馬 群,蔣 裕,高廣靜,杭桂生
(馬鋼股份公司二鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)
馬鋼3號高爐(1000m3)配備3座卡魯金頂燃式熱風(fēng)爐,無料鐘串罐爐頂系統(tǒng),皮帶上料,18個風(fēng)口,2個鐵口,IBAN法渣處理系統(tǒng),干法除塵系統(tǒng),TRT發(fā)電, AV56-14風(fēng)機(jī)。第一代爐齡于2004年4月28日起,到2016年10月20日停爐降料面放殘鐵,運(yùn)行了約12年6個月,共生產(chǎn)合格生鐵1053.53萬t,一代爐役單位爐容鐵產(chǎn)量為1.05萬t/m3。第一代爐齡,高爐利用系數(shù)偏低,爐況波動頻繁,月平均利用系數(shù)難以穩(wěn)定維持在2.7 t/m3·d以上。2016年年底經(jīng)過85天的大修改造,更換了爐缸碳磚、冷卻壁,并對高爐爐型進(jìn)行了一些優(yōu)化改進(jìn),雙出鐵場進(jìn)行了平坦化改造。2017年1月13日第二代爐役點(diǎn)火投產(chǎn)。
第二代爐役,高爐本體共486塊冷卻壁,1-4段采用光面冷卻壁,每段均為36塊,共144塊,材質(zhì)為灰鑄鐵(HT200),雙層冷卻,熱面蛇形管一進(jìn)一出,冷面也為蛇形管一進(jìn)一出。5-16段為球墨鑄鐵冷卻壁(QT400-20A),共342塊,5段為風(fēng)口帶,每塊冷卻壁上蛇形水管單進(jìn)單出,6-12段每塊冷卻壁均為ABCD豎排四個熱面通道、一個蛇形冷面通道。13-16段每塊冷卻壁一根蛇形水管單進(jìn)單出。冷卻壁水管通徑 50 mm×5 mm,套管通徑 73 mm×5 mm。 第二代爐役和第一代爐役冷卻壁材質(zhì)對比見表1 。
表1 馬鋼3號高爐冷卻壁材質(zhì)第二代爐役和第一代爐役對比
2017年1月13日投產(chǎn),高爐達(dá)產(chǎn)順利,爐況一直順行。2017年7月13日第一根冷卻壁通道破損,9月1日第二根破損,10月份上半月連續(xù)6根破損漏水。2017年底確定破損通道共10根,覆蓋8塊冷卻壁,其中6層1塊、7層6塊、9層1塊冷卻壁,見表2。冷卻壁破損區(qū)域集中在爐腹,除7層10D以外,都在14#到17#風(fēng)口區(qū)域上部,出現(xiàn)以一點(diǎn)為中心向四周發(fā)散的特點(diǎn)。由點(diǎn)及面,破損加快[1]。
表2 2017年馬鋼3號高爐冷卻壁破損情況
2017年10月17日利用高爐計(jì)劃檢修機(jī)會對冷卻壁進(jìn)行取樣調(diào)查,并對安裝微冷部位取出冷卻壁進(jìn)行統(tǒng)計(jì)測量。從取樣看最薄處冷卻壁殘厚90mm,嚴(yán)重區(qū)域在6-8層24#至36#冷卻壁之間,部分冷卻水管已經(jīng)外露。下面分兩部分對冷卻壁取樣情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),主要是外觀尺寸及樣體特征方面的統(tǒng)計(jì)。最后根據(jù)壁體取樣數(shù)據(jù)模擬計(jì)算出目前7層圓周方向殘厚狀況。
本次定修冷卻壁取樣共10個,其中未破損通道冷卻壁取樣6個,分別是7段冷卻壁4個和8段冷卻壁2個試樣,通道破損冷卻壁取樣4個,表3是具體情況。技術(shù)中心對7-6、7-12、7-10、7-28及8-12共5塊樣體進(jìn)行分析化驗(yàn)。
表3 冷卻壁壁體取樣記錄
7段與8段冷卻壁不含燕尾厚度正常為170mmm(冷卻壁非進(jìn)出水管處結(jié)構(gòu)是壁體170mm,燕尾78mm)。按照取樣數(shù)據(jù)14#到18#風(fēng)口壁體較薄,此處7段壁體平均厚度117mm;3#到6#風(fēng)口,7段壁體平均厚度156mm,8段壁體厚度165mm。因此7段冷卻壁高爐北側(cè)侵蝕小于南側(cè)(正南方向14#風(fēng)口),8段冷卻壁侵蝕小于7段。圖1是樣體全圖,每組樣體下面是爐殼,中間是筑爐時灌漿料,上面是冷卻壁樣體。從取樣看爐殼處灌漿料都存在,這里只留存了2個灌漿料。
圖1 定修時冷卻壁取樣
根據(jù)壁體取樣數(shù)據(jù),結(jié)合日常高爐壁體溫度數(shù)據(jù),模擬畫出目前7段冷卻壁厚度,圖2。
圖2 7段冷卻壁殘厚示意圖
對冷卻壁體取樣,冷卻壁試樣化學(xué)成分見表4。參照QT400—20A化學(xué)成分要求(C:3.4~4.0%,Si:1.7~2.4%,Mn:<0.4%,P:≤0.10%,S:≤0.03%),冷卻壁試樣7-6、7-12 的Si、S含量不合格,7-10、7-28、8-12的 C含量不合格。
表4 冷卻壁試樣化學(xué)成分 %
冷卻壁試樣力學(xué)性能檢測結(jié)果見表5。參照QT400—20A力學(xué)性能要求(抗拉強(qiáng)度≥370 Mpa,屈服強(qiáng)度≥240 Mpa,延伸率≥14%),單個指標(biāo)看:屈服強(qiáng)度均合格;抗拉強(qiáng)度僅冷卻壁試樣8-12合格,其它均不合格;延伸率均不合格。綜合三個指標(biāo)看,5個冷卻壁試樣力學(xué)性能指標(biāo)均不合格。
表5 冷卻壁試樣力學(xué)性能
3號高爐使用100%河南金馬二類濕焦,對比2017年之前,粒度下降、灰分升高、強(qiáng)度下降,指標(biāo)均不如自產(chǎn)濕焦。高爐料柱透氣性變差,高爐被迫注重、相對發(fā)展邊沿氣流,邊沿氣流比較強(qiáng),爐腹渣皮的不穩(wěn)定,增加了冷卻壁受到的熱沖擊次數(shù)、幅度,壁體熱電偶溫度時有超350 ℃。對冷卻壁產(chǎn)生危害,特別是高溫區(qū),危害更大。
3號高爐第一代爐役高爐冶強(qiáng)較低,大修后,第二代爐役投產(chǎn)后6天達(dá)產(chǎn),煤比很快達(dá)到150 kg/tFe,并一直穩(wěn)定在150 kg/tFe,實(shí)際爐容利用系數(shù)3.11 t/m3·d以上。在高爐冷卻壁質(zhì)量不理想、焦炭質(zhì)量不理想的條件下,必然影響爐身下部軟熔帶的位置和煤氣流的分布,加上比較發(fā)展的邊沿煤氣流,冷卻壁體溫度整體偏高,渣皮穩(wěn)定性不理想,熱沖擊頻繁,對冷卻壁危害增大[2]。
穩(wěn)定充沛的渣鐵溫度是爐況順行的重要保障,同時也會減小爐內(nèi)熱震幅度。日常操作中目標(biāo)生鐵[Si]按照0.35%~0.65%, R2按照1.12-1.25,渣中Al2O3≤16.0%,鐵水溫度保持在1470 ℃-1500 ℃范圍,保持爐缸溫度充沛、穩(wěn)定。出現(xiàn)低爐溫必須及時采取增熱措施,甚至補(bǔ)加一段輕料。
以高爐冷卻壁壁體測溫點(diǎn)溫度波動幅度和頻率來判斷冷卻壁工作狀況。以高爐6-10層冷卻壁壁體電偶溫度為主要依據(jù),參考水溫差、熱流強(qiáng)度、爐皮溫度、環(huán)境溫度等進(jìn)行判斷(見表6、表7)。
表6 壁體溫度波動頻次監(jiān)控
表7 水溫差與熱流強(qiáng)度預(yù)警值
(1)煤氣流波動引起的墻體及水溫差波動處理原則。
A、結(jié)合高爐爐況、爐溫及煤氣利用率的變化,加輕料0.3 t/ch-0.5 t/ch或退負(fù)荷0.10-0.25,保爐況順行、穩(wěn)定爐溫。
B、分析煤氣流波動的原因,針對性調(diào)整布料制度。
(2)爐墻渣皮脫落導(dǎo)致熱負(fù)荷大幅度波動處理。結(jié)合爐況、墻體熱負(fù)荷上升情況及爐溫水平,可加輕料0.3 t/ch-0.5 t/ch;爐溫大幅下行并有崩滑料,控風(fēng)100 m3/min-300 m3/min,減氧500 m3/h-1000 m3/h,可考慮加空焦。
(3)冷卻器破損導(dǎo)致大量冷卻水進(jìn)入爐內(nèi)導(dǎo)致墻體溫度不穩(wěn)。
盡快確定漏水點(diǎn)并控水。對爐體冷卻設(shè)備查漏,根據(jù)各水頭進(jìn)出水情況、風(fēng)口部位和爐皮區(qū)域有無水跡等情況,綜合判斷破損冷卻設(shè)備位置。
(4)連續(xù)低爐溫,加焦炭0.3 t/ch-0.5 t/ch或空焦,避免過高煤比提爐溫。
(5)設(shè)備故障原因頻繁減風(fēng)或休風(fēng)引起的壁體溫度波動,以跟蹤觀察為主,設(shè)備故障消除后按照爐況進(jìn)行調(diào)整。
維持合理穩(wěn)定的爐料結(jié)構(gòu),確保原料質(zhì)量。 有害元素控制要求:堿金屬≤4.0kg/t.Fe, 鋅負(fù)荷≤400g/t.Fe。使用焦炭質(zhì)量滿足公司質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。
正常生產(chǎn),高爐使用河南金馬二類濕焦,在特殊情況下高爐配用濕焦或臨渙干焦。(特殊情況指:冷卻壁通道連續(xù)破損,需要優(yōu)質(zhì)焦炭配合氣流調(diào)整;墻體結(jié)厚需要處理;高爐使用焦炭品質(zhì)下降導(dǎo)致爐況波動等)。
定修周期三個月,每次定修均實(shí)施壓漿造襯,具體壓漿范圍根據(jù)實(shí)際狀態(tài)確定。
對爐皮溫度進(jìn)行定期測量,并進(jìn)行記錄。根據(jù)測量記錄,判斷冷卻壁與爐皮之間的間隙和劣化情況,當(dāng)溫度大于100 ℃時(參考值),則對冷卻壁背面進(jìn)行壓漿。冷卻壁熱面孔及微冷壓漿時,一般造襯厚度控制在100 mm,局部薄弱區(qū)域可酌情加厚,但不大于250 mm。熱面壓漿要求爐內(nèi)溫度大于300 ℃,壓入后,要求有2 h的養(yǎng)護(hù)期。
(1)高爐的冷卻壁的質(zhì)量是高爐長壽的重要保障,冷卻壁質(zhì)量好,是高爐長壽的基礎(chǔ)。
(2)原燃料質(zhì)量對高爐冷卻壁影響比較大,這一點(diǎn)認(rèn)識必須要加強(qiáng)。
(3)后期的操作維護(hù)對延緩冷卻壁破損速率非常重要,提高精料水平,保持高爐長周期穩(wěn)定順行,合理優(yōu)化冷卻制度,定期造襯、布置安裝微冷維護(hù)是必不可少的措施。
(4) 2017年第四季度后高爐冷卻壁破損速率得到有限控制,驗(yàn)證了采取的一系列措施可行有效。
參考文獻(xiàn)
[1] 魏大勝.廣鋼4號高爐冷卻壁破損原因及維護(hù)措施[J].南方金屬,2008
[2] 陳新貴.太鋼3號高爐冷卻壁破損原因及維護(hù)實(shí)踐[J].煉鐵,2004,23