(1.中國電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所,安徽 合肥 230088;2.國家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心(中電38所),安徽 合肥 230088)
頻綜器作為機(jī)載雷達(dá)的參考時(shí)鐘,其性能的好壞與整個(gè)雷達(dá)的性能相關(guān)[1]。為了提高雷達(dá)的探測(cè)精度,增強(qiáng)雷達(dá)在強(qiáng)干擾環(huán)境下檢測(cè)弱信號(hào)的能力,要求頻綜器具有較好的頻率穩(wěn)定度和疲勞耐久性。某機(jī)載雷達(dá)頻綜器,在其原有設(shè)計(jì)方案中,為了追求最佳的隔振效率,保證頻綜器低相噪、高穩(wěn)定性的要求,采用了2個(gè)鋼絲繩隔振器進(jìn)行隔振。在對(duì)頻綜器進(jìn)行摸底試驗(yàn)時(shí),雖然該減振設(shè)計(jì)方案減振效果較好,電訊指標(biāo)滿足設(shè)計(jì)要求,但在試驗(yàn)過程中發(fā)生了隔振器鋼絲繩破斷故障,并且在試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)采取了2種替代的隔振方案均未能解決隔振器失效的問題。針對(duì)隔振器自身的結(jié)構(gòu)耐久性能不能滿足使用要求的問題,開展某機(jī)載雷達(dá)頻綜器隔振優(yōu)化設(shè)計(jì)和改進(jìn),以獲取一種最佳的隔振設(shè)計(jì)方案,使其同時(shí)滿足電訊性能指標(biāo)和結(jié)構(gòu)疲勞耐久性要求。
通常在靜態(tài)環(huán)境下,頻綜器具有較好的性能,具有低相噪、低雜散和快捷變頻的特性,但是在動(dòng)態(tài)環(huán)境下,這些指標(biāo)將會(huì)急劇惡化,這是一個(gè)典型的機(jī)電耦合問題。一方面,頻綜器中包含晶振、時(shí)鐘本振等電子元器件,其對(duì)振動(dòng)尤為敏感,微小的振動(dòng)將導(dǎo)致性能指標(biāo)的下降[2- 3];另一方面,動(dòng)態(tài)環(huán)境下,過大的振動(dòng)響應(yīng)會(huì)造成設(shè)備的強(qiáng)度破壞和疲勞破壞[4]。
然而對(duì)于機(jī)載雷達(dá),在飛機(jī)起飛、降落及飛行過程中會(huì)受到從飛機(jī)平臺(tái)傳遞來的振動(dòng)和沖擊,過大的振動(dòng)或沖擊將直接影響頻綜器的性能,這將會(huì)極大地降低雷達(dá)的探測(cè)距離和精度,甚至導(dǎo)致其無法正常工作。為了確保機(jī)載雷達(dá)在飛行過程所經(jīng)歷的各類振動(dòng)環(huán)境中,最可靠、最充分地發(fā)揮其設(shè)計(jì)性能,需要對(duì)頻綜器等關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行減振設(shè)計(jì)。對(duì)機(jī)載設(shè)備進(jìn)行減振一般有如下幾個(gè)方法:從優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu)形式上進(jìn)行減振設(shè)計(jì);安裝阻尼器,增加系統(tǒng)阻尼來減小系統(tǒng)振動(dòng)響應(yīng);安裝吸振器,將電子設(shè)備的振動(dòng)響應(yīng)轉(zhuǎn)移到吸振器的振子上;安裝隔振器,將電子設(shè)備的振動(dòng)響應(yīng)進(jìn)行隔離,以減小傳遞到電子設(shè)備的振動(dòng)等。優(yōu)化設(shè)備結(jié)構(gòu)形式的方式,通常需要在設(shè)計(jì)前期就介入,采用數(shù)值模擬等方法基于最優(yōu)傳力路徑對(duì)電子結(jié)構(gòu)形式進(jìn)行優(yōu)化[5- 6],盡量提高設(shè)備的固有頻率,并且使設(shè)備的固有頻率避開不利頻段,如振動(dòng)輸入譜線的窄帶頻段;增加阻尼降低系統(tǒng)的振動(dòng)響應(yīng),通??梢圆捎靡恍┐笞枘岵牧线M(jìn)行設(shè)計(jì)、涂覆阻尼涂層、安裝阻尼器的方式來進(jìn)行[7- 8];安裝吸振器的方法是在電子設(shè)備上附加一定的質(zhì)量彈簧阻尼系統(tǒng),將電子設(shè)備的振動(dòng)轉(zhuǎn)移到吸振器的振子上,這種方式不需要對(duì)原有設(shè)備進(jìn)行更改,但會(huì)增加附加重量[9];安裝隔振器的方式進(jìn)行減振是在電子設(shè)備和安裝平臺(tái)之間串聯(lián)隔振器,將電子設(shè)備與安裝平臺(tái)進(jìn)行隔離,從而減小平臺(tái)與電子設(shè)備之間的振動(dòng)傳遞,對(duì)于機(jī)載電子設(shè)備來說,通常是減小機(jī)載平臺(tái)傳遞到電子設(shè)備的振動(dòng)響應(yīng)。鑒于實(shí)施簡(jiǎn)單、減振效果明顯的優(yōu)點(diǎn),安裝隔振器的方式進(jìn)行減振受到了設(shè)計(jì)師的廣泛青睞,特別是在機(jī)載電子設(shè)備領(lǐng)域應(yīng)用最為廣泛[10- 12]。隔振器的種類繁多,但是在機(jī)載電子設(shè)備的減振設(shè)計(jì)中,為了適應(yīng)機(jī)載惡劣環(huán)境下對(duì)其耐久性、腐蝕性和無源等要求,通常采用金屬橡膠隔振器和鋼絲繩隔振器等被動(dòng)隔振器。
如圖1a所示,某機(jī)載頻綜器為立方體結(jié)構(gòu),由時(shí)鐘本振和晶體振蕩器構(gòu)成,其尺寸為200 mm×125 mm×58 mm,總重量為1.3 kg。受天線內(nèi)部安裝空間的限制,頻綜器采用壁掛式安裝方式。在前期方案中,為了對(duì)頻綜器進(jìn)行減振,采用某廠家生產(chǎn)的2個(gè)GG- 18A型鋼絲繩隔振器(如圖1b所示),并且隔振器的安裝方式為上下平行且水平布置。GG- 18A型隔振器的樣本參數(shù)如表1所示。
圖1 某機(jī)載頻綜器及其原始減振設(shè)計(jì)方案
表1 某廠家生產(chǎn)的鋼絲繩隔振器樣本參數(shù)
為了驗(yàn)證該機(jī)載頻綜器減振設(shè)計(jì)方案的可行性,對(duì)其進(jìn)行了摸底性試驗(yàn)。摸底試驗(yàn)振動(dòng)量級(jí)為功能振動(dòng)試驗(yàn)量值,具體的振動(dòng)輸入功率譜曲線如圖2所示。
圖2 某機(jī)載頻綜器功能振動(dòng)輸入功率譜曲線
試驗(yàn)過程中頻綜器的相噪指標(biāo)表現(xiàn)良好。由于Z方向(垂直方向)振動(dòng)時(shí)頻綜器相噪特性相比其他2個(gè)方向較差,為不失一般性,這里給出Z方向振動(dòng)下某特定接口上相噪指標(biāo)測(cè)試結(jié)果,具體見表2中原方案測(cè)試值所示。由相噪指標(biāo)測(cè)試顯示,原方案的動(dòng)態(tài)相噪均滿足指標(biāo)要求。
表2 幾種減振方案下頻綜器動(dòng)態(tài)相噪指標(biāo)值和耐久性能
雖然在試驗(yàn)過程中,頻綜器相噪指標(biāo)表現(xiàn)良好,但是在試驗(yàn)過程中出現(xiàn)如下問題:振動(dòng)過程中,頻綜器低頻位移響應(yīng)很大,頻綜器晃動(dòng)非常明顯;隔振器上下安裝板之間偶爾會(huì)發(fā)生間歇性碰撞;振動(dòng)方向?yàn)閆向時(shí),頻綜器振動(dòng)最為劇烈,并且在該方向振動(dòng)的第24 min,上端隔振器的鋼絲繩發(fā)生了疲勞破斷故障,如圖3所示??梢娖浣Y(jié)構(gòu)的疲勞耐久性不能滿足設(shè)計(jì)要求。
圖3 頻綜器隔振器的鋼絲繩發(fā)生疲勞破壞
隔振器斷裂故障發(fā)生之后,在試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)先后采用了2種替代方案進(jìn)行頻綜器的隔振。如圖4所示:現(xiàn)場(chǎng)替代方案Ⅰ為采用同尺寸的GG- 18C鋼絲繩隔振器替換GG- 18A鋼絲繩隔振器,GG18C隔振器相比GG18A隔振器具有較高的剛性,如表1所示;現(xiàn)場(chǎng)替代方案Ⅱ?yàn)椴捎门c原隔振器高度相同的4個(gè)GGZ- A型干摩擦金屬橡膠隔振器替代GG- 18鋼絲繩隔振器。
圖4 2種現(xiàn)場(chǎng)替代方案
2種替代方案下頻綜器的動(dòng)態(tài)相噪如表2所示。由試驗(yàn)結(jié)果可知:采用替代方案Ⅰ,頻綜器的相噪指標(biāo)相比原方案略有惡化,但均在動(dòng)態(tài)指標(biāo)設(shè)計(jì)范圍內(nèi),并且能夠順利通過3個(gè)方向上的各1 h的功能振動(dòng)試驗(yàn),但是沒有通過耐久性振動(dòng)試驗(yàn)的考核(耐久性振動(dòng)試驗(yàn)量級(jí)為功能振動(dòng)試驗(yàn)量級(jí)的1.6倍,試驗(yàn)時(shí)間為每個(gè)方向3 h);采用替代方案Ⅱ,隔振器雖然通過了3個(gè)方向各3 h的耐久性振動(dòng)試驗(yàn),但是頻綜器的動(dòng)態(tài)相噪指標(biāo)惡化明顯,不滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求。
頻綜器的2種替代隔振方案的試驗(yàn)結(jié)果表明,隔振性能好,滿足頻綜器電訊指標(biāo)的隔振方案,其疲勞耐久性能不滿足使用要求;疲勞耐久性能滿足使用要求的隔振方案,其頻綜器指標(biāo)不滿足設(shè)計(jì)要求。
為了解決頻綜器隔振器破斷問題,需要對(duì)原減振設(shè)計(jì)方案進(jìn)行分析,找出其薄弱和不合理的地方,并且在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出既能滿足疲勞耐久性要求,又能滿足頻綜器電性能設(shè)計(jì)要求的改進(jìn)型減振方案。
分析原設(shè)計(jì)方案中隔振器鋼絲繩破斷故障有以下幾種原因:
a.系統(tǒng)共振導(dǎo)致的低頻大位移振動(dòng)。隔振系統(tǒng)固有頻率與振動(dòng)試驗(yàn)輸入功率譜曲線的第1個(gè)窄帶峰值頻段相近。根據(jù)表1所示的隔振器樣本參數(shù),并結(jié)合頻綜器的重量近似估算[13],頻綜器與隔振器組成的隔振系統(tǒng),其一階固有頻率約為18~29 Hz的范圍內(nèi),這正好靠近振動(dòng)試驗(yàn)輸入功率譜曲線的第1個(gè)窄帶峰頻段(25~32 Hz),這將引起系統(tǒng)明顯的振動(dòng)放大或者產(chǎn)生共振。這對(duì)鋼絲繩隔振器極為不利,因?yàn)榇笪灰茣?huì)導(dǎo)致隔振器結(jié)構(gòu)內(nèi)部產(chǎn)生大的應(yīng)變,根據(jù)Miner累積疲勞理論的一般特性,這種大應(yīng)變帶來的疲勞損傷會(huì)消耗更多的疲勞壽命,可見這種低頻大位移振動(dòng)是導(dǎo)致疲勞破壞的主要原因。
b.無限位功能。鋼絲繩隔振器本身不具有限位功能,并且由于天線內(nèi)部安裝空間的限制,頻綜器結(jié)構(gòu)上也無限位設(shè)計(jì)。頻綜器在隨機(jī)振動(dòng)過程中,當(dāng)某時(shí)刻振動(dòng)位移超過隔振器上下安裝板之間的間距時(shí),就會(huì)發(fā)生碰撞。
c.隔振器安裝方式不恰當(dāng)。鋼絲繩隔振器是由鋼絲繩螺旋繞制而成,并且最終靠平行于軸向的上下2個(gè)壓板固定成型。在壓板中間預(yù)留有圓孔,使鋼絲繩穿過。具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。由于鋼絲繩的這種構(gòu)型,其在3個(gè)方向上的剛度和阻尼均不相同,另外由于鋼絲繩是穿過壓板中間的圓孔的,因此能夠釋放繞著圓孔軸向的自由度。這樣對(duì)于整個(gè)隔振器來說,沿著隔振器軸向上的力會(huì)被一定程度的釋放,并且軸向力主要帶來鋼絲繩的扭轉(zhuǎn);而另外2個(gè)方向上的力從結(jié)構(gòu)形式上是不能得到釋放的,是需要靠鋼絲繩根部(隔振器破斷的斷點(diǎn))直接承受。
如圖5所示,給出了隔振器軸向沿水平方向和軸向沿豎直方向2種不同安裝方式下,分別在3個(gè)方向上振動(dòng)時(shí),鋼絲繩的受力情況簡(jiǎn)圖。
圖5 2種不同安裝方式下隔振器受力簡(jiǎn)圖
鋼絲繩隔振器軸向沿豎直方向安裝時(shí),3個(gè)方向上的重力G和Z方向上的振動(dòng)力FZ均沿著隔振器軸向,這幾種力產(chǎn)生的位移,能夠在結(jié)構(gòu)形式上得到一定的釋放,不會(huì)給斷點(diǎn)位置帶來太大的負(fù)擔(dān)。斷點(diǎn)位置僅需要承擔(dān)FX和FY2個(gè)方向振動(dòng)力。
鋼絲繩隔振器軸向沿水平方向安裝時(shí),僅有X方向上的振動(dòng)力FX是沿著隔振器軸向的,也就是僅有FX在結(jié)構(gòu)形式上得到釋放。然而3個(gè)方向上的重力G,F(xiàn)Y,F(xiàn)Z均垂直于隔振器軸向,不能從結(jié)構(gòu)形式上得到釋放,需要靠斷點(diǎn)位置直接承擔(dān)。
基于以上分析,對(duì)于該頻綜器的這種壁掛式安裝方式,將鋼絲繩隔振器的軸向沿著豎直方向進(jìn)行安裝要明顯優(yōu)于沿著水平方向進(jìn)行安裝,而在原減振方案中,選擇了后者,這顯然不利于隔振器的抗疲勞和耐久。
在原方案缺陷分析的基礎(chǔ)上,進(jìn)行頻綜器隔振方案的優(yōu)化,在優(yōu)化過程中需要盡量減少對(duì)原有接口和安裝所需空間尺寸改動(dòng)。具體的優(yōu)化改進(jìn)方案如圖6所示。
圖6 改進(jìn)后減振設(shè)計(jì)方案
在隔振器的型號(hào)選擇上,由于安裝空間的限制繼續(xù)采用鋼絲繩隔振,將隔振器的型號(hào)調(diào)整為GG- 18B。如表1所示,GG- 18B隔振器外形尺寸與GG- 18A相同,剛度介于GG- 18A和GG- 18C之間。結(jié)合頻綜器自重量,根據(jù)樣本參數(shù)近似估算系統(tǒng)固有頻率近似于40~65 Hz之間,能夠有效地避開振動(dòng)試驗(yàn)輸入功率譜曲線。
在隔振器布置方式上,將原方案中2個(gè)鋼絲繩隔振器上下平行并且水平安裝的方式,更改為2個(gè)鋼絲繩隔振器左右平行并且豎直安裝。這樣就使得隔振器軸向沿著水平方向改為軸向沿著豎直方向,有利于隔振器的疲勞耐久性。
在鋼絲繩隔振器內(nèi)部,在鋼絲繩上下底板上安裝3組防撞對(duì),防撞對(duì)為小拱形彈簧片狀,上下防撞對(duì)之間保留了一定的空間。在正常振動(dòng)情況下,上下防撞對(duì)之間不會(huì)發(fā)生碰撞;當(dāng)發(fā)生沖擊或者異常振動(dòng)時(shí),上下彈簧片之間才發(fā)生接觸和變形,以吸收沖擊和碰撞的能量,進(jìn)而避免頻綜器發(fā)生過大的撞擊。
為了評(píng)估優(yōu)化后的隔振方案能否既滿足隔振器疲勞耐久性使用要求,又符合頻綜器動(dòng)態(tài)相噪指標(biāo)要求,對(duì)改進(jìn)后的頻綜器隔振方案進(jìn)行試驗(yàn)評(píng)估。在試驗(yàn)中,為了引入比較,同時(shí)測(cè)試改進(jìn)方案和原方案2種隔振方案下,頻綜器的動(dòng)態(tài)相噪指標(biāo)、振動(dòng)響應(yīng),及耐久性振動(dòng)試驗(yàn)時(shí)間。
如圖7所示,試驗(yàn)測(cè)試系統(tǒng)包括2個(gè)部分:相噪測(cè)試系統(tǒng)和振動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)。相噪測(cè)試系統(tǒng)由頻綜器、電源和相噪測(cè)試儀組成;振動(dòng)測(cè)試系統(tǒng)由加速度傳感器、振動(dòng)數(shù)據(jù)采集分析儀、計(jì)算機(jī)、振動(dòng)臺(tái)及其功率放大器等組成。
圖7 振動(dòng)相噪試驗(yàn)評(píng)估系統(tǒng)
試驗(yàn)中,頻綜器通過隔振器安裝在試驗(yàn)夾具上,試驗(yàn)夾具再安裝在振動(dòng)臺(tái)上。2個(gè)加速度傳感器,一個(gè)作為控制傳感器C01安裝在隔振器與試驗(yàn)夾具連接位置附近的夾具上;另一個(gè)作為監(jiān)測(cè)傳感器M01安裝在頻綜器上。
試驗(yàn)測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)如圖8所示,試驗(yàn)分為2個(gè)階段。第1階段,在功能試驗(yàn)量級(jí)下,分別對(duì)原隔振方案和改進(jìn)后的隔振方案的頻綜器動(dòng)態(tài)相噪值及振動(dòng)響應(yīng)曲線進(jìn)行測(cè)試。考慮原方案中隔振器的疲勞耐久性問題,對(duì)原方案進(jìn)行相噪和振動(dòng)響應(yīng)測(cè)試時(shí),每個(gè)振動(dòng)方向均采用1組新的隔振器。第2個(gè)階段,為耐久性振動(dòng)試驗(yàn)量級(jí)下,測(cè)試2種隔振方案的耐久性時(shí)長(zhǎng)。具體的測(cè)試結(jié)果如表3和圖9所示,不失一般性,這里同樣給出Z方向上,頻綜器相噪值和振動(dòng)曲線的測(cè)試值。其中,表3為2種隔振方案下,頻綜器動(dòng)態(tài)相噪值;圖9為2種隔振方案下,頻綜器上監(jiān)測(cè)點(diǎn)振動(dòng)響應(yīng)曲線。
表3 改進(jìn)前后頻綜器動(dòng)態(tài)相噪值對(duì)比
圖8 試驗(yàn)測(cè)試現(xiàn)場(chǎng)
圖9 改進(jìn)前后頻綜器振動(dòng)響應(yīng)對(duì)比
由圖9所示頻綜器振動(dòng)響應(yīng)曲線可見,相比輸入曲線,2種方案下頻綜器振動(dòng)響應(yīng)曲線大體相當(dāng),在低頻段對(duì)振動(dòng)均有一定的放大作用,在高頻段對(duì)振動(dòng)均有明顯的衰減作用。改進(jìn)方案相比原方案,起始隔振頻率由51 Hz升高到82 Hz,這是因?yàn)楦倪M(jìn)方案中采用了GG- 18Y隔振器,其剛度要大于原方案中GG- 18的緣故。雖然起始隔振頻率有所增加,但是改進(jìn)方案在低頻段對(duì)振動(dòng)響應(yīng)的放大作用要明顯小于原方案。這一點(diǎn)對(duì)隔振器的疲勞耐久性具有明顯的作用,因?yàn)槠谄茐牡闹饕獡p傷來自于低頻大位移振動(dòng)。改進(jìn)方案的整體振動(dòng)均方根值為3.56g,相比原方案的3.24g,增加了0.32g,增加不明顯,但是改進(jìn)方案的振動(dòng)響應(yīng)曲線較原方案更加平滑,這說明新方案振動(dòng)響應(yīng)更加趨于一種較為穩(wěn)定的狀態(tài),并且振動(dòng)過程中突發(fā)的沖擊較小。
從2種隔振方案下頻綜器相噪值比較可見,2種隔振方案下,頻綜器的動(dòng)態(tài)相噪指標(biāo)值均滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)要求,并且改進(jìn)方案下相噪值要略優(yōu)于原方案,這應(yīng)該得益于改進(jìn)方案中頻綜器具有更加穩(wěn)定的振動(dòng)響應(yīng)。
通過試驗(yàn)結(jié)果可見,改進(jìn)隔振方案相比原方案最大的改進(jìn)在于其隔振系統(tǒng)的疲勞耐久性能上。原方案在3個(gè)方向上進(jìn)行耐久性振動(dòng)試驗(yàn)均采用全新的隔振器,其振動(dòng)耐久性試驗(yàn)分別為33 min,29 min和14 min;改進(jìn)方案僅僅1組隔振器就通過了3個(gè)方向各3 h的耐久性振動(dòng)試驗(yàn),可見其耐久性能得到了顯著提高,滿足設(shè)計(jì)要求。
針對(duì)某機(jī)載雷達(dá)的頻綜器隔振系統(tǒng)在摸底性功能振動(dòng)下發(fā)生疲勞破壞的問題,開展優(yōu)化設(shè)計(jì)與試驗(yàn)驗(yàn)證。綜合動(dòng)態(tài)相噪和耐久性測(cè)試結(jié)果,改進(jìn)方案既滿足電訊指標(biāo)要求,又滿足疲勞耐久性要求。改進(jìn)方案的動(dòng)態(tài)相噪指標(biāo)和耐久性要求均滿足設(shè)計(jì)要求。