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        硫酸鈉對(duì)閃速吹煉爐反應(yīng)的影響研究

        2018-05-09 06:40:18
        世界有色金屬 2018年4期
        關(guān)鍵詞:煙氣

        任 鵬

        (銅陵有色金冠銅業(yè),安徽 銅陵 244000)

        為提高熔煉爐冰銅水淬時(shí)煙氣的凈化程度,冷修期間增加了煙氣凈化設(shè)備,實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證脫硫脫塵效率大大提升,其中動(dòng)力波起到主要作用,動(dòng)力波的循環(huán)液在不停的凈化煙氣的同時(shí)也導(dǎo)致了溶液中酸濃度較高,此循環(huán)液最終排入濃密池,為保證濃密池水呈堿性,不得不加大液堿用量,而堿中和酸后產(chǎn)生的硫酸鈉無法開路外排,會(huì)隨著水淬水的循環(huán)使用濃度逐漸富集升高,順帶產(chǎn)生的濕冰銅表面也會(huì)附著大量的硫酸鈉,而這樣的冰銅作為原料供給吹煉爐使用后嚴(yán)重影響爐況,最明顯的就是鍋爐結(jié)大塊和冰銅噴嘴周圍結(jié)焦快。本文章主要討論研究原料冰銅粉中硫酸鈉對(duì)反應(yīng)的影響程度,以及針對(duì)目前問題采取的解決方法。

        1 鈉鹽對(duì)吹煉爐反應(yīng)的影響

        自冷修結(jié)束后,為了中和酸導(dǎo)致水淬水中的硫酸鈉濃度逐漸上升,產(chǎn)出的冰銅也附著了大量的硫酸鈉,作為原料進(jìn)入吹煉爐后影響顯著,最明顯的是鍋爐結(jié)大塊,一到兩天就可形成大量性質(zhì)硬且深黑色的大塊,極難清理。其次是冰銅噴嘴周圍水套結(jié)焦加快,需要頻繁清理,而粗銅含硫和殘氧也異常升高,爐況極度惡化,嚴(yán)重影響生產(chǎn)進(jìn)行。對(duì)其中水淬水化驗(yàn)分析 6月初水淬水鈉離子濃度達(dá)到9152mg/L,此時(shí)對(duì)應(yīng)入爐后的反應(yīng)情況非常差,最明顯的是鍋爐結(jié)大塊,入口處已全部堵塞,清理出的大塊性質(zhì)非常硬且顏色深黑,經(jīng)化驗(yàn)對(duì)比成分后認(rèn)定基本是純冰銅粉。另一個(gè)明顯影響現(xiàn)象是冰銅噴嘴周圍的水套結(jié)焦很快,爐內(nèi)點(diǎn)檢觀察噴嘴周圍都有大量的結(jié)焦,此種情況在投料時(shí)影響物料的分散,擋住了分布風(fēng)的噴射方向,導(dǎo)致物料入爐后與富氧空氣的結(jié)合非常不均勻,進(jìn)一步惡化了煙氣中物料的性質(zhì),而且反應(yīng)不完全也會(huì)導(dǎo)致粗銅含硫高、鍋爐結(jié)大塊等一系列問題。

        2 原因分析

        水淬煙氣凈化后酸液進(jìn)入濃密池導(dǎo)致水淬水PH偏低,為保持水淬系統(tǒng)呈堿性,加入大量液堿氫氧化鈉中和,最終形成硫酸鈉,而隨著水淬水循環(huán)使用,久而久之硫酸鈉濃度會(huì)逐漸被富集,水淬后的濕冰銅撈起的過程中表面自然也會(huì)附著有高濃度硫酸鈉,濕冰銅再堆放一段時(shí)間后隨著水分的濾除和蒸發(fā),硫酸鈉會(huì)析出并完全包裹著每一個(gè)冰銅粉顆粒,甚至從圖1左中看出,成堆的濕冰銅表面都能看到有大量白色固體硫酸鈉顆粒析出,將樣品做電鏡分析放大33倍,從圖1右看出粒徑放大到500um時(shí)硫酸鈉在冰銅粉上僅以表面均勻包裹的形式存在,成圓球狀,但是并沒有滲透進(jìn)入冰銅中與其中硫化物反應(yīng)形成固溶體。

        吹煉爐原料冰銅粉依靠有較大比表面積的特性,入爐后與富氧空氣接觸,在高溫高氧勢(shì)條件下以極高的速度完成硫化物的可控氧化反應(yīng),而現(xiàn)在的情況是氧氣與冰銅粉顆粒接觸過程中受表面附著硫酸鈉的影響,表面化學(xué)反應(yīng)效率降低,氧分子與熔體顆粒由外至內(nèi)的反應(yīng)受阻,致使產(chǎn)生的煙氣中夾雜的物料性質(zhì)偏向純冰銅粉,基本進(jìn)入鍋爐后不能進(jìn)行硫酸鹽化轉(zhuǎn)化成不粘接的煙塵,此時(shí)的生料性質(zhì)在熔融態(tài)時(shí)更容易粘接在一起形成大塊,較硬且難清理,僅一天時(shí)間就可堆滿鍋爐入口區(qū)域。

        入爐的冰銅粉因受硫酸鈉的包裹影響反應(yīng)程度減弱,熔融的純冰銅粉顆粒更容易粘接在噴嘴周圍的水套上,并且熔體之間互相粘接速度很快,短時(shí)間就可以形成很長(zhǎng)很密集的掛簾。

        圖1 硫酸鈉析出

        3 降低水淬水鈉鹽的措施

        3.1 加強(qiáng)水淬水換水

        針對(duì)當(dāng)時(shí)水淬水硫酸鈉濃度高,暫時(shí)的解決方法是加強(qiáng)水淬水的換水工作,每天盡可能向其它車間打水,水淬系統(tǒng)再補(bǔ)充干凈的水,從而將整個(gè)系統(tǒng)硫酸鈉濃度降低,當(dāng)鈉離子濃度低于5000mg/L以下時(shí)鍋爐結(jié)大塊量大大減少,并且隨著濃度越低,鍋爐狀況越好,濃度接近3000mg/L時(shí)基本對(duì)鍋爐沒有任何影響,此時(shí)的煙灰性質(zhì)松軟,顏色淡黃色。

        3.2 調(diào)整反應(yīng)參數(shù)

        硫酸鈉包裹冰銅粉使得物料入爐后在有效時(shí)間內(nèi)無法完成與氧氣接觸的表面化學(xué)反應(yīng),氧氣分子與冰銅粉熔體顆粒由外而內(nèi)的滲透氧化反應(yīng)變慢,因此提高風(fēng)氧濃度、沉淀池溫度、分布風(fēng)量和風(fēng)速都有助于加強(qiáng)物料的攪動(dòng),提高反應(yīng)效率。調(diào)整后檢查鍋爐入口,僅大塊量上有較明顯改善,顏色依然深黑,硬度較硬。而改變參數(shù)的同時(shí)也增加了反應(yīng)塔下方的磚墻沖刷,效果并未達(dá)到最佳,長(zhǎng)遠(yuǎn)來看調(diào)整參數(shù)只能解決一時(shí)問題,根本措施仍需要降低原料的鈉鹽含量。

        3.3 沉淀池頂投入鹽化氧

        檢測(cè)水淬水鈉離子濃度超過5000mg/L時(shí)投入鹽化氧,補(bǔ)充一定量的鹽化氧促進(jìn)煙氣中的冰銅粉再次反應(yīng)從而轉(zhuǎn)化物料的性質(zhì),使其進(jìn)入鍋爐后盡可能與鹽化風(fēng)混合轉(zhuǎn)化成硫酸鹽,降低鍋爐結(jié)大塊的量。

        3.4 分離硫酸并加工

        目前將水淬水硫酸鈉開路去除是最佳方案,意圖將水淬水部分分離提取出其中的硫酸鈉,將提取的硫酸鈉加工處理后變成鈉的堿性氧化物,可以用作其它領(lǐng)域,這一方面可以解決生產(chǎn)難題,另一方面還產(chǎn)出了相關(guān)的副產(chǎn)品,提高了公司的收益。

        4 結(jié)語

        通過觀察高濃度硫酸鈉的冰銅粉對(duì)鍋爐和噴嘴粘接的現(xiàn)狀,分析了冰銅粉中硫酸鈉的富集形態(tài),深入討論了包裹硫酸鈉的冰銅粉在吹煉爐反應(yīng)中起到了什么阻礙作用,更深一步研究了鍋爐大塊形成的原因。針對(duì)其中的原因制定了多項(xiàng)解決措施,無論輕重都一定程度上緩解了硫酸鈉對(duì)吹煉爐反應(yīng)的影響程度,但根本措施還是要將水淬水中硫酸鈉的濃度降低至4000mg/L以下方可滿足生產(chǎn)需要。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看,不斷從水淬水中分離除去硫酸鈉并加以處理外賣是最高效的方法。

        [1]黃金堤,黃茜琳,李亮星,徐迎春,隨德志.銅閃速吹煉過程顆粒行為仿真研究[J].山西冶金,2012,35(06):4-6+55.

        [2]萬旭升,賴遠(yuǎn)明.硫酸鈉溶液和硫酸鈉鹽漬土的凍結(jié)溫度及鹽晶析出試驗(yàn)研究[J].巖土工程學(xué)報(bào),2013,35(11):2090-2096.

        [3]李欣峰,梅熾,張衛(wèi)華.銅閃速爐數(shù)值仿真[J].中南工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2001(03):262-266.

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