王立鵬 賈志偉
廣東韶鋼松山股份有限公司煉軋廠 廣東韶關(guān) 512123
棒材1號加熱爐設(shè)計能力冷裝125t/h,加熱爐燃料采用高爐煤氣和焦爐煤氣的混合煤氣,煤氣熱值約7540kJ/Nm3,設(shè)計混合煤氣用量為2.8萬Nm3/h。熱裝時加熱爐尾部空氣預(yù)熱器前煙氣溫度約850℃,空氣預(yù)熱器后煙氣溫度約500~550℃,之后通過煙囪直接排放(煙囪高度70 米,出口2.6 米)。浪費煙氣熱能,而且加熱爐能耗較高。 對該加熱爐進行余熱回收改造后。平均可產(chǎn)生1.0MPa,300℃的過熱蒸汽15t/h。每年回收蒸汽折合節(jié)約標煤10000噸。
余熱鍋爐采用單壓單通道立式自然循環(huán)形式,設(shè)置在加熱爐煙道內(nèi)的煙道蒸發(fā)器及鍋爐本體內(nèi)的蒸發(fā)器均采用自然循環(huán)方式,鍋爐本體內(nèi)的蒸發(fā)器采用自然循環(huán)方式。余熱鍋爐額定蒸汽參數(shù)為1.25MPa,280℃,鍋爐蒸發(fā)量:15t/h;鍋爐為模塊化散裝鍋爐,受熱面包含過熱器、蒸發(fā)器、省煤器。受熱面采用螺旋翅片管形式。鍋爐主機包含汽包、受熱面、鋼架、雨棚、平臺扶梯、保溫護板等。余熱鍋爐進口新增一氣動調(diào)節(jié)蝶閥,出口新增一電動蝶閥。主煙道新增的蝶閥及余熱鍋爐進口處蝶閥為高溫閥門,耐溫等級≥600℃。當余熱鍋爐投運時,余熱鍋爐進出口煙道上的閥門完全開啟,主煙道上的閥門完全關(guān)閉,使高溫煙氣全部進入余熱鍋爐進行換熱。當余熱鍋爐發(fā)生故障不能滿足換熱功能時,開啟主煙道上的閥門,再關(guān)閉余熱鍋爐煙氣進出口管道上的閥門。主煙道上的煙道蝶閥為失電失氣常開型。為克服余熱鍋爐及系統(tǒng)煙氣阻力,余熱鍋爐出口設(shè)置引風機。風量80000Nm3/h。全壓2500Pa。電機功率132kW。工作溫度160℃。
棒1鍋爐余熱回收系統(tǒng)需要提供凈循環(huán)冷卻水及軟水補水。凈循環(huán)水管道就近接自煉軋區(qū)域架空管廊的凈循環(huán)水供回水管XH1/XH2。 軟水管道(DMW)就近接自煉軋區(qū)域架空管廊的軟水水管,架空主管管徑約DN200。余熱回收系統(tǒng)的凈循環(huán)水主要用于鍋爐引風機的水冷系統(tǒng)及取樣冷卻器的冷卻水。棒1所需凈循環(huán)水量為2 m3/h,供水壓力≥0.35MPa,設(shè)備內(nèi)壓力損失≤0.1MPa。取自軋區(qū)域凈環(huán)水供水管XH1,使用后凈環(huán)水水溫升高8℃,回水排至煉軋區(qū)域凈環(huán)水回水管XH2。余熱回收系統(tǒng)補充水采用軟水,均就近接自煉軋區(qū)域軟水母管,棒1所需水量為15m3/h,管徑為DN65,采用鋼襯塑管道送至工藝水箱[1]。
本工程低壓配電系統(tǒng)擬采用單母線分段結(jié)線方式,雙回路電源進線,分別從煉軋廠原有2#主電室低壓配電室內(nèi)兩組不同進線的低壓配電柜的母排上,引兩路低壓(380V)電源。正常狀態(tài)下,母聯(lián)斷路器斷開,母線分開運行,當進線一段故障時,將該段進線斷路器斷開,母聯(lián)斷路器合閘,有另一路進線電源供電,能滿足主要用電負荷的供電需求。新增的此部分低壓配電柜分別為棒1線和棒3線加熱爐煙氣余熱回收項目設(shè)備提供380V電源,放置于原有2#主電室低壓配電室內(nèi)。
棒1線的余熱鍋爐設(shè)置一套獨立的儀表、電氣一體化的控制系統(tǒng)來實現(xiàn)對相應(yīng)余熱鍋爐工藝生產(chǎn)過程相關(guān)設(shè)備、冷卻水輔助設(shè)備、電氣設(shè)備等進行監(jiān)控和操作,實現(xiàn)對工藝生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的采集、報表打印等功能。每套控制系統(tǒng)配置主要包括:1套操作站、1套操作站兼工程師站、1套遠程操作站(棒1線設(shè)置在出鋼控制室)、1套光纖通訊設(shè)備、1臺打印機、1套控制站(主要包括: CPU、電源、通訊網(wǎng)絡(luò)和信號采集組件)。控制系統(tǒng)通過工業(yè)以太網(wǎng)(TCP/IP)實現(xiàn)HMI、控制站之間的通訊(預(yù)留與韶鋼全廠EMS系統(tǒng)的通訊接口)。
棒1加熱爐煙氣余熱回收系統(tǒng)輔機樓,生產(chǎn)的火災(zāi)危險類別丁類,耐火等級:二級。二層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)建筑,建筑平面軸線尺寸:8m×6m,建筑面積約102.8㎡。建筑高度9.3m(室外地坪至屋面面層)。建筑室內(nèi)地坪設(shè)計標高±0.000m,室外地坪設(shè)計標高-0.300m,室內(nèi)外高差300mm。棒1加熱爐煙氣余熱回收系統(tǒng)輔機室墻體采用240厚蒸壓灰沙實心磚,雙面粉刷涂料飾面。屋面防水等級Ⅰ級,倒置式防水保溫屋面,吊頂采用鋁合金微孔板[2]。地坪采用混凝土墊層上鋪水泥砂漿面層,樓面采用鋼筋混凝土現(xiàn)澆板上鋪防滑地磚。
對該加熱爐進行余熱回收改造后。平均每小時可產(chǎn)生1.0MPa,300℃的過熱蒸汽15噸。排煙溫度從450℃降至150℃,減少了高溫煙氣對環(huán)境的污染。
項目建設(shè)總投資為1787.79萬元。固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計取,折舊年限為15年,殘值率為5%,年折舊費用為:113.23萬元。
余熱鍋爐電能裝機容量190kW,年工作小時7000小時,年耗電133.2x104kWh。電價0.5元/kWh
余熱鍋爐除鹽水消耗量為16.5噸/小時,年工作小時7000小時,年耗水量可達11.55萬噸,除鹽水價格按5元/噸。
余熱鍋爐產(chǎn)汽量15噸/小時,年工作小時7000小時,年產(chǎn)汽量可達10.5萬噸,蒸汽價格按100元/噸。
則每年產(chǎn)生的直接經(jīng)濟效益為:
則每年產(chǎn)生的直接經(jīng)濟效益為:
對該加熱爐進行余熱回收改造后。排煙溫度從450℃降至150℃,減少了高溫煙氣對環(huán)境的污染。平均每小時可產(chǎn)生1.0MPa,300℃的過熱蒸汽15噸。每年產(chǎn)生的直接經(jīng)濟效益為812.42萬元。