任振
(中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司,北京 100082)
拜耳法生產(chǎn)氧化鋁過(guò)程中,鋁酸鈉溶液的分解是一個(gè)非常重要的工序。分解率是衡量種分作業(yè)好壞的重要指標(biāo),它直接影響到氧化鋁產(chǎn)量的高低以及循環(huán)效率,進(jìn)而影響到噸氧化鋁的各種變動(dòng)成本,對(duì)各氧化鋁企業(yè)利潤(rùn)的影響相對(duì)較大。
目前工業(yè)上得到大家公認(rèn)的強(qiáng)化種分過(guò)程的主要方法是降低溶出液的苛性比值,減少有機(jī)物雜質(zhì),合理的溫度控制等。降低鋁酸鈉溶液的分子比和適當(dāng)提高A12O3濃度是強(qiáng)化分解過(guò)程和提高整個(gè)拜耳法技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的重要途徑之一。合適的分解溫度制度是分解必不可少的關(guān)鍵條件。高溫有利于生產(chǎn)出粒度粗、強(qiáng)度好的產(chǎn)品,但溫度過(guò)高,就會(huì)降低溶液的過(guò)飽和度,降低分解率。但是,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,精液苛性堿濃度及晶種固含對(duì)于分解率、產(chǎn)出率及氧化鋁總產(chǎn)量是如何影響的,低濃度、低固含的分解工藝是否可以帶來(lái)較高的產(chǎn)量,是否可以帶來(lái)最高的經(jīng)濟(jì)效益,是很多人關(guān)心的問(wèn)題。
精液取自某企業(yè)氧化鋁生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。
晶種取自立盤(pán)。
低Nc/NT鋁酸鈉溶液使用分析純氫氧化鈉與工業(yè)氫氧化鋁制取合成鋁酸鈉溶液,分子比1.45左右,Nc/NT<5%,Nk>200g/L。
精液苛性堿濃度對(duì)于分解率的影響較為明顯;在分解時(shí)間能保證50h時(shí),原液濃度可較高控制為160-165g/L,而分解時(shí)間低于50h時(shí),原液濃度適當(dāng)較低控制為155-160g/L。
圖1 精液濃度-分解率曲線圖
表1 精液濃度-分解率變化表
從上圖可以看出,在較低分解濃度條件下,分解時(shí)間可以相對(duì)縮短;若在較高分解濃度條件下,分解時(shí)間需要適當(dāng)延長(zhǎng)。
圖2 精液濃度與分解時(shí)間變化曲線
在650-800g/Lg固含范圍內(nèi),分解率隨晶種加入量的升高而升高;晶種加入量為650-750g/L時(shí),固含每提高50g/L,相同分解時(shí)間條件下,分解率可以提高約0.5-1.0個(gè)百分點(diǎn),而晶種加入量為750-800g/L時(shí),分解率隨固含增加升高不明顯。從延長(zhǎng)分解時(shí)間的角度考慮,適宜的晶種加入量為700-750g/L。
圖3 固含-分解率變化曲線圖
表2 固含-分解率變化表
在分解時(shí)間40-55小時(shí)的范圍內(nèi),分解率隨分解時(shí)間的延長(zhǎng)而升高;較高濃度分解時(shí),當(dāng)分解時(shí)間從50小時(shí)延長(zhǎng)至55小時(shí),分解率仍有升高趨勢(shì);較低濃度分解時(shí),該時(shí)間范圍內(nèi)分解率升高不明顯;但在精液苛性堿濃度155-165g/L范圍內(nèi),分解時(shí)間從40小時(shí)延長(zhǎng)至45小時(shí),分解率有顯著提高。
圖4 分解時(shí)間-分解率變化曲線
表3 分解時(shí)間-分解率變化表
圖5 分解溫度-分解率變化曲線圖
表4 分解溫度-分解率變化表
精液碳?jí)A濃度對(duì)種分分解率影響較為明顯。 在相同的分解時(shí)間內(nèi),分解原液碳?jí)A濃度在23-43g/L時(shí),碳?jí)A濃度每升高3.0g/L,分解率平均降低約0.5個(gè)百分點(diǎn)。
圖6 精液碳?jí)A濃度-分解率變化曲線圖
表5 精液碳?jí)A濃度-分解率變化表
精液分子比不僅影響分解率,還影響著精液氧化鋁濃度,對(duì)精液產(chǎn)出率有雙重影響,試驗(yàn)條件下分子比1.46和分子比1.49的精液,產(chǎn)出率幾乎差4kg/m3。
圖7 精液分子比-分解率變化曲線圖
表6 精液分子比-分解率變化表
按晶種系數(shù)2.5-3.0添加晶種,對(duì)于精液苛性堿濃度在155-160g/L 的生產(chǎn)體系,晶種固含按照700-750g/L控制;對(duì)于精液苛性堿濃度在160-165g/L的生產(chǎn)體系,晶種固含按照750-800g/L 控制;對(duì)于精液苛性堿濃度在165-170g/L的生產(chǎn)體系,晶種固含按照800-850g/L控制。
分解時(shí)間按照大于45小時(shí)控制,最好能夠延長(zhǎng)至50小時(shí);對(duì)于精液苛性堿濃度高于165g/L的企業(yè),分解時(shí)間甚至可以更長(zhǎng)。
生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)盡量把好礦石及石灰質(zhì)量關(guān),盡可能減少碳酸鹽進(jìn)入流程,造成反苛化帶來(lái)碳?jí)A的升高;另一方面要強(qiáng)化蒸發(fā)操作,加大排鹽量,且密切關(guān)注苛化效果,保證盡可能少的未苛化碳酸鈉返入流程。
從提高分解率的角度考慮,既要在溶出過(guò)程中控制較低的溶出液分子比(包括采用后加礦),更要考慮沉降洗滌過(guò)程的水解損失及葉濾過(guò)程的氧化鋁損失,嚴(yán)格控制沉降及葉濾操作過(guò)程,將溶出液與精液分子比差值控制在盡量低的范圍。