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        低產(chǎn)油氣井強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂技術(shù)

        2018-05-31 09:34:07葛騰澤曾雯婷
        石油鉆探技術(shù) 2018年2期
        關(guān)鍵詞:壓裂液主應(yīng)力儲(chǔ)層

        王 坤, 葛騰澤, 曾雯婷

        (1.中國(guó)石油集團(tuán)川慶鉆探工程有限公司鉆采工程技術(shù)研究院,陜西西安 710018;2.低滲透油氣田勘探開(kāi)發(fā)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,陜西西安 710018; 3.中石油煤層氣有限責(zé)任公司,北京 100011)

        低產(chǎn)油氣井壓裂改造開(kāi)采一段時(shí)間后,壓裂裂縫逐漸失效,導(dǎo)致油氣井產(chǎn)量降低,為了提高單井產(chǎn)量,需要采用重復(fù)壓裂技術(shù)再次進(jìn)行儲(chǔ)層改造[1-7]。國(guó)內(nèi)外重復(fù)壓裂的方式主要有2種:重新張開(kāi)原裂縫和裂縫轉(zhuǎn)向壓裂。其中,裂縫轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)能夠有效增大泄流面積,增產(chǎn)效果顯著,在老油田剩余油動(dòng)用、低產(chǎn)井增產(chǎn)方面應(yīng)用較廣。Dowell公司的模擬試驗(yàn)研究表明,初次壓裂裂縫(簡(jiǎn)稱初次裂縫)改變了井眼附近的應(yīng)力場(chǎng),新裂縫將在垂直于初次裂縫的方位起裂,延伸一定距離發(fā)生轉(zhuǎn)向,與初次裂縫平行延伸;Chevron公司重復(fù)壓裂現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試結(jié)果表明,新裂縫方位在初次裂縫方位上偏離30°[8];國(guó)內(nèi)的大慶、勝利、長(zhǎng)慶等油田廣泛開(kāi)展了老油井裂縫轉(zhuǎn)向壓裂施工作業(yè),從裂縫監(jiān)測(cè)和改造效果方面證實(shí)了裂縫轉(zhuǎn)向壓裂的可行性[3-4]。但隨著裂縫轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)的不斷發(fā)展,現(xiàn)場(chǎng)壓裂施工存在轉(zhuǎn)向劑加入后裂縫轉(zhuǎn)向跡象不明顯、轉(zhuǎn)向成功率低和施工工藝不完善等問(wèn)題[9-12]。為此,筆者進(jìn)行了低產(chǎn)油氣井裂縫轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂技術(shù)研究,提出了強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向工藝新思路,自主研發(fā)了水溶性轉(zhuǎn)向劑,優(yōu)化了強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂施工工藝,提高了裂縫轉(zhuǎn)向壓裂的成功率和有效率,并在3口井進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),取得了較好的增產(chǎn)效果。

        1 重復(fù)壓裂技術(shù)原理及存在問(wèn)題

        低產(chǎn)油氣井初次壓裂后,地應(yīng)力狀態(tài)受原地應(yīng)力、人工裂縫誘導(dǎo)應(yīng)力場(chǎng)及地層壓力誘導(dǎo)應(yīng)力場(chǎng)等因素影響[13-16]。重復(fù)壓裂過(guò)程中,壓開(kāi)的初次裂縫周圍會(huì)產(chǎn)生誘導(dǎo)應(yīng)力場(chǎng),其與原地應(yīng)力場(chǎng)共同作用,在局部形成協(xié)同應(yīng)力場(chǎng)。在這個(gè)協(xié)同應(yīng)力場(chǎng)中,應(yīng)力會(huì)在井筒和初次裂縫周圍的橢圓形區(qū)域內(nèi)二次定向[17-18],水平方向應(yīng)力隨地層壓力下降而降低,且最大水平主應(yīng)力下降幅度比最小水平主應(yīng)力大。因此,地應(yīng)力發(fā)生變化后,當(dāng)原始最小水平主應(yīng)力大于最大水平主應(yīng)力時(shí),重復(fù)壓裂裂縫就可能發(fā)生轉(zhuǎn)向。

        強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂技術(shù)是在重復(fù)壓裂時(shí)應(yīng)用化學(xué)轉(zhuǎn)向劑對(duì)初次裂縫進(jìn)行暫堵,當(dāng)縫內(nèi)凈壓力超過(guò)水平方向應(yīng)力差時(shí),裂縫發(fā)生轉(zhuǎn)向,形成新的裂縫,在油氣層中形成新的油氣流通道;對(duì)新縫進(jìn)行改造,可以溝通、動(dòng)用剩余油氣富集區(qū)和動(dòng)用程度低甚至未動(dòng)用的儲(chǔ)層,實(shí)現(xiàn)低產(chǎn)油氣井增產(chǎn)的目的(見(jiàn)圖1)。

        圖1 裂縫轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂裂縫轉(zhuǎn)向示意Fig.1 Diagram of fracture re-orientation

        隨著裂縫轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)的不斷發(fā)展,形成了多縫轉(zhuǎn)向壓裂、暫堵體積壓裂和暫堵酸壓等重復(fù)壓裂技術(shù),并取得了顯著的增產(chǎn)效果。但是轉(zhuǎn)向劑采用傳統(tǒng)的人工加入方式,加入速度依靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn)控制。若轉(zhuǎn)向劑加入速度過(guò)慢,未在原裂縫內(nèi)形成橋堵,井口壓力無(wú)升高跡象;若轉(zhuǎn)向劑加入速度過(guò)快,會(huì)造成砂堵,導(dǎo)致施工不連續(xù)。

        2 強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)

        在分析常規(guī)轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)存在問(wèn)題的基礎(chǔ)上,以提高裂縫轉(zhuǎn)向成功率為目標(biāo),優(yōu)化了裂縫轉(zhuǎn)向壓裂施工工藝,研制了水溶性轉(zhuǎn)向劑,形成了強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)。

        2.1 工藝原理

        強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向壓裂首先通過(guò)計(jì)算重復(fù)壓裂目的層最大和最小水平主應(yīng)力差,確定能夠滿足裂縫轉(zhuǎn)向所需的最高限定壓力。壓裂過(guò)程中在前置液階段開(kāi)啟初次裂縫后加入水溶性轉(zhuǎn)向劑,轉(zhuǎn)向劑在裂縫或近井地帶堆積橋堵產(chǎn)生升壓效應(yīng)[19-22],直至井口壓力達(dá)到限定最高壓力后停泵,隨后通過(guò)多次啟泵,瞬間提高縫內(nèi)壓力達(dá)到新裂縫開(kāi)啟所需的壓力,強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向,從而形成新的油氣流通道。

        2.2 水溶性轉(zhuǎn)向劑

        常規(guī)油井用轉(zhuǎn)向劑是以石蠟、松香為骨架形成的顆粒材料,遇油后溶解,能夠滿足常規(guī)油井轉(zhuǎn)向壓裂要求,但不適用于氣井。結(jié)合強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向壓裂工藝特點(diǎn),以水溶性樹(shù)脂和天然植物膠等為原料,研制了一種適用于氣井低溫條件(地層溫度小于70 ℃)的組合粒徑顆粒水溶性轉(zhuǎn)向劑ZJ-1。ZJ-1的體積密度0.90~1.00 g/cm3,視密度1.05~1.15 g/cm3,軟化溫度50 ℃,65 ℃下溶解時(shí)間為183 min,水不溶物0.15%,突破壓力可達(dá)13.8 MPa,較常規(guī)油氣層水平方向應(yīng)力差高,能夠滿足裂縫轉(zhuǎn)向的承壓要求。

        轉(zhuǎn)向劑ZJ-1具有以下特點(diǎn):1)常溫條件下具有一定強(qiáng)度,不粘泵、易于泵送;2)地層溫度下可產(chǎn)生變形,且變形后有一定承壓強(qiáng)度,具有塑性特征;3)可在壓裂液或破膠液中溶解,排液過(guò)程中轉(zhuǎn)向劑易解除。

        2.3 壓裂液優(yōu)選

        室內(nèi)評(píng)價(jià)試驗(yàn)結(jié)果表明,水溶性轉(zhuǎn)向劑ZJ-1與瓜膠壓裂液、聚合物壓裂液及清潔壓裂液等常用壓裂液的配伍性好,水不溶物含量低,對(duì)儲(chǔ)層傷害小。因此,主要考慮施工區(qū)塊的儲(chǔ)層地質(zhì)特征來(lái)優(yōu)選壓裂液。

        2.4 壓裂施工參數(shù)優(yōu)化

        強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂技術(shù)適用性強(qiáng),能夠適用于低產(chǎn)油氣井重復(fù)壓裂的各種工藝。單井壓裂施工參數(shù)應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)層物性條件和人工裂縫最佳長(zhǎng)度所需的施工規(guī)模、排量等確定。裂縫轉(zhuǎn)向的關(guān)鍵是確定滿足裂縫轉(zhuǎn)向所需的限定最高壓力,其可以根據(jù)目的層最大和最小水平主應(yīng)力差、設(shè)計(jì)施工排量下裂縫延伸壓力和附加安全壓力求取,計(jì)算公式為:

        pl=pe+|σx-σy|+pb

        (1)

        式中:pl為裂縫轉(zhuǎn)向所需的施工限定最高壓力,MPa;pe為裂縫延伸壓力,MPa;σx和σy分別為最大、最小水平主應(yīng)力,MPa;pb為附加安全壓力,MPa。

        2.5 施工流程

        強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向壓裂的施工流程為:

        1) 根據(jù)巖石力學(xué)參數(shù)計(jì)算目的層的最大和最小水平主應(yīng)力差,結(jié)合初次裂縫延伸壓力,確定滿足裂縫轉(zhuǎn)向所需的限定最高壓力;

        2) 前置液階段注入壓裂液開(kāi)啟初次裂縫;

        3) 降低壓裂液注入排量,加入水溶性轉(zhuǎn)向劑ZJ-1,轉(zhuǎn)向劑產(chǎn)生橋堵作用在老縫內(nèi)形成憋壓,直至井口施工壓力達(dá)到裂縫轉(zhuǎn)向所需的施工限定最高壓力,壓裂機(jī)組停泵;

        4) 反復(fù)啟停泵,脈沖式泵入壓裂液,在裂縫內(nèi)反復(fù)憋壓,裂縫內(nèi)凈壓力大于最大和最小水平主應(yīng)力差時(shí)即滿足新縫開(kāi)啟條件,裂縫轉(zhuǎn)向產(chǎn)生新裂縫。

        2.6 技術(shù)特點(diǎn)

        與常規(guī)轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)相比,強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)具有以下技術(shù)特點(diǎn):

        1) 轉(zhuǎn)向成功率高。施工壓力達(dá)到壓裂前計(jì)算的限定最高壓力后,反復(fù)啟停泵進(jìn)行脈沖式憋壓,從而實(shí)現(xiàn)裂縫的強(qiáng)制轉(zhuǎn)向,大幅提高了裂縫轉(zhuǎn)向的成功率。

        2) 轉(zhuǎn)向劑用量少。不需要控制轉(zhuǎn)向劑加入速度,加入少量的高濃度轉(zhuǎn)向劑即可實(shí)現(xiàn)縫內(nèi)憋壓,轉(zhuǎn)向劑用量較傳統(tǒng)方式大幅降低。

        3) 適用性強(qiáng)。低產(chǎn)油氣井高水平應(yīng)力差儲(chǔ)層均適用該技術(shù);可利用混砂車絞籠系統(tǒng)代替人工加入轉(zhuǎn)向劑,這樣可利用絞籠轉(zhuǎn)速控制轉(zhuǎn)向劑加入速度,消除了人工加入速度的不穩(wěn)定性;施工限定最高壓力低于壓裂車組、壓裂井口及地面管匯的耐壓等級(jí),對(duì)設(shè)備、井口、管線無(wú)損害,適用性強(qiáng)。

        3 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)

        3.1 總體試驗(yàn)情況

        DJ氣田位于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡東部,主要采用直井開(kāi)發(fā),主力氣層為山西組山23段,氣藏埋深2 000.00~2 500.00 m,中部深度約為2 250.00 m,孔隙度1.8%~8.9%,平均為5.6%;滲透率0.05~0.70 mD,平均為0.20 mD,地層壓力系數(shù)0.78~0.89,地層溫度60~70 ℃,是典型的低壓、低孔、低滲透儲(chǔ)層。儲(chǔ)層非均質(zhì)性較強(qiáng),部分位于構(gòu)造高點(diǎn)或“甜點(diǎn)區(qū)”的氣井壓裂后產(chǎn)量高,平均單井產(chǎn)氣量大于2×104m3/d,而儲(chǔ)層物性差、氣層有效厚度小的氣井壓裂后產(chǎn)量遞減快,生產(chǎn)1~3月后產(chǎn)氣量即低于工業(yè)氣流。

        DJ氣田3口井應(yīng)用了強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂技術(shù),平均單井轉(zhuǎn)向劑用量340 kg,加入轉(zhuǎn)向劑后井口油壓平均上升幅度達(dá)到12.8 MPa,壓裂后平均單井日增產(chǎn)氣量3 000 m3,取得了顯著的增產(chǎn)效果(見(jiàn)表1)。下面以DJ3-2井為例對(duì)該技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果進(jìn)行分析。

        表1 強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向壓裂技術(shù)應(yīng)用效果統(tǒng)計(jì)

        3.2 DJ3-2井實(shí)例分析

        DJ3-2井是DJ氣田的一口開(kāi)發(fā)井,目的層為山西組山23段,氣藏埋深2 223.00~2 226.50 m,氣層有效厚度3.50 m,孔隙度6.5%,滲透率0.30 mD,測(cè)井解釋為差氣層。該井初次壓裂改造時(shí),采用了瓜膠壓裂液,施工排量3.8 m3/min,加砂量23.7 m3,入地液量313.5 m3,平均砂比17.8%,初次壓裂施工曲線如圖2所示。

        圖2 DJ3-2井初次壓裂施工曲線Fig.2 Initial fracturing curve of Well DJ3-2

        DJ3-2井位于河道邊緣,目的層最大主應(yīng)力方向?yàn)镹W向,與河道走向一致,裂縫僅能沿砂體邊緣延伸,初次壓裂改造后無(wú)阻流量為0.86×104m3/d,轉(zhuǎn)向壓裂前產(chǎn)氣量已低于3 000 m3/d。為溝通河道中部厚砂體,提高該井產(chǎn)能,擬對(duì)該井實(shí)強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂技術(shù)。

        3.2.1 可行性分析

        重復(fù)壓裂可行性主要考慮以下2方面:

        1) 重復(fù)壓裂后增產(chǎn)的可行性。首先分析鄰井的生產(chǎn)情況,DJ3-2井所在井組共有3口開(kāi)發(fā)井,位于河道中部的同層位2口鄰井初次壓裂后無(wú)阻流量為1.2×104和1.5×104m3/d,累計(jì)產(chǎn)氣量分別達(dá)到32×104和54×104m3。DJ3-2井初次壓裂后無(wú)阻流量?jī)H為0.86×104m3/d,累計(jì)產(chǎn)氣量7×104m3。因此,可通過(guò)轉(zhuǎn)向壓裂溝通河道中部有利砂體,從而提高單井產(chǎn)氣量。

        2) 轉(zhuǎn)向壓裂工藝實(shí)施的可行性。最大和最小水平主應(yīng)力隨氣井生產(chǎn)和地層壓力下降而降低,最大水平主應(yīng)力的降低幅度往往比最小水平主應(yīng)力大??紤]到極端狀況,以新井初期的最大和最小水平主應(yīng)力差為臨界點(diǎn),當(dāng)縫內(nèi)凈壓力超過(guò)新井初期的最大和最小水平主應(yīng)力差時(shí),人工裂縫可以轉(zhuǎn)向。DJ3-2井巖石力學(xué)參數(shù)計(jì)算結(jié)果表明,目的層最小水平主應(yīng)力為44.8 MPa,最大水平主應(yīng)力為53.6 MPa,最大和最小水平主應(yīng)力差為8.8 MPa。因此通過(guò)人工干預(yù)的方式,加入轉(zhuǎn)向劑將縫內(nèi)凈壓力提高8.8 MPa以上即滿足裂縫轉(zhuǎn)向的要求。因此,實(shí)施轉(zhuǎn)向壓裂具有可行性。

        3.2.2 配套壓裂液

        壓裂液選用有機(jī)硼交聯(lián)劑羥丙基瓜膠壓裂液,破膠劑為過(guò)硫酸銨,加量為0.3%~0.5%。壓裂液在地層溫度65 ℃下,以170 s-1剪切速率剪切120 min后的黏度為120 mPa·s,壓裂液破膠液的表面張力為27.6 mN/m,破膠液殘?jiān)?16 mg/L,破膠液黏度3.4 mPa·s,破膠液對(duì)巖心的傷害率21.6%,表明壓裂液具有較好的攜砂、抗剪切和破膠性能。

        3.2.3 壓裂施工參數(shù)優(yōu)化

        DJ3-2井重復(fù)壓裂以開(kāi)啟老縫后造新縫為主,設(shè)計(jì)施工排量2.5~3.0 m3/min,加砂量4.5 m3/m,平均砂比15%。為保證裂縫轉(zhuǎn)向效果,設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)向劑在前置液階段分2級(jí)加入,第1級(jí)加入200 kg,第2級(jí)加入250 kg,轉(zhuǎn)向劑攜帶液70 m3。

        初次壓裂施工排量3.8 m3/min下裂縫延伸壓力在60.0 MPa左右,計(jì)算設(shè)計(jì)排量3.0 m3/min下裂縫延伸壓力約為53.0 MPa,通過(guò)測(cè)井曲線計(jì)算的最大和最小水平主應(yīng)力差為8.8 MPa。因此,滿足裂縫轉(zhuǎn)向所需的限定最高壓力為61.8 MPa,附加1.2 MPa安全壓力,確定施工限定最高壓力為63.0 MPa。

        3.2.4 現(xiàn)場(chǎng)施工

        DJ3-2井施工過(guò)程按照設(shè)計(jì)在前置液階段泵注30 m3瓜膠壓裂液開(kāi)啟初次裂縫后,將施工排量降至2.0 m3/min(A點(diǎn))。緩慢加入轉(zhuǎn)向劑,第1級(jí)轉(zhuǎn)向劑加入200 kg,加入速度30 kg/min,其進(jìn)入地層后井口未見(jiàn)明顯升壓跡象;第2級(jí)轉(zhuǎn)向劑加入速度提高至105 kg/min,轉(zhuǎn)向劑進(jìn)入地層后井口施工壓力快速上升,壓力升至63.0 MPa后超壓停泵(B點(diǎn))。隨后反復(fù)啟停泵,脈沖式注入壓裂液,采用間歇式啟泵超壓,瞬間提高縫內(nèi)壓力達(dá)到裂縫轉(zhuǎn)向所需凈壓力后強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向,憋壓3次后井口油壓顯示有新縫開(kāi)啟的特征(C點(diǎn))。

        加入轉(zhuǎn)向劑后地面施工壓力升幅超過(guò)15.0 MPa,遠(yuǎn)高于裂縫轉(zhuǎn)向所需的最大和最小水平主應(yīng)力差8.8 MPa,滿足初次壓裂裂縫轉(zhuǎn)向開(kāi)啟新裂縫的條件。

        對(duì)比轉(zhuǎn)向劑加入前后壓力的變化情況,轉(zhuǎn)向劑加入前,施工排量為3.0 m3/min時(shí)裂縫延伸壓力49.0 MPa(A點(diǎn)),加入轉(zhuǎn)向劑后,施工排量為2.7 m3/min時(shí)裂縫延伸壓力達(dá)到60.0 MPa(C點(diǎn)),初步判斷加入轉(zhuǎn)向劑后有新縫開(kāi)啟(見(jiàn)圖3)。

        圖3 強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂施工曲線Fig.3 Fracturing curve by the re-fracturing techniqueusing forced fracture re-orientation

        為進(jìn)一步判斷新縫是否開(kāi)啟,對(duì)加入轉(zhuǎn)向劑后井口施工壓力達(dá)到限定最高壓力后的壓降曲線進(jìn)行分析。通過(guò)壓降曲線G函數(shù)分析,對(duì)地面壓力疊加導(dǎo)數(shù)作切線,與正常濾失數(shù)據(jù)部分重合后,發(fā)現(xiàn)壓力疊加導(dǎo)數(shù)特性曲線有非常明顯的“隆起”,表明重復(fù)壓裂時(shí)在原有裂縫的基礎(chǔ)上產(chǎn)生了新的裂縫(見(jiàn)圖4)。

        圖4 壓降曲線G函數(shù)分析Fig.4 Analysis of G function pressuredecline curve

        DJ3-2井重復(fù)壓裂改造共加砂24.0 m3,壓裂前產(chǎn)氣量為1 200 m3/d,井口油壓0.8 MPa,間歇式開(kāi)井。重復(fù)壓裂后井口油壓3.5 MPa,產(chǎn)氣量保持在6 000 m3/d,日產(chǎn)氣量增加4 800 m3,重復(fù)壓裂取得了顯著效果。測(cè)井曲線表明,目的層上下并無(wú)其他氣層,增產(chǎn)的主要貢獻(xiàn)來(lái)自于轉(zhuǎn)向所形成的新裂縫,表明強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂施工達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了裂縫轉(zhuǎn)向、開(kāi)啟新縫、提高單井產(chǎn)量的目的。

        4 結(jié) 論

        1) 現(xiàn)場(chǎng)施工表明,強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂技術(shù)作為重復(fù)壓裂增產(chǎn)的一項(xiàng)技術(shù)手段,能夠提高低產(chǎn)油氣井單井產(chǎn)量。

        2) 強(qiáng)制裂縫轉(zhuǎn)向重復(fù)壓裂技術(shù)具有轉(zhuǎn)向成功率高、轉(zhuǎn)向劑用量少和適用性強(qiáng)的技術(shù)特點(diǎn),提高了裂縫轉(zhuǎn)向壓裂的成功率和有效率,增產(chǎn)效果顯著。

        3) 轉(zhuǎn)向劑的加入速度是保證裂縫轉(zhuǎn)向成功的重要參數(shù),需進(jìn)一步研究轉(zhuǎn)向劑加入速度與裂縫轉(zhuǎn)向成功率的相關(guān)性,以提高裂縫轉(zhuǎn)向壓裂的改造效果。

        參 考 文 獻(xiàn)

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