夏星 張超龍 陳可章
摘 要:由于鋁制件鼓輪精度高,加工余量大,容易變形,導致加工困難,文中通過分析改進工藝,設計專用工裝進行加工,提高了零件的合格率。
關鍵詞:鋁件變形;工裝設計;工藝改進
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.06.017
1 問題的提出
我公司生產的零件鼓輪是卷接機的重要部件之一,零件材料是預拉伸硬鋁管2A12。如圖1所示零件由8個相同的分塊組成,最后要分割為8個單個的零件。其中的Φ26H6及Φ22H8由于精度高,去除余量多,鋁件材質相對較軟,造成內孔外圓都有變形;在分割成單件后要用加工中心銑1缺口,銑內擋7.5槽,位置不好裝夾,考慮設計專用工裝。
2 問題分析
為深入了解問題出現(xiàn)原因,本文圍繞操作者經驗不足、加工方式選擇不合理、工藝手段不合適三方面可能引發(fā)問題原因開展了深入分析,具體分析如下:(1)操作者經驗不足。結合公司生產現(xiàn)狀可以清楚發(fā)現(xiàn),加工該類零件的操作人員均具備豐富的實踐經驗,其中很多骨干人員更經歷了10多年的學習和摸索,由于公司每年都會對操作人員進行理論和實踐考核,且嚴格執(zhí)行了持證上崗制度,因此公司工人的水平理應滿足鋁制件鼓輪生產需要,因此可確定“操作者經驗不足”非鋁制件鼓輪生產問題要因。(2)加工方式選擇不合理。結合公司實際可以發(fā)現(xiàn),公司鋁制件鼓輪生產出現(xiàn)內孔外圓變形問題主要是由于鋁件材質相對較軟,但專用工具缺乏帶來的影響也不應忽視,考慮到專用工具缺乏與加工方式選擇不合理之間存在一定聯(lián)系,可以確定“加工方式選擇不合理”屬于鋁制件鼓輪生產問題出現(xiàn)的要因。(3)工藝手段不合適。在對鋁制件鼓輪的原工藝開展的分析中,可清楚發(fā)現(xiàn)該工藝引發(fā)的零件不合格問題,內孔外圓變形、位置不好裝夾均屬于這一問題的具體表現(xiàn),因此可確定“工藝手段不合適”是問題出現(xiàn)的要因。結合分析,可確定加工方式選擇不合理、工藝手段不合適與鋁制件鼓輪工藝改進存在的緊密聯(lián)系,下文將圍繞這一聯(lián)系開展更深入分析。
3 工藝分析改進
原工藝路線為:備料—數(shù)控車—加工中心1—普車—機鉗1—線切割—加工中心2—機鉗2—修整—硬氧—標識—包裝。
在此工藝路線試制時發(fā)現(xiàn):在數(shù)控車上車內孔外圓端面槽,在加工中心1上立軸加工端面孔及退刀槽,臥軸銑槽及加工外圓上的孔,線切割之前發(fā)現(xiàn)內孔外圓都有變形,零件不合格。
改進后工藝為:備料—數(shù)控車1—T6—數(shù)控車2—加工中心1—數(shù)控車3—加工中心2—普車—機鉗1—線切割—加工中心3—機鉗2—修整—硬氧—標識—包裝。
新工藝增加T6工序,時效溫度300℃,增加強度,充分釋放應力。數(shù)控車1粗車后放置兩個小時以上;在工序數(shù)控車2中,在粗車外圓內孔后再放置兩小時以上,鏜內孔Φ215H7為Φ214H7,車外圓Φ296h6為Φ297h6,車Φ302 0 -0.3為Φ303 0 -0.06,車端面槽Φ280×Φ220為Φ279×Φ221。在加工中心1中,鉆鏜Φ22H6為Φ21+0.1 0,作Φ12.2+0.1 0為Φ11,作Φ12H6為Φ11,作Φ22H8為Φ21,作Φ25為Φ24。數(shù)控車3工序中精車內孔外圓及端面槽,在加工中心2上將各孔及各槽作到位。加工中心加工后檢測內孔及外圓均沒有變形,證明改進后的工藝可行。
4 專用工裝設計
在線切割工序中,割成單件后在加工中心3上以88左面及Φ22H6孔定位,銑1缺口,銑內擋7.5槽,需要用到專用夾具裝夾。在使用新裝夾工裝后,各個尺寸及精度要求均達到圖紙要求,之前的變形情況解決了。工裝簡圖如圖2所示。
5 結語
在經過工藝改進及使用專業(yè)工裝后,通過車間反復驗證,此零件的加工合格率大幅提升,對其他易變形鋁件輪體的加工有很大借鑒意義。