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        單塔雙區(qū)脫硫技術(shù)在燃煤電廠中的應(yīng)用

        2018-04-19 03:21:17張贏丹
        浙江電力 2018年3期
        關(guān)鍵詞:雙區(qū)單塔石灰石

        張贏丹,丁 俊,丁 宏

        (江蘇國信揚(yáng)州發(fā)電有限責(zé)任公司,江蘇 揚(yáng)州 225131)

        0 引言

        某公司二期工程為630 MW超臨界燃煤機(jī)組,原脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法工藝,脫硫裝置采用一爐一塔工藝布置,旁路已拆除,每臺吸收塔配置3臺漿液循環(huán)泵,3層噴淋,1層托盤,2臺氧化風(fēng)機(jī)。在煤質(zhì)含硫量Sar=1%時(shí),添加脫硫催化劑的情況下,煙囪出口的實(shí)際排放濃度能夠控制在100 mg/m3(已換算為標(biāo)況下,以下同)以下,脫硫效率約96%。

        為進(jìn)一步加強(qiáng)大氣污染防治工作,2014年8月,江蘇省經(jīng)信委和環(huán)保廳頒發(fā)《關(guān)于推進(jìn)燃煤發(fā)電機(jī)組大氣污染物超低排放示范工程的通知(蘇經(jīng)信電力[2014]541號)》,通知要求“燃煤發(fā)電機(jī)組通過深度治理改造,機(jī)組污染物達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值標(biāo)準(zhǔn),即煙塵排放濃度不大于5 mg/m3,SO2排放濃度不大于35 mg/m3,NOX排放濃度不大于50 mg/m3”。在此情況下,該公司擬進(jìn)行脫硫設(shè)施改造。

        1 脫硫提效主要工藝路線

        石灰石-石膏濕法脫硫工藝以價(jià)廉易得的石灰石作為脫硫吸收劑,脫硫效率高,技術(shù)成熟,應(yīng)用廣泛,運(yùn)行可靠,脫硫副產(chǎn)物也具有較為廣闊的市場。因此,目前絕大多數(shù)燃煤火電機(jī)組都采用濕法脫硫工藝進(jìn)行煙氣脫硫。濕法脫硫不同的工藝階段對漿液性質(zhì)有不同的要求:

        反應(yīng)階段,高pH值漿液易與SO2及HCl等酸性氣體充分反應(yīng),可在較低的液氣比和電耗條件下,保證很高的脫硫效率;但太高的漿液pH值會導(dǎo)致吸收塔內(nèi)部大量結(jié)垢和管道堵塞。

        氧化階段,CaSO3的氧化結(jié)晶需要較強(qiáng)的酸性環(huán)境,因此需要漿液pH值較低,以保證吸收劑的完全溶解以及較高的石膏品質(zhì),并大大提高氧化效率,降低氧化風(fēng)機(jī)電耗;但太低的pH值使腐蝕加劇,直接影響吸收塔設(shè)備的使用壽命[1-2]。因此,傳統(tǒng)的單塔單區(qū)濕法脫硫工藝中pH值采用折中值(5~5.6),兼顧了吸收和氧化的要求,但在脫硫效率達(dá)98%時(shí),效率進(jìn)一步提升將會出現(xiàn)明顯瓶頸,脫硫效率明顯受限,單純增加噴淋循環(huán)量難以大幅提高脫硫效率[3-5]?;谶@一特性,衍生出雙塔雙循環(huán)、單塔雙循環(huán)、單塔雙區(qū)這3種石灰石一石膏濕法煙氣脫硫提效改造方案。

        1.1 雙塔雙循環(huán)石灰石-石膏濕法脫硫工藝

        雙塔雙循環(huán)技術(shù)即兩級吸收塔串聯(lián)使用,分別設(shè)有獨(dú)立的循環(huán)漿池、噴淋層。工藝流程如圖1所示。煙氣首先經(jīng)一級塔噴淋洗滌,再進(jìn)入二級塔二次噴淋后排出;石灰石漿液則先進(jìn)入二級塔經(jīng)循環(huán)噴淋后再進(jìn)入一級塔。二級塔內(nèi)漿液pH值較高,有利于SO2和HCl等酸性氣體的吸收,可以保證較高的脫硫效率,高硫煤脫硫率可達(dá)約98.5%。一級塔內(nèi)漿液維持較低pH值,以保證CaSO3的氧化結(jié)晶。2個(gè)循環(huán)過程獨(dú)立控制,避免了參數(shù)的相互制約,可以使反應(yīng)過程更加優(yōu)化,以便快速適應(yīng)煤種變化和負(fù)荷變化[6]。

        圖1 雙塔雙循環(huán)濕法脫硫工藝流程

        1.2 單塔雙循環(huán)石灰石-石膏濕法脫硫工藝

        單塔雙循環(huán)技術(shù)通過增加噴淋層、集液斗和獨(dú)立塔外漿池等設(shè)施,由集液斗將吸收塔分為2個(gè)循環(huán)回路,在1座吸收塔內(nèi)完成2次脫硫,以達(dá)到雙塔串聯(lián)效果。如圖2所示,石灰石在工藝中的流向?yàn)椋合冗M(jìn)入二級循環(huán)(塔外漿池),再進(jìn)入一級循環(huán)。煙氣由吸收塔底部漿液池上方進(jìn)入,首先與pH值較低的一級循環(huán)噴淋層的漿液逆向接觸,完成1個(gè)循環(huán)脫除,脫硫效率一般控制在40%~75%,漿液pH值控制在4.5~5.3,有利于完成石膏的氧化。經(jīng)過一級循環(huán)的煙氣直接通過碗狀集液斗的導(dǎo)流葉片進(jìn)入pH值較高的二級循環(huán)噴淋層,pH值控制在5.8~6.4,主要為脫硫洗滌過程,SO2幾乎被完全除去,噴淋后的漿液由碗狀集液斗收集至獨(dú)立塔外漿池。脫硫后的清潔煙氣經(jīng)除霧器除去霧滴后,由吸收塔上側(cè)引出,排入煙囪,石膏僅從一級循環(huán)的漿池中排出[7-8]。

        圖2 單塔雙循環(huán)濕法脫硫工藝流程

        1.3 單塔雙區(qū)石灰石-石膏濕法脫硫工藝

        單塔雙區(qū)石灰石-石膏濕法脫硫工藝在傳統(tǒng)濕法脫硫工藝基礎(chǔ)上,對吸收塔漿池部分進(jìn)行改造,布置pH調(diào)節(jié)器和射流攪拌,通過兩者的相互配合,實(shí)現(xiàn)在單塔的漿池中維持上下2種pH值環(huán)境的不同區(qū)域,分別作為氧化區(qū)(pH=4.9~5.5)和吸收區(qū)(pH=5.3~6.1)。氧化區(qū)生成高純度的石膏,吸收區(qū)高效脫除SO2,實(shí)現(xiàn)“雙區(qū)”運(yùn)行,如圖3、圖4所示。

        圖3 單塔雙區(qū)濕法脫硫工藝吸收塔結(jié)構(gòu)

        圖4 單塔雙區(qū)濕法脫硫工作原理

        單塔雙區(qū)采用分區(qū)調(diào)節(jié)器技術(shù)實(shí)現(xiàn)了在一個(gè)吸收塔內(nèi)形成2種pH值的漿液,分別滿足吸收和氧化時(shí)對漿液性質(zhì)不同的要求,得到了更高的脫硫效率。新鮮的較高pH值的石灰石漿液從吸收塔底部進(jìn)入,SO2吸收區(qū)的漿液從底層抽取,經(jīng)噴淋吸收SO2后的漿液,落入漿液池的上層,該部分漿液呈較強(qiáng)的酸性。氧化區(qū)即抽取該漿液進(jìn)行噴淋,與氧化空氣充分接觸后,轉(zhuǎn)化為高純度的石膏排出。為了避免新加入的石灰石漿液影響上部漿液pH值[9],采用專有射流攪拌系統(tǒng),當(dāng)液體從管道末端噴嘴中沖出時(shí)產(chǎn)生射流,依靠該射流作用攪拌塔底固體物,防止產(chǎn)生沉淀,且混合更加均勻。脫硫系統(tǒng)停機(jī)后可以很順利地重新啟動(dòng)。該系統(tǒng)無任何塔外循環(huán)吸收裝置,系統(tǒng)阻力較低[10]。

        2 工藝方案比較

        3種工藝都基于濕法脫硫工藝中SO2吸收過程和CaSO3氧化結(jié)晶過程所需的不同漿液酸堿性這一原理進(jìn)行改造,進(jìn)而提高脫硫效率。雙塔雙循環(huán)和單塔雙循環(huán)均設(shè)有2個(gè)不同pH值的漿液池,分別進(jìn)行循環(huán)噴淋,占地面積大,投資大,適用于高含硫量煙氣或者對脫硫效率要求特別高的項(xiàng)目。單塔雙區(qū)改造工藝通過常規(guī)的單塔系統(tǒng)達(dá)到了雙區(qū)系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn),塔外也無需任何附加脫硫設(shè)施,節(jié)約大量投資。漿液池分為氧化區(qū)和吸收區(qū)2個(gè)區(qū)域,雙區(qū)pH差值為0.35~0.74。根據(jù)pH值計(jì)算原理可知,較小的差值也代表漿液的酸堿性有明顯差別,也能達(dá)到較好的吸收和氧化效果,從而保證較高的脫硫效率。3種改造方案特點(diǎn)對比情況如表1所示。

        該公司現(xiàn)有脫硫系統(tǒng)周邊場地緊張,且實(shí)際運(yùn)行時(shí),煤質(zhì)含硫量小于1%。在綜合考慮利煤種硫份、場地、施工周期和建設(shè)投資等因素,最終選定對脫硫吸收塔進(jìn)行單塔雙區(qū)改造的方案,將脫硫效率提高至98.9%以上,確保脫硫系統(tǒng)出口SO2排放濃度不大于 32 mg/m3(干基, 6%O2)。

        3 改造方案

        該公司對吸收塔進(jìn)行了一系列改造,以滿足單塔雙區(qū)的技術(shù)要求和高脫硫效率的目標(biāo)。

        表1 3種常見濕法脫硫提效改造方案對比

        (1)對吸收塔進(jìn)行兩段環(huán)切加高:抬升吸收塔底部,加大漿液池容積,并在漿池中部新安裝一套分區(qū)調(diào)節(jié)器對漿液進(jìn)行分區(qū)改造;抬升吸收塔上部,噴淋層由3層增加到5層,相應(yīng)增加2臺漿液循環(huán)泵。

        (2)對吸收塔相關(guān)設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn):拆除更換舊噴淋層管道和噴嘴,1—4層噴淋噴嘴均采用雙向空心錐噴嘴,噴淋層下部新增多孔分布器(托盤),達(dá)到增加漿液與煙氣充分接觸和均布煙氣的目的;將原側(cè)進(jìn)式攪拌器拆除,改造為底部射流攪拌系統(tǒng)(相應(yīng)增加2臺射流泵),并在塔底均布攪拌噴嘴,使?jié){液循環(huán)更充分;原噴槍式氧化空氣系統(tǒng)改造為布置在分區(qū)調(diào)節(jié)器處的管網(wǎng)式氧化空氣系統(tǒng),使氧化空氣與漿液接觸更充分;石灰石供漿口改造布置在吸收塔底部,保持底部漿液高pH值;1—4層噴淋層塔壁對應(yīng)新增提效環(huán),減少煙氣逃逸;新增1臺大流量氧化風(fēng)機(jī),與原小風(fēng)機(jī)并聯(lián)運(yùn)行,起到節(jié)能效果。

        改造完成后,滿負(fù)荷時(shí)主要設(shè)計(jì)性能指標(biāo)全部達(dá)到了要求,改造和新增的系統(tǒng)和各設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定、正常。該機(jī)組滿負(fù)荷2個(gè)工況下(工況1:電除塵出口煙塵濃度>20 mg/m3;工況2:電除塵出口煙塵濃度<20 mg/m3。)的脫硫系統(tǒng)性能試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。

        表2 脫硫系統(tǒng)性能試驗(yàn)檢測結(jié)果

        4 結(jié)語

        由于SO2的高效吸收和CaSO3的充分氧化對漿液pH值要求不同,為提高脫硫效率,雙塔雙循環(huán)、單塔雙循環(huán)、單塔雙區(qū)3種提效方案都對漿液進(jìn)行了分區(qū),效果顯著。其中,單塔雙區(qū)石灰石-石膏濕法脫硫改造工藝具有以下優(yōu)勢:

        (1)此系統(tǒng)利用原吸收塔進(jìn)行改造,主體改造在塔本體,外圍僅需增加漿液循環(huán)泵和射流泵的安裝位置,占地面積小。

        (2)改造涉及的新設(shè)備少,設(shè)備采購和施工安裝投資少。

        (3)該系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)可在保證脫硫效率的前提下,根據(jù)機(jī)組負(fù)荷、硫份,切換大、小氧化風(fēng)機(jī)的投運(yùn),優(yōu)化1—5層噴淋層投運(yùn),運(yùn)行阻力小、能耗低,運(yùn)行成本少。

        計(jì)劃進(jìn)行脫硫系統(tǒng)提效改造時(shí),各發(fā)電廠應(yīng)綜合考慮燃用煤種硫份、原有吸收塔的脫硫能力、廠地布置等因素選擇適合機(jī)組的脫硫方法。

        參考文獻(xiàn):

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