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        重慶單軌車(chē)輛車(chē)體傾斜故障分析及改進(jìn)措施

        2018-05-02 08:00:45于忠建王文華韓俊臣陸海英
        城市軌道交通研究 2018年4期
        關(guān)鍵詞:輪徑閥桿轉(zhuǎn)向架

        于忠建 王文華 韓俊臣 陸海英

        (中車(chē)長(zhǎng)春軌道客車(chē)股份有限公司國(guó)家軌道客車(chē)工程研究中心轉(zhuǎn)向架研發(fā)部,130062,長(zhǎng)春∥第一作者,工程師)

        2015年5月20號(hào),中車(chē)長(zhǎng)春軌道客車(chē)股份有限公司收到重慶市軌道交通集團(tuán)有限公司關(guān)于2031編組5車(chē)相對(duì)6車(chē)向二位側(cè)(注:在車(chē)內(nèi)站立,面向1車(chē)司機(jī)室,右側(cè)為一位側(cè),左側(cè)為二位側(cè))傾斜的反饋問(wèn)題。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,從6車(chē)二位側(cè)觀察5車(chē)二位側(cè)上部排水槽,5車(chē)二位側(cè)端墻豎直線上部及下部均超出6車(chē)二位側(cè)端墻堅(jiān)直線,且上部大于下部,說(shuō)明5車(chē)車(chē)體實(shí)際存在的問(wèn)題是:傾斜加橫向偏移。

        1 原因分析

        重慶單軌采用的輪胎式單軌車(chē)輛與傳統(tǒng)的鋼輪鋼軌車(chē)輛相比,無(wú)論是走行原理還是受力方式均有較大差異。傳統(tǒng)車(chē)輛屬“隨遇穩(wěn)定”模式,輪對(duì)中心距大,車(chē)輛重心始終處于2個(gè)車(chē)輪之間。但對(duì)于跨坐式單軌轉(zhuǎn)向架而言,同一車(chē)軸的2個(gè)走行輪中心距僅為400 mm,容易失穩(wěn),屬“隨遇不穩(wěn)定”模式。因此,轉(zhuǎn)向架設(shè)置了2個(gè)穩(wěn)定輪(位于下側(cè)的水平輪)從側(cè)面抱住軌道梁,由此產(chǎn)生一個(gè)橫向力,從而形成一個(gè)附加反力矩,將“隨遇不穩(wěn)定”結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)椤半S遇穩(wěn)定”結(jié)構(gòu),以保證車(chē)輛的穩(wěn)定性。另一特點(diǎn)是,走行輪由橡膠輪胎取代傳統(tǒng)車(chē)輛的鋼制車(chē)輪,由4個(gè)導(dǎo)向輪(位于上側(cè)的水平輪)實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)車(chē)輛車(chē)輪踏面的導(dǎo)向作用,導(dǎo)向輪和穩(wěn)定輪也使用橡膠輪胎[1-2]。因此,對(duì)轉(zhuǎn)向架輪胎的調(diào)查成為了車(chē)體傾斜原因分析的重點(diǎn)。

        車(chē)體傾斜的影響因素可分為如下4大類(lèi)10種可能原因。

        1.1 轉(zhuǎn)向架傾斜問(wèn)題

        對(duì)傾斜車(chē)體的轉(zhuǎn)向架空氣彈簧(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“空簧”)高度進(jìn)行調(diào)整,當(dāng)空簧調(diào)整到同一高度或空簧無(wú)氣時(shí),車(chē)體仍然傾斜,此時(shí)需考慮轉(zhuǎn)向架自身是否存在傾斜。

        (1)走行輪胎壓及輪徑差的影響,由于兩輪較近,即使較小的輪徑差,反映到空簧支點(diǎn)也會(huì)被放大。

        (2)水平輪胎壓及輪徑差的影響。

        (3)水平輪與軌道梁之間的壓力超差。

        (4)未對(duì)兩側(cè)空簧座面到軌面的高度差進(jìn)行控制。

        (5)轉(zhuǎn)向架構(gòu)架機(jī)械加工偏差。

        1.2 轉(zhuǎn)向架二系懸掛系統(tǒng)問(wèn)題

        據(jù)悉,2036編組之前出現(xiàn)的車(chē)體傾斜即與二系差壓閥故障(低壓力導(dǎo)通,即動(dòng)作差壓值低)及高度閥調(diào)整桿(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“高度閥桿”)故障(高度閥桿襯套磨耗導(dǎo)致其運(yùn)動(dòng)間隙大,使得空簧無(wú)法正常充、排氣)有關(guān),通過(guò)更換差壓閥及高度閥桿襯套,故障隨即消除。

        1.3 線路問(wèn)題

        (1)軌道梁上平面不平順的影響。

        (2)軌道梁兩側(cè)立面不平順的影響。

        1.4 車(chē)體自身問(wèn)題

        因制造偏差及載荷分布不均等車(chē)體自身問(wèn)題,導(dǎo)致落車(chē)后轉(zhuǎn)向架因受力不均而傾斜。

        (1)車(chē)體配重不均衡導(dǎo)致車(chē)輛重心偏差。

        (2)車(chē)體底架扭曲變形的影響。

        2 調(diào)查過(guò)程

        2.1 轉(zhuǎn)向架傾斜調(diào)查

        因5車(chē)二位車(chē)體傾斜程度較重,所以此次對(duì)轉(zhuǎn)向架的調(diào)查重點(diǎn)放在5車(chē)二位轉(zhuǎn)向架。

        2.1.1 走行輪胎壓及輪徑調(diào)查

        檢查走行輪胎壓(通過(guò)壓力表讀取)并調(diào)整內(nèi)壓至標(biāo)準(zhǔn)值(950±10)kPa、測(cè)量外徑(通過(guò)高度尺測(cè)量)、測(cè)量花紋深度(通過(guò)深度尺測(cè)量)。

        從測(cè)量結(jié)果可知,一位端一位側(cè)與二位側(cè)走行輪胎壓分別為1 050 kPa和960 kPa,壓差值略大,二位端胎壓相當(dāng)(分別為980 kPa和950 kPa),由于二位車(chē)體傾斜程度較重,因而認(rèn)為當(dāng)前走行輪胎壓不會(huì)對(duì)車(chē)體傾斜造成嚴(yán)重影響,但需調(diào)整;一位端一位側(cè)與一位端二位側(cè)輪徑相同(均為1 003.8 mm),二位端輪徑相當(dāng)(分別為1 004.2 mm和1 004.6 mm),輪徑相差不大,最大差值僅為0.8 mm;花紋深度與輪徑為對(duì)應(yīng)關(guān)系,從實(shí)測(cè)值可知,花紋深度相差不大,一位端二位側(cè)輪胎花紋深度略低,走行輪胎無(wú)異常磨耗。

        2.1.2 水平輪胎壓及輪徑調(diào)查

        檢查水平輪胎壓(通過(guò)壓力表讀?。┎⒄{(diào)整內(nèi)壓至(980± 10)kPa、測(cè)量外徑(通過(guò)高度尺測(cè)量)、測(cè)量磨耗孔深度(通過(guò)深度尺測(cè)量)。

        從測(cè)量結(jié)果可知,導(dǎo)向輪胎壓相當(dāng),約為900 kPa,穩(wěn)定輪胎壓略低,約為850 kPa,水平輪胎壓低于標(biāo)準(zhǔn)值約80~130 kPa,輪胎使用一段時(shí)間后,壓力下降屬正?,F(xiàn)象,隨即將水平輪胎補(bǔ)壓至標(biāo)準(zhǔn)值980 kPa;磨耗孔深度與輪徑為對(duì)應(yīng)關(guān)系,導(dǎo)向輪胎磨耗量總體上接近,最大差值僅為0.8 mm(出現(xiàn)在二位端),穩(wěn)定輪胎磨耗量總體上接近,差值僅為0.6 mm。

        2.1.3 水平輪與軌道梁之間的壓力調(diào)查

        通過(guò)輪胎壓力檢測(cè)臺(tái),將水平輪與軌道梁之間的壓力調(diào)整至標(biāo)準(zhǔn)值3 900~4 900 N。若水平輪與軌道梁之間的壓力值小于標(biāo)準(zhǔn)值,則減少調(diào)整墊,若水平輪與軌道梁之間的壓力值大于標(biāo)準(zhǔn)值,則增加調(diào)整墊。

        胎壓調(diào)整原理:?jiǎn)诬壾?chē)輛的抗側(cè)滾剛度由裝配在轉(zhuǎn)向架對(duì)角線位置的導(dǎo)向輪和穩(wěn)定輪提供,不同的壓力等效不同的抗側(cè)滾剛度?;诖丝紤],將抵抗車(chē)體向二位側(cè)傾斜的抗側(cè)滾剛度提高,即將二位側(cè)導(dǎo)向輪與一位側(cè)穩(wěn)定輪壓在軌道梁上的壓力提高,另一對(duì)角相對(duì)調(diào)低,但保證在標(biāo)準(zhǔn)值范圍之內(nèi),從原理上對(duì)車(chē)輛傾斜起到一定的抵抗作用。

        從測(cè)量結(jié)果可知,導(dǎo)向輪胎與軌道梁之間的壓力,一位端(一位側(cè)和二位側(cè)分別為5 182 N和4 982 N)大于二位端(一位側(cè)和二位側(cè)分別為4 847 N和4 568 N),一位側(cè)大于二位側(cè),部分壓緊力已超過(guò)新造轉(zhuǎn)向架標(biāo)準(zhǔn),最低值出現(xiàn)在二位端二位側(cè),其中一位端一位側(cè)與二位端二位側(cè)的對(duì)角壓力差達(dá)到600 N;穩(wěn)定輪胎與軌道梁之間的壓力,二位側(cè)(為5 543 N)大于一位側(cè)(為5 216 N)約300 N,壓緊力較新造轉(zhuǎn)向架標(biāo)準(zhǔn)偏大,最大已超出允許范圍600 N。水平輪壓差的變化會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)向架提供的抗側(cè)滾剛度變化,進(jìn)而導(dǎo)致左右兩側(cè)支撐力不均衡,使轉(zhuǎn)向架或車(chē)體傾斜,因此,轉(zhuǎn)向架恢復(fù)時(shí),需通過(guò)調(diào)整墊片重新調(diào)節(jié)水平輪胎的壓緊力。

        2.1.4 兩側(cè)空簧座面到軌面的高度調(diào)查

        兩側(cè)空簧座面的高度測(cè)量,要求有準(zhǔn)確的測(cè)量設(shè)備及輔助工裝,如激光測(cè)距儀、水平尺和測(cè)量基準(zhǔn)平臺(tái)。經(jīng)調(diào)查,故障轉(zhuǎn)向架在調(diào)整水平輪與軌道梁之間的壓力時(shí),并未對(duì)兩側(cè)空簧座面到軌面的高度差進(jìn)行控制,導(dǎo)致轉(zhuǎn)向架在無(wú)載荷狀態(tài)下兩側(cè)空簧座面距軌面偏差過(guò)大。從測(cè)量結(jié)果可知,轉(zhuǎn)向架一位側(cè)空簧座面到測(cè)量基準(zhǔn)平臺(tái)的距離為2.606 m(測(cè)量3次,取平均值),二位側(cè)空簧座面到平臺(tái)的距離為2.598 m(測(cè)量3次,取平均值),空簧座面到平臺(tái)的距離,一位側(cè)比二位側(cè)高8 mm(即空簧無(wú)氣狀態(tài)下,一位側(cè)空簧上面高于二位側(cè)空簧上面8 mm,轉(zhuǎn)向架呈傾斜狀態(tài))。

        對(duì)故障轉(zhuǎn)向架恢復(fù),既要按照本文2.1.3節(jié)的胎壓調(diào)整原理,將抵抗車(chē)體向二位側(cè)傾斜的抗側(cè)滾剛度提高,又要按本節(jié)控制兩側(cè)空簧座面的高度差。通過(guò)加減調(diào)整墊片,適當(dāng)提高二位側(cè)穩(wěn)定輪和一位側(cè)導(dǎo)向輪壓緊力,并將兩側(cè)空簧座面高度差控制在4 mm內(nèi)。

        2.1.5 構(gòu)架機(jī)械加工情況檢測(cè)

        通過(guò)三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x對(duì)返廠的轉(zhuǎn)向架構(gòu)架機(jī)械加工進(jìn)行3D檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果如表1所示。

        表1 轉(zhuǎn)向架構(gòu)架機(jī)械加工3D檢測(cè)結(jié)果

        測(cè)量結(jié)果表明,構(gòu)架機(jī)械加工的精度總體上沒(méi)有問(wèn)題,但個(gè)別尺寸略有超差,可通過(guò)加減墊片來(lái)彌補(bǔ)尺寸超差帶來(lái)的影響。

        2.2 轉(zhuǎn)向架二系懸掛系統(tǒng)分析

        可能影響車(chē)體傾斜的轉(zhuǎn)向架二系懸掛系統(tǒng)主要零部件有:高度閥、差壓閥及高度閥桿。高度閥安裝在車(chē)體上,通過(guò)控制空簧的充、排氣,使車(chē)體在不同靜載荷下保持一定高度,同時(shí)減少車(chē)輛的傾斜。每個(gè)空簧由1個(gè)高度閥控制。兩側(cè)空簧之間設(shè)置有差壓閥,可確保轉(zhuǎn)向架兩側(cè)空簧壓差不超過(guò)為保證行車(chē)安全規(guī)定的某一定值,若超出時(shí),則差壓閥自動(dòng)連通兩側(cè)空簧,使壓差維持在該定值以下,因此差壓閥起著保證安全的作用[3-5]。高度閥桿配合高度閥一起使用,是高度閥進(jìn)、排氣的控制機(jī)構(gòu),由機(jī)械桿件組成,安裝在構(gòu)架與高度閥之間。

        對(duì)從故障車(chē)拆下的高度閥、差壓閥進(jìn)行性能檢測(cè)(針對(duì)高度閥,進(jìn)行了流量、動(dòng)作、漏泄等試驗(yàn)[6];針對(duì)差壓閥,進(jìn)行了流向、動(dòng)作壓力及漏泄等試驗(yàn))。對(duì)高度閥桿的安裝襯套及L型螺栓球鉸等磨耗件進(jìn)行了仔細(xì)檢查。檢測(cè)結(jié)果表明,除襯套因磨耗嚴(yán)重需及時(shí)更換外,二系懸掛系統(tǒng)其余零部件均無(wú)異常。高度閥桿較為復(fù)雜,活動(dòng)關(guān)節(jié)較多,襯套材料為聚氨酯橡膠,圖紙要求其硬度為邵氏(D)99°,經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn),從故障車(chē)拆下的襯套硬度值普遍不合格(實(shí)測(cè)硬度約為邵氏(D)42°)。襯套硬度的嚴(yán)重不足,將導(dǎo)致高度閥桿動(dòng)作不良,不能將車(chē)體與轉(zhuǎn)向架之間的高度變化有效地傳遞至高度閥,進(jìn)而使空簧充、排氣不及時(shí),導(dǎo)致同一轉(zhuǎn)向架2個(gè)空簧高度不一致,使車(chē)體發(fā)生傾斜。

        2.3 線路原因分析

        軌道不平順(包括軌道梁上平面和兩側(cè)立面的不平順),若是線路問(wèn)題,則在不同線路或不同站點(diǎn),車(chē)體傾斜只是程度上的差異,并無(wú)本質(zhì)變化,即使程度上的差異也很小,因此線路問(wèn)題可不予考慮。

        2.4 車(chē)體自身原因分析

        (1)車(chē)輛重心位置。由《重慶單軌車(chē)前后重量均衡計(jì)劃值》可知,除有司機(jī)室的頭尾車(chē)其車(chē)輛重心位置與車(chē)輛中心略有偏差外(也在合理范圍內(nèi)),中間車(chē)重心位置處于車(chē)輛正中位置,因此,理論上轉(zhuǎn)向架不存在因車(chē)體偏載而發(fā)生傾斜。

        (2)車(chē)輛四點(diǎn)稱(chēng)重。經(jīng)調(diào)查,落車(chē)前,故障車(chē)并未進(jìn)行四點(diǎn)稱(chēng)重,因此不排除車(chē)輛在AW0狀態(tài)下的質(zhì)量及質(zhì)量分配不滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)5車(chē)的4個(gè)空簧壓力進(jìn)行檢測(cè),其中1、4位空簧壓力明顯高于2、3位,4位比3位空簧壓力高出73.5 kPa。根據(jù)壓力差推斷,5車(chē)二位端轉(zhuǎn)向架左右兩側(cè)載荷相差約1.3 t,說(shuō)明車(chē)體底架扭曲嚴(yán)重。

        從重慶軌道交通3號(hào)線北延段項(xiàng)目開(kāi)始,車(chē)體設(shè)備組裝完成后、車(chē)輛落車(chē)前,必須進(jìn)行四點(diǎn)稱(chēng)重,調(diào)平車(chē)體空簧平面,四點(diǎn)稱(chēng)重結(jié)果必須滿(mǎn)足同一端每個(gè)空簧座載荷與其平均載荷偏差≤2%,每端空簧座載荷與兩端平均載荷偏差≤2%,每側(cè)空簧座載荷與兩側(cè)平均載荷偏差≤2%。

        2.5 主要原因小結(jié)

        解決車(chē)體傾斜問(wèn)題,是提高產(chǎn)品制造質(zhì)量和運(yùn)行品質(zhì)的一個(gè)方面。通過(guò)如上調(diào)查,車(chē)體傾斜的原因歸納如下:

        (1)新造轉(zhuǎn)向架時(shí),未按胎壓調(diào)整原理對(duì)水平輪壓緊力進(jìn)行調(diào)整,且未對(duì)轉(zhuǎn)向架兩側(cè)空簧座面距軌面的水平度(即高度差)進(jìn)行控制。

        (2)轉(zhuǎn)向架部分輪胎內(nèi)壓不足或超差,未定期調(diào)整。

        (3)高度閥桿襯套硬度偏低,造成磨耗加劇,導(dǎo)致高度閥桿動(dòng)作不良,屬產(chǎn)品原始質(zhì)量問(wèn)題,應(yīng)引以為戒,以后需嚴(yán)格控制襯套硬度。

        (4)車(chē)體制造后,未進(jìn)行四點(diǎn)稱(chēng)重,導(dǎo)致未及時(shí)發(fā)現(xiàn)車(chē)體底架扭曲的情況。

        車(chē)體傾斜的原因既有原始制造質(zhì)量的問(wèn)題,又有檢修維護(hù)不當(dāng)?shù)脑?,后續(xù)應(yīng)嚴(yán)格控制,并加以改進(jìn)。

        3 試驗(yàn)驗(yàn)證

        在更換高度閥桿襯套、轉(zhuǎn)向架輪胎內(nèi)壓調(diào)至標(biāo)準(zhǔn)值、對(duì)水平輪壓緊力及空簧座面高度差進(jìn)行調(diào)整后,將轉(zhuǎn)向架恢復(fù)裝車(chē),上線進(jìn)行測(cè)試后發(fā)現(xiàn),車(chē)體傾斜改善明顯。

        4 結(jié)語(yǔ)

        (1)水平輪壓緊力對(duì)車(chē)輛狀態(tài)有很大影響。調(diào)整時(shí),先確保胎壓為(980±10)kPa,再按標(biāo)準(zhǔn)值調(diào)整壓緊力,并嚴(yán)格控制兩側(cè)空簧座面高度差。轉(zhuǎn)向架出廠前,高度差應(yīng)不超過(guò)3 mm(檢修車(chē)可放寬至4 mm)。

        (2)在轉(zhuǎn)向架列檢(不超過(guò)3天一次的外觀檢查)時(shí),應(yīng)對(duì)輪胎內(nèi)壓進(jìn)行檢查,并視情況按標(biāo)準(zhǔn)值對(duì)內(nèi)壓進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。

        (3)在轉(zhuǎn)向架列檢時(shí),通過(guò)測(cè)量走行輪胎花紋深度及水平輪胎磨耗孔深度,對(duì)輪胎磨耗情況進(jìn)行監(jiān)控。

        (4)在轉(zhuǎn)向架構(gòu)架機(jī)械加工后,對(duì)涉及水平輪胎安裝的平面距構(gòu)架中心的尺寸進(jìn)行測(cè)量,并將數(shù)值刻打在構(gòu)架上,以便通過(guò)墊片補(bǔ)償機(jī)械加工偏差。

        (5)車(chē)體制造后,必須進(jìn)行四點(diǎn)稱(chēng)重,調(diào)平車(chē)體空簧平面,適當(dāng)減少車(chē)體制造偏差引起的轉(zhuǎn)向架載荷偏差,降低落車(chē)后車(chē)體傾斜的風(fēng)險(xiǎn)。

        (6)為便于在落車(chē)狀態(tài)下檢測(cè)轉(zhuǎn)向架相對(duì)軌道梁及橫向止擋相對(duì)于構(gòu)架中心的位置關(guān)系,從重慶軌道交通3號(hào)線北延段項(xiàng)目開(kāi)始,在構(gòu)架上增加了垂向(端梁下面)及橫向(左右兩側(cè)減振器座上)檢測(cè)基準(zhǔn),垂向基準(zhǔn)座用于測(cè)量轉(zhuǎn)向架到軌面的垂向距離,橫向基準(zhǔn)座用于控制橫向止擋到構(gòu)架中心的橫向距離。

        (7)建議業(yè)主修建標(biāo)準(zhǔn)軌,嚴(yán)格控制走行輪軌道水平面以及水平輪豎向平面,在軌道左右2 m區(qū)域內(nèi)設(shè)置等高的標(biāo)準(zhǔn)水平地面(或垂向測(cè)量基準(zhǔn)平臺(tái)),方便轉(zhuǎn)向架的檢測(cè)和調(diào)整。

        (8)業(yè)主在重檢(不超過(guò)3年一次的拆卸檢查)、全檢(不超過(guò)6年一次的解體檢查)時(shí),必須控制轉(zhuǎn)向架傾斜度及整車(chē)落成后的傾斜度。

        [1] 劉紹勇,林勤,蔣朝平.重慶跨座式單軌轉(zhuǎn)向架研制[C]∥城市單軌交通國(guó)際高級(jí)論壇論文集.北京:中國(guó)鐵道出版社,2005:266.

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