姜明全 王樹偉 張南南
摘 要:針對埋弧焊焊接起重機主梁腹板與蓋板角接焊縫時產(chǎn)生氣孔影響產(chǎn)品質(zhì)量和工期的問題,從冶金、工藝因素分析與試驗,結果表面,待焊區(qū)域表面鐵銹、水分以及油污對焊縫表面氣孔問題影響較大,其次是焊接參數(shù)和保護氛圍的影響,根據(jù)試驗結果調(diào)整焊接工藝后,焊縫內(nèi)部及表面均沒有發(fā)現(xiàn)氣孔,焊接質(zhì)量穩(wěn)定。
關鍵詞:埋弧焊 表面氣孔
1.前言
埋弧焊是目前廣泛使用的一種機械化焊接方法,與手工電弧焊相比,具有以下優(yōu)點:(1)生產(chǎn)效率高。焊絲導電長度短,可以采用大電流和電流密度,使電弧的熔深能力和焊絲熔敷效率大大提高。(2)焊縫質(zhì)量高。熔渣能有效隔絕外界空氣,保護效果好,飛濺少,焊接過程平穩(wěn)。(3)勞動條件好。埋弧焊為自動焊方法,減輕了手工操作的勞動強度,且沒有弧光輻射。
我公司在生產(chǎn)起重機主梁的過程中,也大量使用了埋弧焊,但在操作和工藝不當?shù)那闆r下,焊縫表面容易出現(xiàn)氣孔。氣孔不僅會削弱焊縫的有效工作界面,帶來應力集中,而且也會顯著降低焊縫的強度和塑性。焊縫有氣孔時,通常要用碳弧氣刨清根后進行補焊,這樣即影響工作進度,又增加了材料和工時的消耗。因此,研究埋弧焊焊縫表面氣孔問題是很有必要的。
2.氣孔成因分析
起重機主梁腹板厚度8mm,蓋板厚度14mm,材質(zhì)Q235B,焊絲H10Mn2,直徑φ4mm,焊劑HJ404(牌號SJ101)。焊接時,采用單邊V型坡口,先用CO2氣體保護焊封底再用埋弧焊焊接,電流540A,電壓25.5V,速度48cm/min。主梁平躺在墊架上,焊絲與水平面成45°角(如圖2-1所示)。
通過對施焊過程跟蹤和焊接參數(shù)的分析,可能出現(xiàn)氣孔的原因主要有冶金因素和
工藝因素。
2.1鐵銹、水分、油污的影響
在焊接生產(chǎn)中,因準備工作處理不當,將鐵銹、水分、油污等帶入熔池,促使在焊縫中產(chǎn)生氣孔。
鐵銹主要成分為mFe2O3·nH2O,焊接時會析出大量的氧,增加氧化作用,促使生成CO2氣孔。
實際生產(chǎn)中,焊劑存放在焊機上方的漏斗中,反復使用,時間長了焊劑會從空氣中重新吸收水分,增加焊縫出現(xiàn)氫氣孔概率。
另外,焊件表面存在油污,一般為碳氫化合物,同樣會促使焊縫形成氫氣孔(如圖2-2所示是未經(jīng)打磨過的焊縫)。
2.2焊接參數(shù)的影響
焊接熱輸入量小,熔池存在時間短,氣體來不及逸出,氣孔產(chǎn)生概率大。反之有利于氣體逸出,氣孔產(chǎn)生概率小。但實際生產(chǎn)中,加大電流會增加焊縫表面積,熔池氣體含量上升;同時隨著電流的增大,熔深和焊縫余高顯著增加,而焊縫寬度變化不大,氣體上浮困難,增加氣孔產(chǎn)生的幾率。
因此,要想提高焊接效率,應在增加焊接電流的同時,適當增加焊接電壓,以保證得到合適的焊縫形狀和質(zhì)量(如圖2-3所示是焊接速度較大時的焊縫)。
2.3保護氣氛的影響
焊接區(qū)內(nèi)的氣體主要來源于焊劑中的造氣劑、高價氧化物和水分、周圍空氣等。
造氣劑主要目的是隔絕焊縫與空氣。焊劑的顆粒大,透氣性好,焊縫金屬中含氮量較多,形成氣孔的幾率也較大,但焊劑的顆粒太小,熔渣的透氣性降低,氣體外逸阻力增大,促使焊縫表面容易產(chǎn)生氣孔(如圖2-4所示是焊劑顆粒較小時的焊縫)。另外,焊劑中水分較多時也會增加氣孔產(chǎn)生概率。
3.試驗分析
3.1鐵銹、水分、油污對焊縫影響的試驗
采用打磨過的試件和未經(jīng)打磨的試件進行試驗。試件厚度14mm和8mm,用CO2氣體保護焊打底,焊接參數(shù):焊絲直徑4mm,電壓26V,電流510A,速度40cm/min。經(jīng)過多次試驗,試驗結果見表3-1所示。
試驗表明:鐵銹、水分、油污等對焊縫氣孔的影響很大,焊接前應做好焊縫周圍雜物的清除工作。
3.2焊接參數(shù)對焊縫影響的試驗
采用不同焊接參數(shù)進行試驗,具體數(shù)據(jù)如表3-2所示,經(jīng)多次試驗,試驗結果見表3-3所示。
試驗表明:焊接參數(shù)對焊縫表面氣孔有一定影響,焊接速度不宜過快,電流和電壓應適當提高,有利于焊縫中氣體逸出,減少氣孔的形成率。
3.3保護氣氛對焊縫影響的試驗
采用不同顆粒大小的焊劑進行試驗,試驗結果見表3-4所示。
表中A、B均為牌號SJ101焊劑,其中A經(jīng)過多次使用,含有少量雜質(zhì)和水分,顆粒較小;B為顆粒較大的新烘干焊劑。
試驗表明:保護氣氛對焊縫表面氣孔的影響較小,但焊劑多次使用后應進行處理。
4.結論
通過多次試驗總結經(jīng)驗,對焊接工藝進行了調(diào)整。(1)焊接前對待焊區(qū)域20mm范圍內(nèi)進行仔細打磨,直至露出金屬光澤。(2)適當增加焊接電流和電壓,減小焊接速度。(3)嚴格控制焊劑使用次數(shù),當天未用完的焊劑必須重新烘干處理。
按新工藝要求執(zhí)行后,焊縫經(jīng)磁粉檢驗和超聲波檢驗,均未發(fā)現(xiàn)氣孔,焊接質(zhì)量穩(wěn)定,焊縫返修率大大降低,保證了產(chǎn)品質(zhì)量和工期,取得了良好效果。
參考文獻
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(作者單位:大連華銳重工集團股份有限公司)