吳海生
(中國石化上海石油化工股份有限公司煉油部,上海 200540)
中國石化上海石油化工股份有限公司(以下簡稱上海石化)1.2 Mt/a柴油加氫裝置(簡稱2#柴油加氫裝置)于2000年11月建成投產(chǎn),以高硫直餾柴油、焦化汽油、焦化柴油和催化柴油(LCO)為原料,生產(chǎn)車用柴油和石腦油,石腦油作為乙烯裂解原料。
隨著企業(yè)發(fā)展上海石化原油一次加工能力已經(jīng)達(dá)到14 Mt/a,LCO產(chǎn)量達(dá)到0.8 Mt/a。同時,由于環(huán)保意識和環(huán)保法規(guī)的日益增強和嚴(yán)格,國內(nèi)清潔汽柴油質(zhì)量升級步伐明顯加快。我國最新的國V清潔汽油標(biāo)準(zhǔn)GB 17930—2013和清潔柴油標(biāo)準(zhǔn)GB 19147—2013已于2017年1月1日實施,國Ⅵ清潔汽油標(biāo)準(zhǔn)GB 17930—2013和清潔柴油標(biāo)準(zhǔn)GB 19147—2016也已經(jīng)公布,并將于2019年1月1日實施。上海石化面臨柴油質(zhì)量升級和柴油池中LCO比例高的兩大問題。
為了解決LCO的出路問題,上海石化決定采用中國石油化工股份有限公司石油化工科學(xué)研究院(以下簡稱石科院)開發(fā)的由LCO生產(chǎn)高辛烷值汽油調(diào)合組分或苯-甲苯-二甲苯混合物(簡稱輕質(zhì)芳烴,BTX)原料的加氫裂化RLG技術(shù),對原有的2#柴油加氫裝置進行改造,使該裝置能夠100%加工LCO,生產(chǎn)高辛烷值汽油調(diào)合組分或BTX原料。改造后裝置名稱定為“加氫改質(zhì)裝置”。
近年來,催化裂化技術(shù)作為重油輕質(zhì)化主要手段在我國得到了廣泛應(yīng)用,截至2016年,我國催化裂化加工能力約占原油一次加工能力的42%,居世界前列。催化裂化技術(shù)的普遍應(yīng)用,導(dǎo)致我國柴油池中LCO比例達(dá)30%以上。LCO的典型特點是硫和氮等雜質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)高、芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)高、十六烷值低,尤其是當(dāng)催化裂化裝置采用降烯烴的多產(chǎn)異構(gòu)烷烴(MIP)工藝時,LCO中芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)明顯增高,總芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過80%,從而導(dǎo)致柴油密度顯著增大、十六烷值大幅度降低。
傳統(tǒng)的LCO加工技術(shù)有加氫精制和加氫改質(zhì)。加氫精制可以有效地脫除柴油中的硫、氮等雜質(zhì),但柴油的十六烷值提高幅度有限,柴油密度變化也不大;加氫改質(zhì)工藝雖然可以最大限度生產(chǎn)石腦油、提高柴油餾分十六烷值,但高芳烴潛含量的石腦油需要經(jīng)過催化重整進一步處理以生產(chǎn)高辛烷值汽油調(diào)合組分,加工過程較長、氫耗高。換言之,現(xiàn)有的加工技術(shù)未能合理地利用LCO中富含的芳烴。因此,合理、經(jīng)濟、高效地利用催化裂化柴油中的芳烴,生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品具有重要意義。
目前,在中國石化煉油企業(yè)中,LCO大多經(jīng)加氫精制處理后作為柴油產(chǎn)品調(diào)合組分。隨著柴油產(chǎn)品質(zhì)量的不斷升級,此加工路線難以滿足部分企業(yè)的生產(chǎn)需求。LCO生產(chǎn)汽油或BTX原料的加氫裂化技術(shù)的開發(fā)成功,可以擴展芳烴生產(chǎn)單元的原料來源,充分利用LCO中的芳烴,以較低的成本、較短的加工流程生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品,緩解煉油企業(yè)劣質(zhì)LCO出廠困難,同時可提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
選擇2#柴油加氫裝置改造作為RLG技術(shù)應(yīng)用的試驗裝置的目的,一方面是要保留單芳烴物質(zhì)提高汽油辛烷值,因為在比較緩和的反應(yīng)條件下,多環(huán)芳烴加氫比相應(yīng)的單環(huán)芳烴更容易,相對較低壓力下有利于在產(chǎn)物中保持高的單芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)[1];另一方面是針對新環(huán)保法對油品升級要求下的低產(chǎn)能、低等級柴油加氫裝置,找到通過工藝升級發(fā)揮新作用的途徑。
RLG技術(shù)以高芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)的劣質(zhì)LCO為原料,采用加氫裂化的工藝過程,通過控制LCO中芳烴的加氫轉(zhuǎn)化路徑,在中等壓力下生產(chǎn)高辛烷值汽油調(diào)合組分或BTX原料,可實現(xiàn)LCO的高效經(jīng)濟利用。
RLG技術(shù)中采用了加氫精制和加氫裂化兩種主催化劑。針對劣質(zhì)LCO中芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)高的特點,精制段采用適宜的加氫精制催化劑,并采用與催化劑性能相匹配的工藝參數(shù),達(dá)到促進雙環(huán)以上芳烴加氫飽和、避免單環(huán)芳烴過飽和的目的,從而在加氫精制段最大限度保留單環(huán)芳烴并保留總芳烴,同時有效脫除有機氮,為裂化段提供低氮、高芳烴質(zhì)量分?jǐn)?shù)的優(yōu)質(zhì)進料。裂化段采用酸性強、加氫活性適中的加氫裂化催化劑,同時匹配適宜的工藝參數(shù),將大分子的烷基苯和四氫萘等單環(huán)芳烴裂化、選擇性開環(huán)裂化,從而將其轉(zhuǎn)化為小分子的苯、甲苯、二甲苯等單環(huán)芳烴。
LCO餾分中的烷基苯類單環(huán)芳烴轉(zhuǎn)化為BTX組分,僅需經(jīng)過裂化(側(cè)鏈斷裂)即可實現(xiàn)。LCO中的萘類等雙環(huán)芳烴轉(zhuǎn)化為BTX組分,需要發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)包括:雙環(huán)芳烴先飽和一個雙環(huán)生成四氫萘、四氫萘類飽和環(huán)選擇性開環(huán)、烷基苯側(cè)鏈斷裂等反應(yīng)。
根據(jù)原料油性質(zhì)和產(chǎn)品目標(biāo)要求,上海石化選用了由LCO生產(chǎn)高辛烷值汽油調(diào)合組分或BTX原料的加氫裂化RLG技術(shù),配以一次通過、集成兩段法、部分餾分循環(huán)等工藝流程,最大化生產(chǎn)汽油,同時可產(chǎn)出部分低硫清潔柴油調(diào)合組分。
按照上海石化LCO的性質(zhì)和特點,在原加氫精制反應(yīng)器基礎(chǔ)上增加一臺裂化反應(yīng)器作為加氫裂化改質(zhì)反應(yīng)器,同時對氫氣系統(tǒng)和分餾系統(tǒng)進行配套改造,采用單段串聯(lián)、輕柴油餾分部分循環(huán)的工藝流程,以進一步提高汽油產(chǎn)品收率和選擇性,同時提高產(chǎn)品柴油餾分的十六烷值。其中輕汽油富集了苯,可通過抽提等方式從汽油調(diào)合組分中抽出苯,可以保證全廠汽油池中苯質(zhì)量分?jǐn)?shù)不超標(biāo)。
裝置改造項目總投資為9 849.94萬元,2016年7月1日,2#柴油加氫裝置停工,實施改造。
LCO經(jīng)換熱進入加熱爐加熱至所需溫度,再依次進入加氫精制反應(yīng)器R-4001和加氫改質(zhì)反應(yīng)器R-4002。在精制反應(yīng)器進行加氫脫硫、脫氮、烯烴飽和及芳烴選擇性加氫等反應(yīng);在改質(zhì)反應(yīng)器進行選擇性開環(huán)裂化、短側(cè)鏈、脫烷基等反應(yīng)。反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)換熱器E-4001和E-4016、空冷器A-4001和水冷器E-4003冷卻后進入冷高分D-4002。冷高分氣體經(jīng)過循環(huán)氫脫硫后進入循環(huán)氫壓縮機K-4002循環(huán)使用,冷高分液體經(jīng)過減壓后進入冷低分D-4003。流程示意如圖1所示。
冷低分油與反應(yīng)產(chǎn)物換熱后進入硫化氫汽提塔C-4001,塔頂氣送至界區(qū)外脫硫化氫,塔頂輕烴送至界區(qū)回收。塔底產(chǎn)物進入主分餾塔,切割出輕汽油產(chǎn)品、重汽油產(chǎn)品、輕柴油(循環(huán)油)和柴油產(chǎn)品。
圖1 柴油加氫改質(zhì)裝置改造后后工藝流程示意
裝置前身是柴油加氫裝置,按照當(dāng)時的原料和產(chǎn)品質(zhì)量要求而設(shè)計,反應(yīng)系統(tǒng)壓力不高,高分設(shè)計壓力為5.5 MPa。改造以高分壓力5.5 MPa為基準(zhǔn),最大限度地利用原來舊的設(shè)備,主要新增設(shè)備包括以下幾個大類。
(1)塔:更換分餾塔C-4002,新增重汽油和輕柴油汽提塔C-4004、C-4005;
(2)反應(yīng)器:新增加氫裂化反應(yīng)器R-4002;
(3)壓縮機:更換循環(huán)氫壓縮機K-4002;
(4)換熱器:新增高壓換熱器E-4016、重汽油和輕柴油汽提塔再沸器E-4011、E-4012,分餾塔進料(中段回流)加熱器E-4013等;
(5)泵:改造原料泵P-4001A/B、柴油產(chǎn)品泵P-4003A/B,更換汽提塔回流泵P-4002A/B、分餾塔回流泵P-4004A/B,新增輕柴油泵P-4011A/B等;
(6)空冷器:新增A-4002C,更換分餾塔頂空冷器A-4004A~E,更換柴油空冷器A-4003A/B,新增重汽油空冷器A-4005等;
(7)容器:全部容器利舊,D-4014燃料氣罐移位(安置新增裂化反應(yīng)器)。
改造后裝置主催化劑為中國石化催化劑有限公司長嶺分公司生產(chǎn)的RN-410和RHC-100催化劑。為了減緩反應(yīng)器頂部因烯烴快速加氫飽和反應(yīng)而造成局部劇烈放熱,以及膠質(zhì)等結(jié)焦前驅(qū)物遇熱生焦造成主催化劑結(jié)焦和減少金屬在主催化劑床層的沉積,在精制反應(yīng)器入口處裝填了RG-20、RG-30A、RG-30B和RG-1保護劑。該系列保護劑可有效地降低進入主催化劑物流中烯烴質(zhì)量分?jǐn)?shù),減緩主催化劑積炭速率,從而保護主催化劑,延長其運轉(zhuǎn)周期。
催化劑裝填方案為:現(xiàn)有加氫精制反應(yīng)器一床層裝填適量RG-20、RG-30A、RG-30B、RG-1保護劑以及RN-410精制劑,二床層裝填RN-410精制劑。新增反應(yīng)器作為加氫裂化反應(yīng)器,分5個床層,一至五床層裝填RHC-100裂化劑,在五床層底部裝填部分RN-410粗條后精制催化劑。
經(jīng)過近100 d的改造施工,2016年10月8日,加氫改質(zhì)裝置實現(xiàn)中間交接,緊接著進行了生產(chǎn)準(zhǔn)備。經(jīng)“三查四定”、尾項施工、機組單試、催化劑裝填等重大作業(yè)后,于11月11日開始實施催化劑預(yù)硫化,正式步入開車進程。在完成鈍化和原料油切換后,因反應(yīng)加熱爐出、入口溫差太小,不僅沒有溫度調(diào)節(jié)余量,而且因原料過度取熱導(dǎo)致分餾系統(tǒng)熱量不足,被迫中止開車。后經(jīng)設(shè)計方計算,確診為“原料與反應(yīng)生成物換熱器”換熱面積大幅富余,且未能在改造設(shè)計中給予考慮。
反應(yīng)器出口換熱流程整改需要重新核算、設(shè)計、備料、采購和施工,時間較長,再者從全廠生產(chǎn)計劃和物料平衡方面考慮,較多時期內(nèi),存在LCO和其他需要進一步加工的劣質(zhì)汽柴油余量,需要加氫改質(zhì)裝置混投各種原料才能解決。
鑒于實際生產(chǎn)需要,在進一步進行換熱流程整改之前,實施了各種原料混投暨試生產(chǎn)運行,以考驗加氫改質(zhì)裝置的實際適應(yīng)能力,均收到了良好效果。表1列出了各種加工方案的原料和主要工藝參數(shù)。
表1 各階段混合原料運行主要工藝參數(shù)
3.1.1 LCO+直餾柴油運行
試運行前,通過流程改道施工,預(yù)先設(shè)置了不合格產(chǎn)品出路,對重汽油管線進行了跨接,增加至粗汽油作重整預(yù)加氫原料管線,對汽提塔供熱不足制定了運行方案。
試運行期間,分餾系統(tǒng)、壓縮機和氫氣系統(tǒng)都比較平穩(wěn),產(chǎn)品質(zhì)量較好,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)等都達(dá)到國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn),汽油收率約為15%,作重整原料。原料和產(chǎn)品性質(zhì)見表2。
表2 LCO+直餾柴油混合原料及產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)
考慮到反應(yīng)熱大幅富余等問題,試驗中裂化深度是始終壓制著的,壓制的標(biāo)尺之一是反應(yīng)加熱爐進出口溫差20 K;標(biāo)尺之二是混合氫流量,以70 000 m3/h為底線。
3.1.2 LCO+焦汽+直餾柴油運行
因2#柴油加氫裝置功能改變,上海石化的柴油加氫產(chǎn)能出現(xiàn)了瓶頸。2017年在3#柴油加氫裝置停工檢修期間,需要由加氫改質(zhì)裝置來承擔(dān)焦化汽油和柴油加工的任務(wù)。為此又進行了摻煉焦化汽油和直餾柴油能力的測試,測試結(jié)果見表3。
表3 LCO+焦化汽油+直餾柴油混合原料及產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)
在摻煉焦化汽油試驗中,以原料罐作緩沖手段,在逐步引進焦化汽油的同時大幅度降低精制段和裂化段溫度,按照當(dāng)時的催化劑活性情況,精制反應(yīng)進料降7 K至312 ℃,裂化反應(yīng)進料溫度降10 K至337 ℃。
3.1.3 LCO+焦汽+焦柴+直餾柴油運行
上述摻煉焦化汽油運行4 d后,又在原料中摻入焦化柴油。第一天進料配比為:LCO 20 t/h+焦汽18 t/h+焦柴10 t/h+直餾柴油25 t/h+輕柴油循環(huán)6 t/h,總進料79 t/h;第二天進料配比調(diào)整為:LCO 10 t/h+焦汽18 t/h+焦柴20 t/h+直餾柴油25 t/h+輕柴油循環(huán)6 t/h,總進料仍控制79 t/h。
精制反應(yīng)進料溫度再降2 K至310 ℃,裂化反應(yīng)進料溫度維持在337 ℃;精制反應(yīng)器總溫升48.2 K,裂化反應(yīng)器總溫升24.5 K。
2017年7月,在完成換熱流程改造后,重新開工,開始按照RLG模式生產(chǎn)。經(jīng)補硫循環(huán)、原料切換、升溫調(diào)整各階段,兩天后重汽油研究法辛烷值(RON)達(dá)到了90.2。
表4~5給出了該裝置生產(chǎn)高辛烷值汽油工況的工藝參數(shù)和產(chǎn)品性質(zhì)。從表4~5可見:加工55 t/h LCO,在精制平均溫度361 ℃、裂化平均溫度365 ℃等緩和的反應(yīng)條件下,重汽油收率達(dá)到了49.6%,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于1 μg/g,RON和馬達(dá)法辛烷值(MON)分別達(dá)到了90.2和79.1,是優(yōu)質(zhì)的高辛烷值汽油調(diào)合組分。產(chǎn)品柴油收率41.28%,柴油密度從0.952 2 g/cm3降至0.883 3 g/cm3,硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于1 μg/g,十六烷指數(shù)從21.0提高至31.3,提高了10.3個單位。
表4 RLG模式運行時主要工藝參數(shù)
表5 RLG模式運行時原料及產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)
上海石化本次實施的低等級工藝(加氫精制)向高等級工藝(加氫裂化)的裝置改造,為確??偼顿Y控制在1億人民幣以內(nèi),最大限度地利舊老設(shè)備,雖出現(xiàn)了反應(yīng)生成物與原料之換熱器的換熱面積大幅富余這一問題,但試運行以及換熱流程整改后的運行情況表明,改造仍然十分成功。
(1)自2016年11月23日加氫改質(zhì)裝置開車試運行后,上海石化LCO全部再次加工利用,大幅度提升了原來只能作為低級燃料油外賣的LCO之經(jīng)濟價值。
(2)開創(chuàng)了LCO加工新途徑。通過調(diào)整裂化溫度,靈活改變烴類組成和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),從而可按照全廠物料平衡需要,獲得優(yōu)質(zhì)的高辛烷值汽油或BTX原料。
(3)試生產(chǎn)結(jié)果表明,柴油組分密度明顯降低,十六烷值有較大提高,在增加經(jīng)濟效益的同時使上海石化的柴油質(zhì)量升級得到保證。
(4)可以按照不同時期的生產(chǎn)原料供給要求,調(diào)整摻混包括焦汽、焦柴、RDS柴油在內(nèi)的各種物料,必將為上海石化緩解各類產(chǎn)能瓶頸發(fā)揮重要作用。
(5)該裝置按照RLG模式生產(chǎn)時,加工LCO,在緩和的反應(yīng)條件下,可以生產(chǎn)收率49.6%、RON90.2、硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于1 μg/g的高辛烷值汽油,同時柴油產(chǎn)品的十六烷指數(shù)提高10個單位以上,達(dá)到了裝置的設(shè)計目標(biāo)。
[1] 李大東.加氫處理工藝與工程[M].北京:中國石化出版社,2004:120-121.