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        煤磨選粉機電流異常問題的分析與處理

        2018-06-09 07:50:18薛瑞斌
        水泥技術(shù) 2018年3期
        關(guān)鍵詞:粉機選粉線速度

        薛瑞斌

        煤磨選粉機雖然僅是燒成系統(tǒng)的輔機設(shè)備,但若出現(xiàn)問題將直接導(dǎo)致停窯停產(chǎn),嚴(yán)重影響全廠設(shè)備運行。在調(diào)試過程中,筆者經(jīng)常遇到煤磨選粉機電流異常的問題,現(xiàn)以某現(xiàn)場為例進行分析,并簡要概括電流異常的原因,以期能為該設(shè)備的正常運行和問題處理提供借鑒。

        1 系統(tǒng)及設(shè)備概況

        1.1 系統(tǒng)概況

        圖1為煤磨選粉機系統(tǒng)工藝流程圖。該系統(tǒng)設(shè)備數(shù)量少,工藝簡單,經(jīng)球磨粉磨后的物料直接進入選粉機分選。盡管煤磨選粉機比輥磨更耗電,但在物料易磨性較差及國外用戶要求維護工作量較少的系統(tǒng)中仍被大量運用。

        1.2 設(shè)備概況

        圖1 工藝流程圖

        圖2 選粉機結(jié)構(gòu)

        目前與球磨配套的煤磨選粉機結(jié)構(gòu)基本一致,選粉機結(jié)構(gòu)如圖2所示,主要包括殼體部分、回轉(zhuǎn)部分、傳動部分。出磨物料由氣體攜帶進入選粉機下部粗料套筒的立式內(nèi)筒,氣體中的物料在反擊錐處受到碰撞而轉(zhuǎn)向,由于此擴口處風(fēng)速較低,粗顆粒向下降落并通過粗料出口離開選粉機,細顆粒由混合氣體繼續(xù)帶到上部,當(dāng)細顆粒到達位于導(dǎo)流葉片與籠型轉(zhuǎn)子之間的選粉區(qū),在離心力及空氣曳力作用下,細粉穿過籠型轉(zhuǎn)子并離開殼體上部的出風(fēng)口進入后部袋收塵器成為成品,粗粉從選粉區(qū)降入內(nèi)錐體,通過內(nèi)錐體與反擊錐之間的環(huán)形縫隙實現(xiàn)均勻分撒。上升的混合氣體可對此部分物料再次分選,形成選粉機內(nèi)部循環(huán),提高選粉效率。

        2 電流異常的電氣問題

        該案例位于南方某省,原煤水分約6.5%,設(shè)計產(chǎn)量38t/h(80μm篩篩余3%),煤磨選粉機在首次開機過程中就出現(xiàn)電流升高、跳停的情況,具體表現(xiàn)為:選粉機空載電流較穩(wěn)定,當(dāng)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速20Hz時運轉(zhuǎn)電流在35A左右;當(dāng)變頻器頻率穩(wěn)定在20Hz時,投料10t/h,變頻器電流即出現(xiàn)大幅波動,甚至超過額定電流118A而發(fā)生跳停,嚴(yán)重影響系統(tǒng)生產(chǎn)。系統(tǒng)各設(shè)備配置見表1。

        現(xiàn)場檢查選粉機發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向正確,旋轉(zhuǎn)靈活;導(dǎo)流葉片方向正確;密封環(huán)槽同心度較好,無擦碰且無物料進入環(huán)槽間縫隙;旋轉(zhuǎn)過程中軸承無噪聲,無卡滯,轉(zhuǎn)子部分運轉(zhuǎn)平穩(wěn)。故排除轉(zhuǎn)子旋向、密封環(huán)槽摩擦、軸承損壞的可能,在此基礎(chǔ)上,進行第一次試運轉(zhuǎn)(見表2)。

        對分選所得成品作篩余分析,發(fā)現(xiàn)80μm篩篩余高達34.6%,遠超出成品規(guī)定范圍。根據(jù)表2可知,由于電流波動很大,無法通過調(diào)高變頻器頻率來提高轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速,而選粉機系統(tǒng)壓損很小,故將導(dǎo)流葉片由原來的40°調(diào)到50°,希望能對成品粒度有所改善。在此基礎(chǔ)上進行第二次試運轉(zhuǎn)(見表3)。

        對分選所得成品作篩余分析,發(fā)現(xiàn)80μm篩篩余為13.8%,較未調(diào)整導(dǎo)流葉片角度之前有所降低。由表3可知,在15t/h產(chǎn)量情況下,變頻器頻率調(diào)整到26Hz時,電流嚴(yán)重升高,出現(xiàn)跳停,同時變頻器溫度升到35℃。分析認為變頻器存在問題,故將變頻器更換為一臺110kW變頻器(窯頭一次風(fēng)機備用),之后進行第三次試運轉(zhuǎn)(見表4)。

        表1 系統(tǒng)配置

        表2 試運行一

        表3 試運行二

        由表4可知,在使用110kW變頻器后,空載電流相對穩(wěn)定,但當(dāng)產(chǎn)量加到10t/h、變頻器頻率調(diào)整到30.3Hz時,電流仍有較大波動??蛰d電流趨于穩(wěn)定的原因可能是變頻器功率加大,對負載承受能力增強所致。但根據(jù)設(shè)計經(jīng)驗,變頻器功率大于電機功率一檔應(yīng)完全符合要求,于是,再次對選粉機內(nèi)部進行檢查,發(fā)現(xiàn)密封環(huán)外沿與轉(zhuǎn)子下部外沿有部分積料,并且積料較濕,懷疑可能存在排料不暢、系統(tǒng)堵料的問題。因此,將反擊錐與內(nèi)錐體間隙調(diào)整到35mm,同時,將轉(zhuǎn)子軸套拉桿螺栓、殼體連接螺母和轉(zhuǎn)子下部螺母鎖緊,以防止轉(zhuǎn)子晃動。調(diào)整后再次進行試運轉(zhuǎn)(見表5)。

        由表5可知,通過調(diào)整反擊錐與內(nèi)錐體間隙和鎖緊螺母,效果并不明顯,因此,排除了堵料的可能。檢查減速機、聯(lián)軸器與電機,發(fā)現(xiàn)減速機有發(fā)熱現(xiàn)象,但FLENDER減速機殼體溫度<90℃均為正常,而聯(lián)軸器同心度較好,電機無發(fā)熱,但存在電流噪聲。由于現(xiàn)場無備用變頻電機,故用一臺55kW普通電機取代原變頻電機進行試運轉(zhuǎn)(見表6)。

        由表6可知,用普通電機取代變頻電機會造成電流很大,直接跳停,因此換回原變頻電機。同時,調(diào)整系統(tǒng)風(fēng)量,并檢查、調(diào)節(jié)風(fēng)機風(fēng)門開度,進行第六次試運轉(zhuǎn)(見表7)。

        由表7可知,調(diào)節(jié)系統(tǒng)風(fēng)機處風(fēng)門開度對降低電流效果不明顯。試運轉(zhuǎn)過程中對電路實際電流進行測量,發(fā)現(xiàn)其值與變頻器數(shù)顯值相同,不存在顯示誤差。檢查密封處的六個進風(fēng)管道正壓密封情況,無堵塞現(xiàn)象。觀察發(fā)現(xiàn),回料翻板閥每分鐘僅運行2~3次,回料明顯偏小,選粉機內(nèi)物料濃度偏高。因此將導(dǎo)流葉片角度由50°調(diào)回到45°,反擊錐與內(nèi)錐體間隙調(diào)整到60mm;減輕重錘翻板閥重錘重量;檢查系統(tǒng)漏風(fēng),發(fā)現(xiàn)袋收塵器有一防爆閥未裝鋁箔,漏風(fēng)嚴(yán)重(漏風(fēng)尺寸φ350mm左右)。修復(fù)后進行第七次試運轉(zhuǎn)(見表8),而電流異常仍無明顯改善。

        經(jīng)上述多次排查和分析,認為選粉機本身機械結(jié)構(gòu)及系統(tǒng)不存在明顯問題,但是投料運轉(zhuǎn)電流仍舊異常,因此懷疑為電氣設(shè)置問題。請變頻器廠家對變頻器參數(shù)進行重新設(shè)置,其中主要將加速時間由20s改為200s,然后加強熱風(fēng)爐溫度,再次進行試運轉(zhuǎn)(見表9)。

        表4 試運轉(zhuǎn)三

        表5 試運轉(zhuǎn)四

        表6 試運轉(zhuǎn)五

        表7 試運轉(zhuǎn)六

        表8 試運轉(zhuǎn)七

        表9 試運轉(zhuǎn)八

        由表9可知,調(diào)整后電流異?,F(xiàn)象消除,電流穩(wěn)定,系統(tǒng)運行良好。對成品進行測試,80μm篩篩余約2.6%,可滿足無煙煤細度需求。

        此現(xiàn)場煤磨選粉機電流異常原因主要為電氣問題,變頻器的參數(shù)設(shè)置尤其是加速時間與DC提升水平的設(shè)置十分關(guān)鍵,如果設(shè)置與負載特性不匹配,均會造成電機不能正常啟動運轉(zhuǎn)。過短的加速時間、過高的DC提升均會導(dǎo)致電機過載、過電流及噪聲過大,甚至發(fā)生過電流跳閘。因此在變頻器使用中,一定要根據(jù)負載情況,對變頻器參數(shù)進行合理設(shè)置,使其達到最佳運行狀態(tài)。加速時間與加速速率、最大頻率之間的關(guān)系見圖3與式(1)。

        圖3 加速時間與最大頻率、加速速率關(guān)系

        另外,可能出現(xiàn)的相關(guān)電氣問題還有:

        (1)變頻器型號選擇錯誤。選粉機與風(fēng)機不同,屬于高速重載設(shè)備,因此變頻器應(yīng)為高速重載類型,如ABB的ACS550、ACS800,不能選用輕載類型,如ACS510。若選用了輕載類型變頻器,其電流表現(xiàn)會很高,帶料后易跳停。

        (2)變頻器型號應(yīng)比電機型號大一檔規(guī)格,若變頻器型號過小或與電機相當(dāng),電流會大幅波動或直接燒壞變頻器。

        (3)信號干擾會對變頻器等電氣設(shè)備造成影響,因此在電氣布線時應(yīng)做好防干擾措施,設(shè)備運行期間避免對講機等通信設(shè)備在變頻柜旁近距離使用,以免電流突然波動、跳停。

        (4)接地方式等也會對電流造成影響。

        (5)現(xiàn)場設(shè)備量程與中控界面量程不一致,出現(xiàn)假電流現(xiàn)象,這時電流偏高或偏低,但很平穩(wěn)。

        3 電流異常的工藝問題

        從工藝流程角度上分析,造成選粉機電流異常的可能影響因素包括:

        (1)當(dāng)煤粉水分過高時,容易造成選粉機后螺運機或選粉機出料溜子堵料。通常情況下煤粉休止角很小,但當(dāng)水分>6%時,會發(fā)生急劇變化,易造成堵料。表現(xiàn)形式為,選粉機電流出現(xiàn)快速上升,如圖4所示,此時應(yīng)緊急停機,防止可能發(fā)生的設(shè)備損壞。

        (2)當(dāng)系統(tǒng)拉風(fēng)過大時,會導(dǎo)致物料磨內(nèi)粉磨時間過短,循環(huán)負荷變大。表現(xiàn)形式為:選粉機電流出現(xiàn)長時間的逐步波動上漲。

        圖4 堵料導(dǎo)致電流異常(紅色曲線為電流)

        (3)當(dāng)選粉機后管路或袋收塵器存在嚴(yán)重漏風(fēng)時,會導(dǎo)致選粉機處風(fēng)量下降,物料內(nèi)部循環(huán)和料氣比增加。表現(xiàn)形式為:選粉機電流逐步波動上升。

        (4)當(dāng)袋收塵器出現(xiàn)糊料、堆料時,會導(dǎo)致選粉機內(nèi)部料氣比增加。表現(xiàn)形式為:選粉機電流在短時間內(nèi)波動上漲,風(fēng)機前壓頭逐步升高。

        (5)在初次試機、無烘干熱風(fēng)時,空氣粘度偏大,會導(dǎo)致電流異常、產(chǎn)量偏低。表現(xiàn)形式為:選粉機電流偏高,但較穩(wěn)定。

        4 電流異常的制造、安裝問題

        選粉機電流異常,設(shè)備制造、安裝方面可能存在的影響因素包括:

        (1)動平衡精度差。通常選粉機動平衡精度要求為G6.3,但有的設(shè)備在制造廠僅進行靜平衡或動平衡精度過低,此時選粉機在高速運轉(zhuǎn)時徑向不平衡力增加,擺動過大。表現(xiàn)形式為:電流持續(xù)偏高波動,并伴隨設(shè)備振動。

        (2)選粉機聯(lián)軸器安裝不正。運轉(zhuǎn)時出現(xiàn)異響擺動,嚴(yán)重時聯(lián)軸器柱銷頻繁斷裂。表現(xiàn)形式為:電流小幅波動,視不正狀況,出現(xiàn)不同程度電流升高。

        (3)選粉機迷宮密封安裝不正。運轉(zhuǎn)時出現(xiàn)周期性刮擦、金屬異響。表現(xiàn)形式為:電流存在小幅波動,根據(jù)刮擦狀況,表現(xiàn)出不同程度電流升高。

        (4)籠形轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向錯誤。表現(xiàn)形式為:電流一直偏高,但較為穩(wěn)定。

        (5)導(dǎo)流葉片安裝傾角過大。表現(xiàn)形式為:電流一直偏高,但較為穩(wěn)定。

        (6)選粉機回轉(zhuǎn)部分拉桿松動。因為拉桿松動是一個漸進過程,因此表現(xiàn)形式為:在幾小時或幾天內(nèi)電流逐步波動升高,同時振幅也逐步波動升高,如圖5所示。

        圖5 拉桿松動導(dǎo)致電流逐步升高

        (7)反擊錐與內(nèi)錐體之間間隙過大,會導(dǎo)致選粉機內(nèi)循環(huán)負荷累積增加。電流表現(xiàn)形式為:當(dāng)內(nèi)循環(huán)負荷累積到一定程度時,電流階梯性跳躍,然后平穩(wěn)運行,如此循環(huán)直到超額定電流跳停。

        5 電流異常的設(shè)計問題

        煤磨類風(fēng)掃式選粉機是很成熟的設(shè)備,通常設(shè)計上不會有問題,但根據(jù)筆者觀察,在細度要求較高時,還是會有考慮不周之處:

        (1)增加選粉機線速度后,電機功率選擇不當(dāng)。因為選粉機功率與線速度平方成正比,線速度增加會導(dǎo)致電機功率快速增加,在成品細度要求較高時,需仔細進行電機功率計算和選取,反之易出現(xiàn)功率配置過低,電流升高的情況。

        (2)選粉機正常使用的合理線速度應(yīng)為其設(shè)計最大線速度的70%~80%,若設(shè)計者缺乏工藝知識,使得正常使用的線速度僅為最大設(shè)計線速度的50%以下,會導(dǎo)致電機運行功率不高,但電流偏高。其原因為:變頻器輸出電壓與頻率成正比,當(dāng)正常使用頻率(選粉機線速度)很低時,電壓會很低,此時若功率一定,則電流會很高。表現(xiàn)形式為:選粉機盡管在很低頻率運行,但電流卻很高甚至跳停,不能滿足工藝要求。

        圖6 密封環(huán)槽間隙設(shè)計過小而磨損嚴(yán)重

        圖7 錯誤的密封設(shè)計

        (3)有些設(shè)計為避免成品跑粗,將迷宮密封間隙設(shè)計過小或形式不合理(如圖6所示),過小的間隙很難找正,當(dāng)物料粘度過大時,容易堵塞、磨損。如圖7所示,為加強密封效果,在轉(zhuǎn)子上多設(shè)計了一道反置密封環(huán),很容易導(dǎo)致物料在該密封環(huán)堆積而電流升高,表現(xiàn)形式為:電流很高,直接跳停,即使跳停后也難以人工盤動轉(zhuǎn)子。

        (4)設(shè)備共振包括設(shè)備與設(shè)備之間的共振及設(shè)備與土建結(jié)構(gòu)之間的共振,需要在土建和設(shè)備設(shè)計前期即進行詳細計算,以避免因共振導(dǎo)致電流異常及設(shè)備損壞。表現(xiàn)形式為:在特定旋轉(zhuǎn)頻率下,伴隨電流偏高,設(shè)備會出現(xiàn)明顯的周期性晃動,甚至建筑樓層也隨之晃動。

        6 結(jié)語

        在風(fēng)掃煤磨選粉機及類似下進風(fēng)進料選粉機的使用過程中,經(jīng)常會遇到因各種原因出現(xiàn)電流異常的現(xiàn)象,要處理好這些問題,需設(shè)計、安裝、調(diào)試、電氣、生產(chǎn)人員通力合作,分析觀察,辨別出各種電流異常的表現(xiàn)特征并正確處理,以保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)和生產(chǎn)的穩(wěn)定運行。

        [1]王仲春.水泥工業(yè)粉磨工藝技術(shù)[M].北京:中國建材工業(yè)出版社,2000.■

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