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        給水泵機封損壞原因分析及處理措施

        2018-07-26 03:53:40朱生強
        環(huán)球市場信息導(dǎo)報 2018年18期
        關(guān)鍵詞:機封動環(huán)給水泵

        朱生強

        給水泵是確保電廠安全運行的重要設(shè)備,針對三廠區(qū)熱源一期給水泵機械密封損壞的問題,本文通過機械密封損壞原因分析吸取的教訓(xùn),結(jié)合現(xiàn)場實際情況降低給水泵振動,改善給水泵機械密封冷卻水水質(zhì),改善機械密封運行環(huán)境,較好解決了給水泵機械密封頻繁損壞的問題,取得了較好的效果.

        1前言

        三廠區(qū)熱源一期除氧給水系統(tǒng)配備長沙佳能通用泵業(yè)有限公司的DG150-100×10(P)多級鍋爐給水泵,該泵型系臥式自平衡型結(jié)構(gòu)離心泵,為單吸多級結(jié)構(gòu),其吸入口在進水段上為垂直向上,吐出口在出水段上為垂直向上,用拉緊螺栓將泵的進水段、中段、出水段、次級進水段聯(lián)成一體,軸承驅(qū)動端采用圓柱滾子軸承,末端采用圓柱滾子軸承和角接觸球軸承組合結(jié)構(gòu),采用強制油循環(huán)稀油潤滑,潤滑油由液偶油系統(tǒng)提供;泵的進水段、中段、出水段之間的密封面均采用密封膠或“0”形圈密封,軸的密封形式為機械密封。

        2給水泵機封運行中存在的問題

        三廠區(qū)熱源一期給水泵在啟動正常后,可連續(xù)運行,隨著運行周期延長,機封漏水量逐漸增大,機封靠軸端外緣出現(xiàn)積鹽,在運行中給水泵臨時切換或者處理故障停運,機封漏水量顯著加大,以至于過大而無法啟動。同時當(dāng)給水泵振動增大時,機械密封漏水量也會增大,嚴(yán)重影響給水泵組安全運行。

        3給水泵機封損壞原因分析

        3.1機械密封安裝注水靜試泄漏分析

        機械密封安裝調(diào)好后,要進行注水靜壓檢查,觀察泄漏量。如泄漏量較小,多為動環(huán)或靜環(huán)密封圈存在問題;泄漏量較大時,則表明動、靜環(huán)摩擦副間存在問題。在初步觀察泄漏量、判斷泄漏部位的基礎(chǔ)上,再手動盤車觀察,若泄漏量無明顯變化則靜、動環(huán)密封固有問題;如盤車時泄漏量有明顯變化則可斷定是動、靜環(huán)摩擦副存在問題;如泄漏介質(zhì)沿軸向噴射,則動環(huán)密封圈存在問題居多,泄漏介質(zhì)向四周噴射或從水冷卻孔中漏出,則多為靜環(huán)密封圈失效。

        3.2試運轉(zhuǎn)時機械密封出現(xiàn)的泄漏分析

        給水泵機械密封經(jīng)過靜試后,運轉(zhuǎn)時高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力,會抑制給水的泄漏。因此,試運轉(zhuǎn)時機械密封泄漏在排除軸間及端蓋密封失效后,基本上都是由于動、靜環(huán)摩擦副受破壞所致。引起摩擦副密封失效的因素主要有:

        操作中因抽空、氣蝕、憋壓等異?,F(xiàn)象,引起較大的軸向推力,使動、靜環(huán)接觸面分離;安裝機械密封時壓縮量過大,導(dǎo)致摩擦副端面嚴(yán)重磨損、擦傷;動環(huán)密封圈過緊,彈簧無法調(diào)整動環(huán)的軸向浮動量;靜環(huán)密封圈過松,當(dāng)動環(huán)軸向浮動時,靜環(huán)脫離靜環(huán)座;給水中有顆粒狀物質(zhì),運轉(zhuǎn)中進人摩擦副,探傷動、靜環(huán)密封端面;設(shè)計選型有誤,密封端面比壓偏低或密封材質(zhì)冷縮性較大等。

        上述現(xiàn)象在試運轉(zhuǎn)中經(jīng)常出現(xiàn),有時可以通過適當(dāng)調(diào)整靜環(huán)座等予以消除,但多數(shù)需要重新拆裝,更換密封。

        3.3正常運轉(zhuǎn)中機械密封突然泄漏分析

        給水泵在運轉(zhuǎn)中機械密封突然泄漏少數(shù)是因正常磨損或已達(dá)到使用壽命,而大多數(shù)是由于工況變化較大或操作、維護不當(dāng)引起的。

        空轉(zhuǎn)、氣蝕或較長時間憋壓,導(dǎo)致密封破壞;給水泵實際輸出量偏小,大量給水在泵內(nèi)循環(huán),熱量積聚,引起給水氣化,導(dǎo)致密封失效;流量偏大,導(dǎo)致吸人除氧器底部沉渣,損壞密封;較長時間停運,重新起動時沒有手動盤車,摩擦副因粘連而損壞密封面;給水泵運行環(huán)境溫度急劇變化;給水泵工況頻繁變化或調(diào)整;停電或故障停機等。

        諸如以上情況給水泵在正常運轉(zhuǎn)中突然泄漏,如不能及時發(fā)現(xiàn),往往會釀成較大事故或損失,必須予以高度重視并采取有效措施。

        4給水泵機械密封維修中的教訓(xùn)

        4.1彈簧壓縮量不是越人密封效果越好

        彈簧壓縮量過大,可導(dǎo)致摩擦副急劇磨損,瞬間燒損;過度的壓縮使彈簧失去調(diào)節(jié)動環(huán)端面的能力,導(dǎo)致密封失效。

        4.2動環(huán)密封圈不是越緊越好

        機械密封動環(huán)密封圈過緊有害無益。一是加劇密封圈與軸套間的磨損,過早泄漏;二是增大了動環(huán)軸向調(diào)整、移動的阻力,在工況變化頻繁時無法適時進行調(diào)整;三是彈簧過度疲勞易損壞;四是使動環(huán)密封圈變形,影響密封效果。

        4.3靜環(huán)密封圈不是越緊越好

        機械密封靜環(huán)密封圈基本處于靜止?fàn)顟B(tài),相對較緊密封效果會好些,但過緊也是有害的。一是引起靜環(huán)密封因過度變形,影響密封效果;二是靜環(huán)材質(zhì)以石墨居多,一般較脆,過度受力極易引起碎裂;三是安裝、拆卸困難,極易損壞靜環(huán)。

        4.4葉輪鎖緊螺母不是越緊越好

        機械密封泄漏中,軸套與軸之間的泄漏是比較常見的。一般認(rèn)為,軸間泄漏就是葉輪鎖緊螺母沒鎖緊,其實導(dǎo)致軸間泄漏的因素較多,如軸間墊失效,偏移,軸間內(nèi)有雜質(zhì),軸與軸套配合處有較大的形位誤差,接觸面破壞,軸上各部件間有間隙,軸頭螺紋過長等都會導(dǎo)致軸間泄漏。鎖緊螺母鎖緊過度只會導(dǎo)致軸間墊過早失效,相反適度鎖緊鎖緊螺母,使軸間墊始終保持一定的壓縮彈性,在運轉(zhuǎn)中鎖母會自動適時鎖緊,使軸間始終處于良好的密封狀態(tài)。

        4.5機械密封新的比舊的好

        正常情況,使用新機械密封的效果好于舊的,但新機械密封的質(zhì)量或材質(zhì)選擇不當(dāng)時,配合尺寸誤差較大會影響密封效果;靜環(huán)如無過度磨損,還是不更換為好。因為靜環(huán)在靜環(huán)座中長時間處于靜止?fàn)顟B(tài),動靜磨合較好,起到了較好的密封作用。

        4.6機械密封拆修總比不拆好

        一旦出現(xiàn)機械密封泄漏便急于拆修,其實,有時密封并沒有損壞,只需調(diào)整工況或適當(dāng)調(diào)整密封就可消除泄漏。這樣既避免浪費又可以驗證自己的故障判斷能力,積累維修經(jīng)驗提高檢修質(zhì)量。

        5現(xiàn)場處理措施

        針對三廠區(qū)熱源一期給水泵機械密封泄漏量大,頻繁損壞的現(xiàn)象,結(jié)合現(xiàn)場實際情況主要采取如下措施;

        提高給水泵維修質(zhì)量,保證給水泵穩(wěn)定運行,振動值在0.07um以下,避免給水泵振動過大對機械密封的損壞。

        加強運行管理,保證給水泵穩(wěn)定運行,避免給水泵運行工況劇烈變化對機械密封造成的損壞。

        對機械密封冷卻水進行改造。用除鹽水取代了原來設(shè)計的工業(yè)水,提高冷卻水品質(zhì),改善機械密封工作環(huán)境,避免機械密封運行中積鹽結(jié)垢,在給水泵變工況運行中積鹽或水垢脫落造成機械密封損壞。

        近多年的運行經(jīng)驗表明,給水泵機械密封損壞的原因較多,有檢修的原因,運行操作方面的原因,也有工藝設(shè)計方面的原因,但由于冷卻水水質(zhì)造成的機械密封泄漏量增大,尤其在給水泵組啟停過程中,給水泵及前置泵機封泄漏的現(xiàn)象比較常見。建議在給水泵機械密封冷卻水工藝設(shè)計上盡可能選擇水質(zhì)較好的除鹽水,這樣會大大降低給水泵機械密封的損耗或維修成本,隆低電廠生產(chǎn)成本。

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