■ 航空工業(yè)集團(tuán)航宇救生裝備有限公司 (湖北襄陽(yáng) 441003) 李明洲 葛明軍
該設(shè)備在原使用單位已停用幾年,加之在以前的使用中主軸液壓鎖緊機(jī)構(gòu)、主軸卡盤、卡爪機(jī)構(gòu)、液壓循環(huán)控制系統(tǒng)和刀盤刀架運(yùn)行定位機(jī)構(gòu)等部分,都出現(xiàn)過(guò)比較大的故障,并進(jìn)行過(guò)維修。故此,該設(shè)備的底氣不足,存在多項(xiàng)“營(yíng)養(yǎng)不良”的狀態(tài)。
由于該設(shè)備長(zhǎng)期擱置不用,造成了設(shè)備整體內(nèi)部的液壓循環(huán)系統(tǒng)、機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)、電氣檢測(cè)感應(yīng)系統(tǒng)、伺服電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置系統(tǒng)、液壓油溫循環(huán)控制系統(tǒng)、液壓鎖緊機(jī)構(gòu)裝置、刀盤刀架循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)定位系統(tǒng)等都出現(xiàn)不同程度的壞死,導(dǎo)致感應(yīng)不靈敏、系統(tǒng)及機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)不通暢和不到位,在整個(gè)設(shè)備的運(yùn)行、控制、檢測(cè)和反饋的大系統(tǒng)中,在一些小的獨(dú)立系統(tǒng)單元中,出現(xiàn)了一些死點(diǎn),檢測(cè)部件反應(yīng)遲緩,部件工作有故障點(diǎn),致使設(shè)備故障層出不窮。
該設(shè)備長(zhǎng)期不被使用,各個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行機(jī)構(gòu)缺乏相應(yīng)的磨合、通暢及保養(yǎng)。各個(gè)系統(tǒng)相互之間的聯(lián)系不是特別緊密,需要通過(guò)維護(hù)、保養(yǎng),來(lái)建立它們之間的緊密聯(lián)系及相互的認(rèn)知。
發(fā)現(xiàn)存在如下故障點(diǎn)和相關(guān)的故障隱患點(diǎn):①設(shè)備的液壓泵及電動(dòng)機(jī)運(yùn)行不正常,液壓系統(tǒng)在工作中,出現(xiàn)液壓壓力不準(zhǔn)、供油不通暢、液壓工作單元工作失誤或不工作及控制面板報(bào)警。②刀盤刀架機(jī)構(gòu)運(yùn)行不暢,對(duì)控制信號(hào)不接受或不執(zhí)行。刀盤刀架循環(huán)運(yùn)行定位不準(zhǔn)。③液壓油潤(rùn)滑不到位,導(dǎo)軌得不到很好潤(rùn)滑,控制面板報(bào)警。④設(shè)備運(yùn)行一段時(shí)間后,液壓循環(huán)系統(tǒng)油溫逐漸升高,且油溫不見(jiàn)下降,引起設(shè)備報(bào)警。⑤主軸夾緊機(jī)構(gòu)工作中,出現(xiàn)夾不緊、松不開(kāi)工件的現(xiàn)象。⑥機(jī)床的液壓鎖緊缸及平衡筒,在機(jī)床高速切削過(guò)程中,出現(xiàn)較大的振動(dòng)。⑦工作臺(tái)護(hù)板上切削液在加工過(guò)程中,容易外泄。⑧設(shè)備的排屑器上部出現(xiàn)大量的切削液外泄。⑨排屑器在工作中出現(xiàn)停遲的現(xiàn)象。⑩液壓鎖緊缸后部出現(xiàn)切削液外泄,對(duì)伺服電動(dòng)機(jī)及液壓閥造成易短路和漏電隱患。
針對(duì)體檢出來(lái)的事故隱患和事故點(diǎn),制定出相應(yīng)的維修、保養(yǎng)措施及購(gòu)置、制作相關(guān)的配件,并開(kāi)展全面的維修、保養(yǎng)工作。
(1)該設(shè)備的液壓驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)和液壓泵為一個(gè)整體,泵內(nèi)閥體嚴(yán)重磨損,電動(dòng)機(jī)兩端支撐軸軸承嚴(yán)重磨損,且電動(dòng)機(jī)運(yùn)行不順暢,出現(xiàn)異常,故此更換整個(gè)液壓系統(tǒng)總成,即電動(dòng)機(jī)、液壓泵總成。這樣使得設(shè)備的整個(gè)液壓循環(huán)工作系統(tǒng)在工作中得到正常發(fā)揮和保障,充分解決了液壓供應(yīng)系統(tǒng)的故障,如圖1所示。
(2)設(shè)該備刀盤刀架裝置,在以往的工作中,多次發(fā)生嚴(yán)重撞擊,經(jīng)檢測(cè)后確定該刀盤刀架控制裝置已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p壞,經(jīng)過(guò)和廠家聯(lián)系、溝通,重新購(gòu)置了一套新的刀盤刀架控制裝置,這樣,完全解決了刀盤刀架裝置系統(tǒng)(見(jiàn)圖2)中的問(wèn)題,使其工作總成系統(tǒng)工作正?;?。
(3)設(shè)備的各項(xiàng)工作導(dǎo)軌得不到很好的潤(rùn)滑,經(jīng)檢測(cè)是設(shè)備的潤(rùn)滑裝置已磨損,更換了一套永嘉流遍的潤(rùn)滑裝置,使得導(dǎo)軌潤(rùn)滑得到充分的保障,報(bào)警現(xiàn)象解除,如圖3所示。
(4)該設(shè)備原來(lái)有一套老式的液壓油溫循環(huán)降溫裝置,經(jīng)檢測(cè)已完全損壞,故此,需重新設(shè)計(jì)和制作一套完好及有效的液壓循環(huán)降溫裝置(見(jiàn)圖4),經(jīng)縝密的考慮及精心設(shè)計(jì),制作了一套既能降低液壓循環(huán)油溫,又能保證液壓系統(tǒng)壓力正常的油溫循環(huán)降溫裝置,很好地解決了循環(huán)油溫過(guò)高、設(shè)備報(bào)警的故障現(xiàn)象。
(5)該設(shè)備主軸夾緊裝置由于原來(lái)主軸受過(guò)撞擊,油壓缸的夾緊伸縮桿產(chǎn)生了變形,嚴(yán)重地縮短了伸縮桿的行程,使主軸上的夾緊套不能完全地松開(kāi)、夾緊。為此,在伸縮桿與夾緊套之間加一個(gè)襯套(見(jiàn)圖5),加長(zhǎng)伸縮桿的運(yùn)行行程,使得夾緊套的工作行程得到了充分保障,工件夾不緊、松不開(kāi)的故障完全解除。
圖1 解決后的液壓總成:海特克M-VPV2-30-35K-2
圖2 刀盤刀架裝置的控制系統(tǒng)
圖3 改進(jìn)后的潤(rùn)滑裝置:永嘉流遍MMXL-III-15/5.5
圖4 新制作的液壓油溫循環(huán)降溫裝置
圖5 主軸改造后的效果
(6)該設(shè)備原來(lái)更換過(guò)液壓鎖緊油壓缸,但在裝配中沒(méi)有很好地將油壓缸及平衡筒上的法蘭盤與液壓伸縮桿的間隙調(diào)整好,造成緊固法蘭盤上的鎖緊螺栓與液壓伸縮桿之間產(chǎn)生撞擊,并逐漸磨損,鎖緊失效。使得法蘭盤后部的平衡筒及油壓缸回松,失去平衡重心,造成擺動(dòng)和振動(dòng)。法蘭盤被撞擊得嚴(yán)重變形,失去了與主軸之間的相互鎖緊。故此,重新制作了一套法蘭盤并對(duì)液壓伸縮桿的根部焊接部分進(jìn)行了修正,重新調(diào)整了它們之間的間隙,重新進(jìn)行裝配及調(diào)整,這樣很好地解決了油壓缸及平衡筒擺動(dòng)和振動(dòng)的問(wèn)題,如圖6所示。
(7)設(shè)備工作臺(tái)上的護(hù)板,由于在工作中需要來(lái)回移動(dòng),原來(lái)護(hù)板間隙的橡膠封條老化破損,造成切削液外泄。所以專門從廠家定做了凸凹特型的橡膠封條(見(jiàn)圖7),將此安裝在護(hù)板上,很好地解決了切削液外泄的故障。
圖6 改進(jìn)后的油壓缸及平衡筒、新制作的法蘭盤
圖7 改進(jìn)后的護(hù)板封條
(8)該設(shè)備上的排屑器上部切削液外泄,是由于該裝置長(zhǎng)期沒(méi)有好好保養(yǎng),故此,將此裝置全部拆下,進(jìn)行全面的清洗和疏通,將排屑器上的切削液疏流孔全部進(jìn)行疏通,清除常年的污垢多達(dá)數(shù)公斤之多,全面清洗切削液池,掏出沉年沉積污垢達(dá)10kg之多。使得工作中的切削液得以順暢地回流到儲(chǔ)液池內(nèi)。調(diào)整排屑器的疏道鋪口與工作臺(tái)擋液板之間的間隙,完全阻止了切削液的飛濺及泄露。
(9)排屑器運(yùn)行中的停遲現(xiàn)象,經(jīng)檢查是由于電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)輪上的鏈條過(guò)松,傳遞的轉(zhuǎn)矩過(guò)小,因轉(zhuǎn)矩時(shí)大時(shí)小,加之傳送帶與軌道之間的阻力,造成了傳送帶的停遲現(xiàn)象。所以通過(guò)調(diào)整鏈條在主、被動(dòng)輪的松緊程度,增大傳輸力及調(diào)整傳送帶與軌道之間的間隙和對(duì)稱度,這樣很好地解決了停遲現(xiàn)象。
(10)油壓缸后部溢出切削液,是由于切削液從主軸的內(nèi)腔孔回流到回流池,但回流池內(nèi)的擋屑板內(nèi)切屑堵住了切削液的泄流,造成切削液溢出。想了一個(gè)小竅門,即在主軸的內(nèi)腔內(nèi)加一個(gè)塑料襯套,阻止切屑和切削液的回流,這樣徹底地解決了切削液溢出問(wèn)題,完全保障了伺服電動(dòng)機(jī)和電磁閥的安全。
(1)該設(shè)備經(jīng)過(guò)近幾個(gè)月的滿負(fù)荷、高強(qiáng)度的運(yùn)行加工后,經(jīng)測(cè)試和前后對(duì)比,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)及參數(shù),全部符合設(shè)備完好狀態(tài)下的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和要求。
(2)設(shè)備的液壓循環(huán)控制系統(tǒng)、主軸液壓鎖緊松開(kāi)機(jī)構(gòu)、液壓卡盤松緊機(jī)構(gòu)、主軸卡爪鎖緊松開(kāi)機(jī)構(gòu)和刀盤刀架運(yùn)行定位機(jī)構(gòu)等的各項(xiàng)功能及運(yùn)作系統(tǒng)都有相當(dāng)大的改善及提高,并能切實(shí)完好地完成控制系統(tǒng)發(fā)出的各項(xiàng)操作指令,高效、準(zhǔn)確地完成它們應(yīng)盡的工作。
(3)設(shè)備整體內(nèi)的液壓油循環(huán)運(yùn)行系統(tǒng)、機(jī)械傳動(dòng)控制系統(tǒng)、電氣檢測(cè)感應(yīng)系統(tǒng)、伺服電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)裝置系統(tǒng)、液壓油溫循環(huán)控制系統(tǒng)、液壓鎖緊松開(kāi)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)和刀盤刀架循環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)定位系統(tǒng)等都非常順暢地運(yùn)作起來(lái),并在各自的運(yùn)行、控制、檢測(cè)和反饋中,起到了承前啟后的聯(lián)系,使得整個(gè)數(shù)控車床運(yùn)行及工作更加穩(wěn)定、通暢、靈敏和高效。并能高效、高質(zhì)地完成生產(chǎn)加工任務(wù)。而且充分地保障了設(shè)備加工的各項(xiàng)技術(shù)、工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)要求。