○ 文/錢雙慶
蘭州石化公司石化廠在管理的可靠、人的可靠、機制的可靠上下功夫,把“問題裝置”變成“標(biāo)桿裝置”。
“以前我就如同坐在了‘火山口’,整天提心吊膽,不論休息在家,還是出差在外,只要見到車間打來的電話,還沒等說話呢,我的頭發(fā)就先豎起來了?!闭f這話的是蘭州石化公司石化廠中產(chǎn)車間原主任常侃。
中產(chǎn)車間管轄2套裝置,分別是蘭州石化公司的一級、二級關(guān)鍵要害裝置。車間堅持“問題思維、缺陷管理、持續(xù)改進”管理思路,逐步實現(xiàn)2套裝置的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和常態(tài)化管控,把以前大家眼里的“問題裝置”創(chuàng)建為蘭州石化公司標(biāo)桿裝置。
“這兩年,我們在管理的可靠、人的可靠、機制的可靠上下功夫,確保了2套要害裝置的可靠,也讓我能夠‘平安著陸’。”常侃幽默地說。2018年翻過年,常侃調(diào)往石化廠主要生產(chǎn)車間任職,他和他的同事們也給繼任者留下了一套要害裝置的管理思路和方法。
去年4月3日,中產(chǎn)車間黃河北罐區(qū)化工四班班長郭永吉現(xiàn)場檢查中,敏銳地發(fā)現(xiàn)1-丁烯儲罐罐底排料線第一道法蘭和取樣管連接處焊縫漏,物料有不明顯的滲漏,他立即向車間匯報,確保險情得到了及時處置和消除。
中產(chǎn)車間黃河北罐區(qū)建于1986年,有球罐14具,貯存乙烯、丙烯、丁二烯、1-丁烯等高危易燃易爆液態(tài)烴物料;火炬氣回收裝置始建于1979年。兩套裝置均地處黃河沿岸、居民區(qū)集中地段,與主干道相距不足40米。由于物料高危、裝置建成時間長,政府、居民高度關(guān)注,對企業(yè)的監(jiān)督監(jiān)管日益嚴苛,加之裝置人員平均年齡達48歲,班組正常運維人數(shù)少于定員,裝置安全運行管控壓力與日俱增。
“發(fā)現(xiàn)問題才能解決問題,只有付出一萬才能防止萬一。要想晚上睡得好,必須下真功夫、苦功夫,管理沒有捷徑可走,用得都是‘笨’辦法。”對于如何才能管控好兩套關(guān)鍵要害裝置?常侃和他的同事們逐漸形成了這樣的共識。
針對物料泄漏這個核心問題,車間開創(chuàng)性地推行了被員工稱之為“大海撈針式”的“要素分級檢查工作法”。按照輕重緩急,車間依據(jù)物料泄漏后的控制難度、隱患造成險情的頻次多少,將隱患點分為A、B、C三級。把與罐體直接相連發(fā)生泄漏控制難度大的焊縫、歷史引發(fā)險情超過5次的列為A級;引發(fā)險情后閥門可切斷處置、歷史引發(fā)險情超過3次的列為B級;把正常生產(chǎn)時能夠切出處理、歷史引發(fā)險情低于3次的列為C級。車間要求裝置人員分片、逐臺、逐根承包儲罐、設(shè)備和管線,每日噴涂肥皂水檢查、每月應(yīng)用測爆儀檢測、定期進行VOCs專檢,周密排查物料泄漏隱患。對檢查出的泄漏隱患,經(jīng)車間統(tǒng)一梳理匯總后,制定限期整改措施,落實責(zé)任人,實施銷項管理,通過“地毯式”檢查逐一消除裝置泄漏點。
蘭州石化石化廠有一套要害裝置管理秘笈,人人熟記在心。 攝影 /宋淑華
2017年,車間排查處理物料泄漏險情3次。這3次成功排險的背后,是員工不辭辛苦的海量排查。據(jù)統(tǒng)計,去年車間職能人員及生產(chǎn)骨干共計全面檢查貯罐700余具次、分級管控關(guān)鍵點6050處,處理問題70余項。
“男職工100%、女職工70%能夠熟練使用空氣呼吸器”,這讓很多基層車間、站隊感到不可思議的事,中產(chǎn)車間讓其變成實事。
“要確保油田煉化企業(yè)本質(zhì)安全,人可靠、管理可靠、設(shè)備可靠必不可少。其中,人的可靠是基礎(chǔ)、是根本,人員可靠是管理可靠、裝備可靠的基礎(chǔ)和前提?!背Y┱f。
黃河北罐區(qū)平均年齡48歲,臨近退休人員多;火炬裝置每班定員5人,長期只能保證3人運行。
怎么辦?車間提出,推行以實戰(zhàn)應(yīng)急演練為基本形式的崗位培訓(xùn)模式,提升員工安全技能,緩解人員緊張等壓力。
車間堅持以應(yīng)急操作卡為主要內(nèi)容,組織班組員工每周開展應(yīng)急演練、每月舉行演練競賽、每季度對演練成效進行評比,形成了“周練、月賽、季評比”的運行模式;同時,車間把演練與勞動競賽、工會活動相結(jié)合,把每周應(yīng)急演練納入班組競賽,并由車間工會對每月演練競賽的單項優(yōu)勝者進行獎勵,取得了良好效果。
去年,車間共組織演練近80次,300多人次員工參加演練,300多人次職能人員參與評測。通過演練,操作人員中,男職工100%、女職工70%能夠熟練使用空呼等安技裝備,新轉(zhuǎn)崗員工100%掌握了崗位操作。
“以練代培崗位培訓(xùn),有效提升了裝置人員整體安全技能水平,增強了員工應(yīng)急處置能力,還促進了新轉(zhuǎn)崗員工快速掌握崗位操作,緩解了缺員壓力。”常侃說。
“車間以‘問題思維、缺陷管理、持續(xù)改進’的理念,大力推行以實戰(zhàn)應(yīng)急演練為主要形式的培訓(xùn)模式,抓住了員工安全技能提升這個重點,增強了班組應(yīng)急處置和綜合協(xié)調(diào)能力,極大地彌補了因缺員產(chǎn)生的安全管控短板?!笔瘡S黨委書記王崇明說。
“機制是一種手段,是推進制度落實和管理目標(biāo)實現(xiàn)的內(nèi)動力。員工干勁的持續(xù)激發(fā),要有良性的工作機制作保障?!?石化廠廠長沈健明說。
針對人員惰性和易產(chǎn)生懈怠的客觀實際,車間從人員觀念轉(zhuǎn)變、工作積極性調(diào)動、工作動力激發(fā)、黨員引領(lǐng)示范作用發(fā)揮等方面,不斷建立完善工作機制。
車間先后出臺了班組勞動競賽管理辦法、管理和專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場區(qū)域聯(lián)系辦法、干部走動式管理辦法、現(xiàn)場日檢管理考核辦法等7項機制,并開展了黨員固定活動日活動,有效調(diào)動了各層次員工的工作積極性。
一段時間,黃河北罐區(qū)裝置危險作業(yè)數(shù)量居高不下,高峰期間危險作業(yè)數(shù)量占到全廠的50%以上,車間領(lǐng)導(dǎo)與專業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)骨干每日蹲守現(xiàn)場、節(jié)假日無空隙輪值,實現(xiàn)了危險作業(yè)的有效管控。
在蘭州石化公司“修改升”期間,黃河北罐區(qū)裝置需要更換火炬管線,儲罐操作具有較大安全風(fēng)險,車間制訂了周全的應(yīng)急方案,在氣溫高、貯罐應(yīng)急排放火炬線不能使用等不利條件下,保證各罐平穩(wěn)操作。同時,車間克服時間緊、統(tǒng)籌難度大、高空交叉施工等困難,比原計劃提前9天完成火炬系統(tǒng)改造任務(wù),保障了蘭州石化公司化工區(qū)整體開車進度。
“針對人員容易懈怠和產(chǎn)生惰性這個客觀實際,以‘問題思維、缺陷管理、持續(xù)改進’理念,中產(chǎn)車間從人員觀念轉(zhuǎn)變、員工積極性調(diào)動、黨員引領(lǐng)示范作用發(fā)揮等方面,不斷建立完善工作機制,抓住了工作動力這個核心,促進了安全環(huán)保管控工作的深化?!笔瘡S黨委書記王崇明說。