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        高壓汽包水位調(diào)節(jié)邏輯優(yōu)化分析

        2018-04-08 00:06:20中海油珠海天然氣發(fā)電有限公司馬增超辛純君王海光
        電力設(shè)備管理 2018年3期
        關(guān)鍵詞:沖量汽包燃機(jī)

        中海油珠海天然氣發(fā)電有限公司 馬增超 辛純君 王海光

        1 背景介紹

        珠海某天然氣發(fā)電有限公司一期項(xiàng)目為兩套M701F4型雙軸三壓一拖一聯(lián)合循環(huán)供熱機(jī)組,其單套機(jī)組額定裝機(jī)容量為460MW。余熱鍋爐的高壓給水系統(tǒng)水位調(diào)節(jié)采用兩臺(tái)高壓給水泵完成,并采用一拖二變頻控制和高壓給水管道的主路100%氣動(dòng)調(diào)節(jié)門、旁路30%氣動(dòng)調(diào)節(jié)門共同完成高壓汽包水位控制策略。

        2 現(xiàn)狀分析

        在本項(xiàng)目中,高壓給水主要有兩個(gè)功能:A、給高壓汽包提供給水,平衡汽包水位,防止高壓汽包水位水位異常導(dǎo)致整套機(jī)組跳閘;B、通過給水泵與調(diào)門之間的支路,向燃機(jī)“透平冷卻空氣(TCA)冷卻器”提供足量的冷卻水,進(jìn)行燃機(jī)TCA調(diào)節(jié),防止由于TCA溫度異常引起燃機(jī)跳閘,從而導(dǎo)致整套機(jī)組異常跳閘停機(jī)。

        為防止高壓汽包水位調(diào)節(jié)出現(xiàn)大延遲、大慣性,該調(diào)節(jié)策略設(shè)計(jì)為變頻調(diào)節(jié)高壓給水母管壓力,同時(shí),該壓力設(shè)定值由運(yùn)行人員手動(dòng)設(shè)定完成。除此之外,高壓給水主路100%氣動(dòng)調(diào)節(jié)門、旁路30%氣動(dòng)調(diào)節(jié)門依據(jù)單、三沖量兩種調(diào)節(jié)回路的PID調(diào)節(jié)器指令F(x)構(gòu)成的折算依據(jù)切換點(diǎn)來進(jìn)行閥門控制。

        在原始設(shè)計(jì)中,三沖量調(diào)節(jié)只考慮到了高壓給水泵的補(bǔ)水量,高壓汽包的蒸發(fā)量,高壓汽包的水位等因素,見圖1。因此在實(shí)際生產(chǎn)時(shí)出現(xiàn)高壓給水的100%調(diào)門及30%調(diào)門頻繁動(dòng)作,高壓汽包水位頻繁波動(dòng),致使高壓系統(tǒng)三沖量頻繁投退,為安全生產(chǎn)留下了不容忽視的隱患。

        經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn),其主要表現(xiàn)出的問題為:(1)運(yùn)行人員手動(dòng)調(diào)節(jié)母管壓力過小造成 TCA 給水流量低觸發(fā)燃機(jī)跳閘;(2)設(shè)計(jì)的變頻節(jié)能降耗效果非常不理想;(3)在機(jī)組負(fù)荷變動(dòng)時(shí)隨著汽包水位的波動(dòng)30%和 100%調(diào)門頻繁切換動(dòng)作,致使汽包水位頻繁波動(dòng),同時(shí)也使調(diào)門盤根過渡磨損引起內(nèi)漏;(4)100%調(diào)門閥芯吹蝕漏流加大啟、停機(jī)時(shí)汽包水位難以控制。

        3 優(yōu)化思路及方法

        3.1 調(diào)查分析故障根本性原因

        針對(duì)(1)、(2)項(xiàng)問題合并分析認(rèn)為:變頻調(diào)節(jié)給水母管壓力設(shè)定值由運(yùn)行人員手動(dòng)設(shè)定為問題存在的根本所在。

        高壓給水變頻調(diào)節(jié)母管壓力設(shè)定由運(yùn)行人員手動(dòng)設(shè)定(如圖1),存在因運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足的情況,易造成運(yùn)行人員誤操作嚴(yán)重威脅機(jī)組安全運(yùn)行并且母管壓力設(shè)定因人而異存在著不確定性致使變頻節(jié)能目的無法保障。

        經(jīng)過專業(yè)討論研究決定:高壓給水變頻調(diào)節(jié)母管壓力設(shè)定值在壓力調(diào)節(jié)回路投入自動(dòng)時(shí)采用燃機(jī)負(fù)荷函數(shù) F(x)自動(dòng)計(jì)算完成,即:隨著燃機(jī)功率變化母管壓力設(shè)定值也隨之變化, 運(yùn)行人員只可以手動(dòng)在安全范圍內(nèi)設(shè)置偏差做細(xì)微調(diào)節(jié)。這樣既能避免運(yùn)行人員手動(dòng)誤調(diào)整壓力帶來的機(jī)組運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),又能保證變頻調(diào)節(jié)節(jié)能目標(biāo)。通過實(shí)驗(yàn)獲得函數(shù)見表1。

        圖1 優(yōu)化前邏輯

        表1 實(shí)驗(yàn)獲得函數(shù)

        同時(shí),在此項(xiàng)工作中新增了TCA冷卻器入口主路關(guān)斷門全開狀態(tài),作為啟機(jī)前后母管壓力設(shè)定起始?jí)毫D(zhuǎn)換觸發(fā)條件,滿足燃機(jī)啟機(jī)時(shí) TCA 進(jìn)水主路閥開的壓力條件,優(yōu)化如圖2。

        圖2 優(yōu)化后邏輯

        針對(duì)(3)、(4)項(xiàng)問題,通過查看設(shè)備廠家原始控制策略說明資料并結(jié)合過去的工作經(jīng)驗(yàn)和現(xiàn)在對(duì)系統(tǒng)設(shè)備特性認(rèn)識(shí),發(fā)現(xiàn) 30%、100% 高壓給水調(diào)門調(diào)節(jié)水位的控制邏輯(圖3)不能正確滿足設(shè)備廠家對(duì)調(diào)門設(shè)計(jì)和選型的要求。

        原控制邏輯策略即:當(dāng)水位調(diào)節(jié)PID輸出高于30為兩個(gè)閥門切換點(diǎn),P ID調(diào)節(jié)器輸出小于30時(shí)30%調(diào)門調(diào)節(jié)水位,1 00%調(diào)門全關(guān);大于30時(shí)30%調(diào)門關(guān),100%調(diào)門開啟參與調(diào)節(jié)。此控制邏輯策略無法避免機(jī)組在啟、停及負(fù)荷波動(dòng)期間,30%和100%調(diào)門頻繁切換動(dòng)作的發(fā)生。

        設(shè)備廠家對(duì)高壓給水采用30%、100%雙調(diào)門設(shè)計(jì)時(shí)是為了避免在機(jī)組啟、停及低負(fù)荷下,給水調(diào)門前后壓差過大造成閥門閥芯吹蝕,因此兩者選型耐壓差沖刷等級(jí)不同。設(shè)備廠家正確思想是當(dāng)汽機(jī)負(fù)荷小于30%情況下使用30%給水調(diào)門調(diào)節(jié)汽包水位,此時(shí)主蒸汽流量、給水流量測(cè)量還不穩(wěn)定不能投三沖量回路;汽機(jī)負(fù)荷大于30%時(shí)使用100%調(diào)門采用三沖量回路調(diào)節(jié)汽包水位。

        針對(duì)以上問題,結(jié)合運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)分析研究,決定決定對(duì)高壓汽包水位30%、100%調(diào)門調(diào)節(jié)水位的控制邏輯進(jìn)行修改:(1)取消30%給水調(diào)門三沖量調(diào)節(jié)功能回路,它只在機(jī)組啟、停及低負(fù)荷小于 30%期間(汽機(jī)負(fù)荷)進(jìn)行單沖量調(diào)節(jié)汽包水位,此時(shí)100%給水調(diào)門全關(guān);(2)取消100%給水調(diào)門單沖量調(diào)節(jié)功能回路,100%給水調(diào)門只在機(jī)組中高負(fù)荷下進(jìn)行三沖量調(diào)節(jié)。邏輯優(yōu)化如圖4。

        3.2 高壓給水變頻調(diào)節(jié)控制邏輯改造優(yōu)化特殊要求

        鑒于三菱F4燃?xì)廨啓C(jī)組TCA采用高壓給水冷卻需要,且TCA對(duì)冷卻水壓力、流量不同時(shí)段的要求及給水調(diào)門在最佳開度下,在對(duì)高壓給水母管壓力函數(shù)設(shè)定過程中尤其要兼顧。應(yīng)采用不同負(fù)荷下試驗(yàn)方式獲得,逐步優(yōu)化參數(shù)兼顧安全與節(jié)能。

        3.3 運(yùn)行測(cè)試

        在隨后進(jìn)行的運(yùn)行測(cè)試過程中,觀察到汽包水位控制平穩(wěn),調(diào)門調(diào)節(jié)、切換正常,達(dá)到了預(yù)期的效果。

        圖3 優(yōu)化前邏輯

        圖4 優(yōu)化后邏輯

        4 實(shí)際效果

        控制邏輯改造優(yōu)化后,設(shè)備可靠連續(xù)運(yùn)行,期間經(jīng)歷了:變頻器故障工頻泵聯(lián)啟給水泵工頻運(yùn)行;主蒸汽流量測(cè)點(diǎn)異常品質(zhì)造成100%調(diào)門自動(dòng)調(diào)節(jié)切至手動(dòng)等設(shè)備異常的考驗(yàn)。經(jīng)過三個(gè)多月機(jī)組啟、停和滿負(fù)荷運(yùn)行觀察正式確認(rèn)高壓給水變頻調(diào)節(jié)控制邏輯改造優(yōu)化成功。

        本項(xiàng)目高壓給水泵采用工頻泵運(yùn)行時(shí)電機(jī)的電流為210A/6KV/h ,沒有優(yōu)化采用運(yùn)行人員手動(dòng)調(diào)節(jié)母管壓力設(shè)定平均也要160A/6KV/h,優(yōu)化后給水泵變頻運(yùn)行時(shí)隨著負(fù)荷變化而變化在96—130A/6KV/h調(diào)節(jié)變化。節(jié)省電能損耗的同時(shí)也降低了設(shè)備磨損減少了維護(hù)成本,到了預(yù)期優(yōu)化效果。

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