龐海文,曲興田
(1.長春大學(xué) 機械與車輛工程學(xué)院,長春 130022;2.吉林大學(xué) 機械科學(xué)與工程學(xué)院,長春 130000)
近幾年,我國對國外的換熱器市場進行了一定的實地考察,發(fā)現(xiàn)板式換熱器的競爭力呈不斷上升趨勢,但是管殼式換熱器在各個國家中仍然占有較大的比重,約為總量的3/5[3]。螺旋換熱器的開發(fā)設(shè)計正在飛速地發(fā)展,但是對其生產(chǎn)工藝進行研究后發(fā)現(xiàn),定距柱的焊接大都采用人工焊接,生產(chǎn)效率低,且容易發(fā)生虛焊和焊穿。該新型自動焊接機是實現(xiàn)定距柱從篩選、運送到焊接的一整套自動化設(shè)備,不僅使螺旋換熱器的生產(chǎn)效率大大提高,同時解決了虛焊和焊穿的問題,使其質(zhì)量得到保證。
電阻焊接通過從電極流向焊接母材的電流使連接部位本身產(chǎn)生焦耳熱量,從而使結(jié)合部位溫度上升,多數(shù)情況下溫度會上升到融化狀態(tài)。此時,基本不適用熔接輔助材料。在這期間,通常兩電極會持續(xù)對木材加壓,從而使木材產(chǎn)生塑性變形,使得表面緊密連接,生成牢固的接合部。在對接焊中,在焊接的最后會產(chǎn)生一個被叫做頂鍛壓力的突然增大的壓力。由于母材到電極間熱傳導(dǎo)而使產(chǎn)生的熱量被轉(zhuǎn)移,所以,接合部位的溫度會上升。如圖1所示,在接合部位出現(xiàn)的溫度分布可以產(chǎn)生最高的溫度(進行薄板點焊時,在焊接結(jié)束之前,90%以上的熱量都已經(jīng)轉(zhuǎn)移)。焊接電流、通電時間以及電極加壓力被稱為電阻焊接的三大條件。在電阻焊中,這些條件互相作用,具有非常緊密的聯(lián)系。
圖1 接合部的溫度分布
按照焦耳定律對電阻焊接所產(chǎn)生的熱量進行計算:
Q=I2Rt,
式中:Q為產(chǎn)生的熱量(J),I為焊接電流(A),R為電極間電阻(Ω),t為焊接時間(s)。
其中,電極間電阻包括工件本身電阻Rw,兩工件間接觸電阻Rc,電極與工件間接觸電阻Rew。
R=2Rw+Rc+2Rew
直流電源中,t秒鐘內(nèi)在電阻R上導(dǎo)通的直流電流I的發(fā)熱量為Q=I2Rt,發(fā)熱量與電流的2次方有關(guān)。
圖2 實效值的計算方法示意圖
1.振動篩選機構(gòu) 2.龍門架 3.焊接機構(gòu) 4.床身 5.焊槍橫向移動機構(gòu) 6.定距柱推送機構(gòu) 7.定距柱輸送機構(gòu)圖3 螺旋換熱器柱板自動焊接機樣圖
因此,實際對發(fā)熱量產(chǎn)生作用的電流值,是通過焊接電流值測量得到的實效值。
螺旋換熱器中螺旋板的厚度為4mm,寬度為1000mm,長度無固定要求,暫取2000mm,材料為Q235。定距柱為高度20mm,直徑10mm的圓柱銷,材料為45鋼。
本機需要將定距柱篩選出來,并通過輸送機構(gòu)以及推送機構(gòu)精確地送到焊槍正下方,然后控制焊槍通過電阻焊的方式將定距柱焊接到螺旋板上。
圖3為螺旋換熱器柱板自動焊接機的機構(gòu)圖。本機床身高度875mm,橫向?qū)挾葹?280mm,長度方向無固定要求,暫取2000mm。龍門架高度1490mm,橫向?qū)挾?880mm。
圖4 螺旋換熱器柱板自動焊接機工作框圖
圖4為螺旋換熱器柱板自動焊接機的工作框圖。振動盤1將定距柱篩選、運送到定距柱輸送機構(gòu)7的齒形帶的U型槽內(nèi),定距柱輸送機構(gòu)7將定距柱運送到指定位置之后停止傳送,定距柱推送機構(gòu)6的縱向氣缸開始推動后板,后板推動夾持器的后臂,該后臂推動兩個前臂,兩個前臂的前行使L型夾持臂夾緊定距柱,之后,在縱向氣缸的推動下繼續(xù)前行,直至焊槍的正下方,并通過定距柱擋塊限位,電阻焊槍工作,把定距柱焊接在螺旋板上,橫向氣缸可以用來調(diào)節(jié)電阻焊槍的位置。
圖5為振動篩選機構(gòu)樣圖。振動盤通過電磁振動器,使定距柱在螺旋軌道中由低到高運動,到達頂端的出料軌道,爾后掉到出料內(nèi)管中。振動盤出料軌道末端裝有對射型傳感器,用以控制掉落定距柱的個數(shù)。出料口前端由于在工作中與推送機構(gòu)中的前板發(fā)生干涉,所以出料口外套筒內(nèi)裝有彈簧,使得前端可以上下運動。
101.振動盤 102.振動盤出料軌道 103.對射型光電傳感器 104.出料口支撐座 105.出料內(nèi)管 106.出料口外套筒 107.出料口前端圖5 振動篩選機構(gòu)樣圖
圖6為定距柱輸送機構(gòu)樣圖。齒形帶由交流伺服電機帶動,上面貼有帶U型槽的膠塊,只有當(dāng)出料口處的定距柱掉入U型槽內(nèi),才可被運動的齒形帶帶出,并運送到指定位置。
701.交流伺服電機 702.彈性柱銷聯(lián)軸器 703.齒輪軸 704.大齒輪 705.小帶輪 706.齒形帶 707.U型槽 708.大帶輪 709.軸承座 710.張緊輪圖6 定距柱輸送機構(gòu)樣圖
圖7為定距柱推送機構(gòu)樣圖。夾持器夾持定距柱的階段后板被縱向氣缸推送向前,前板在彈簧鎖的作用下靜止不動,夾緊后氣缸繼續(xù)施加推力,前板才和后板、夾持器一起向前運動。夾持器撤回時,前板在彈簧鎖控制下先靜止,當(dāng)完全松開后,氣缸繼續(xù)施加拉力,將其拽回。
601.縱向推送氣缸 602.前板 603.后板 604.彈簧鎖 605.定距柱夾持器圖7 定距柱推送機構(gòu)樣圖
301.焊槍上氣缸 302.電阻焊槍 303.定距柱擋塊外套筒 304.定距柱擋塊圖8 焊接機構(gòu)樣圖
圖8為焊接機構(gòu)樣圖。在定距柱推送機構(gòu)推送之前,定距柱擋塊先下降與螺旋板接觸。推送機構(gòu)將定距柱送至電阻焊槍正下方后,電阻焊槍下降壓緊定距柱,壓力值由上氣缸的調(diào)壓閥控制,使所有電阻焊槍的壓緊力相同。9個電阻焊槍由兩組焊接電源驅(qū)動,通電時間均相同。
圖9為焊槍橫向移動機構(gòu)樣圖。為了達到相鄰兩排定距柱位置錯開的要求,氣缸推動焊槍的支撐板,使焊槍順著滾動導(dǎo)軌移動60mm。配重板放置焊槍和支撐板傾倒,減小滑塊的載荷。
501.龍門架橫梁 502.滾動導(dǎo)軌 503.配重板 504.焊槍支撐板 505.橫向氣缸前端 506.橫向推送氣缸圖9 焊槍橫向移動機構(gòu)樣圖
圖10為焊接完成的效果圖。相鄰兩排定距柱之間存在錯位關(guān)系。
圖10 焊接完成效果圖
圖11為定距柱夾持器樣圖。我們對L型夾持臂在工作中受到的最大夾緊力進行計算,并利用Solid Works分析了在這一力作用下它的應(yīng)力分布以及微小形變。
60501.L型夾持臂 60502.夾持器前臂 60503.夾持器后臂 60504.六角螺栓 60505.銷釘圖11 定距柱輸送機構(gòu)樣圖
由于出料口中彈簧最大形變所形成的彈力的分力,使得兩個縱向進給氣缸的推力約為62N。一次至少8個夾持器工作,所以每個夾持器受到的最大推力F0=7.75N。畫出受力分析如圖12所示。
(a)
(b)
(c)
如圖(a)所示得:
2F1cos35°=F0,
在圖(b)中,以A點為基點,力矩為0,可得:
F1×7.6=F2×13.5,
再由圖(c)中所示,可得:
2Fcos70.5°=F2,
綜上可得:F=4N。
求得上述力以后,建立了L型夾持臂的模型,并對其進行了網(wǎng)格的劃分、邊界類型的設(shè)定。設(shè)置其材料為45鋼,兩個面施加的法向力為4N,動畫仿真后得出如圖13所示的靜應(yīng)力和靜態(tài)位移的分析圖。
(a)
(b)
從圖(a)中可以看出其最大應(yīng)力為2.527MPa,向下逐漸減小。從圖(b)中可以看出其最大形變?yōu)?.398×10-4mm。二者均在安全范圍以內(nèi)。
螺旋換熱器柱板自動焊接機通過振動篩選機構(gòu)、定距柱輸送機構(gòu)、推送機構(gòu)、焊接機構(gòu)及焊槍橫向移動機構(gòu)的配合工作,實現(xiàn)定距柱的篩選和準(zhǔn)確定位,使得螺旋換熱器的生產(chǎn)效率及質(zhì)量顯著提高,并向自動化生產(chǎn)邁進。
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