李志敏,馬百坦,張 珊,莫漢忠
(東風柳州汽車有限公司發(fā)動機事業(yè)部,廣西 柳州545005)
隨著國家整車油耗法規(guī)的日益嚴厲,各發(fā)動機和汽車公司為應(yīng)對油耗法規(guī),想盡各種方法降低發(fā)動機的燃油耗,在這些方法中,通過渦輪增壓增加平均有效壓力和適當小型化降低發(fā)動機的摩擦是目前汽油機一種的常見且有效的技術(shù)路徑之一。在某增壓汽油發(fā)動機開發(fā)過程中,連續(xù)發(fā)生了多起氣門彈簧斷裂失效故障,阻礙了開發(fā)的順利進行,因此必須進行改進,以保證產(chǎn)品開發(fā)成功。本文分析了氣門彈簧斷裂的機理,計算其疲勞安全系數(shù)以確定薄弱部位,找到了失效原因,為設(shè)計的改進提供了依據(jù),并最終取得成功。
為查找失效的根本原因,圖1中列舉出了氣門彈簧失效的可能原因。
圖1 氣門彈簧失效的可能原因
先后對上述可能原因進行了排查。經(jīng)排查,氣門彈簧尺寸、彈簧安裝狀態(tài)、凸輪軸型線、臺架工況、試驗數(shù)據(jù)均未發(fā)現(xiàn)異常。
為對失效的機理進行研究,對故障件進行了斷口分析,氣門彈簧斷口分析的照片見圖2.從圖中可以看出,斷口分為三部分,呈現(xiàn)疲勞斷裂。A為斷裂源,呈典型的扇貝紋。B區(qū)域為疲勞擴展區(qū)。C區(qū)域磨損嚴重,局部未磨損部位放大后呈現(xiàn)剪切韌窩。金相、硬度檢測顯示基體組織為回火屈氏體,表面無脫碳及其它缺陷,硬度49 HRC.
圖2 氣門彈簧斷口分析
A區(qū)域處于彈簧內(nèi)圈,C區(qū)域在彈簧的外圈。經(jīng)過上述分析可以推斷,零件屬于疲勞斷裂,裂紋源位于彈簧內(nèi)圈,彈簧在該部位首先萌生裂紋,在發(fā)動機運行過程中,裂紋逐漸從A區(qū)域擴展到B區(qū)域,由于裂紋的擴展,受力面積的減小,彈簧在該斷口受到的應(yīng)力迅速增大,從而在C區(qū)快速斷裂。斷口分析生動地揭示了彈簧斷口從A到B最終到C的疲勞斷裂過程。
此外,經(jīng)統(tǒng)計,氣門彈簧的斷裂均發(fā)生在靠近氣門彈簧座的第2或第3圈,具有一定的規(guī)律性。
查閱了彈簧的設(shè)計資料,該氣門彈簧設(shè)計時只按照經(jīng)驗進行了設(shè)計,并未進行三維受力的仿真計算和疲勞校核,雖然氣門彈簧的樣件通過了107次的零件單體試驗,但是為排查導致故障的設(shè)計因素,仍然需對設(shè)計重新進行校核及疲勞分析。表1為校核計算及后續(xù)仿真計算所用參數(shù)。
表1 氣門彈簧主要相關(guān)參數(shù)
對氣門彈簧的安全系數(shù)進行校核[1],安全系數(shù)按照以下公式進行計算:
計算結(jié)果安全系數(shù)不大,不能確保設(shè)計是安全的,其中 τ0取 0.3σb,則:
雖然上述計算結(jié)果提示了存在的風險,但是畢竟根據(jù)公式計算并不能揭示彈簧的危險點就在斷口附近,無法為故障的判斷提供有力的直接的支撐,筆者可查閱的文獻中,大多只對彈簧進行理論計算2~4,對彈簧的三維仿真設(shè)計較少。為更詳細的考查應(yīng)力分布情況,將彈簧模型導入Hypermesh進行網(wǎng)格劃分,用ABAQUS進行邊界定義和載荷施加,計算氣門彈簧在三維空間的應(yīng)力分布,以排查彈簧工作時斷裂風險點和故障是否對應(yīng)。氣門彈簧的受力工況比較簡單,只要考核以下兩種工況。
1)安裝狀態(tài)下的受力工況,即最小工作應(yīng)力狀態(tài);
2)工作狀態(tài)受最大壓縮量時受力工況,即最大工作應(yīng)力狀態(tài)。
三維計算的網(wǎng)格類型為C3D10M,網(wǎng)格數(shù)量11萬多個。為消除彈簧兩端自身接觸對應(yīng)力分析的影響,對模型進行了一定的處理。仿真計算得到彈簧處于最大工作應(yīng)力時應(yīng)力分布云圖如圖3所示。
圖3 氣門彈簧最大工作載荷時的應(yīng)力云圖
從應(yīng)力云圖可以看出,彈簧的兩端的第一圈基本不受力。氣門彈簧的內(nèi)側(cè)受力較大,外側(cè)受力很小,大約為內(nèi)圈應(yīng)力值的一半,而彈簧的中心線的局部小區(qū)域則基本不受力。因此,從應(yīng)力分布圖上可以得到的一個重要信息,那就是氣門彈簧靠近座圈的第2及第3圈受到的應(yīng)力最大,與斷裂部位一致[2-5]。
鑒于彈簧是屬于疲勞斷裂,需進一步進行疲勞安全系數(shù)的三維校核。計算機疲勞分析軟件為疲勞系數(shù)的校核提供了邊界的工具,氣門彈簧的三維疲勞分析是基于FEMFAT軟件進行。FEMFAT提供了ABAQUS的接口,可以直接對ABAQUS的計算結(jié)果進行引用和計算。
氣門彈簧的受力是典型的R為常數(shù)的疲勞受力組合。將ABAQUS得到的結(jié)果導入FEMFAT進行疲勞安全系數(shù)分析,其安全系數(shù)云圖如圖4所示。計算結(jié)果顯示最小疲勞安全系數(shù)為1.04,產(chǎn)生的部位與斷裂位置一致,且與2.1的公式計算的數(shù)值比較接近。
綜上,基本可以確定氣門彈簧的斷裂為設(shè)計的疲勞安全系數(shù)不夠?qū)е隆?/p>
從上述分析及計算中得知,材料的疲勞強度不夠,疲勞安全系數(shù)過低是導致氣門彈簧失效的原因。雖然氣門彈簧通過了零件的單體疲勞試驗,但是在實際的應(yīng)用中,由于制造工藝一致性和使用條件有差異等原因,氣門彈簧不能足夠可靠的保證安全運行??紤]到產(chǎn)品已經(jīng)處于開發(fā)階段的后期,如更改幾何設(shè)計,成本和周期都不能滿足要求。因此,為提高其疲勞安全系數(shù),在不做現(xiàn)有幾何設(shè)計修改的前提下,試圖通過以下措施提高彈簧的疲勞安全系數(shù),同時評估了采取以下措施提高零件的疲勞安全系數(shù)措施的效果:
1)熱處理工藝提升;
2)外表面噴丸工藝的改進。
經(jīng)過重新計算,同時采取以上兩項措施后,零件的最低疲勞安全系數(shù)提高到1.17,比改進前提高了13%.改進后的氣門彈簧零件,順利通過了零件單體試驗,且通過了與失效件工況相同的整機可靠性驗證,試驗結(jié)果表明故障原因的分析正確,措施有效。
通過列舉氣門彈簧失效原因和排查,確定設(shè)計強度不足可能是失效的因素。對失效件的斷口分析,揭示了氣門彈簧的失效機理為從內(nèi)圈到外圈的疲勞斷裂,彈簧斷裂風險的位置為靠近彈簧座的第2及第3圈。公式計算,三維的應(yīng)力分析和疲勞分析結(jié)果都比較接近,表明公式計算是比較可信的,三維計算和公式計算互相印證最終確認設(shè)計存在疲勞斷裂風險,并揭示了風險點的位置,顯示其與失效位置吻合,從而為故障的根本判斷提供了有力的支撐。最后,針對故障的原因,制定了提高疲勞安全系數(shù)的措施,成功的解決了開發(fā)中遇到的斷裂問題。所進行的計算和改進是有效的。
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