鄭 波
(萊蕪鋼鐵集團有限公司設備檢修中心,山東萊蕪 271104)
混勻堆料機廣泛應用于散粒物料的堆料作業(yè),主要有行走機構(gòu)、懸臂機構(gòu)、回轉(zhuǎn)機構(gòu)、變幅機構(gòu)和金屬結(jié)構(gòu)組成。堆料作業(yè)時,地面帶式輸送機將物料提升到尾車頭部,通過混勻堆料機漏斗將物料卸到懸臂帶式輸送機上,由懸臂帶式輸送機將物料堆至料堆頂端。堆料機回轉(zhuǎn)部下方為回轉(zhuǎn)交叉軸承及回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置組成的回轉(zhuǎn)機構(gòu),其回轉(zhuǎn)交叉軸承由內(nèi)外圈和滾動體等構(gòu)成,能夠同時承受較大的軸向、徑向負荷和傾覆力矩,堆料機通過回轉(zhuǎn)機構(gòu)不斷旋轉(zhuǎn)換向進行堆料。萊鋼型鋼煉鐵廠混勻料場DBK1000.30型搖臂式混勻堆料機,自2004年5月投產(chǎn)以來,回轉(zhuǎn)機構(gòu)從未進行過檢修更換,由于回轉(zhuǎn)交叉軸承年久失修,輥道磨損,齒面磨損嚴重,并且出現(xiàn)斷齒現(xiàn)象,不利于生產(chǎn)的穩(wěn)定順行,并且存在極大安全隱患。
(1)由于混勻堆料機懸臂在各個方向運行時間不均勻,使得回轉(zhuǎn)機構(gòu)的軸承局部磨損嚴重,回轉(zhuǎn)交叉軸承外部齒圈由于局部磨損嚴重超過其疲勞強度出現(xiàn)斷齒現(xiàn)象。
(2)回轉(zhuǎn)交叉軸承使用周期長,其所處空間狹小,發(fā)現(xiàn)問題不及時,點檢加油維護工作不到位。
(3)軸承密封年久失效,密封不嚴密,造成粉塵和水進入軸承內(nèi),導致輥道和滾珠銹蝕。
(4)加油孔直徑小,粉塵與油混合形成油泥堵塞加油孔,造成加油困難,長期潤滑不良導致滾珠與輥道之間磨損嚴重。
采用傳統(tǒng)方法更換混勻堆料機回轉(zhuǎn)交叉軸承時,需對堆料機上部機構(gòu)全部進行拆除,包括平衡架、平臺、變幅機構(gòu)、懸臂皮帶機、司機室、懸臂梁、回轉(zhuǎn)機構(gòu)、門柱等,此外還包括由回轉(zhuǎn)交叉軸承向上行走敷設的電纜,以及變幅機構(gòu)的電線電纜共100多根需要進行拆除,之后才能對回轉(zhuǎn)交叉軸承進行拆除以及完成新備件的安裝,回轉(zhuǎn)交叉軸承安裝完成之后要逐步恢復之前拆除的設備,重新敷設電纜,最后進行整機聯(lián)動調(diào)試。在實際操作實施時,由于其備件質(zhì)量大,作業(yè)條件對環(huán)境的要求高,需用100t輪胎式起重機累計作業(yè)15d時間才能完成,成本高,工期長,安全隱患大,并且需制定嚴格的吊裝方案及管控措施。
2017年11月萊鋼型鋼煉鐵廠利用對1#混勻堆料機大修的機會,組織人員多次進行現(xiàn)場研討分析,確定采用4點定位導向法更換回轉(zhuǎn)交叉軸承。操作平臺參照圖1。
(1) 將混勻堆料機開至指定位置定位。將懸臂轉(zhuǎn)至與地面皮帶成 90°角,懸臂下降放置于預先做好的鋼結(jié)構(gòu)框架之上,使懸臂被鋼結(jié)構(gòu)框架架起。此時,配重鋼絲繩應略微松弛,以使回轉(zhuǎn)平臺上部分重心與幾何中心進一步靠近,減少頂升時的不平衡力?;靹蚨蚜蠙C整體停電,安裝大車軌道塞,松開變幅油缸進出油管接頭,讓懸臂處于自由狀態(tài),拆卸回轉(zhuǎn)交叉軸承外殼護罩。同時,延道軌方向,在門梁高處兩側(cè)分別用直徑24mm鋼絲繩向地面基礎固定,以保證整體框架的穩(wěn)定性。
(2)制作安裝千斤頂頂升平臺。在混勻堆料機4個行走支腿上分別用長1000mm、寬800mm、厚32mm的鋼板、30#H形型鋼焊接制作千斤頂頂升平臺,同時用長500mm、寬500mm、厚32mm鋼板對回轉(zhuǎn)平臺進行加固,要求4個螺旋千斤頂頂升平臺標高尺寸偏差±1mm。
圖1 操作平臺及回轉(zhuǎn)交叉軸承
(3)安裝定位軸及定位套。為保證固定平臺的回轉(zhuǎn)中心與回轉(zhuǎn)平臺的回轉(zhuǎn)中心在頂起和降落過程中不產(chǎn)生過大的偏移,使外圈的52個M36×330mm的螺栓全部順利地穿上,制作4套定位裝置,定位軸及定位套的配合尺寸分別為Φ108-0.5mm和Φ108+1.0mm,定位軸有以毫米為單位的刻度尺,量程≥200 mm。定位軸及定位套分別焊接安裝在回轉(zhuǎn)平臺和千斤頂頂升平臺上,安裝時應保證同心。
(4)將回轉(zhuǎn)交叉軸承以上部分頂起。4臺100t螺旋千斤頂稍稍用力后,松開回轉(zhuǎn)交叉軸承外圈的52個M36×330mm連接螺栓(因空間不夠,此時只能松開,螺栓仍插在回轉(zhuǎn)交叉軸承螺栓孔內(nèi))。頂起作業(yè)由一人統(tǒng)一指揮,4臺100t螺旋千斤頂同步頂升,在此過程中,密切注意各定位軸標尺的讀數(shù),最大誤差應<2mm,待上部回轉(zhuǎn)平臺頂起180mm時停止,為確保回轉(zhuǎn)平臺及固定平臺無上下方向相對位移,在4處頂升平臺處用鋼管焊固。在頂起過程中,在回轉(zhuǎn)平臺上部安放2臺水平儀,隨時觀察回轉(zhuǎn)平臺是否水平。
(5)舊回轉(zhuǎn)交叉軸承拆除。拆除舊回轉(zhuǎn)交叉軸承外圈52個M36×330mm連接螺栓,將回轉(zhuǎn)交叉軸承用倒鏈固定,拆除內(nèi)圈48個M30×230mm連接螺栓,用32#槽鋼沿與回轉(zhuǎn)平臺水平方向預先制作長度≥6m、高度與回轉(zhuǎn)平臺一致的滑道,用3t手拉葫蘆將舊回轉(zhuǎn)交叉軸承緩緩牽出至回轉(zhuǎn)交叉軸承2/3部分探出原位,用輪胎式起重機將舊回轉(zhuǎn)交叉軸承整體吊出至空曠地帶。
(6)新回轉(zhuǎn)交叉軸承安裝。將新回轉(zhuǎn)交叉軸承用輪胎式起重機吊到預制滑道之上,用3t手拉葫蘆將其拉入回轉(zhuǎn)平臺下方到原位。用專用夾具卡住新回轉(zhuǎn)交叉軸承四角,用4臺5t螺旋千斤頂將新回轉(zhuǎn)交叉軸承頂起,調(diào)整到位后安裝緊固內(nèi)圈48個M30×230mm連接螺栓,同時將外圈52個M36×330mm連接螺栓插入螺栓孔內(nèi),拆除滑道、定位軸及定位套等,同步落下4臺100t螺旋千斤頂,將外圈52個M36×330mm連接螺栓緊固,緊固時,用4把扭矩扳手互成90°依次沿順時針方向同時擰緊,螺栓擰緊時分初擰和終擰,初擰時扭矩應為終擰的50%~80%。最后調(diào)整小齒輪,安裝回轉(zhuǎn)交叉軸承護罩。需要注意的是,為保證施工安全,整車頂升需要在風力<5級的條件下進行,且舊回轉(zhuǎn)交叉軸承拆除后,新備件必須在當天完成安裝。
(7)聯(lián)動試車?;謴妥兎透走M出油管接頭,拆除與地面基礎連接的鋼絲繩,拆除大車軌道塞,恢復其他附屬結(jié)構(gòu),混勻堆料機整體送電后進行聯(lián)動試車。
采用4點定位導向法更換混勻堆料機回轉(zhuǎn)交叉軸承,與傳統(tǒng)施工方法相比,工期由15d縮短至4d,成本由10萬元人民幣減少至3萬余元人民幣且安全性更高,受自然環(huán)境及其他外部條件的影響較小,利于推廣。
實踐證明,采用4點定位導向法更換混勻堆料機回轉(zhuǎn)交叉軸承的技術是成功的,費用低、工期短、安全程度高具有較強的實用性,對于大型機具回轉(zhuǎn)機構(gòu)大軸承的檢修維護具有借鑒意義。