馬嬌媚,陶從喜,彭學平,陳昌華
水泥生產(chǎn)線NOx的排放量占全國氮氧化物排放量的10%左右,排在火力發(fā)電和汽車尾氣排放之后的第三位。水泥工業(yè)大氣污染物排放標準GB 4915-2013規(guī)定,現(xiàn)有與新建水泥廠氮氧化物排放濃度≯400mg/m3(標),重點地區(qū)水泥廠氮氧化物排放濃度≯320mg/m3(標),現(xiàn)有企業(yè)自2015年7月1日起執(zhí)行,新建企業(yè)從2014年3月1日起執(zhí)行。新標準的出臺使得水泥脫硝技術成為水泥行業(yè)技術研究的熱點,筆者近期參與了多條水泥生產(chǎn)線脫硝工藝技術的開發(fā)、調試及調研,對脫硝技術進行了總結,并與最近水泥行業(yè)脫硝領域流行的“無氨脫硝”進行了綜合對比。
盡管NOx在國家排放標準中全部按照NO2計算,但其實際主要成分為NO,占到90%左右,按照產(chǎn)生來源劃分主要分為熱力氮和燃料氮,瞬時氮則可以忽略。窯內的高溫環(huán)境是熱力氮產(chǎn)生的主要來源,燃料氮在窯內也會形成,但相對于熱力氮不占主導;分解爐內則主要產(chǎn)生燃料氮[1]。
圖1 NOx生成機理圖
水泥脫硝工藝技術即NOx控制技術,如圖2所示,按照處置的部位及是否需要二次投資可以分為兩類:一類是燃燒改善,為一次措施,不需要額外二次投資增加設備,主要是改變運行條件和改進燃燒方法。NOx的產(chǎn)生與環(huán)境的氧含量、溫度、燃料的氮元素含量成正比,改變運行條件的措施正是基于此,降低過剩空氣系數(shù)、降低燃燒熱負荷、降低燃料的含氮量的主要目的是進行低氧燃燒,控制局部高溫,控制燃料中的氮元素含量,進而減少NOx的生成。另一類則是二次措施,通過后續(xù)工藝處置窯爐廢氣,最常見的是SNCR和SCR[2]以及脫硫脫硝除塵一體化等煙氣凈化技術。為了降低脫硝成本,二次措施必須在一次措施即充分改善燃燒后使用。在一次措施中,倍受關注的是分級燃燒,分級燃燒可分為分風分級燃燒和分燃料分級燃燒。脫硝風管屬于分風分級燃燒;最近流行的“無氨脫硝”屬于分燃料分級燃燒。分級燃燒改造代價小,配合運行條件的改變,可以大幅節(jié)約噴氨量,減少氨逃逸,大幅節(jié)約水泥廠的運行成本,是目前行業(yè)研究的熱點之一。
圖2 NOx控制技術
分級燃燒主要目的是產(chǎn)生還原區(qū),制造一個氧氣不足的燃燒環(huán)境,將NOx還原為N2。至于還原作用的機理,不同學者給出了不同的模型。圖3所示為以HCN主要介質的NOx生成和還原機理圖[3],HCN既可以和O2反應,使氮元素氧化形成NO,又可以和NO反應,使氮元素還原形成N2,這取決于反應環(huán)境中氧的充足與否。
圖3 以HCN為主要介質的NOx反應機理圖
還有學者認為焦炭和CO也可以作為還原介質起到脫硝作用,生料分解生成的CaO對NO還原有催化作用,反應方程式如下:
其反應速率如式(2)所示[4]:
式中YNO、YCO分別指氣體中NO、CO組分的質量分數(shù),Tg為反應溫度。由以上公式可以看出,還原區(qū)中的還原介質CO濃度、反應溫度Tg對于脫硝反應起到關鍵作用,而CO相對于HCN又便于測量,因此CO分布濃度、溫度梯度的熱工測試對于本文脫硝工藝的調試起到了重要作用。
天津水泥工業(yè)設計研究院有限公司低氮型分解爐(TDF)是公司在二十多年脫硝技術研究的基礎上不斷改進推出的爐型,是公司主推的一種采用空氣分級燃燒原理的技術路線[5]。如圖4所示,通過入爐物料的分料閥門A,控制分解爐燃燒區(qū)間的溫度梯度,創(chuàng)造出高溫區(qū),形成脫硝反應的最佳溫度;通過脫硝風管閥門D,將三次風主管的風引出一股向上進入中柱體,分級加入燃燒空氣,在主燃區(qū)缺氧的環(huán)境形成富含CO還原介質的燃燒區(qū),還原已經(jīng)形成的氮氧化物,抑制燃料中的氮元素向氮氧化物轉化,達到脫硝的目的。脫硝風管開啟時要同步降低三次風主管的閥門(圖4中B、C)開度,在監(jiān)測分解爐和塔內三次風管不結皮的前提下,通過入爐料管的分料提高分解爐主燃燒區(qū)的溫度至1 050~1 200℃范圍內。燒成氣氛上,在分解爐內燃料完全燃燒的基礎上,控制分解爐出口的氧含量<2%,預熱器出口的氧含量<3%。以下是典型調試案例。
圖4 TDF型分解爐脫硝風管簡圖
3.1.1運行案例一
河南孟電水泥生產(chǎn)線水泥燒成系統(tǒng)為天津院有限公司設計并供貨,采用煙煤和無煙煤作為燃料,通過脫硝風管進行三次風的分級加入,即脫硝風管抽走一部分三次風,一部分三次風先和燃料接觸發(fā)生燃燒反應,產(chǎn)生還原氣體如CO等,CO與NOX進行脫硝反應,進入脫硝風管的另一部分三次風與未完全燃燒的燃料再次匯合,最終實現(xiàn)燃料的完全燃燒。同時分解爐出口管道預留SNCR噴氨位置,氮氧化物排放實際控制值為260±30mg/m3(標)。
該生產(chǎn)線點火投料后噴氨量一直為2m3/h,2016年7月18日脫硝風管投運后噴氨量下降到1.5m3/h以下,脫硝效果~30%。之后,煙室和分解爐出口的氣體分析儀出現(xiàn)故障,不利于中控以此判斷脫硝效果和拉風情況。八月初廠家進行修理后,以這兩處的氣體成分作為判斷依據(jù)進一步加大脫硝風管的開度,爐出口的NOx可以穩(wěn)定在~500ppm,噴氨量持續(xù)穩(wěn)定在0.5m3/h。投料以來NOx測試結果如表1所示。
表1 脫硝風管投運前后的噴氨量對比
表2 SNCR系統(tǒng)氨水用量統(tǒng)計
經(jīng)過反復調試,脫硝風管運行穩(wěn)定,投產(chǎn)一段時間后進行了氨水用量統(tǒng)計(如表2所示),噴氨量連續(xù)穩(wěn)定在0.5m3/h以下,其中煙室的NOx在700~1 500ppm之間。脫硝風管投運后,系統(tǒng)的投料量始終在400t/h以上,產(chǎn)質量合格。分解爐出口在噴氨前NOx濃度約為500ppm以下,折算成10%氧含量為600mg/m3(標),噴氨量可以控制在0.5m3/h以下。采用三次風分風的方式可實現(xiàn)脫硝效率70%以上,每噸熟料節(jié)約運行成本3元,一條生產(chǎn)線投產(chǎn)后預計每年通過脫硝風管可實現(xiàn)NOx減排~2 300t。
3.1.2運行案例二
土耳其SIVAS項目是公司4 500t/d規(guī)模總包水泥生產(chǎn)線,燃料采用含硫石油焦,脫硝技術路線采用脫硝風管進行分風分級燃燒,分解爐為公司最新TDF型分解爐。一般燒石油焦時,因含硫拉風大,石油焦燃燒溫度較高,NOx生成較多。這個項目在設計時,業(yè)主想進行分燃料分級燃燒,經(jīng)過論證認為,分燃料分級燃燒存在結焦的風險,我們說服了業(yè)主堅持走分風分級燃燒路線,點火投產(chǎn)后NOx一度超標,脫硝風管開啟后,NOx大幅下降,脫硝效率達到50%以上,投料量穩(wěn)步增長。調試結果見表3。
表3 土耳其SIVAS項目NOx排放調試進度說明
近來“無氨脫硝”的概念被一些專門解決脫硝問題的公司爭相宣傳,引起了大家的極大興趣。劉宏杰等報道的蒸汽低氨燃燒技術[6]脫硝效率可達70%以上。我們進行了多方資料查詢,并進行了實地調研測試。
我們對天山生產(chǎn)線實施無氨脫硝技改的生產(chǎn)線進行了調研,其原理為在分解爐錐部創(chuàng)造出能夠還原NOx的氣氛,其措施為上移三次風管主管,在分解爐錐部增加兩個燃燒器,同時增加兩個蒸汽噴槍。至于還原介質,以往報道說是因為加入了蒸汽變?yōu)橛|媒,激發(fā)了還原介質CO、CH4、H2、HCN大量產(chǎn)生,進而還原NOx。為此我們在現(xiàn)場進行了氣體成分測試,并對不同蒸氣量進行了實驗。現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)見表4。
表4 天山現(xiàn)場測試數(shù)據(jù)(SNCR停)
從以上測試得到的結論如下:(1)水蒸氣噴入量對脫硝效果的影響很小,幾乎不起作用。(2)SNCR停時,爐出口NOx為220ppm左右,折算至國標單位約250mg/m3(標)(NO2@10%O2),基本滿足國家排放標準。(3)系統(tǒng)拉風較小,爐出口O2含量為1.0%左右,分解爐出口存在大量的CO,遠高于公司常規(guī)生產(chǎn)線的控制值500ppm,此兩點有利于降低NOx排放。(4)煙室NOx含量較少,窯系統(tǒng)本底的NOx產(chǎn)生較少,遠低于案例一及案例二中的NOx含量,為無氨脫硝的實現(xiàn)創(chuàng)造了條件。
本文總結了水泥窯的脫硝技術路線及相應原理,結合多年來的研究重點介紹了兩種脫硝路線,一種是脫硝風管,一種是無氨脫硝(蒸氣燃燒),得出如下結論:
(1)最新投產(chǎn)的脫硝風管,在前期開發(fā)中考慮了三次風三股風的匹配關系,制造了分解爐主燃區(qū)的還原氣氛,可以在不影響產(chǎn)質量的情況下還原NOx,在國內外水泥生產(chǎn)線上均有較好的脫硝效果,脫硝效率可以達到70%以上。
(2)無氨脫硝的技術路線效果有局限性,比如對煤質的要求高,對爐容要求高,有大量的還原氣體,燃燒不充分,在煙室上部、分解爐錐部噴入燃料容易結焦造成系統(tǒng)不穩(wěn)定,其技術還有待進一步研究論證。
(3)所有脫硝技術路線原理都是相通的,均需要制造還原氣氛,無論是分級燃燒還是無氨脫硝,均是讓燃料在燃燒不充分的條件下先反應生成CO等還原介質,從而還原NOx,進而降低噴氨量,實現(xiàn)“低氨”脫硝至“無氨”脫硝。
(4)所有脫硝技術路線均需要配合水平較高的操作調試,盡可能降低拉風,減少系統(tǒng)的氧化氣氛,盡可能降低窯內的煅燒溫度,減少系統(tǒng)本底產(chǎn)生的NOx。
(5)完全實現(xiàn)無氨脫硝有一定的實施條件,比如對煤質、對系統(tǒng)操作甚至對生料的易燒性等要求高。水泥窯的脫硝必須建立在對窯爐熱工機制的把握上,還有很長的研發(fā)路程要走。
參考文獻:
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[5]馬嬌媚,陶從喜.5 500t/d生產(chǎn)線脫硝風管的調試分析[J].水泥,2017,(9):56-59.
[6]劉宏杰,劉勇,朱乾,段宜凱.用蒸汽燃燒技術提升SNCR系統(tǒng)的脫硝效率[J].水泥,2017,(10):52-53.■