孫 釗 吳子文
(巢湖學(xué)院,安徽 巢湖 238000)
現(xiàn)代轎車的結(jié)構(gòu)追求輕量化,燃油箱的外形往往設(shè)計得比較復(fù)雜,并且傳統(tǒng)的油箱的生產(chǎn)是按照設(shè)計—試制—試驗(yàn)—修改—再試制—再試驗(yàn)的設(shè)計流程,一個新油箱從設(shè)計到批量生產(chǎn),需要花費(fèi)大量的時間在設(shè)計以及樣件修改中。隨著我國汽車工業(yè)的發(fā)展,企業(yè)對新車型研發(fā)速度要求不斷提升,傳統(tǒng)的燃油箱開發(fā)模式設(shè)計周期長、成本高,很難滿足對汽車油箱開發(fā)、更新的快速響應(yīng)的要求。對此開展對乘用車油箱的結(jié)構(gòu)設(shè)計和強(qiáng)度校核,并使用三維軟件UG和有限元分析軟件Hyperworks來進(jìn)行設(shè)計和校核,經(jīng)過設(shè)計—建模—分析—再建?!囍啤囼?yàn)的過程,大大縮短了設(shè)計周期。
按國標(biāo)《汽車燃油箱安全性能要求和試驗(yàn)方法(GB 18296-2001)》4.3 項(xiàng)規(guī)定,來校核燃油箱的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度是否滿足要求。按表1的要求對燃油箱進(jìn)行試驗(yàn),考慮半箱水(即燃油箱額定容量的1/2的水)對燃油箱的強(qiáng)度影響[1]。
表1 燃油箱的振動耐久性試驗(yàn)要求
進(jìn)行燃油箱開發(fā)設(shè)計時,一般要遵循以下準(zhǔn)則[2]:
(1)法律法規(guī)。設(shè)計燃油箱是要按照國家法律法規(guī)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行設(shè)計。
(2)工藝性。盡量保證設(shè)計出的燃油箱在后期的加工制造中能更加方便制造。
(3)功能性。燃油箱要滿足使用要求,即保證汽車一箱油能行駛500公里以上。
現(xiàn)代轎車為追求輕量化,油箱的材質(zhì)一般由厚度1 mm左右的普通鋼板焊接而成。此次油箱采用Q235鋼作為油箱的材料,在設(shè)計時應(yīng)根據(jù)車型和容量考慮油箱所使用的板厚,加工方式以折彎為主,盡量減少焊接,以增加油箱的強(qiáng)度,同時也可以減少漏油的可能。最終選用0.8 mm板材制作油箱時,在板材上可以采取壓筋的形式,必要時制作骨架或凸肋,以減少變形。
汽車燃油箱應(yīng)能保證乘用車的續(xù)航能力,一般燃油箱容積都要保證油箱加滿油后,能行駛600公里左右,不會少于500公里,初步選用額定容積為60 L的燃油箱。
在油箱的設(shè)計中,油箱的底部應(yīng)有適當(dāng)?shù)男倍?,并在最低處設(shè)置放油塞,在換油的時候可以使油液和雜質(zhì)順利排出。各油口的設(shè)計也非常重要,吸油口和回油口的位置應(yīng)盡量遠(yuǎn),以增加油液循環(huán)的距離,使油液有足夠的時間分離氣泡、沉淀雜質(zhì),同時也有利于散熱[3]。在確定大概的油箱結(jié)構(gòu)之后,參考某乘用車現(xiàn)有的油箱結(jié)構(gòu),在UG中建立初步模型。如下圖分別為油箱的上殼體(圖1)和油箱的下殼體(圖2)。
圖1 油箱上殼體
圖2 油箱下殼體
應(yīng)企業(yè)要求,對油箱進(jìn)行模態(tài)分析以及應(yīng)力分析,找出油箱受力相對薄弱的位置。將油箱模型導(dǎo)入Hyperworks中抽取中面、劃分網(wǎng)格等處理。網(wǎng)格劃分等前置處理通過Hypermesh來完成,對模型抽取中面等精簡后,采用尺寸為5 mm的殼單元劃分網(wǎng)格,網(wǎng)格單元主要以四角形單元為主,三角形單元為輔,焊縫采用adhesives方式模擬連接[4];厚度設(shè)置為0.8 mm。
模態(tài)分析按照以上步驟進(jìn)行,最后創(chuàng)建工況進(jìn)行模態(tài)分析,得到油箱的固有頻率如圖3—6及表2所示。
圖3 第一階模態(tài)
圖4 第二階模態(tài)
圖5 第三階模態(tài)
圖6 第四階模態(tài)
表2 改進(jìn)前模態(tài)頻率(單位:Hz)
經(jīng)過模態(tài)分析,發(fā)現(xiàn)第一階模態(tài)時,下殼體的右側(cè)位移較大,第二階模態(tài)時,下殼體左側(cè)位移較大,第三階模態(tài)時,上殼體右側(cè)位移較大,第四階模態(tài)時,下殼體右側(cè)和中部位移較大。
在模態(tài)分析的基礎(chǔ)上,創(chuàng)建靜力分析的邊界條件和工況。邊界約束條件為模擬燃油箱在實(shí)際使用中裝配和約束的情況,對油箱上箱頂和箱底的4個螺栓連接部位施加約束,在螺栓孔處約束其6個自由度,不考慮螺栓及孔壁間的非線性接觸及摩擦[5];根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn),考慮半箱水(即燃油箱額定容量的1/2的水)對燃油箱的影響,因此有限元模型的加載方式為在油箱底部施加一個重力加速度為3 g,質(zhì)量大小為半箱油加載的力。由于油與水的密度相似,故在CAE分析中用水代替油進(jìn)行模擬。靜力分析后,得出如下圖所示的油箱的受力云圖(圖7)和表3。
圖7 油箱的應(yīng)力分布云圖
表3 有限元分析應(yīng)力值(單位:MPa)
經(jīng)過有限元分析發(fā)現(xiàn)在油箱的下殼體左右兩邊處會有應(yīng)力集中,受到的力較大,油箱會在此處發(fā)生疲勞斷裂,在下殼體的中部處,受力也較大,中間處的應(yīng)力較其它點(diǎn)處的應(yīng)力較小,但其出現(xiàn)應(yīng)力集中的范圍較大,螺栓處應(yīng)力最大。
基于以上考慮,在下殼體的邊緣處添加加強(qiáng)筋并在加強(qiáng)筋和油箱的主體之間制成圓角以減小應(yīng)力集中,在油箱下殼體中間處制成加強(qiáng)板以增加其強(qiáng)度,中間處的應(yīng)力較小但范圍較大,可以在此處制成加強(qiáng)板或者是制成多個加強(qiáng)筋并制作圓角以增大其強(qiáng)度和減小應(yīng)力集中,螺孔處可適當(dāng)加厚,最終得到油箱的形狀如圖8和圖9所示。為解決下殼體的應(yīng)力集中和增加油箱的剛度和強(qiáng)度,在下殼體底面設(shè)計有如圖9的加強(qiáng)筋。為增大燃油箱整體強(qiáng)度,同樣在上殼體與下殼體的連接處(螺孔處)增加加強(qiáng)筋。
圖8 改進(jìn)后油箱上殼
圖9 改進(jìn)后油箱下殼體
對改進(jìn)后燃油箱的有限元分析,將油箱再次導(dǎo)入Hyperworks中,對油箱做模態(tài)分析和靜應(yīng)力分析,最后得到油箱的固有頻率及應(yīng)力分布云圖(圖 10—13和表4)。
圖10 改進(jìn)后第一階模態(tài)
圖11 改進(jìn)后第二階模態(tài)
圖12 改進(jìn)后第三階模態(tài)
圖13 改進(jìn)后第四階模態(tài)
表4 改進(jìn)后模態(tài)頻率
將上述四階的模態(tài)頻率與改進(jìn)前有限元分析的模態(tài)頻率對比。
表5 有限元分析模態(tài)頻率對比
從燃油箱的模態(tài)分析結(jié)果來看,改進(jìn)后油箱殼體的固有振動頻率有較大提升,而汽車行駛過程中,路面的激勵頻率一般低于50 Hz,國標(biāo)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的振動試驗(yàn)頻率為30 Hz,改進(jìn)后的固有頻率遠(yuǎn)高于外載荷激勵,改進(jìn)后油箱不易激起油箱殼體的共振[6]。
圖14 改進(jìn)后應(yīng)力分布云圖
表6 選做測點(diǎn)的有限元分析應(yīng)力值(單位:MPa)
將上述點(diǎn)的應(yīng)力值與改進(jìn)前有限元分析的應(yīng)力值對比如表6所示(單位:MPa)。
表7 有限元分析的應(yīng)力值對比
由表6可知,改進(jìn)后的模型在制作加強(qiáng)筋之后,油箱的強(qiáng)度得到了很大的提升,提升最大幅度達(dá)到66.23%,由應(yīng)力云圖可以看出油箱應(yīng)力較大處主要集中在油箱底部及邊緣處,這是因?yàn)橛拖涞撞科鹬休d的作用。應(yīng)力較大處為加強(qiáng)板連接部位及螺栓邊緣圓弧處,平均應(yīng)力值為107 Mpa。與油箱材料的屈服強(qiáng)度相比,油箱的強(qiáng)度處于安全范圍內(nèi)。由有限元的應(yīng)力數(shù)值看,油箱符合強(qiáng)度要求。
為驗(yàn)證有限元分析結(jié)果的真實(shí)性和可靠性,對改進(jìn)后油箱進(jìn)行樣件試制,取上述中5個應(yīng)力較大點(diǎn)進(jìn)行電測試驗(yàn)。
此次的應(yīng)變測試儀器為DH3816靜態(tài)應(yīng)變測試系統(tǒng)。電測試驗(yàn)建立在有限元的基礎(chǔ)上,按照有限元分析結(jié)果對測點(diǎn)進(jìn)行布置。分別在油箱裝有半箱水和滿箱水的條件下進(jìn)行,并將測得的數(shù)據(jù)與有限元數(shù)據(jù)相對比,驗(yàn)證有限元結(jié)果分析的真實(shí)性,進(jìn)而對結(jié)構(gòu)優(yōu)化及合理布置提出建議。
圖15 測點(diǎn)布置
表8 結(jié)果對比
根據(jù)電測試驗(yàn)結(jié)果和有限元結(jié)果對比得知,有限元分析和試驗(yàn)的數(shù)據(jù)基本一致。數(shù)據(jù)誤差最大達(dá)到14.7%,但由于測點(diǎn)應(yīng)力都較小,所以會致使偏差較大,可以忽略不計。較改進(jìn)前的模型,改進(jìn)后的模型在加上加強(qiáng)筋和加強(qiáng)板之后,油箱的強(qiáng)度得到了很大的提升,可以滿足油箱的實(shí)際使用要求。由此可以驗(yàn)證有限元的真實(shí)性和可靠性。
傳統(tǒng)燃油箱的設(shè)計一般經(jīng)過設(shè)計—制造—試驗(yàn)—改進(jìn)—再制造的過程,設(shè)計周期長、開發(fā)成本高。較傳統(tǒng)設(shè)計方法而言,對燃油箱進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計及優(yōu)化改進(jìn)時,充分利用有限元分析手段,采用設(shè)計—建?!邢拊治觥倪M(jìn)的設(shè)計方案,使得燃油箱的設(shè)計周期大大縮短,成本也顯著降低,并結(jié)合試制樣件進(jìn)行電測試驗(yàn),確定基于有限元分析設(shè)計方案的可行性,為后期的樣件試制及整車試裝提供有力的保障。在不斷的探索和改進(jìn)中,油箱的結(jié)構(gòu)逐漸趨于經(jīng)濟(jì)化、合理化。