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        基于IE的SKG童車外觀一次良率提升研究

        2018-09-10 21:38:19李軍賓新鳳胡攀攀
        企業(yè)科技與發(fā)展 2018年4期
        關(guān)鍵詞:因素產(chǎn)品質(zhì)量

        李軍 賓新鳳 胡攀攀

        【摘 要】根據(jù)對(duì)某公司型號(hào)為SKG的童車外觀質(zhì)量的調(diào)查研究,通過(guò)主次因素排列圖找到影響產(chǎn)品外觀質(zhì)量的主要因素,參照因果分析圖,運(yùn)用“5M1E”分析法對(duì)主要因素進(jìn)一步分析,找到影響產(chǎn)品外觀質(zhì)量的主要因素,然后通過(guò)不良品率控制圖及正交試驗(yàn)法對(duì)這些因素進(jìn)行改善。經(jīng)改善后,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品一次良率由80.1%提升為91.4%,增加了11.3個(gè)百分點(diǎn),驗(yàn)證了該改善方案的可行性。

        【關(guān)鍵詞】質(zhì)量管理;“5M1E”分析法;正交試驗(yàn)法;質(zhì)量評(píng)估

        【中圖分類號(hào)】F273 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2018)04-0201-04

        0 引言

        近年來(lái),由于我國(guó)二胎政策的放開,使得新生嬰兒的數(shù)量不斷增加,同時(shí)由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展,人們的物質(zhì)生活得到明顯提高,故對(duì)童車的數(shù)量需求隨之增加,這無(wú)疑對(duì)童車企業(yè)既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。而金屬材質(zhì)的機(jī)殼及高精度的工藝作為各大童車廠商在外觀工業(yè)設(shè)計(jì)上尋求的創(chuàng)新點(diǎn),為用戶帶來(lái)了美觀及質(zhì)感上的全新體驗(yàn)。但由于金屬材質(zhì)的切削加工工藝難度較大,導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)外觀不良品率較高的問(wèn)題,對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量造成了很大的影響。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)激烈的童車市場(chǎng),企業(yè)應(yīng)通過(guò)改善產(chǎn)品外觀質(zhì)量來(lái)提高產(chǎn)品良率,以提高其競(jìng)爭(zhēng)力。

        質(zhì)量管理是指在質(zhì)量方面進(jìn)行指揮、控制、組織及協(xié)調(diào)的活動(dòng),通常包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證及質(zhì)量改進(jìn)。本文針對(duì)某公司生產(chǎn)的SKG童車在外觀上存在的質(zhì)量問(wèn)題,運(yùn)用質(zhì)量管理方法[1-5]和工具,找出生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品外觀質(zhì)量的關(guān)鍵因素,并進(jìn)行分析和針對(duì)性改善,從而提高產(chǎn)品一次良率。

        1 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中在質(zhì)量管理方面的現(xiàn)狀

        某公司童車的品種和型號(hào)比較多,而且每種產(chǎn)品的產(chǎn)量相差較大。據(jù)調(diào)查,某公司平均每個(gè)月訂單有210 000臺(tái)童車。其中,LT9963型號(hào)童車平均有30 000臺(tái),約占總訂單量的14%;LB1407QX-H203型號(hào)童車平均每月訂單為40 000臺(tái),占總訂單量的19%左右;GG1232Q-H105型號(hào)童車平均每月訂單為60 000臺(tái),占總訂單量的29%左右;SKG型號(hào)童車平均每月訂單為80 000臺(tái),在所有童車產(chǎn)品的訂單數(shù)量中,約占38%,再加上SKG童車采用7000系列高強(qiáng)度鋁合金為機(jī)身,其高強(qiáng)度的金屬材料外殼比傳統(tǒng)的金屬外殼更難加工處理,導(dǎo)致公司的童車產(chǎn)品平均一次良率為80.1%,未達(dá)到公司工藝工程師(Process Engineer,PE)所要求的90.0%的目標(biāo)良率。故本文以SKG雙電機(jī)型童車為研究對(duì)象,對(duì)其質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行系統(tǒng)的研究分析,然后根據(jù)生產(chǎn)狀況設(shè)計(jì)出改善方案,使其達(dá)到目標(biāo)良率,以滿足客戶需求。

        2 產(chǎn)品外觀一次良率提升研究

        2.1 產(chǎn)品外觀一次良率的測(cè)量

        公司在質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)中會(huì)時(shí)刻記錄產(chǎn)品的質(zhì)量情況,即記錄線上定位檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表(LQC),表1為某公司質(zhì)量管理部門于3月份隨機(jī)抽取的外觀測(cè)試位日?qǐng)?bào)表,可以看出:某公司SKG童車的主要不良項(xiàng)目有車身刮花和車身頂白兩類。由LQC日?qǐng)?bào)表,經(jīng)過(guò)匯總統(tǒng)計(jì)分析,進(jìn)而可以得到某公司3月份的SKG童車的外觀不良項(xiàng)目統(tǒng)計(jì),為本論文的研究工作提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)來(lái)源。根據(jù)以上分析,可以得到某公司3月份裝配的SKG童車的外觀不良項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)(見(jiàn)表2)。由表2可知:該月共裝配SKG童車75 000臺(tái),其中有28 674臺(tái)SKG童車未能夠通過(guò)外觀檢驗(yàn)項(xiàng)目,即大約占總體的38%的產(chǎn)品未能通過(guò)檢驗(yàn),造成該公司成本較高、產(chǎn)品質(zhì)量不能滿足客戶需求的問(wèn)題。

        根據(jù)表2,繪制出產(chǎn)品的主次因素排列圖(如圖1所示)。根據(jù)圖1對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量不良情況進(jìn)行分析可知,車身刮花占一次不良率的44.4%,是所占比重中最大的,其次是車身頂白,這兩個(gè)問(wèn)題屬于A類問(wèn)題,即關(guān)鍵的少數(shù)問(wèn)題,共占80.57%,是產(chǎn)品外觀質(zhì)量問(wèn)題的主要不良項(xiàng)目。因此,只要解決車身刮花、車身頂白這兩個(gè)問(wèn)題,就可以大量減少產(chǎn)品外觀不良品的產(chǎn)生,從而降低企業(yè)成本。

        2.2 產(chǎn)品不良原因分析

        針對(duì)找到的關(guān)鍵問(wèn)題,找到造成產(chǎn)品缺陷的關(guān)鍵輸入變量[6],分析關(guān)鍵因素之間的邏輯關(guān)系,為提升產(chǎn)品外觀一次良率的有效改進(jìn)方案提供系統(tǒng)科學(xué)的依據(jù)。首先分別對(duì)這兩個(gè)主要缺陷采用頭腦風(fēng)暴法[7],從“人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)”等方面來(lái)確定所有可能造成產(chǎn)品缺陷的影響因素,并且繪制出因果圖[8](如圖2所示)。然后參照因果圖,運(yùn)用失效模式和效應(yīng)分析(Failure Mode and Effect Analysi,F(xiàn)EMA)方法[9],對(duì)產(chǎn)品外觀主要缺陷的影響因素的嚴(yán)重度(Sev)、頻度數(shù)(Occ)、難檢度(Det)予以分類,并進(jìn)行歸納分析(見(jiàn)表3)。

        由表3產(chǎn)品主要缺陷失效模式分析可以看出,車身刮花的風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先指數(shù)(RPN)為384,車身頂白的風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先指數(shù)為336,應(yīng)將它們作為關(guān)鍵因素進(jìn)行重點(diǎn)改進(jìn)。

        對(duì)產(chǎn)品主要缺陷的關(guān)鍵因素進(jìn)一步分析可知:車身刮花主要是由生產(chǎn)過(guò)程中主、客觀因素所造成的,可針對(duì)性地給出改善對(duì)策;而車身頂白是由于鎖螺絲過(guò)程中的扭力參數(shù)及時(shí)間參數(shù)不合理交互作用的結(jié)果,因此應(yīng)通過(guò)試驗(yàn)設(shè)計(jì)來(lái)尋找出扭力參數(shù)及時(shí)間參數(shù)的最佳組合。綜上所述,可根據(jù)實(shí)際情況,選定合理范圍的鎖螺絲的扭力和時(shí)間參數(shù)來(lái)設(shè)計(jì)試驗(yàn),進(jìn)行車身頂白的改善。

        2.3 車身刮花的改善

        針對(duì)作業(yè)員主觀因素造成的作業(yè)失誤,相應(yīng)改善對(duì)策如下:?譹?訛在進(jìn)行產(chǎn)品加工前對(duì)全體員工進(jìn)行作業(yè)培訓(xùn),提高作業(yè)水平;?譺?訛在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)放置作業(yè)指導(dǎo)書,規(guī)范作業(yè)方法,要求操作員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行加工作業(yè);?譻?訛建立獎(jiǎng)懲制度,發(fā)現(xiàn)不規(guī)范作業(yè)者應(yīng)該批評(píng)教育;?譼?訛建立“三檢”制度,即自檢、互檢及專檢。

        針對(duì)產(chǎn)品加工中客觀因素嚴(yán)重的不良品,相應(yīng)改善對(duì)策如下:?譹?訛適當(dāng)設(shè)置產(chǎn)品放置的時(shí)間間隔;?譺?訛使用軟膠管將銅質(zhì)吹管包裹起來(lái),減少產(chǎn)品的碰、刮傷;?譻?訛定期維護(hù)保養(yǎng)機(jī)臺(tái)、治具和底座,及時(shí)處理不良治具。

        2.4 車身頂白的改善

        由于鎖螺絲的扭力和時(shí)間參數(shù)很難把握,在企業(yè)中,鎖螺絲的作業(yè)者往往是根據(jù)個(gè)人感覺(jué),主觀對(duì)其進(jìn)行判斷。螺絲鎖不到位,產(chǎn)品車身間隙就大。相反,螺絲鎖得太緊,頂?shù)疆a(chǎn)品車身,就會(huì)造成車身頂白。下面通過(guò)因素之間存在交互作用的正交試驗(yàn)[10-16]來(lái)選擇鎖螺絲時(shí)的扭力和時(shí)間2個(gè)因素的較優(yōu)水平。試驗(yàn)的目的是確定鎖螺絲的松緊合適度,從而提高產(chǎn)品的外觀質(zhì)量水平。試驗(yàn)的指標(biāo)是產(chǎn)品外觀質(zhì)量一次不良率P(試驗(yàn)中的P是指產(chǎn)品在其他外觀質(zhì)量都通過(guò)檢驗(yàn)的情況下,給產(chǎn)品鎖螺絲后的一次不良率,P越小越好)。經(jīng)過(guò)考察、分析,本次試驗(yàn)中的因素有兩個(gè),分別是鎖螺絲時(shí)的扭力參數(shù)和時(shí)間參數(shù),每個(gè)因素取3水平,可得到因素水平表(見(jiàn)表4)。

        因素和水平都確定后就可以選擇合適的正交表,然后排表頭。本試驗(yàn)有2個(gè)因素,每個(gè)因素3個(gè)水平,可選用L9(34)正交表(見(jiàn)表5)。

        確定好正交表后,就安排表頭,由于本試驗(yàn)只有2個(gè)因素,因此因素安排如表6所示。表頭排好后,將表中每一列的數(shù)字1、2、3作為該列中每個(gè)因素所取的水平,每一行就是每次試驗(yàn)的條件。例如:L9(34)表中,第一列是螺絲扭力A,在1的位置寫上2 kgf.cm,在2的位置寫上3 kgf.cm,在3的位置寫上4 kgf.cm,B因素也是同樣的寫法。選擇技術(shù)嫻熟的作業(yè)者進(jìn)行方案試驗(yàn),得到9個(gè)一次不通過(guò)率值,用極差分析法[9]對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析。試驗(yàn)安排及試驗(yàn)結(jié)果分析見(jiàn)表7。

        由于指標(biāo)是一次不良率,指標(biāo)值越小越好,從試驗(yàn)搭配方案中可以尋找出較優(yōu)方案。由表7試驗(yàn)結(jié)果可知,一次不通過(guò)率最小為2.00%,此時(shí)的搭配方案是A3B2。B因素的極差較大,是主要因素,A是次要因素。根據(jù)本次試驗(yàn),可以得到一組較優(yōu)的參數(shù),即鎖螺絲的扭力為4 kgf.cm,鎖螺絲的時(shí)間為10 s。

        2.5 生產(chǎn)線質(zhì)量管理效果評(píng)估

        2.5.1 定量分析

        在試行改善方案過(guò)程中,對(duì)某公司產(chǎn)品的外觀質(zhì)量情況進(jìn)行抽樣,由計(jì)算法對(duì)抽樣檢查次數(shù)n進(jìn)行確定。當(dāng)可靠度設(shè)定為95%時(shí),n的確定為n=4P(1-P)/E2(E為絕對(duì)精度,P為產(chǎn)品外觀質(zhì)量不良率,n為抽樣的次數(shù))。為了確定P,預(yù)先進(jìn)行100次產(chǎn)品外觀質(zhì)量抽樣檢驗(yàn),抽樣中有7臺(tái)產(chǎn)品不良,即P為7%。絕對(duì)精度E取±3%,則抽樣次數(shù)n=4P(1-P)/E2=4×7%(1-7%)/(0.032)次=290次。

        由計(jì)算可知,抽樣的次數(shù)至少為290次,結(jié)合某公司每天的產(chǎn)量,同時(shí)為了確保抽樣檢驗(yàn)的有效性,最后抽樣的次數(shù)n確定為1 200次,分成12個(gè)組,每組100個(gè)產(chǎn)品。1 200次抽樣次數(shù)遠(yuǎn)大于所需抽樣次數(shù),足以確保精度要求。根據(jù)公式可計(jì)算出P控制圖的管制上線、中心線及管制下線,最后計(jì)算得到P控制圖數(shù)據(jù)(見(jiàn)表8)。

        根據(jù)表8的P控制圖數(shù)據(jù),運(yùn)用EXCEL工具繪出P控制圖(如圖3所示)。由圖3可知,抽樣的12組數(shù)據(jù)點(diǎn),都在控制上下限內(nèi),沒(méi)有異常情況。抽樣中產(chǎn)品平均不良率為8.6%,與原來(lái)的19.9%相比,減少了11.3個(gè)百分點(diǎn),即某公司產(chǎn)品的平均良率為91.4%,比原來(lái)增加了11.3個(gè)百分點(diǎn),同時(shí),也超過(guò)了某公司工藝工程師(Process Engineer,PE)所要求的90.0%的目標(biāo)良率,說(shuō)明改善方案有效可行。

        2.5.2 定性分析

        (1)通過(guò)質(zhì)量管理全員參與及“三檢”制度的試行,從源頭即投料工序就開始實(shí)行自檢,檢查通過(guò)后才投放到下一工序,這樣從生產(chǎn)線的開端就開始控制產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)上下工序間互檢,有效防止了不良品繼續(xù)流到后續(xù)的各個(gè)工序。

        (2)借助正交試驗(yàn)法,找到了鎖螺絲時(shí)的最佳扭力參數(shù)及時(shí)間參數(shù),員工再也不用依靠工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)鎖螺絲,防止了過(guò)大扭力造成的車身頂白現(xiàn)象。

        (3)通過(guò)獎(jiǎng)懲制度的制定及實(shí)施,員工一旦發(fā)現(xiàn)不良品就標(biāo)識(shí)出來(lái),經(jīng)過(guò)一定的改善措施加以改善,使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高。

        (4)系統(tǒng)的培訓(xùn)使得員工技能水平和質(zhì)量意識(shí)提高。公司通過(guò)培訓(xùn)內(nèi)容的改進(jìn)及培訓(xùn)措施的實(shí)施,員工的技能水平和熟練程度得到提高,給企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量帶來(lái)保障。

        3 結(jié)論

        為了解決某童車公司所生產(chǎn)的童車SKG的外觀質(zhì)量問(wèn)題,以品管每日品質(zhì)報(bào)表所統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),參照產(chǎn)品外觀不良因果圖,運(yùn)用失效模式和效應(yīng)分析方法對(duì)關(guān)鍵影響因素進(jìn)行分析,并通過(guò)排列圖和正交試驗(yàn)等質(zhì)量管理方法求得鎖螺絲過(guò)程中的扭力參數(shù)和時(shí)間參數(shù)的最佳方案,改善效果顯著。

        參 考 文 獻(xiàn)

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        [責(zé)任編輯:陳澤琦]

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