馮美貴,朱迪斯,翁煒,黃玉文,蔣睿,徐軍軍
(北京探礦工程研究所,北京 100083)
鉆井液固控技術(shù)是保證正常鉆井工藝技術(shù)實(shí)施的關(guān)鍵之一,已成為直接影響安全、優(yōu)質(zhì)、快速鉆井的重要因素。實(shí)踐證明,通過對鉆井液固相的控制來改善鉆井液性能的技術(shù),已發(fā)展為一項(xiàng)與穩(wěn)定井內(nèi)工況和提高鉆進(jìn)速度密切相關(guān)的重要工藝措施。離心機(jī)作為鉆井液固相控制處理的關(guān)鍵設(shè)備,在地質(zhì)巖心鉆探施工過程中可有效控制鉆井液的固體含量,改善鉆井液的性能。近年來,鉆井液離心機(jī)已在汶川科學(xué)鉆探等重大工程及山東、青海、甘肅、黑龍江、河北、安徽、山西、新疆等多個地質(zhì)巖心鉆探施工現(xiàn)場成功應(yīng)用,但也存在一些問題。作者針對鉆井液離心機(jī)現(xiàn)場使用過程中存在的問題,提出相應(yīng)的解決措施,提高鉆井液離心機(jī)的應(yīng)用效果。
鉆井液離心機(jī)的整機(jī)結(jié)構(gòu)主要由進(jìn)料管、清水管、機(jī)罩、轉(zhuǎn)鼓、螺旋推進(jìn)器、差速器、主皮帶輪、副皮帶輪、主皮帶、副皮帶、電機(jī)、調(diào)節(jié)螺母、調(diào)節(jié)螺桿、組合皮帶輪、液力偶合器、機(jī)座、橡膠減震墊等組成,如圖1所示。
鉆井液經(jīng)離心機(jī)進(jìn)料管、螺旋推進(jìn)器出料口進(jìn)入轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部,轉(zhuǎn)鼓與螺旋推進(jìn)器在電機(jī)帶動下以一定的轉(zhuǎn)速差同向高速旋轉(zhuǎn)。在離心力作用下,粒度較大的固相沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上并形成沉渣層;與轉(zhuǎn)鼓作相對運(yùn)動的螺旋推進(jìn)器將沉積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上的固相顆粒刮下,并將其推至轉(zhuǎn)鼓錐端,經(jīng)排渣口排出;粒度較小的液相則形成內(nèi)層液流環(huán),由轉(zhuǎn)鼓大端溢流口連續(xù)排出,實(shí)現(xiàn)鉆井液的固液分離。
圖1 鉆井液離心機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
通過現(xiàn)場調(diào)研、設(shè)備售后服務(wù)以及客戶跟蹤回訪等,鉆井液離心機(jī)在地質(zhì)巖心鉆探施工現(xiàn)場使用過程中主要存在以下問題。
分析原因如下:①由于進(jìn)液量過大,且沒有及時清理,導(dǎo)致離心機(jī)排渣槽處固相顆粒越堆越多;②固相顆粒過于干燥,固相含量高且黏度大、流動性差;③分離點(diǎn)設(shè)置不合理,使得固相顆粒過多;④排渣槽的角度和寬度小,導(dǎo)致排渣不順暢。
分析原因如下:①離心機(jī)超載,差速器安全離合器脫開,螺旋推進(jìn)器不旋轉(zhuǎn);②滾筒內(nèi)液池深度低,螺旋推進(jìn)器干燥區(qū)長,固相干燥,不易排出;③停機(jī)后,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)沒有及時清理干凈,固相固結(jié),導(dǎo)致螺旋內(nèi)部堵塞,固相無法排出。
例如某煤層氣頁巖氣預(yù)查鉆探現(xiàn)場,離心機(jī)開機(jī)運(yùn)行一段時間后,現(xiàn)場鉆井液性能滿足現(xiàn)場需求后,停機(jī)一段時間重新啟動時,離心機(jī)轉(zhuǎn)動靈活,但無固相排出。經(jīng)排查,差速器也無故障,但無差轉(zhuǎn)速;經(jīng)分析,有可能是內(nèi)部固相固結(jié),螺旋與轉(zhuǎn)鼓抱死,導(dǎo)致兩者同步旋轉(zhuǎn)無差轉(zhuǎn)速。經(jīng)過拆開,發(fā)現(xiàn)確實(shí)是轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部堆滿固相,且固相較干燥且已固結(jié),需用力后才能清除干凈,由此導(dǎo)致排渣槽處無固相排出。
2.3.1 離心機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)不平衡
我國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定臥螺離心機(jī)旋轉(zhuǎn)部件的動平衡精度等級為G6.3級。振動與制造質(zhì)量有關(guān),關(guān)鍵是離心機(jī)轉(zhuǎn)子的動平衡偏差大。以TGLW350型離心機(jī)為例,如果轉(zhuǎn)鼓上某點(diǎn)的質(zhì)量偏差為5 g,轉(zhuǎn)速為1800 r/min,轉(zhuǎn)鼓直徑350 mm,則偏心力為F=31 N??梢姡D(zhuǎn)子上某點(diǎn)很小的質(zhì)量偏差,就會產(chǎn)生很大的偏心力,引起整機(jī)振動,據(jù)經(jīng)驗(yàn)[1-4],這個偏心力正是產(chǎn)生振動的最根本原因。
2.3.2 轉(zhuǎn)鼓內(nèi)清洗不干凈
如果轉(zhuǎn)鼓內(nèi)部未清洗干凈,其內(nèi)部的固相就會在停機(jī)時慢慢沉積,并有可能固結(jié)在轉(zhuǎn)鼓一側(cè),再次開機(jī)時就會產(chǎn)生偏心力,引起整機(jī)振動。
2.3.3 螺旋推進(jìn)器物料分布不均勻
如果鉆井液黏度過大,流動性差,或者進(jìn)料量過大,固相不能及時排出,固相會沿著螺旋推進(jìn)器螺旋線堆積,產(chǎn)生一定的偏心力,引起整機(jī)振動。
2.3.4 軸承磨損嚴(yán)重
由于螺旋推進(jìn)器推料過程中受離心力和軸向推力的雙向作用,軸承易磨損,使軸承間隙增大,導(dǎo)致徑向自由度加大,即使是很小的激振力,也會引起整機(jī)振動。
2.3.5 螺旋葉片磨損
螺旋葉片推送固相,磨損嚴(yán)重。螺旋葉片上各點(diǎn)的磨損程度也不同,特別是螺旋內(nèi)部出料口和大錐角段螺旋的磨損尤為嚴(yán)重,不均勻的磨損造成了各個部位的質(zhì)量偏差,引起整機(jī)振動加大。
2.3.6 減振墊失效
TGLW350型離心機(jī)在帶負(fù)載平穩(wěn)運(yùn)行一段時間后,上下機(jī)架振動嚴(yán)重,經(jīng)排查分析是離心機(jī)減振墊過早失效,導(dǎo)致整機(jī)振動。TGLW350型離心機(jī)上下機(jī)架之間安裝有6個JGF1-7型減振墊積極隔振,該減振墊主要由內(nèi)置剪切鋼板、固定件和橡膠體粘結(jié)而成。經(jīng)查JGF型橡膠減振墊技術(shù)數(shù)據(jù),得到JGF1-7減振墊在積極隔振的情況下,每只減振墊軸向額定載荷為800 N,并且部分批次橡膠材質(zhì)差。TGLW350型離心機(jī)上機(jī)架以上重量約為5000 N,則每只減振墊的實(shí)際靜載荷約為830 N,而離心機(jī)運(yùn)行過程中,其動載荷是靜載荷的1.5倍,即每只承受的動載荷約為1250 N,該載荷遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過額定載荷,橡膠材質(zhì)差,減振墊很容易損壞。
針對現(xiàn)場離心機(jī)存在的上述問題,提出以下解決措施,主要從設(shè)計(jì)層面和操作層面兩方面提供保障。
解決措施如下:①通過調(diào)整供液泵或者打開進(jìn)漿管的閥門,適當(dāng)調(diào)節(jié)開啟度,給排砂槽處供少許的泥漿,便于固相順利排出到鉆井液廢液池中,也可以直接給排砂槽供少許清水,直至順利排出固相;②調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)鼓與螺旋推進(jìn)器間的差轉(zhuǎn)速,改變螺旋推進(jìn)器的推料速度,提高固相成分含液率,采用變頻控制系統(tǒng)可針對不同需求無級調(diào)節(jié);③重新調(diào)節(jié)離心機(jī)的轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速,改變分離因素,使分離點(diǎn)合理,并及時清理排渣槽附近的固體顆粒;④加大排渣槽的傾斜角度,使其傾斜角度不小于60°,同時加寬排渣槽,利于排渣。
解決措施如下:①停機(jī)清洗滾筒內(nèi)腔,并將安全離合器復(fù)位,減少進(jìn)液量;②停機(jī),調(diào)節(jié)溢流擋板,以增加滾筒內(nèi)液池深度;③停機(jī)時及時清理內(nèi)部,同時每個班次記錄清洗記錄。
根據(jù)多次清洗記錄,對比清洗時間、溫度、清洗液的濃度、清洗頻率,總結(jié)出一套比較合理的清洗工藝。經(jīng)過各個班次的運(yùn)行改進(jìn),解決了轉(zhuǎn)鼓內(nèi)清洗不干凈的問題。
3.3.1 進(jìn)行動平衡檢驗(yàn)
參閱國外校驗(yàn)動平衡的經(jīng)驗(yàn),制定一套動平衡校驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)。主要方法是:先對轉(zhuǎn)鼓進(jìn)行動平衡校驗(yàn),之后對推料螺旋進(jìn)行動平衡校驗(yàn),再將轉(zhuǎn)鼓和內(nèi)螺旋組裝起來后,做一次總體的動平衡校驗(yàn),最后使用動平衡儀對整機(jī)進(jìn)行現(xiàn)場動平衡方法用來解決動平衡偏差,有效地減少整機(jī)振動。
3.3.2 制定清洗工藝
設(shè)備清洗后對離心機(jī)內(nèi)腔出渣口進(jìn)行再次檢查,發(fā)現(xiàn)每次總有一些殘留的物料粘附在轉(zhuǎn)鼓的內(nèi)壁上,根據(jù)多次清洗記錄和檢查結(jié)果,制定比較合理的清洗工藝,每個班次按照清洗工藝進(jìn)行清洗,解決轉(zhuǎn)鼓內(nèi)清洗不干凈的問題。
3.3.3 制定操作方法
通過試驗(yàn)找出一套合適的工藝參數(shù),寫入操作程序并進(jìn)行培訓(xùn),各個班次按照統(tǒng)一的操作方法操作,避免工藝偏差造成的離心機(jī)振動。同時為了防止內(nèi)腔螺旋的進(jìn)料室集料清洗不干凈,在進(jìn)料管清水閥接工藝水,用于稀釋物料和清洗設(shè)備內(nèi)部,在正常運(yùn)行過程中定時對內(nèi)腔沖洗,使進(jìn)入螺旋推進(jìn)器的物料及時排出,防止長時間堆積物料變性結(jié)塊,難以清洗干凈。
3.3.4 定期更換離心機(jī)的軸承和密封
避免因軸承過度磨損引起整機(jī)振動,同時也避免因密封磨損造成的軸承內(nèi)進(jìn)水,加速軸承的磨損和油封損壞,消除因?yàn)檩S承磨損和油封損壞引起離心機(jī)振動的因素。
3.3.5 提高部件耐磨損性能
螺旋推進(jìn)器葉片采用特殊防磨措施,如堆焊耐磨焊條、激光噴涂、硬質(zhì)合金粉保護(hù)層或鑲嵌高強(qiáng)度抗磨合金碳化鎢片或鑲嵌耐磨陶瓷等,降低物料對葉片磨損;同時在物料出口處堆焊碳化鎢硬質(zhì)合金,避免不均勻的磨損造成各個部位的質(zhì)量偏差,引起整機(jī)振動。
3.3.6 改進(jìn)減振性能
優(yōu)選LW60型減振墊,LW60型減振墊使用上下固定孔位橡膠包裹鋼板設(shè)計(jì),既增加接觸面摩擦力,又充分保證橡膠均勻受力,穩(wěn)定性強(qiáng)、減振效果佳,能有效承載各級載荷及變形量和多向減振。LW60型橡膠減振墊軸向最佳載荷為1300 N,滿足離心機(jī)動載荷要求,采用天然橡膠材質(zhì),結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、耐候性佳,使用壽命長。
針對鉆井液離心機(jī)在地質(zhì)巖心鉆探施工現(xiàn)場應(yīng)用過程中存在排渣槽處固相堆積嚴(yán)重,排出不暢、易堵塞,排渣槽處無固相排出,離心機(jī)振動異常等主要問題,作者分析了造成這些問題的原因,提出了相應(yīng)的解決措施,降低了設(shè)備的故障率,提高了鉆井液的處理效果,可有效控制鉆井液的固體含量,防止繩索取心鉆桿內(nèi)壁結(jié)泥皮,避免坍塌縮徑及卡鉆等孔內(nèi)事故,提高鉆進(jìn)效率,延長泥漿泵、鉆具和鉆頭使用壽命,同時對降低鉆進(jìn)成本、減少鉆井液排放降低對環(huán)境污染等具有重大意義。
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