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        循環(huán)流化床鍋爐輸煤篩分機的技改及應(yīng)用

        2018-08-19 09:26:48逄碩波
        科學(xué)與財富 2018年23期
        關(guān)鍵詞:輸煤系統(tǒng)循環(huán)流化床

        逄碩波

        摘 要: 循環(huán)流化床鍋爐配套的輸煤系統(tǒng)篩分機主要是用來控制鍋爐的入爐煤粒徑,保證在鍋爐的設(shè)計粒徑范圍內(nèi),但由于部分篩分機的設(shè)計或使用問題,未能達到要求,嚴(yán)重影響了鍋爐的穩(wěn)定性和經(jīng)濟性,經(jīng)過換型技改后,大大改善了鍋爐入爐煤粒徑,提高了鍋爐的穩(wěn)定性和經(jīng)濟性,為電廠帶來了客觀的收益。

        關(guān)鍵詞: 循環(huán)流化床;輸煤系統(tǒng);篩分布料器;技改和應(yīng)用

        某熱電廠1120t/h循環(huán)流化床鍋爐為東方鍋爐廠生產(chǎn),配套輸煤篩破系統(tǒng)采用雙線布置:A\B環(huán)錘式破碎機+正弦滾軸篩+可逆錘式破碎機。在實際運行中正弦滾軸篩因結(jié)構(gòu)原因造成篩分效率低、出力小、偏磨嚴(yán)重等問題,導(dǎo)致可逆式破碎機負(fù)荷高、錘頭壽命短、維修成本高等問題,后續(xù)系統(tǒng)能耗加大,故障增多。同時,因篩分效果差,造成入爐煤粒徑兩級分化嚴(yán)重,導(dǎo)致鍋爐煤耗高、流化不良、水冷壁磨損嚴(yán)重、灰渣含碳量高及除渣困難等問題。為了改善鍋爐工況,針對正弦滾軸篩進行換型技改為篩分布料器。

        1工程技改前狀況

        1.1設(shè)備參數(shù)表

        正弦滾軸篩:型號14ZS-20,處理量800t/h,粒徑0-10mm,有效面積0.33㎡篩軸數(shù)20根,電機功率22kw。

        1.2設(shè)備存在的問題

        正弦滾軸篩因結(jié)構(gòu)設(shè)計存在著較多問題,主要集中表現(xiàn)為:

        1.2.1正弦滾軸篩設(shè)計有效篩縫共19條,有效篩分面積為0.33㎡篩分面積小,出力不能滿足要求。

        1.2.2正弦滾軸篩上部落煤管出無布料板設(shè)計,運行時因煤流不均,導(dǎo)致篩軸偏磨嚴(yán)重。

        1.2.3正弦滾軸篩采用梳齒結(jié)構(gòu)設(shè)計,由于運行中的沖擊力導(dǎo)致梳齒變形嚴(yán)重甚至掉落,日常維護量大,且清理效果差堵煤嚴(yán)重,降低篩分效率;

        1.2.4正弦滾軸篩因篩軸材質(zhì)原因卻不能調(diào)整間隙,磨損加快,導(dǎo)致篩分粒徑偏大超標(biāo)。

        1.2.5煤質(zhì)水份高于5%時,篩輥堵塞,篩分效率低,導(dǎo)致過破碎、破碎機負(fù)荷加大及堵煤、跳閘、停機等問題。

        2篩分機改造方案

        2.1新型篩分布料器型號參數(shù)

        篩分布料器:型號ZM-SP-18-800,處理量800t/h,篩分率95%,粒徑0-10mm,有效篩縫182根,電機功率21kw。

        2.2篩分布料器工作原理

        煤料由進料口落至布料板上打破煤料柱狀結(jié)構(gòu);再經(jīng)布料板落至滾筒篩軸上再一次打破橢圓形結(jié)構(gòu);再由多根篩條篩軸組成的篩面上進行篩分、布料、輸送,通過波浪式輸送均勻擴散至整個篩面,到出料口時呈均勻瀑布狀,實現(xiàn)布料均勻。同時,煤料在篩面上輸送過程中實現(xiàn)篩分,合格的煤料自然下落至煤倉;粗顆粒燃煤經(jīng)滾筒篩輸送至破碎機進行破碎處理。

        2.3 篩分布料器特點

        2.3.1 篩分布料器實際為活動篩條篩分機,每根滾動篩軸上共設(shè)有19根篩條,間距為10mm,全圓周上間隔一根固定篩條布置一根活動篩條,以增加篩分面積;

        2.3.2篩分布料器篩分效果好,減少過破碎量,降低細(xì)碎機工作負(fù)荷;

        2.3.3降低粒徑二極分化比例,使入爐煤粒徑趨近設(shè)計燃燒曲線;

        2.3.4延長可逆錘擊式細(xì)碎機錘頭使用壽命;

        2.3.5降低可逆式細(xì)碎機電流能耗。

        2.4改造后的情況

        改造后的篩分機開始投入正常上煤試運。由于是首次試運,篩分機布料均勻性稍差,影響了篩分效果。經(jīng)售后人員對篩分機布料板進行調(diào)整修改,篩分機布料已均勻,篩分效果好轉(zhuǎn)。在上煤期間停運一次篩分和一次碎煤的情況下,經(jīng)入爐煤粒徑取樣,大于10mm粒度煤粒比例在3%—7%之間波動,入爐煤粒度得以較好的控制。

        3改造效果與收益總結(jié)

        3.1技術(shù)評價

        本次技改采用的篩分布料器主要特點為設(shè)置有活動篩條的滾軸篩,滾軸結(jié)構(gòu)為籠式結(jié)構(gòu),篩籠中間設(shè)計有正反螺旋體。篩分機在運行中,活動篩軸在煤流的影響下,隨滾軸轉(zhuǎn)動過程中會產(chǎn)生振動,從而起到清理活動篩條與固定篩條之間的篩縫,防止堵煤。此篩分機技術(shù)為國內(nèi)新型篩分技術(shù),其篩分原理較傳統(tǒng)滾軸篩有明顯的改進。

        3.2效益評價

        3.2.1篩分機效率

        2017年2月3日,篩分布料器開始投入運行。運行一個月后,連續(xù)四天對改造后的B側(cè)篩分布料器進行了取樣檢測,入爐煤粒度明顯得以好轉(zhuǎn),>10mm從改造前12%—17%降低為3%—5%。

        鍋爐運行過程中,鍋爐排渣穩(wěn)定正常,未出現(xiàn)斷渣。同時,因入爐煤粒徑得到控制,鍋爐總風(fēng)量明顯降低,一次風(fēng)量在相同工況下降低了4—6萬NM3。

        3.2.2安全環(huán)保

        篩分布料器在長達近3個月的運行中,能達到安全環(huán)保運行,未發(fā)生漏風(fēng)、漏煤等密封不良問題。

        3.2.3經(jīng)濟收益評價

        3.2.3.1改造投資費用:86萬元/臺

        3.2.3.2預(yù)計投資效益:

        因篩分效率提高,細(xì)碎機工作負(fù)荷降低,節(jié)能率為15%(按全年機組有效利用小時5500小時,輸煤系統(tǒng)按每天運行10小時計算共2292h,電價按供電價格)。

        年節(jié)約電量:630(kw)×15%×2292(h)=216594kwh

        年節(jié)約電費:216594(kwh)×0.3796(元/kwh)=82219.08(元)

        入爐煤粒徑二級分化現(xiàn)象降低,灰渣含碳量降低0.3%(年耗煤有效利用小時5500h,每小時150T,灰分41%,煤質(zhì)4200kcal/kg折算標(biāo)煤;煤價以標(biāo)煤770元/T計算)。

        年節(jié)約標(biāo)煤:820000(噸)×41%×0.3%×(4200/7000)≈605.16(噸)

        年節(jié)約成本:605.16(噸)×770(元/噸)=465973.2(元)

        投資收益:82219.08+465973.2=548192.28(元)

        投資回收期:

        投資回收期= =1.57年≈18.8(個月)

        3.2.4驗收結(jié)論:根據(jù)抽樣檢驗的情況分析,此次改造基本達到預(yù)期效果,具有很好的節(jié)能效果,篩分機改造合格。

        4結(jié)論

        篩分機改造后,根據(jù)近三個月的運行,鍋爐入爐煤粒徑長期穩(wěn)定在>10mm煤粒比例小于5%以下,大大改善了鍋爐運行工況,鍋爐一次風(fēng)量、總風(fēng)量較改造前均有明顯減小,減緩了水冷壁磨損,鍋爐排渣穩(wěn)定正常,解決了改造前鍋爐運行15—20天后即開始出現(xiàn)冷渣機斷渣、渣管結(jié)焦等問題,大大降低了運行檢修工作量,保證了鍋爐穩(wěn)定運行。

        5存在的問題及建議

        5.1本次改造的篩分布料器為變頻調(diào)節(jié),在變頻運行時,一臺變頻器常出現(xiàn)跳機的問題(工頻運行時未出現(xiàn)),變頻器應(yīng)有故障。此問題已知會制造廠家,要求其對變頻器進行檢查。目前,經(jīng)廠家技術(shù)人員檢查后已處理。

        5.2在篩分機出口處有兩級篩軸下部容易積煤,造成尾端電機過載跳閘。目前在該處已采取開孔安裝清理人孔定期進行清理,以解決積煤問題。后期再進行進一步技改處理?!?/p>

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