡性井漏,甚至導(dǎo)致嚴(yán)重的產(chǎn)層傷害[4-6],即使壓井成功,后期排液、復(fù)產(chǎn)的難度也會加大[7]。

        近年來,在川東地區(qū)的龍會場、鐵山及其他地區(qū)先后對這類低壓高滲無水氣井進(jìn)行了修井維護(hù)。采用暫堵劑堵漏壓井[8-12]、解堵酸化和壓縮機(jī)向地層注氣復(fù)產(chǎn)技術(shù),修井和復(fù)產(chǎn)的成功率均達(dá)到100%,而且施工周期短,氣井產(chǎn)量均得以不同程度提高。

        1 選井條件分析

        綜合考慮氣井的地質(zhì)特征、開發(fā)特征以及井筒條件、地面集輸條件等因素,擬定維護(hù)目標(biāo)井的基本選井條件:

        (1) 地質(zhì)條件。儲層物性好,滲透率大于5×10-3μm2,孔隙度介于5%~10%。

        (2) 壓力條件。地層壓力系數(shù)小于0.5。

        (3) 井筒條件。油管服役時間大于10 a,或是在油套管腐蝕檢測結(jié)果中發(fā)現(xiàn)有生產(chǎn)管串(油、套管)腐蝕、穿孔等現(xiàn)象,直接影響氣井的正常生產(chǎn),向井筒注暫堵劑時不會發(fā)生油管斷落現(xiàn)象。

        (4) 生產(chǎn)情況。氣井有一定的剩余儲量及較大的開發(fā)潛力,在修井前日產(chǎn)量為5×104~10×104m3,生產(chǎn)壓差小于2 MPa,且不產(chǎn)氣田水。

        (5) 地面工藝條件。地面工藝流程完善,有壓縮機(jī)進(jìn)氣接口,利于快速復(fù)產(chǎn)。

        2 維護(hù)及復(fù)產(chǎn)方案論證

        低壓高滲無水氣井的維護(hù)及復(fù)產(chǎn)方案主要包括暫堵方案、解堵方案和復(fù)產(chǎn)方案。

        2.1 暫堵方案

        為了防止含硫天然氣進(jìn)入井筒甚至竄出地面,以保證施工作業(yè)的安全,一般采用壓井法和封堵法實施暫堵。

        由于低壓高滲無水氣井壓力系數(shù)小于0.5,所以,無論采用何種壓井液,漏失現(xiàn)象均難以避免。漏失的最終結(jié)果必然造成氣層傷害,這對氣井復(fù)產(chǎn)非常不利。因此,不推薦采用壓井法。

        封堵法又分為機(jī)械封堵法和暫堵劑封堵法。機(jī)械封堵法是一種有效的方法,但卻不能滿足管柱起下的技術(shù)要求,因此不適用。那么,暫堵劑封堵法成為此類井封堵作業(yè)的最佳選擇。

        常用的暫堵劑類型[7]有緩交聯(lián)弱凝膠暫堵劑體系、中強(qiáng)度暫堵體系和高強(qiáng)度暫堵體系。其中,高強(qiáng)度暫堵體系具有強(qiáng)度大、耐溫性好、成膠可靠性高等優(yōu)點,可耐140 ℃的高溫,可以與中強(qiáng)度暫堵劑體系相配合,以封堵埋藏深、溫度高、漏失嚴(yán)重的地層。在井筒中該體系能形成類似液體封隔器的膠塞,有效封隔地層流體,在高滲低壓氣井暫堵壓井作業(yè)中效果顯著。

        在此,以暫堵劑的基本配方為基礎(chǔ), 根據(jù)不同低壓氣井的不同參數(shù)(如井深、井溫、井身結(jié)構(gòu)、地層壓力、地層流體等), 提出具有針對性的技術(shù)要求,如暫堵劑的用量、成膠性能、破膠時間的控制、破膠方法的確定等。從滿足施工效果和經(jīng)濟(jì)效益的角度考慮,暫堵劑的用量不宜過多,以防止暫堵劑過多地漏入地層,造成地層傷害。暫堵劑在井筒內(nèi)形成的液柱壓力約高于地層壓力即可。從低壓氣井的暫堵效果情況來看,暫堵劑用量宜控制在10~50 m3。

        2.2 解堵方案

        低壓高滲無水氣井生產(chǎn)壓差小,不產(chǎn)水,所以氣層傷害程度一般并不高。酸化設(shè)計系統(tǒng)包括:儲層傷害評價、 酸化增產(chǎn)措施選擇、 酸液和添加劑的選擇、施工方案設(shè)計、酸化效果評價等。其中,酸液的濃度根據(jù)酸液配方來確定,酸液配方通過室內(nèi)試驗獲得,室內(nèi)試驗包括溶蝕試驗、配伍試驗、緩蝕試驗和巖心傷害試驗。

        酸液用量是根據(jù)處理半徑、油層厚度和油層有效孔隙度來確定:

        V=πR2hφ

        (1)

        式中:V—— 酸液用量,m3;

        R—— 酸化半徑,m;

        h—— 油層厚度,m;

        φ—— 油層有效孔隙度,%。

        其中,h、φ可從井史資料中查得; 酸化半徑R通常根據(jù)實踐經(jīng)驗取值,R應(yīng)大于傷害污染半徑。

        考慮到地面流程恢復(fù)需要一定時間,通常選用有一定緩速能力、作用距離稍長的解堵酸化工藝[13-14],每米解堵距離的酸液用量為1.0~1.5 m3。

        2.3 復(fù)產(chǎn)方案

        常用的低壓井復(fù)產(chǎn)方法有氣舉、液氮氣舉、連續(xù)油管氣舉等[15-16]。這些方法對產(chǎn)水井、低滲井或其他類型井的復(fù)產(chǎn)行之有效,但用于低壓高滲無水氣井的復(fù)產(chǎn)并非有效或經(jīng)濟(jì)。在此推薦的方法是,采用車載壓縮機(jī)向氣層注氣、開井生產(chǎn)。這種方法用于西南油氣田地區(qū)尚屬首例。

        利用車載壓縮機(jī)將高壓天然氣通過油管或套管注入氣層。注氣量應(yīng)確保進(jìn)入井筒或地層的流體被氣體推入地層中,實現(xiàn)注入氣與地層天然氣的有效溝通,從而實現(xiàn)依靠氣層天然氣實現(xiàn)順利排液復(fù)產(chǎn)的目的。根據(jù)多口氣井注氣經(jīng)驗,注氣量一般大于20×104m3即可。當(dāng)完成標(biāo)定注氣量后,停止注氣,由排液管線放空排液或倒入生產(chǎn)流程,實現(xiàn)氣井順利復(fù)產(chǎn)。

        3 應(yīng)用效果分析

        3.1 氣井概況

        以TS11井、LH2井為例,TH11井巖層為云質(zhì)灰?guī)r砂屑巖針孔云巖,LH2井巖層為深灰褐色灰?guī)r鮞灰?guī)r。這2口井均表現(xiàn)出地層壓力系數(shù)低、滲透率大、產(chǎn)氣量高且不產(chǎn)水的地質(zhì)特征,均產(chǎn)凝析水,采用高強(qiáng)度暫堵體系進(jìn)行維護(hù)和復(fù)產(chǎn)。表1所示為TS11井、LH2井的井況。表2所示為TS11井、LH2井的工況。

        表1 TS11井、LH2井的井況

        表2 TS11井、LH2井的工況

        注:復(fù)產(chǎn)率=維護(hù)作業(yè)后的產(chǎn)量維護(hù)作業(yè)前的產(chǎn)量×100%。

        3.2 現(xiàn)場維護(hù)及復(fù)產(chǎn)效果分析

        3.2.1 TS11井維護(hù)及復(fù)產(chǎn)效果分析

        TS11井維護(hù)作業(yè)前期采用大量清水壓井,漏失嚴(yán)重,累計注入KCl壓井液高達(dá)900 m3,未能成功壓井。之后,采用暫堵劑47 m3實施暫堵,僅用時3 d就完成了壓井任務(wù),暫堵效果顯著。進(jìn)行酸化解堵后,因恢復(fù)地面流程導(dǎo)致施工暫停8 d,復(fù)產(chǎn)初期先利用該井自身能量放噴時間長達(dá)10 d,但未能實現(xiàn)成功復(fù)產(chǎn)。之后,采用車載壓縮機(jī)向井筒注氣開井復(fù)產(chǎn),累計注氣量為38×104m3,用時3 d即復(fù)產(chǎn)成功,復(fù)產(chǎn)率達(dá)75%。

        在該井注氣期間,油壓、套壓出現(xiàn)3次異常上升,反映了3次受阻現(xiàn)象(見圖1),說明壓井液的大量漏失以及酸化作業(yè)中殘酸長期滯留于井周產(chǎn)層,造成了污染與阻塞。通過連續(xù)大量注氣,可實現(xiàn)地層解堵,同時提供了氣井連續(xù)帶水的供給氣源,對井筒與井底積液外圍氣藏氣源的有效連通起到了搭接促進(jìn)作用,利于氣井穩(wěn)定生產(chǎn)(見圖2)。

        圖1 TS11井2014年車載壓縮機(jī)注氣曲線

        圖2 TS11井2014年生產(chǎn)曲線

        3.2.2 LH2井維護(hù)及復(fù)產(chǎn)效果分析

        在總結(jié)TS11井修井復(fù)產(chǎn)成功的基礎(chǔ)上,針對LH2井優(yōu)化細(xì)化了修井復(fù)產(chǎn)工藝。優(yōu)先采用40 m3暫堵劑壓井,有效壓穩(wěn)地層,減少氣體與壓井液的置換,成功率達(dá)100%,僅用時4 d即完成壓井任務(wù),縮短了工期。更換原井管柱后采用了膠凝酸進(jìn)行酸化,同時完成了地面排液管線的連接,隨后立即使用車載壓縮機(jī)注氣,注氣壓力平穩(wěn)(見圖3)。累計注氣量為21.6×104m3,注氣后解除了近井地帶的堵塞污染,開井排液僅用時1 d即成功復(fù)產(chǎn),復(fù)產(chǎn)率達(dá)122%,增產(chǎn)效果顯著(見圖4)。

        圖3 LH2井井車載壓縮機(jī)注氣曲線圖

        圖4 LH2井生產(chǎn)曲線圖

        4 結(jié) 語

        針對低壓高滲透無水氣井,采用暫堵劑堵漏壓井、解堵酸化和壓縮機(jī)向地層注氣,以實現(xiàn)維護(hù)及復(fù)產(chǎn),這是保持老井產(chǎn)能的有效方法?,F(xiàn)場應(yīng)用情況表明,暫堵劑能封堵地層流體,防止壓井液大量漏入地層,對氣層進(jìn)行保護(hù),降低了氣井修井難度,縮短了修井周期。在酸化前應(yīng)恢復(fù)地面流程,且車載壓縮機(jī)、儀表車等施工車輛必須到場。酸化后及時采用壓縮機(jī)注氣返排,對地層解堵的同時提供了氣井連續(xù)帶水的供給氣源,對井筒與井底積液外圍氣藏氣源的有效連通起到了促進(jìn)作用,提高了氣井復(fù)產(chǎn)的成功率。

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