徐偉強
中核霞浦核電有限公司 福建寧德 355100
重水堆主泵為單級單吸雙排立式離心泵,密封形式為三級機械密封帶后備密封。主泵機械密封結(jié)構(gòu)形式:三級減壓結(jié)構(gòu),任何一級機械密封可單獨承受主系統(tǒng)全壓,為集裝式機械密封,各級機械密封壓縮量(密封面預(yù)緊壓力)為要求范圍內(nèi)統(tǒng)一調(diào)整,并自由分擔(dān)。機械密封的調(diào)整及更換必須在機組停運后,不可在線進行干預(yù)。
電站運行技術(shù)規(guī)格書要求:一臺或多臺主泵停運,要求堆功率低于2%FP。主泵軸封冷卻水出口溫度高報警值為80℃,當(dāng)溫度達到93℃,且滿足一定條件則停堆、停泵并對主熱傳輸系統(tǒng)進行降壓冷卻。
2015.3,運行的4#主泵密封泄漏量出現(xiàn)偏大,且機械密封二三級壓差和壓力均呈不斷下降趨勢,由此判斷主泵二三級密封存在泄漏。
2015.7之后,4#主泵的密封壓力趨于平穩(wěn),未再出現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢,但二三級密封壓差、壓力均偏低,二級密封壓力已經(jīng)下降到5.6MPa。三級密封壓差已經(jīng)上升至3.7MPa,運行手冊要求(三級 2.43-5.46Mpa,二級5.56-8.6Mpa,一級 7.89-10.93Mpa)。
出現(xiàn)密封壓差降低的主要原因是級間泄漏、第三級泄漏或其他級的減壓盤管堵塞造成?;谠摲治鏊悸罚枪收闲缘臋C械密封壓力下降不會導(dǎo)致機械密封直接失效。緩解該缺陷的唯一途徑是調(diào)整機械密封壓縮量,減少級間和第三級密封泄漏,使各級密封壓差趨于平穩(wěn),但徹底消除該缺陷則需要整體更換機械密封。
主泵機械密封冷卻水是由上充泵供給,與主泵水導(dǎo)軸承的冷卻水混合后經(jīng)過軸封冷卻器冷卻,注入機械密封第一級形成軸封注入流。軸封注入流分兩部分(圖一):第一部分,進入機械密封后部分下行,冷卻主泵水導(dǎo)軸承;第二部分,軸封冷卻水上行,經(jīng)過三級減壓后流回重水存儲箱,第三級密封泄漏的重水經(jīng)過密閉管線匯集到泄漏收集箱。
針對4#主泵機械密封出現(xiàn)二三級壓力低,結(jié)合現(xiàn)場引漏情況,進行原因分析,大致分為以下三類:
(1)失效機理:密封副配合不良,出現(xiàn)級間泄漏,導(dǎo)致密封腔室壓力降低。
圖1 主泵機械密封軸封冷卻水流向圖
(2)原因:機械密封減壓主要依靠長尺寸的減壓盤管,三級機械密封減壓盤管會自動平衡減壓負荷。機械密封發(fā)生級間泄漏后,部分重水旁通減壓盤管,造成該級密封盤管減壓效果下降。泄漏持續(xù)增加,會導(dǎo)致機械密封壓力持續(xù)下降。若第三級機械密封泄漏,則能從重水泄漏收集系統(tǒng)的泄漏指示器直接觀察到?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),該泵的泄漏量較大,也證實了機械密封存在泄漏的問題。
(3)結(jié)論:機械密封泄漏是造成密封壓力降低的一個因素。
(1)失效機理:機械密封減壓盤管堵塞,導(dǎo)致壓降增加,各級密封壓降分布不均,出現(xiàn)級間高壓和低壓現(xiàn)象。
(2)原因:主系統(tǒng)軸封水有5微米的過濾器,解體檢查過濾器濾芯無異物壓差正常,泵機械密封減壓盤管內(nèi)經(jīng)3.3mm左右,次組裝前均進行清洗吹掃,確認無堵塞異常,運行期間,減壓盤管內(nèi)的密封水有一定的流速,不會存在沉積物堵塞問題。
(3)結(jié)論:機械密封盤管堵塞問題可排除。
(1)失效機理:測量回路漂移或故障,提供虛假信號。
(2)原因:機械密封壓力測量回路均按期執(zhí)行檢查,未發(fā)現(xiàn)問題。參數(shù)本身的變化以及相互之間的數(shù)據(jù)以及關(guān)系均正常,故測量回路不存在故障。
(3)結(jié)論:測量回路問題可排除。
通過以上三種原因分析,排除了盤管堵塞、測量回路問題。分析認為造成機械密封壓力低的原因為機械密封的級間泄漏。
結(jié)合原因分析,判斷導(dǎo)致主泵機械密封壓力低的主要原因:機械密封級間泄漏。按照電站運行安全要求,參照歷史檢修經(jīng)驗,結(jié)合當(dāng)前狀態(tài)下機械密封的運行情況,采取了緩解處理方式:根據(jù)以往處理機械密封壓差不平均或者持續(xù)降低的經(jīng)驗,對于較新的機械密封,可通過調(diào)整機械密封彈簧的壓縮量來調(diào)整密封面的壓力,達到降低泄漏,穩(wěn)定各級密封壓力、壓差的目的。小修期間調(diào)整了4#主泵機械密封的彈簧壓縮量,使得各級機封彈簧的預(yù)緊力自由調(diào)整。實施完成后,4#主泵機械密封各級密封壓力、壓差均向好的方向變化,經(jīng)過一段時間的觀察確認密封壓力、壓差均較為平穩(wěn),未出現(xiàn)下降和波動現(xiàn)象。同時,對比機組重水收集箱排水頻率分析,機械密封泄漏量明顯減少,達到預(yù)期的處理要求和結(jié)果。
本文針對4#主泵機械密封壓力低的故障處理,結(jié)合了歷史機械檢修經(jīng)驗,機封當(dāng)前運行參數(shù)情況以及充分的原因分析,最終,通過采用調(diào)整機械密封壓縮量來實現(xiàn)機封的再運行。該處理方式,既滿足主泵實際運行要求,又未擴大檢修范圍,影響機組其它狀態(tài)的安全穩(wěn)定運行,同時,增加了檢修人員對于該類缺陷處理的檢修經(jīng)驗和技能水平,降低了生產(chǎn)成本,也為后續(xù)處理該類機封缺陷時提供參考。