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        化工企業(yè)熱力站節(jié)能減排小結(jié)

        2018-07-31 02:22:06李尚運(yùn)朱勇新郭發(fā)強(qiáng)方子明
        中氮肥 2018年4期
        關(guān)鍵詞:減壓器溴化鋰飛灰

        楊 杰,李尚運(yùn),朱勇新,郭發(fā)強(qiáng),方子明

        (河南心連心化肥有限公司,河南新鄉(xiāng) 453700)

        某化工企業(yè)熱力站配有3臺(tái)165 t/h高溫高壓循環(huán)流化床鍋爐和8臺(tái)減溫減壓器,以滿足廠區(qū)生產(chǎn)中不同壓力等級(jí)蒸汽的供應(yīng),同時(shí)建有濕式氨法脫硫系統(tǒng)脫除鍋爐煙氣中的SO2,并對(duì)煙氣進(jìn)行洗滌除塵。但熱力站運(yùn)行以來一直存在飛灰殘?zhí)扛?、連排蒸汽對(duì)空排放、減溫減壓器疏水熱量未回收利用及煙氣脫硫系統(tǒng)氧化風(fēng)機(jī)電耗高等問題,影響企業(yè)節(jié)能減排及生產(chǎn)成本控制。

        針對(duì)熱力站存在的上述問題,該企業(yè)通過實(shí)施鍋爐飛灰回燃改造,將飛灰殘?zhí)繌?0.6%降至12.7%,提高了鍋爐的熱效率;通過配置管線將鍋爐連排閃蒸汽回收至尿素溴化鋰制冷機(jī)組制冷,實(shí)現(xiàn)了連排閃蒸汽的回收利用;通過增設(shè)閃蒸罐及低位水箱,實(shí)現(xiàn)減溫減壓器低位熱能的回收;利用新型高效風(fēng)機(jī)替代羅茨氧化風(fēng)機(jī),降低了煙氣脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行電耗。采取一系列措施后,有力促進(jìn)了熱力站的節(jié)能減排。

        1 鍋爐飛灰回燃改造

        熱力站3臺(tái)165 t/h循環(huán)流化床鍋爐正常運(yùn)行時(shí)兩開一備,設(shè)計(jì)工作壓力9.8 MPa、工作溫度540℃,設(shè)計(jì)工況及實(shí)際生產(chǎn)均燃用無煙煤,其煤質(zhì)分析數(shù)據(jù)見表1。由于無煙煤揮發(fā)分低、固定碳含量及燃點(diǎn)高,且鍋爐采用低氧燃燒,運(yùn)行中飛灰殘?zhí)枯^高,一般在18%~23%,導(dǎo)致鍋爐效率降低、生產(chǎn)成本增加。

        表1 設(shè)計(jì)及實(shí)際入爐煤的工業(yè)分析數(shù)據(jù)

        1.1 改造內(nèi)容

        每臺(tái)165 t/h循環(huán)流化床鍋爐均配有1臺(tái)布袋除塵器,每臺(tái)除塵器下部均裝有6個(gè)灰斗,用于臨時(shí)存儲(chǔ)布袋除塵器脫除的鍋爐飛灰。改造前鍋爐煙氣中的飛灰經(jīng)布袋除塵后落入灰斗,經(jīng)倉泵輸送至灰?guī)齑鎯?chǔ)及外售。為降低鍋爐飛灰的含碳量,實(shí)現(xiàn)鍋爐的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,引進(jìn)飛灰回燃技術(shù)對(duì)1#鍋爐進(jìn)行優(yōu)化改造:在布袋除塵器進(jìn)氣方向前4個(gè)灰斗下部各增加1臺(tái)供料機(jī)(共4臺(tái)),在供料機(jī)的一端安裝羅茨風(fēng)機(jī)(共2臺(tái)),另一端接至爐膛,將鍋爐飛灰送回鍋爐爐膛回燃;后2個(gè)灰斗的灰則仍通過原氣力輸灰系統(tǒng)輸送至灰?guī)齑鎯?chǔ)。鍋爐飛灰回燃改造流程示意見圖1。

        項(xiàng)目投運(yùn)后,布袋除塵器前4個(gè)灰斗中的灰落入供料機(jī)(供料機(jī)的轉(zhuǎn)速為1 390 r/min,單臺(tái)供料機(jī)飛灰輸送量為0~3 t/h)中,之后在羅茨風(fēng)機(jī)(羅茨風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速為1 470 r/min,單臺(tái)羅茨風(fēng)機(jī)流量為280 m3/h,風(fēng)壓為60 kPa)的作用下通過管道送入爐膛作為燃料,實(shí)現(xiàn)鍋爐飛灰的再循環(huán)利用(可根據(jù)鍋爐的負(fù)荷投運(yùn)1~4臺(tái)供料機(jī),控制飛灰的循環(huán)量),促使飛灰充分燃燒,使鍋爐飛灰含碳量降低,鍋爐效率提高。

        圖1 鍋爐飛灰回燃改造流程示意

        1.2 改造效果

        在入爐煤發(fā)熱量5 700~5 800 kcal/kg、1#鍋爐負(fù)荷150 t/h的工況下,飛灰回燃裝置投運(yùn)后,鍋爐爐膛溫度由改造前的948℃降至938℃,下降了10℃;爐膛差壓由改造前的608 Pa升至688 Pa,升高了80 Pa;爐膛煙氣出口溫度由改造前的905℃升至910℃,升高了5℃。上述變化的主要原因是:飛灰回燃裝置投運(yùn)后,送入爐膛的飛灰增加,爐膛中灰濃度增大,爐膛差壓升高,而灰濃度升高后隨煙氣帶走的熱量也增多,使得爐膛溫度降低而爐膛出口煙氣溫度升高。

        為驗(yàn)證鍋爐飛灰回燃改造的效果,對(duì)飛灰回燃裝置投運(yùn)前后連續(xù)3 d的飛灰含碳量及噸蒸汽煤耗數(shù)據(jù)進(jìn)行了收集,具體見表2。

        表2 1#鍋爐飛灰回燃裝置投運(yùn)前后飛灰含碳量及噸蒸汽煤耗對(duì)比

        由表2可以看出:飛灰回燃改造項(xiàng)目投運(yùn)后,飛灰含碳量由平均20.61%降至12.71%,下降7.90%;噸蒸汽煤耗由平均0.106 2 t降至0.101 5 t,節(jié)煤4.42%。按1#鍋爐年消耗標(biāo)煤80 000 t、標(biāo)煤500元/t計(jì)算,飛灰回燃裝置投運(yùn)后1#鍋爐年可節(jié)約原料煤成本80000×4.42%×500÷10000=176.8萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。

        2 鍋爐連排蒸汽回收利用

        熱力站3臺(tái)165 t/h循環(huán)流化床鍋爐共用1套排污系統(tǒng),其中連排擴(kuò)容器、定排擴(kuò)容器各1臺(tái),分別安裝在給煤機(jī)平臺(tái)及現(xiàn)場(chǎng)0 m層。正常運(yùn)行時(shí),鍋爐汽包連排閥微開,排污水通過管道排入連排擴(kuò)容器。連排擴(kuò)容器汽側(cè)原配有管線至廠區(qū)的0.5 MPa蒸汽管網(wǎng),用作除氧器加熱蒸汽,但實(shí)際生產(chǎn)中由于高壓鍋爐對(duì)給水水質(zhì)要求嚴(yán)格,為減少閃蒸汽對(duì)鍋爐給水的影響,連排擴(kuò)容器汽側(cè)出口閥實(shí)際上處于全關(guān)閉狀態(tài),排污水經(jīng)連排擴(kuò)容器后全部進(jìn)入定排擴(kuò)容器排放,造成現(xiàn)場(chǎng)放空量較大和噪音超標(biāo),影響廠區(qū)環(huán)境。

        2.1 改造內(nèi)容

        為回收鍋爐連排閃蒸汽,減少現(xiàn)場(chǎng)排放及避免資源浪費(fèi),改善廠區(qū)環(huán)境,對(duì)廠區(qū)蒸汽用戶進(jìn)行排查,發(fā)現(xiàn)尿素溴化鋰崗位安裝有2臺(tái)溴化鋰制冷機(jī)組,設(shè)計(jì)蒸汽壓力0.25 MPa、耗汽量為5 t/h(單臺(tái));溴化鋰制冷機(jī)組實(shí)際運(yùn)行時(shí)需先將廠區(qū)0.5 MPa蒸汽減壓至0.25 MPa左右后才送入溴冷機(jī)發(fā)生器,存在節(jié)流損失。而連排擴(kuò)容器閃蒸汽的壓力一般在0.30 MPa左右,蒸汽量在3~4 t/h,完全能夠滿足單臺(tái)尿素溴化鋰制冷機(jī)組的運(yùn)行。為此,對(duì)連排擴(kuò)容器汽側(cè)出口進(jìn)行改造,增加連排擴(kuò)容器至尿素溴化鋰制冷機(jī)組的管線,將連排擴(kuò)容器的閃蒸汽作為1臺(tái)溴化鋰制冷機(jī)組的汽源,從而實(shí)現(xiàn)閃蒸汽的回收利用。

        2.2 改造效果

        改造后,鍋爐汽包排污先經(jīng)連排擴(kuò)容器閃蒸,閃蒸后的閃蒸汽送尿素溴化鋰制冷機(jī)組使用。據(jù)排污水焓值計(jì)算連排閃蒸率在38%,按2臺(tái)鍋爐負(fù)荷300 t/h、排污率3%計(jì)算,改造后可回收 3.42 t/h(300×3% ×38% =3.42 t/h)的閃蒸汽供溴化鋰制冷機(jī)組使用。連排蒸汽為0.30 MPa的飽和蒸汽,其焓值為2 724.89 kJ/kg,標(biāo)煤發(fā)熱量以7 000 kcal/kg計(jì),則鍋爐連排蒸汽回收利用后日可節(jié)約標(biāo)煤3.42×2724.89÷4.1868÷7000×24=7.63 t;按全年運(yùn)行300 d、標(biāo)煤價(jià)格500元/t計(jì),則全年節(jié)約原料煤成本7.63×300×500÷10000=114.45萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著。同時(shí),改造后由于進(jìn)入定排擴(kuò)容器的閃蒸汽、排污水減少,定排擴(kuò)容器現(xiàn)場(chǎng)放空量明顯減小,現(xiàn)場(chǎng)噪音明顯減小,環(huán)保效益顯著。

        3 減溫減壓器低位熱能回收利用

        熱力站8臺(tái)減溫減壓器大部分處于熱備狀態(tài),各減溫減壓器疏水通過地溝及水池直接回至廠區(qū)作為循環(huán)水補(bǔ)水,未考慮對(duì)蒸汽及熱量的回收,導(dǎo)致各減溫減壓器疏水排至地溝后未凝結(jié)的蒸汽彌散,存在資源浪費(fèi)且影響現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。

        3.1 改造內(nèi)容

        為充分回收8臺(tái)減溫減壓器疏水中的蒸汽及熱能,改善現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,熱力站新增1套低位水箱及疏水?dāng)U容器,將低壓疏水直接引至低位水箱,高壓疏水引至疏水?dāng)U容器進(jìn)行閃蒸,閃蒸汽并入0.5 MPa蒸汽管網(wǎng),閃蒸后的冷凝液則排入低位水箱。

        3.2 改造效果

        減溫減壓器低位熱能回收改造項(xiàng)目投運(yùn)后,疏水?dāng)U容器可回收蒸汽2 t/h,蒸汽壓力0.45~0.53 MPa、溫度155~160℃,送入廠區(qū) 0.5 MPa蒸汽管網(wǎng)供用戶使用;同時(shí)低位水箱可回收冷凝液3 m3/h作為除氧器補(bǔ)水,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)熱能及水資源的高效回收利用。另外,改造后現(xiàn)場(chǎng)蒸汽彌散現(xiàn)象消失,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得以改善。

        4 煙氣脫硫系統(tǒng)氧化風(fēng)機(jī)改造

        鍋爐煙氣脫硫采用濕式氨法脫硫工藝,利用廠區(qū)副產(chǎn)的氨水脫除鍋爐煙氣中的SO2,主要設(shè)備包括脫硫塔、循環(huán)槽、循環(huán)泵、風(fēng)機(jī)等,其中氧化系統(tǒng)使用三葉型羅茨風(fēng)機(jī)向循環(huán)槽及脫硫塔中送入空氣,將脫硫液中的亞硫酸銨氧化為硫酸銨。由于羅茨風(fēng)機(jī)屬于容積式風(fēng)機(jī)(功率160 kW,設(shè)計(jì)風(fēng)量2 880 m3/h,轉(zhuǎn)速 1 300 r/min),風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)量隨容積的下降而下降,工作效率較低,導(dǎo)致氧化系統(tǒng)運(yùn)行能耗高、噪音大(風(fēng)機(jī)小時(shí)電耗達(dá)106 kW·h,周圍噪音在110 dB),且夏季時(shí)風(fēng)機(jī)出口溫度達(dá)100~110℃,影響煙氣脫硫氧化系統(tǒng)的氧化效率。

        4.1 改造內(nèi)容

        為解決煙氣脫硫系統(tǒng)氧化風(fēng)機(jī)電耗高的問題,新增1臺(tái)運(yùn)行效率高、電耗低、噪音低的新型風(fēng)機(jī)替代原羅茨風(fēng)機(jī)向脫硫系統(tǒng)供氧化空氣,新型風(fēng)機(jī)功率105 kW、設(shè)計(jì)風(fēng)量3 600 m3/h、轉(zhuǎn)速 35 000 r/min。

        4.2 改造效果

        為驗(yàn)證改造效果,對(duì)改造前后氧化風(fēng)機(jī)的電流、電量、風(fēng)溫、氧化效率等運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行收集(表3),結(jié)果表明:改造后風(fēng)機(jī)電流下降64 A,日耗電量下降640 kW·h,氧化效率與改造前相比基本持平。按電價(jià)0.54元/(kW·h)、年運(yùn)行300 d計(jì)算,煙氣脫硫系統(tǒng)氧化風(fēng)機(jī)改造后每年可節(jié)約電費(fèi)640×300×0.54÷10000=10.4萬元。同時(shí),煙氣脫硫系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)噪音降低25 dB,氧化風(fēng)溫下降28℃,表明新型風(fēng)機(jī)應(yīng)用后的環(huán)保效益也非常顯著。

        表3 氧化風(fēng)機(jī)改造前后部分運(yùn)行數(shù)據(jù)的對(duì)比

        5 結(jié) 語

        熱力站鍋爐系統(tǒng)通過實(shí)施飛灰回燃、連排蒸汽回收利用、減溫減壓器低位熱能回收利用以及采用新型氧化風(fēng)機(jī)等一系列優(yōu)化改造措施后,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益:鍋爐飛灰含碳量下降7.90%,節(jié)煤4.42%,年節(jié)約原料煤成本176.8萬元;回收連排閃蒸汽3~4 t/h,年節(jié)能效益114.45萬元;新型氧化風(fēng)機(jī)日節(jié)電640 kW·h,年節(jié)電效益在10.4萬元。同時(shí),一系列改造還減少了現(xiàn)場(chǎng)放空量,降低了現(xiàn)場(chǎng)噪音,有效改善了現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,環(huán)保效益也非常顯著。

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