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        全風化巖層渣土改良對盾構(gòu)隧道開挖面穩(wěn)定性的影響

        2018-08-01 06:43:10加武榮張孟喜鄒文豪張曉清
        鐵道建筑 2018年7期

        加武榮,張孟喜,鄒文豪,3,張曉清

        (1.中鐵二十局集團有限公司,廣東 廣州 511400;2.上海大學 土木工程系,上海 200444;3.上海申通地鐵集團有限公司,上海 200010)

        近年來,隨著我國城市建設(shè)不斷發(fā)展,各大中城市地表空間不斷減少,而城市交通流量卻持續(xù)增加,中心城區(qū)地下空間的開發(fā)日漸趨于主流。由于土壓平衡盾構(gòu)隧道具有施工快捷、地層適用范圍大、對城市商業(yè)和交通功能影響較小等優(yōu)勢,已逐漸代替?zhèn)鹘y(tǒng)明挖隧道[1]成為國內(nèi)外隧道工程中普遍使用的開挖方式。

        土壓平衡盾構(gòu)機主要由刀盤、螺旋輸送機、推進裝置、盾尾等組成[2]。土壓平衡盾構(gòu)機中有一密封擋板,其與盾殼、刀盤和螺旋輸送機共同組成土倉部分。倘若刀盤切削下來的渣土未經(jīng)改良,其和易性與透水性通常較差,壓力傳遞能力低,會導致頂推力和刀盤扭矩急劇增大,致使掘進成本增加[3-8]。因此,為保證盾構(gòu)正常推進、維持開挖面土壓力平衡,需將土倉內(nèi)渣土進行改良,使其具備較好和易性。

        本文以佛莞城際鐵路工程為依托,添加泡沫劑對全風化巖層渣土改良,開展不固結(jié)不排水三軸試驗并結(jié)合數(shù)值模擬方法,分析改良渣土對開挖面穩(wěn)定性與地層變形的影響,為土壓平衡盾構(gòu)在全風化巖層中安全掘進提供指導。

        1 現(xiàn)場試驗

        1.1 試驗材料

        試驗填料為從工程現(xiàn)場取回的全風化二長花崗巖,褐紅色、褐黃色,原巖已風化成土狀,浸水易軟化、崩解。土從現(xiàn)場取回后烘干,并重新按現(xiàn)場實測含水率向土中添加水。土的物理力學性能指標見表1,級配曲線見圖1。泡沫劑采用國產(chǎn)某新型泡沫劑,泡沫濃度為3%,發(fā)泡倍率為15,半衰期為10 min。

        表1 土的物理力學性能指標

        圖1 土的級配曲線

        1.2 試驗儀器

        本次三軸試驗所用三軸儀為南京電力自動總廠生產(chǎn)的應變控制式常規(guī)三軸儀(SJ-1A型)。該三軸儀由壓力室、量測系統(tǒng)和試驗機3部分組成。采用TSW-3數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)采集和處理。滲透試驗裝置在常規(guī)變水頭試驗裝置的基礎(chǔ)上進行了改進,見圖2。

        圖2 滲透試驗裝置

        1.3 試驗方法

        不排水不固結(jié)三軸試驗所用改良劑為施工現(xiàn)場盾構(gòu)機內(nèi)取回的泡沫劑,發(fā)泡壓力為0.3 MPa,泡沫劑溶液濃度為5%,改良后的渣土主要由渣土和氣泡組成,為非飽和土,故采用三軸快剪試驗研究不同泡沫比對渣土改良效果的影響。

        1.4 試驗結(jié)果分析

        1.4.1 主應力差-應變關(guān)系

        不同泡沫比時渣土主應力差-應變曲線見圖3??梢姡涸趪鷫?00 kPa時,泡沫比10%改良渣土的主應力差比未改良渣土減小約50%左右;圍壓200 kPa時泡沫比10%改良渣土的主應力差比未改良渣土減小50%左右。

        圖3 不同泡沫比時渣土主應力差-應變曲線

        1.4.2 抗剪強度

        用最小二乘法擬合渣土抗剪強度曲線,求得每種渣土的抗剪強度,見表2。

        由表2可知:改良渣土的黏聚力和內(nèi)摩擦角比未改良渣土低。泡沫比10%的改良渣土的黏聚力和內(nèi)摩擦角比未改良渣土分別減少4.07 kPa,8.44°。泡沫比為20%的改良渣土比未改良渣土的黏聚力和內(nèi)摩擦角分別減少9.72 kPa,11.18°。泡沫劑含量越高,改良渣土的黏聚力和內(nèi)摩擦角降低幅度越大。

        表2 渣土的抗剪強度

        1.4.3 滲透性

        不同泡沫比時渣土滲透系數(shù)時程曲線見圖4??梢姡杭尤肱菽?對渣土的滲透性能改良效果顯著。未改良渣土的滲透系數(shù)約為泡沫比10%改良渣土的10倍;泡沫比10%的改良渣土在未靜置的情況下,其滲透系數(shù)約為泡沫比30%改良渣土的1倍。

        圖4 不同泡沫比時渣土滲透系數(shù)時程曲線

        2 有限元數(shù)值分析

        2.1 模型的構(gòu)建

        為分析不同埋深和泡沫比對開挖面穩(wěn)定性的影響,模型選取C/D=1.2,C/D=2.4,C/D=3.6(C為隧道埋深,D為隧道直徑)3種埋深比。模型寬69 m、縱深30 m。對盾構(gòu)機和渣土進行簡化,分析開挖面支護壓力和地表沉降。盾構(gòu)機半徑為8.5 m,有限元計算模型見圖5。

        圖5 有限元計算模型

        2.2 計算結(jié)果與分析

        2.2.1 支護壓力的分布

        開挖面豎向支護壓力變化曲線見圖6??梢姡褐ёo壓力沿開挖面豎向呈非線性變化;在刀盤開口處(建模中假設(shè)A,B位置開口)出現(xiàn)應力集中現(xiàn)象;隨著埋深的增大,支護壓力逐漸增大。

        圖6 開挖面豎向支護壓力變化曲線

        2.2.2 滲透系數(shù)對孔隙水壓力的影響

        開挖面前方孔隙水壓力隨滲透系數(shù)的變化曲線見圖7。可見:隨著改良渣土滲透系數(shù)的增大,開挖面前方孔隙水壓力顯著減小。表明渣土經(jīng)泡沫改良后可有效降低地下水(或承壓水)對開挖面的滲透作用。

        圖7 孔隙水壓力隨滲透系數(shù)的變化曲線

        2.2.3 地表沉降

        圖8 開挖面上方地表沉降曲線

        開挖面上方地表沉降曲線見圖8??梢姡旱乇沓霈F(xiàn)明顯的沉降槽,在頂推力相同且滿倉條件下泡沫比對地表沉降有顯著影響。泡沫比越大,開挖面上方地表沉降越大。此外,隨著埋深比的增大,沉降槽寬度有增加的趨勢,最大沉降量逐漸減小。該趨勢與實際相符。

        3 改良效果驗證

        在佛莞城際鐵路盾構(gòu)掘進中,采用土壓平衡模式時土倉內(nèi)土壓設(shè)定值過高,加之渣土改良不到位,導致切削下來的渣土不能順利通過螺旋機排出,在土倉內(nèi)堆積擠壓,密實度和密度越來越大,最終形成泥餅。

        為改善渣土的和易性,在刀盤和土倉內(nèi)加入水、膨潤土以及本次試驗所用的泡沫劑。由于三者具有膨化、潤滑、降低附著力、降低砂土和刀盤刀具溫度的作用,最終渣土被順利排出(如圖9所示)。

        圖9 渣土改良前后的出渣情況

        4 結(jié)論

        1)不同泡沫比的渣土主應力差-應變曲線均呈指數(shù)型。渣土抗剪強度隨泡沫比的增大而減小。

        2)開挖面豎向支護壓力呈非線性變化。隨著泡沫比的增大,開挖面豎向支護壓力減小。隨著土體滲透系數(shù)的增大,開挖面前方孔隙水壓力呈減小趨勢,土倉內(nèi)渣土經(jīng)泡沫改良后可降低地下水對開挖面的滲透作用。

        3)在頂推力一定且土倉處于滿倉狀態(tài)下,渣土中泡沫比越大,地表沉降越大;采用相同泡沫比的渣土時,開挖面上方地表沉降隨埋深的增大而減小。

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