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        一起發(fā)電機(jī)定子接地短路故障案例分析及處理

        2018-09-10 19:12:45曹美龍
        企業(yè)科技與發(fā)展 2018年6期
        關(guān)鍵詞:高壓試驗(yàn)接地故障處理

        曹美龍

        【摘 要】文章通過(guò)一起發(fā)電機(jī)定子接地短路故障分析及處理案例,詳細(xì)介紹故障查找過(guò)程,分析了造成故障的原因,并系統(tǒng)描述故障處理方法及工藝、防范措施,特別是改進(jìn)了高壓試驗(yàn)方法,為同型發(fā)電機(jī)避免類(lèi)似事故提供借鑒。

        【關(guān)鍵詞】發(fā)電機(jī)定子;接地;故障處理;高壓試驗(yàn)

        【中圖分類(lèi)號(hào)】TM31 【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】A 【文章編號(hào)】1674-0688(2018)06-0100-02

        0 引言

        某電廠4臺(tái)發(fā)電機(jī)型號(hào)為WX21Z-073LLT,采用阿爾斯通技術(shù)生產(chǎn)的WX21Z系列空氣冷卻式發(fā)電機(jī),視在功率為158 MVA,額定有功容量為135 MW,定子電壓為13.8 kV,定子電流為6 645 A,頻率為50 Hz,功率因素為0.85,轉(zhuǎn)子電壓為233 V,轉(zhuǎn)子電流為1 408 A,轉(zhuǎn)速為3 000 r/min,絕緣等級(jí)為F級(jí),冷卻方式為空冷。于2006年8月投產(chǎn)運(yùn)行,至本起事故前運(yùn)行正常。

        1 故障經(jīng)過(guò)

        1.1 事故前發(fā)電機(jī)運(yùn)行工況

        事故前,該廠4號(hào)發(fā)電機(jī)帶111.61 MW有功負(fù)荷(無(wú)功功率為22.96 MVAR)正常運(yùn)行,機(jī)組6 kV廠用母線電壓及機(jī)組所接入220 kV系統(tǒng)母線電壓無(wú)異常。主要運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1。

        1.2 事故經(jīng)過(guò)

        2007年12月16日00時(shí)51分,在無(wú)任何事故先兆情況下,4號(hào)發(fā)變組及發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù)同時(shí)動(dòng)作,主變220 kV側(cè)開(kāi)關(guān)、高廠變6 kV側(cè)開(kāi)關(guān)及發(fā)電機(jī)滅磁開(kāi)關(guān)跳閘,聯(lián)動(dòng)關(guān)閉汽機(jī)主汽門(mén)及調(diào)門(mén),機(jī)組甩負(fù)荷至零,廠用電快切裝置動(dòng)作6 kV廠用電切換至01號(hào)啟備變運(yùn)行。

        事后,檢查發(fā)電機(jī)勵(lì)磁小室和出線小室有焦煳味,發(fā)電機(jī)勵(lì)端軸封及端蓋上部空氣濾過(guò)器有少量污垢噴出,初步判定發(fā)電機(jī)本體內(nèi)部發(fā)生故障。

        2 檢查及修前試驗(yàn)

        2.1 發(fā)電機(jī)檢查情況

        發(fā)電機(jī)停機(jī)后,拆開(kāi)兩端端蓋及鋁環(huán),查發(fā)電機(jī)定子端部及中性點(diǎn)三相引出線在發(fā)電機(jī)機(jī)殼穿墻位置6個(gè)軟連接及固定鏍柱表面有弧光燒損痕跡,固定導(dǎo)體的絕緣隔板、絕緣夾件表面沉積大量短路燒蝕殘留物。發(fā)電機(jī)機(jī)殼6根引出線三相弧光短路圖如1所示。

        發(fā)電機(jī)抽出轉(zhuǎn)子后,進(jìn)入膛內(nèi)檢查。發(fā)現(xiàn)定子勵(lì)端有2根線棒絕緣破損,上、下層線棒各1根。破損線棒為定子A相繞組尾部線棒,面對(duì)發(fā)電機(jī)端部6點(diǎn)鐘位置,第3、4道綁線之間,破損長(zhǎng)度約200 mm。同時(shí),發(fā)電機(jī)勵(lì)端軸封吸入少量5號(hào)瓦漏油漬混合物,吸附在定子線棒和鐵芯表面,但未發(fā)現(xiàn)外來(lái)金屬物件和其他異物。

        2.2 發(fā)電機(jī)修前試驗(yàn)

        對(duì)固定定子出線用的絕緣隔板、絕緣夾件的表面簡(jiǎn)單清理后,對(duì)定子進(jìn)行絕緣測(cè)試,以排除是否有其他故障點(diǎn)。絕緣測(cè)試時(shí),采用將上、下層表面包錫紙加壓試驗(yàn)的辦法,測(cè)得絕緣電阻大于4 G。證明故障點(diǎn)的絕緣隔板、絕緣夾件的絕緣性能良好。

        拆除發(fā)電機(jī)定子端部引線,對(duì)發(fā)電機(jī)本體開(kāi)展絕緣電阻及直流耐壓試驗(yàn)。發(fā)電機(jī)定子絕緣正常,泄漏電流出現(xiàn)明顯偏差。試驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)其他故障點(diǎn)。絕緣電阻試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2,直流耐壓試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

        2.3 錄波器波型分析

        查錄波器,波形顯示發(fā)電機(jī)出線C相(+70.2 V時(shí))首先接地短路,約1 ms后AC兩相短路,此時(shí)B相電壓瞬時(shí)值過(guò)零點(diǎn)未發(fā)生短路。約3 ms后,當(dāng)B相、C相二次對(duì)地電壓分別達(dá)到-65 V和+60 V時(shí),絕緣再次擊穿,導(dǎo)致發(fā)電機(jī)定子三相弧光短路。發(fā)電機(jī)故障時(shí)電流電壓波形圖如圖2所示,C相接地時(shí)各相對(duì)地電壓瞬時(shí)值見(jiàn)表4。

        表4中,u指接地瞬間,定子一次電壓瞬時(shí)值;ue指發(fā)電機(jī)額定相電壓(峰值)。

        當(dāng)定子C相對(duì)地瞬時(shí)電壓達(dá)到其額定相電壓(峰值)86%左右即9.69 kV時(shí)發(fā)生放電接地。發(fā)電機(jī)定子C相出線絕緣嚴(yán)重破壞,無(wú)法承受正常運(yùn)行電壓。

        3 原因分析

        故障點(diǎn)絕緣擊穿,必須滿(mǎn)足固定定子出線的絕緣夾件、絕緣隔板絕緣相繼破壞2個(gè)條件。絕緣夾件和絕緣板由環(huán)氧樹(shù)脂組合而成,夾件縫隙墊有聚砜氈適形材料。根據(jù)事后對(duì)絕緣夾件和絕緣板試驗(yàn)絕緣正常,因此初步推斷絕緣夾件縫隙聚砜氈材料絕緣異常。

        經(jīng)查,基建發(fā)電機(jī)定子端部引線安裝過(guò)程中,為確保聚砜氈材料不變形,安裝人員先將聚砜氈涂抹環(huán)氧樹(shù)脂膠再進(jìn)行安裝。環(huán)氧樹(shù)脂膠采用自然通風(fēng)晾干方式。受基建安裝影響,環(huán)氧樹(shù)脂膠在晾干過(guò)程中,鐵磁性物件(主要是細(xì)焊渣)飄落在環(huán)氧樹(shù)脂表面。金屬性雜質(zhì)隨環(huán)氧樹(shù)脂膠晾干固化在聚砜氈表面。常規(guī)吹掃手段無(wú)法有效清理。

        發(fā)電機(jī)制造廠試驗(yàn)項(xiàng)目中未要求測(cè)試絕緣夾件的絕緣性能,運(yùn)維人員對(duì)絕緣夾件結(jié)構(gòu)認(rèn)識(shí)不充分,在開(kāi)展發(fā)電機(jī)定子手包絕緣試驗(yàn)項(xiàng)目中未安排絕緣夾件縫隙測(cè)試內(nèi)容,造成聚砜氈表面長(zhǎng)期存在絕緣隱患。

        又由于該發(fā)電機(jī)5號(hào)瓦長(zhǎng)期滲油,漏油漬混合物經(jīng)軸封吸入發(fā)電機(jī)膛內(nèi),飄落并黏附在絕緣隔板表面,累積一定時(shí)間后與存在隱患的絕緣夾件縫隙聚砜氈材料共同作用,導(dǎo)致定子出線C相的爬電通道,造成滑閃放電,引發(fā)三相弧光短路。

        4 處理方案

        4.1 發(fā)電機(jī)修復(fù)

        經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查及綜合分析,確定發(fā)電機(jī)定子修復(fù)方案:上層故障線棒拆除更換、下層線棒補(bǔ)焊修復(fù)。由于1根故障線棒在下層,需拆除3根上層疊壓線棒(含上層破損線棒)。同時(shí)更換發(fā)電機(jī)定子出線6根軟連接、固定導(dǎo)體絕緣夾件及絕緣隔板。

        下層故障破損線棒修補(bǔ):撥開(kāi)4根線棒端部并頭套和外包絕緣、焊開(kāi)線棒端部連線,取出上層3根線棒槽楔,拆卸出線棒。徹底清理下層故障破損線棒,現(xiàn)場(chǎng)補(bǔ)焊并修復(fù)破損部位絕緣,重新包扎噴導(dǎo)電漆及覆蓋漆,進(jìn)行烘烤。對(duì)修補(bǔ)的線棒進(jìn)行交、直流耐壓試驗(yàn)。

        更換上層3根定子線棒,處理工序主要包括以下幾個(gè)方面:對(duì)新的3根線棒在下線前進(jìn)行交、直流耐壓試驗(yàn);新線棒下線;回裝新槽楔;下線后的交流耐壓試驗(yàn);新線棒端部銀焊連接;測(cè)量繞組直流電阻;新線棒端部絕緣包扎;新線棒綁繩樹(shù)脂浸漆并烘干固化;噴導(dǎo)電漆及覆蓋漆;整體烘烤;發(fā)電機(jī)定子直流耐壓、交流耐壓、起暈試驗(yàn)及外移電位測(cè)試等高壓試驗(yàn)。

        4.2 完善發(fā)電機(jī)絕緣監(jiān)督項(xiàng)目及高壓試驗(yàn)方法,取得良好效果

        本次事故后,該電廠完善了發(fā)電機(jī)絕緣監(jiān)督試驗(yàn)項(xiàng)目,將發(fā)電機(jī)手包絕緣試驗(yàn)列為發(fā)電機(jī)定期監(jiān)督的高壓試驗(yàn)項(xiàng)目。同時(shí),對(duì)發(fā)電機(jī)高壓試驗(yàn)方法進(jìn)行總結(jié)和完善,手包絕緣試驗(yàn)項(xiàng)目,除原有對(duì)定子端部線棒、并頭套及引線接頭等試驗(yàn)內(nèi)容外,新增加絕緣平板測(cè)試項(xiàng)目,確保絕緣監(jiān)督無(wú)死角。

        該廠按照完善發(fā)電機(jī)絕緣監(jiān)督項(xiàng)目及高壓試驗(yàn)方法,對(duì)其他3臺(tái)發(fā)電機(jī)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)排查。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn),3號(hào)發(fā)電機(jī)B相絕緣夾件縫隙處外移電位超過(guò)8 000 V,定子B相對(duì)地絕緣僅依靠絕緣隔板勉強(qiáng)維持。現(xiàn)場(chǎng)清除聚砜氈表面環(huán)氧樹(shù)脂膠固化物,復(fù)測(cè)外移電位約490 V,排除了一項(xiàng)重大安全隱患。

        4.3 加強(qiáng)設(shè)備檢查及維護(hù),提高發(fā)電機(jī)運(yùn)行安全性和可靠性

        該廠通過(guò)本次事故總結(jié),在發(fā)電機(jī)運(yùn)行期間,要定期檢查并及時(shí)消除軸瓦漏油缺陷,防止造成對(duì)發(fā)電機(jī)定子絕緣的破壞。在檢修期間,定期檢查發(fā)電機(jī)定子線棒、引線,及時(shí)吹掃并清洗定子繞組。將起暈試驗(yàn)、手包絕緣試驗(yàn)列入重點(diǎn)絕緣監(jiān)督試驗(yàn)項(xiàng)目。

        5 結(jié)語(yǔ)

        該廠4號(hào)發(fā)電機(jī)在完成定子接地短路故障的處理后,一直穩(wěn)定運(yùn)行。2013年3月,發(fā)電機(jī)大修解體檢查,定子線棒運(yùn)行情況良好,說(shuō)明故障處理方式及工藝完全滿(mǎn)足設(shè)備安全運(yùn)行要求。同時(shí),該電廠完善后的發(fā)電機(jī)絕緣監(jiān)督項(xiàng)目及高壓試驗(yàn)方法也為同型發(fā)電機(jī)避免類(lèi)似事故提供借鑒。

        參 考 文 獻(xiàn)

        [1]中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司.電力系統(tǒng)25項(xiàng)重大反事故措施[M].北京:中國(guó)電力出版社,2015.

        [2]GB/T 26399—2011,電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定導(dǎo)則[S].

        [3]DL/T 769—2001,電力系統(tǒng)技術(shù)導(dǎo)則[S].

        [4]賀家李,宋從矩.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)原理[M].北京:中國(guó)電力出版社,1994.

        [5]熊信銀.發(fā)電廠電氣部分[M].北京:中國(guó)電力出版社,2004.

        [6]張忠海,黃魯斌,高中來(lái),等.WX21Z-073LLT型135 MW大容量空冷汽輪發(fā)電機(jī)的研制[J].大電機(jī)技術(shù),2001(4):9-12,16.

        [責(zé)任編輯:鐘聲賢]

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