茅正東,李光耀
窯頭鍋爐是水泥窯余熱發(fā)電系統(tǒng)中的一個(gè)重要設(shè)備,布置在窯頭篦冷機(jī)旁,吸收窯頭廢氣余熱。由于篦冷機(jī)廢氣中的熟料顆粒磨蝕性大,為防止鍋爐受熱面磨損,窯頭鍋爐前需要布置外置沉降室,不但占地面積大,而且整個(gè)系統(tǒng)的阻力較大,窯頭排風(fēng)機(jī)的功率增加較多,致使投資增加。通過(guò)多年應(yīng)用實(shí)踐發(fā)現(xiàn),水泥窯超產(chǎn)可能導(dǎo)致窯頭取風(fēng)量超過(guò)設(shè)計(jì)值,并且窯頭余熱鍋爐的風(fēng)速大,對(duì)受熱面管束沖刷較強(qiáng),容易造成磨損。
山東某水泥有限公司建有兩條5 000t/d的新型干法水泥生產(chǎn)線,實(shí)際熟料總產(chǎn)量穩(wěn)定在11 000~11 500t/d左右。配套建設(shè)的余熱電站于2006年投入運(yùn)行,是長(zhǎng)江以北較早投產(chǎn)的余熱發(fā)電機(jī)組。2016年前后窯頭鍋爐運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn),窯頭鍋爐及廢氣分離器內(nèi)磨損嚴(yán)重,散熱損失大。窯頭鍋爐內(nèi)部管束因漏水等原因封堵數(shù)量>1/4,其他管壁變薄,存在重大的安全隱患,同時(shí)窯頭鍋爐本體漏風(fēng)嚴(yán)重,影響換熱的同時(shí)增大了系統(tǒng)阻力;窯頭鍋爐內(nèi)部管束較密,積灰嚴(yán)重,風(fēng)阻系數(shù)大,換熱效果較差,對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益造成一定影響。
經(jīng)對(duì)比研究,將窯頭鍋爐更換為“下進(jìn)上出”的內(nèi)置分離器鍋爐,這樣既可減少煙氣沿程溫度損失,又可減少系統(tǒng)阻力,配合采取其他有效措施,提高了鍋爐蒸發(fā)量和系統(tǒng)發(fā)電量。下面具體介紹該項(xiàng)目鍋爐的設(shè)計(jì)和升級(jí)改造情況,希望能對(duì)水泥窯余熱鍋爐設(shè)計(jì)和改造提供幫助。
原窯頭鍋爐為“上進(jìn)下出”式,安裝在水泥窯熟料冷卻機(jī)廢氣出口至收塵器之間的管道上,在進(jìn)窯頭鍋爐前布置一個(gè)外置獨(dú)立沉降室,煙氣經(jīng)過(guò)沉降室將熟料顆粒有效分離后進(jìn)入鍋爐。鍋爐設(shè)計(jì)入口廢氣溫度360℃,廢氣流經(jīng)過(guò)熱器、蒸發(fā)器、熱水器后,廢氣溫度降至110℃,再進(jìn)入熟料冷卻機(jī)原有的電收塵器并經(jīng)風(fēng)機(jī)排入大氣。
鍋爐熱力系統(tǒng)為典型的單壓系統(tǒng),窯頭余熱鍋爐分為兩段,以最大限度地利用廢氣余熱。鍋爐I段生產(chǎn)參數(shù)為1.25MPa-345℃的過(guò)熱蒸氣;II段為熱水器段,其生產(chǎn)的180℃左右的熱水分為兩部分,其中一部分熱水進(jìn)入窯頭余熱鍋爐I段,另一部分熱水提供給窯尾余熱鍋爐主蒸氣段。原鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)如表1。原鍋爐總圖見(jiàn)圖1。
(1)鍋爐及廢氣分離器內(nèi)磨損嚴(yán)重,散熱損失大。通過(guò)對(duì)原水泥窯窯頭各溫度點(diǎn)數(shù)據(jù)的標(biāo)定,窯頭鍋爐篦冷機(jī)中部取風(fēng)點(diǎn)平均煙溫438℃,而經(jīng)過(guò)沉降室和一段煙風(fēng)管道后,窯頭鍋爐入口煙溫只有370℃。
(2)鍋爐內(nèi)部管束因漏水等原因封堵數(shù)量>1/4,其他管壁變薄,存在重大的安全隱患。
(3)鍋爐漏風(fēng)嚴(yán)重,影響換熱的同時(shí)增大了系統(tǒng)阻力。
(4)鍋爐內(nèi)部管束較密,積灰嚴(yán)重,風(fēng)阻系數(shù)大,換熱效果較差。
(5)煤磨用風(fēng)冷風(fēng)閥位置不合理,距離取風(fēng)點(diǎn)太近,而且常處于開(kāi)啟狀態(tài),冷風(fēng)也易被窯頭排風(fēng)機(jī)拉入窯頭鍋爐,影響了鍋爐入口溫度及產(chǎn)汽能力(圖2)。
本次鍋爐改造主要目的是提高入口煙溫,減少系統(tǒng)漏風(fēng)和散熱損失,提高鍋爐蒸發(fā)量和系統(tǒng)發(fā)電量。改造主要內(nèi)容包括:更換新的采用下進(jìn)風(fēng)內(nèi)置沉降室結(jié)構(gòu)的窯頭余熱鍋爐,優(yōu)化鍋爐結(jié)構(gòu),簡(jiǎn)化煙氣系統(tǒng);水泥生產(chǎn)線煤磨單獨(dú)取風(fēng),節(jié)約部分高溫風(fēng);根據(jù)標(biāo)定的煙氣參數(shù),重新核算鍋爐蒸發(fā)量,對(duì)受熱面做適應(yīng)性調(diào)整。具體如下:
表1 原鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
圖1 原鍋爐總圖
圖2 煤磨取風(fēng)管道及冷風(fēng)閥
2.1.1提高鍋爐入口煙溫
取消原獨(dú)立的沉降室結(jié)構(gòu),采用下進(jìn)風(fēng)內(nèi)置沉降室,減少分離器和煙風(fēng)管道磨損引起的散熱損失大的問(wèn)題。
2.1.2煤磨單獨(dú)取風(fēng),以節(jié)約部分高溫風(fēng)
2.1.3鍋爐受熱面結(jié)構(gòu)調(diào)整
(1)增加受熱面面積:過(guò)熱器、蒸發(fā)器、熱水器面積全部根據(jù)新的鍋爐參數(shù)重新設(shè)計(jì)。
(2)根據(jù)實(shí)際情況,考慮在蒸發(fā)器后增加一組省煤器(縱向4排),熱水器180℃出水經(jīng)給水操縱臺(tái)引入省煤器加熱后進(jìn)入鍋筒。設(shè)置省煤器后,省煤器出口煙溫可進(jìn)一步降低。
(3)根據(jù)鍋爐實(shí)際運(yùn)行情況和改造后的主蒸氣溫度,過(guò)熱器翅片管管材選用12Cr1MoVG。
(4)鍋爐鋼架考慮利用原有土建基礎(chǔ),僅增加進(jìn)風(fēng)側(cè)鋼架柱。
(5)重新設(shè)計(jì)鍋爐平臺(tái)扶梯、煙氣進(jìn)出口、護(hù)板及爐墻等鍋爐輔助結(jié)構(gòu)件,尤其是護(hù)板密封和爐墻。通過(guò)精心設(shè)計(jì),進(jìn)一步降低了鍋爐本體漏風(fēng)率,減少了散熱損失。
2.1.4其他改造
本次改造還更換了鍋爐外圍煙風(fēng)管道和蒸氣管道,降低了系統(tǒng)漏風(fēng)、散熱損失和蒸氣阻力。
改造后鍋爐總圖見(jiàn)圖3。
鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2。
熱力計(jì)算見(jiàn)表3。
對(duì)窯頭鍋爐結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目的就是要從磨損機(jī)理上解決窯頭鍋爐受熱面管束磨損問(wèn)題,減小窯頭鍋爐的系統(tǒng)阻力,并簡(jiǎn)化煙風(fēng)管道系統(tǒng),降低投資。
表2 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)
圖3 改造后鍋爐總圖
表3 熱力計(jì)算匯總
3.1.1外置式沉降室的不足
由于篦冷機(jī)廢氣中的熟料顆粒粒徑較大,一般要在窯頭鍋爐前布置獨(dú)立沉降室進(jìn)行重力沉降除塵,但外置沉降室占地面積很大,加上煙風(fēng)管道,布置困難,且投資大,同時(shí)窯頭外置式沉降室有很大的表面散熱損失。布置外置獨(dú)立沉降室,窯頭排風(fēng)機(jī)的功率相對(duì)增加較多,系統(tǒng)耗能增加,不利于整個(gè)余熱發(fā)電系統(tǒng)的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性。
由于廢氣在窯頭余熱鍋爐內(nèi)自上而下流動(dòng),進(jìn)入窯頭余熱鍋爐的風(fēng)速一般在12~15m/s,廢氣中攜帶的粉塵顆粒受重力加速度的作用,顆粒流速會(huì)更大,對(duì)窯頭鍋爐受熱面管束的沖刷強(qiáng)度增加,加速受熱面管束的磨損。
3.1.2下進(jìn)風(fēng)帶沉降室的鍋爐進(jìn)口優(yōu)化設(shè)計(jì)
通過(guò)研究原有窯頭鍋爐沉降室實(shí)際存在的問(wèn)題,我們改變了傳統(tǒng)窯頭余熱鍋爐廢氣進(jìn)口在上部、廢氣出口在下部的結(jié)構(gòu),將廢氣進(jìn)口設(shè)在爐室下部,廢氣出口設(shè)在爐室上部,在窯頭余熱鍋爐底部設(shè)置內(nèi)置沉降室,取消了原來(lái)系統(tǒng)的外置獨(dú)立沉降室。
圖4為下進(jìn)風(fēng)內(nèi)置沉降室窯頭鍋爐結(jié)構(gòu)示意圖。
下進(jìn)風(fēng)內(nèi)置沉降室結(jié)構(gòu)的三個(gè)特點(diǎn)如下:
(1)窯頭鍋爐內(nèi)置沉降室;
(2)廢氣轉(zhuǎn)向沉降后,自下而上通過(guò)受熱面;
(3)進(jìn)入鍋爐受熱面之前,布置有均流板和防磨“假管”。
圖4 下進(jìn)風(fēng)內(nèi)置沉降室窯頭鍋爐結(jié)構(gòu)示意圖
窯頭鍋爐與粉塵顆粒分離設(shè)備一體化,取消外置式沉降室,簡(jiǎn)化了煙氣管道,減少了占地面積,節(jié)省了初始投資費(fèi)用。另外,取消外置沉降室,改為自帶沉降室的窯頭鍋爐,減少了窯頭鍋爐系統(tǒng)的阻力,系統(tǒng)總阻力<800Pa,基本上不需要改造窯頭排風(fēng)機(jī),減少了余熱發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行成本。
廢氣從下而上流動(dòng),降低廢氣在窯頭余熱鍋爐內(nèi)的流速,廢氣中攜帶的粉塵顆粒在上升的過(guò)程中,受到顆粒自身重力的作用,顆粒速率逐漸減?。p時(shí)和速度的3次方以上成正比),達(dá)到了降低磨損的效果。如圖4所示,通過(guò)鍋爐底部?jī)?nèi)置沉降室,粉塵顆粒的分離效率≮70%,有效地減少了窯頭余熱鍋爐受熱面的積灰和粉塵顆粒對(duì)鍋爐受熱面管束的沖擊磨損。
窯頭余熱鍋爐入口處布置了2~4排“假管”和均流裝置,有效防止了前幾排受熱面因廢氣的沖刷而造成磨損。
原來(lái)的單壓系統(tǒng)在不同的設(shè)計(jì)壓力下,結(jié)構(gòu)上沒(méi)有顯著區(qū)別,但由于窄點(diǎn)高低不一,在蒸氣段省煤器的布置上有所不同。1.25MPa參數(shù)鍋爐一般較少或不布置省煤器,鍋爐只設(shè)置蒸發(fā)器,蒸發(fā)器后為公共熱水器。熱水器出水經(jīng)給水操縱臺(tái)分配后直接進(jìn)入鍋筒。這種系統(tǒng)主要存在以下缺點(diǎn):
(1)由于給水直接進(jìn)入鍋筒,當(dāng)熱水器出水溫度較低時(shí),給水進(jìn)入鍋筒后,內(nèi)部水位波動(dòng)較大,不便于控制。
(2)由于沒(méi)有省煤器,相當(dāng)于蒸發(fā)器需要更多的熱量來(lái)加熱給水,蒸發(fā)器水循環(huán)流速較大,降低了傳熱效率和蒸發(fā)器的壽命。
(3)由于蒸發(fā)器內(nèi)為飽和溫度的工質(zhì),進(jìn)一步降低蒸發(fā)器出口煙氣溫度的代價(jià)非常大。在本次改造項(xiàng)目中,省煤器翅片管面積約2 000m2,省煤器后出口煙氣溫度約200.7℃,鍋爐蒸發(fā)量26.9t/h。而要達(dá)到相同的蒸發(fā)量(主蒸氣段出口煙氣溫度約200.7℃),只設(shè)置蒸發(fā)器(飽和溫度195.7℃,窄點(diǎn)溫差只有5℃),需要的額外蒸發(fā)器面積是3 000m2。這種較低的窄點(diǎn)設(shè)計(jì)非常不經(jīng)濟(jì)也不合理,從投資費(fèi)用及余熱利用效率最佳的角度考慮,必然存在一個(gè)合理選擇余熱鍋爐窄點(diǎn)溫差的問(wèn)題,合理的窄點(diǎn)溫差一般范圍為10~20℃,最低建議≮7℃。
當(dāng)然,由于煙氣自下向上流動(dòng),省煤器中的水設(shè)計(jì)也只能由下向上流,以便將水在受熱時(shí)產(chǎn)生的汽泡沖走,以免管壁因汽泡停滯而腐蝕或燒壞。這樣設(shè)計(jì)的省煤器只能采用順流結(jié)構(gòu),即出口煙溫不能低于省煤器出口水溫,因此其換熱能力有一定的瓶頸,在熱平衡計(jì)算時(shí)需要注意。
合理設(shè)計(jì)鍋爐內(nèi)部管束節(jié)距,煙氣流速小,鍋爐本體阻力較小,鍋爐受熱面不易積灰,換熱效果良好。
通過(guò)鍋爐本體范圍外的其他改造,提高鍋爐入口煙溫,減少系統(tǒng)漏風(fēng)、散熱損失和煙氣阻力,進(jìn)一步提高了鍋爐蒸發(fā)量和系統(tǒng)發(fā)電量。
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