張進(jìn)華
(陜西陜化煤化工集團(tuán)有限公司,陜西華縣 714100)
陜西陜化煤化工集團(tuán)有限公司液氮洗裝置于2012年11月投產(chǎn),原始開車及最初運(yùn)行階段較為順利,但后來在系統(tǒng)計(jì)劃停車、開車過程中,出現(xiàn)過不同程度的堵塞現(xiàn)象?,F(xiàn)結(jié)合系統(tǒng)工藝流程,就液氮洗裝置投運(yùn)5 a來出現(xiàn)的堵塞事故及其原因進(jìn)行分析,并對(duì)其預(yù)防措施作一介紹。
液氮洗裝置主要設(shè)備有分子篩吸附器(V1701A/B)、多流股板翅式換熱器(E1704、E1705、E1706)和氮洗塔(T1701),為減少冷量損失,低溫設(shè)備——多流股板翅式換熱器(E1704、E1705、E1706)、氮洗塔(T1701)、氣液分離器(V1702)、氣液混合器等均裝在冷箱內(nèi),并填充珠光砂保冷材料。我公司液氮洗裝置工藝流程見圖1。
圖1 液氮洗裝置工藝流程簡(jiǎn)圖
低溫甲醇洗工序來的凈化氣首先進(jìn)入分子篩吸附器(V1701)中的一組,將 CO2、CH3OH等雜質(zhì)除去后進(jìn)入E1705,與氮洗塔(T1701)頂來的凈化氣、塔底尾液及其閃蒸氣(回收氫)逆流換熱,冷卻到一定溫度后進(jìn)E1706繼續(xù)冷卻降溫,最后進(jìn)入T1701底部。在T1701內(nèi),工藝氣自下而上與塔上部來的-190℃低溫液氮充分接觸,用液氮除去(溶解)工藝氣中的CO、CH4、Ar等雜質(zhì)得到精煉氣 [(CO+CO2)含量<10×10-6]。精煉氣出T1701后經(jīng)E1706換熱和FV-17009閥粗配氮后進(jìn)入E1705回收冷量。復(fù)熱到一定溫度后的精煉氣分2路:一路去低溫甲醇洗工段,回收冷量后返回液氮洗裝置;另一路則經(jīng)E1704復(fù)熱后與從低溫甲醇洗裝置回來的另一路精煉氣匯合,經(jīng)精配氮為氫氮比為3∶1的合成氣送氨合成裝置。
空分裝置來的壓力6.0 MPa、溫度40℃的中壓氮?dú)猓?jīng)E1704、E1705冷卻后分成2路,一路對(duì)精煉氣進(jìn)行粗配氮和補(bǔ)充冷量,另一路經(jīng)E1706冷卻成液氮后經(jīng)FV-17010調(diào)節(jié)閥送入T1701洗滌。
氮洗塔尾液減壓后進(jìn)入閃蒸罐(V1702,或稱氣液分離器)進(jìn)行氣液分離,閃蒸后的氣相經(jīng)E1706、E1705、E1704回收冷量而溫度升高,再與低溫甲醇洗裝置中壓區(qū)來的閃蒸氣匯合后進(jìn)入循環(huán)氣壓縮機(jī)回收氫;閃蒸后的液相則減壓后經(jīng)E1706、E1705和E1704回收冷量,溫度升至30℃后送入燃料氣系統(tǒng)。
2014年9月15日,液氮洗冷箱內(nèi)粗配氮?dú)庹{(diào)節(jié)閥FV-17009突然無法手動(dòng)操作增加氮?dú)饬?,隨后洗滌液氮調(diào)節(jié)閥FV-17010的開度逐漸降低,直至閥門全關(guān)。經(jīng)工藝人員和儀表人員多方檢查,未查明原因,初步懷疑粗配氮?dú)夤芫€出現(xiàn)了堵塞,致使FV-17009(及FV-17010)無法操作而氮?dú)猓跋礈煲旱o法加入,隨即液氮洗裝置停車,冷箱復(fù)溫 [控制一定壓力、溫度的高純氮?dú)饬飨蚣傲髁浚ㄕ{(diào)節(jié)升溫速率)將冷箱由正常工作溫度升至常溫]。因生產(chǎn)任務(wù)緊迫,冷箱并未徹底復(fù)溫,氮洗塔底部溫度在-10℃左右,但FV-17009和FV-17010可以正常加入足夠氮?dú)猓ɑ蛳礈煲旱纱伺懦齼x表故障的可能。2014年9月17日05:00冷箱開始冷卻積液,9月19日08:39冷箱開始導(dǎo)氣,但進(jìn)氣不到2 min冷箱發(fā)生意外事故,大量珠光砂泄漏,致使冷箱無法投用,全系統(tǒng)停車檢修。
在事故發(fā)生后,對(duì)冷箱內(nèi)粗配氮?dú)庹{(diào)節(jié)閥FV-17009無法加入氮?dú)獾膯栴},初步懷疑是粗配氮?dú)夤芫€發(fā)生了凍堵,冷箱復(fù)溫時(shí)也從冷箱壁放空法蘭斷開處檢測(cè)到了不飽和態(tài)水的存在,懷疑是前系統(tǒng)變換工段的飽和水汽竄入氮?dú)夤芫W(wǎng)所致。于是對(duì)中壓氮?dú)夤芫€分段檢測(cè),變換工段前氮?dú)饧兌葹?9.999%。對(duì)于事故原因,推斷認(rèn)為有如下幾方面的因素。
(1)中壓氮?dú)馍嫌斡脩簟儞Q工段氮?dú)夤芫€長(zhǎng)期以來一直未加盲板,只是現(xiàn)場(chǎng)前切斷閥及自調(diào)閥關(guān)閉,隨后系統(tǒng)加負(fù)荷至正常工況后,變換系統(tǒng)壓力在6.2 MPa左右,高于液氮洗工段中壓氮?dú)獾倪\(yùn)行壓力6.0 MPa,因入變換工段中壓氮?dú)饷ぐ逦疵?,其切斷閥可能出現(xiàn)微小滲漏,導(dǎo)致少量水汽隨中壓氮?dú)膺M(jìn)入下游液氮洗工段,水汽冷凝后在氮?dú)夤芫€內(nèi)結(jié)冰,最終導(dǎo)致粗配氮?dú)鉄o法加入,迫使系統(tǒng)停車,冷箱復(fù)溫。
(2)冷箱意外泄漏事故發(fā)生后,杭氧(廠家)技術(shù)人員查看DCS操作記錄曲線和現(xiàn)場(chǎng)冷箱設(shè)備損壞情況后,認(rèn)為此次事故源于兩方面的原因:首先,E1705同端面溫差超標(biāo)(導(dǎo)氣時(shí)E1705上部熱端溫度過高,達(dá)到25℃),在冷箱導(dǎo)入約-60℃的工藝氣時(shí),E1705同端面溫差達(dá)到75℃以上(控制指標(biāo)為不超過50℃),導(dǎo)致設(shè)備瞬間破裂,發(fā)生泄漏;其次,從現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、管道割段分開檢測(cè)結(jié)果來看,在合成氣管線最低點(diǎn)排出約100 mL液態(tài)水,由此推斷由于系統(tǒng)重啟時(shí)冷箱復(fù)溫不徹底,中壓氮?dú)夤芫€內(nèi)的水在復(fù)溫時(shí)被吹至了合成氣管線,而冷箱底部溫度在-10℃左右,造成管線低點(diǎn)局部有水存在,這是事故的誘因。
為預(yù)防粗配氮?dú)夤芫€冰堵事故,可采取以下措施:①開、停車結(jié)束后中壓氮?dú)夤芫€上盲板第一時(shí)間導(dǎo)盲,并且關(guān)閉前后切斷閥、打開閥間導(dǎo)淋;②液氮洗冷箱內(nèi)設(shè)備、管線出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象時(shí),及時(shí)進(jìn)行停車復(fù)溫,最低點(diǎn)溫度須在10℃以上,復(fù)溫結(jié)束后各排放點(diǎn)進(jìn)行氮?dú)饴饵c(diǎn)檢測(cè),全部合格后方可轉(zhuǎn)入下一步操作,嚴(yán)禁為搶開車進(jìn)度放松指標(biāo)控制;③冷箱導(dǎo)入工藝氣時(shí)須控制導(dǎo)氣速率,切忌過快,以避免E1705上部熱端溫度過高;④ 長(zhǎng)時(shí)間停車或復(fù)溫后開車須將E1704與E1705之間端面溫度降至-15℃以下,控制換熱器同端面溫差在指標(biāo)范圍內(nèi);⑤冷箱復(fù)溫與冷卻積液過程中控制換熱器同端面溫差≤50℃,嚴(yán)禁超標(biāo)操作。
2014年10月11日01:12,液氮洗冷箱在進(jìn)行開車,主操要求關(guān)閉循環(huán)氫放空切斷閥,現(xiàn)場(chǎng)人員在關(guān)閉放空切斷閥的同時(shí)打開了循環(huán)氫去壓縮機(jī)的切斷閥,導(dǎo)致低溫甲醇洗裝置含硫甲醇閃蒸罐的閃蒸氣(1.75 MPa)倒竄入循環(huán)氫管線,短時(shí)間內(nèi)E1705與E1706之間溫差快速上漲,隨后循環(huán)氫管線整體溫度上漲,經(jīng)檢查確認(rèn)問題后,系統(tǒng)停車,冷箱復(fù)溫。
液氮洗裝置在開車過程中,由于現(xiàn)場(chǎng)人員提前將循環(huán)氫去低溫甲醇洗工段切斷閥打開,而循環(huán)氫管線正處于升壓階段,液氮洗裝置循環(huán)氫與低溫甲醇洗裝置含硫甲醇閃蒸罐來的中壓閃蒸氣一起進(jìn)入循環(huán)氫壓縮機(jī),此時(shí)閃蒸氣壓力正常(1.75 MPa),因循環(huán)氫管線上手動(dòng)閥后的止回閥年久失修而失效,閃蒸氣竄入循環(huán)氫管線;由于閃蒸氣中含有60%左右的CO2,而此時(shí)循環(huán)氫管線溫度均處于正常操作溫度,即氣液分離器(V1702)氣相出口循環(huán)氫溫度為 -185℃、E1706出口循環(huán)氫溫度為-121℃、E1705出口循環(huán)氫溫度為-60℃,導(dǎo)致竄入的CO2凍結(jié)在E1705內(nèi),使循環(huán)氫管線溫度快速上漲,最終迫使系統(tǒng)停車,冷箱復(fù)溫。
為預(yù)防循環(huán)氫管線凍堵事故,可采取以下措施:①液氮洗工段開車過程中進(jìn)行重要閥門開關(guān)狀態(tài)確認(rèn),巡檢人員操作,主操根據(jù)開車流程簽字確認(rèn),嚴(yán)禁現(xiàn)場(chǎng)巡檢人員隨意開關(guān)閥門;②如遇循環(huán)氫壓縮機(jī)停車或者液氮洗工段停車,對(duì)循環(huán)氫管線上的止回閥進(jìn)行檢查,若存在問題則及時(shí)進(jìn)行更換;③液氮洗工段停車時(shí),第一時(shí)間關(guān)閉循環(huán)氫去壓縮機(jī)切斷閥,將循環(huán)氫切至放空管線。
2017年5月7日,液氮洗冷箱導(dǎo)氣,冷箱進(jìn)口工藝氣量 44 350 m3/h,洗滌氮量 6.1 t/h,氮洗塔壓差25.19 kPa、氮洗塔液位31%,系統(tǒng)繼續(xù)加量,氮洗塔出現(xiàn)壓差上漲、液位下降、塔頂溫度下降現(xiàn)象,工藝氣退出,則氮洗塔壓差下降、頂部溫度有上漲趨勢(shì),但氮洗塔壓差總體偏高,塔底液位自調(diào)閥閥位明顯下調(diào),氣液分離器(V1702)液位無法維持,冷箱內(nèi)整體溫度回升,出工段工藝氣中CO含量上漲,最后工藝氣量減至29 000 m3/h左右,氮洗塔壓差卻進(jìn)一步漲至30.35 kPa,仍無法解決問題,隨后系統(tǒng)停車,冷箱復(fù)溫。
2017年4月系統(tǒng)大修,低壓氮?dú)猓∟3)量不足,冷箱未進(jìn)行徹底復(fù)溫,一直保持壓力,且氮?dú)馔S煤罄湎涞撞繙囟缺3衷?60~-70℃;開車前用0.4 MPa低壓氮?dú)饨?jīng)分子篩借工藝氣管線對(duì)氮洗塔進(jìn)行了短時(shí)間置換。分析認(rèn)為,冷箱2013年開車以來從未進(jìn)行過徹底地復(fù)溫操作,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行過程中可能有極其微量的CO2附著在工藝氣管道內(nèi)壁上形成結(jié)晶物,前期復(fù)溫過程中,氮?dú)獾哪媪鞒踢\(yùn)行可能將工藝氣管道內(nèi)的CO2結(jié)晶物從低溫區(qū)吹至高溫區(qū)(揮發(fā))帶出,而開車前用0.4 MPa低壓氮?dú)饨?jīng)分子篩吸附器、工藝氣管線進(jìn)行的順流程置換時(shí)又將部分CO2結(jié)晶物從高溫區(qū)吹至低溫區(qū)氮洗塔塔盤上,最終導(dǎo)致氮洗塔塔盤堵塞。
為預(yù)防氮洗塔塔盤堵塞事故,可采取以下措施:①系統(tǒng)長(zhǎng)期停車必須進(jìn)行冷箱復(fù)溫操作,且復(fù)溫操作必須按操作規(guī)程進(jìn)行,禁止走捷徑;②短時(shí)間停車,冷箱內(nèi)保壓,如果發(fā)生氮洗塔液位低,無法進(jìn)行導(dǎo)氣,則泄壓積液,禁止提早泄壓操作;③建議對(duì)液氮洗裝置至少每2 a徹底地復(fù)溫1次,以確保系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。
液氮洗冷箱堵塞事故的發(fā)生,影響了系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失,但我們?cè)谑鹿侍幚磉^程中也積累了大量的運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)與生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn),從而可確保今后非計(jì)劃停車事故得到減少,大大節(jié)約檢修費(fèi)用。只有不斷地吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),不斷地強(qiáng)化運(yùn)行管理,才能為系統(tǒng)的長(zhǎng)周期、穩(wěn)定運(yùn)行打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司液氮洗裝置2017年4月大修后重啟(消缺)以來,一直滿負(fù)荷、安全、穩(wěn)定運(yùn)行,各項(xiàng)工藝指標(biāo)均達(dá)到設(shè)計(jì)要求。