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        固定床渣油加氫第一反應(yīng)器切出工藝運(yùn)行分析

        2018-03-23 05:37:56
        石油煉制與化工 2018年4期
        關(guān)鍵詞:殘?zhí)?/a>固定床渣油

        袁 德 明

        (中國石化安慶分公司,安徽 安慶 246001)

        渣油加氫是渣油輕質(zhì)化的主要手段之一,其工藝主要有固定床、沸騰床、懸浮床及移動床4種類型[1-2]。與其它渣油加氫技術(shù)相比,固定床渣油加氫技術(shù)最為成熟,應(yīng)用最為廣泛。固定床渣油加氫技術(shù)的投資相對較低,操作費(fèi)用低,運(yùn)行安全簡單,占世界渣油加氫處理能力的75%以上[3],在今后幾年仍將處于主導(dǎo)地位[4-5]。盡管固定床渣油加氫技術(shù)有許多優(yōu)點(diǎn),但在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,反應(yīng)器床層壓降特別是第一反應(yīng)器(R101)壓降的上升是制約裝置滿負(fù)荷生產(chǎn)和長周期運(yùn)行的最重要因素之一[6]。因此,可以通過適當(dāng)?shù)墓こ淘O(shè)計(jì),最大限度地發(fā)揮各反應(yīng)器催化劑的活性,真正使催化劑的活性達(dá)到“吃干榨盡”,有效地延長裝置的運(yùn)行周期。

        1 反應(yīng)部分工藝流程特點(diǎn)

        與傳統(tǒng)工藝流程相比,安慶分公司重油加氫裝置反應(yīng)部分略有不同,工藝簡圖見圖1所示,在R101入口與第二反應(yīng)器(R102)入口間增設(shè)跨線,其余工藝流程相同。

        圖1 安慶分公司重油加氫裝置工藝流程示意

        反應(yīng)部分具體工藝特點(diǎn)如下:①R101入口設(shè)置無變徑的三通閥,正常生產(chǎn)時(shí)原料由加熱爐進(jìn)R101,當(dāng)R101壓降達(dá)到0.70 MPa(設(shè)計(jì)值)時(shí),通過調(diào)節(jié)三通閥,將R101物料直接改進(jìn)R102;②R101入口及跨線均設(shè)置了吹掃熱氫氣,R101投用時(shí),跨線通入一定量的氫氣,保證跨線中有流動的熱物料;R101切出時(shí),R101入口通入氫氣,保證R101反應(yīng)器床層有流動的熱物料;③停工時(shí),將R101緩慢并入反應(yīng)系統(tǒng),恢復(fù)原流程,5個(gè)反應(yīng)器用蠟油置換及成膜,停工換劑。

        2 催化劑級配特點(diǎn)

        由于渣油中雜原子含量高,分子結(jié)構(gòu)和加氫反應(yīng)均較復(fù)雜,固定床渣油加氫需采用復(fù)雜的催化劑級配體系。針對安慶分公司重油加氫裝置的工藝特點(diǎn),石科院開發(fā)了適宜的催化劑級配技術(shù),催化劑裝填情況見表1。沿江煉油廠渣油加氫裝置原料鐵和鈣的含量較高,R-101主要裝填大孔徑保護(hù)劑和脫金屬劑;由于R-101切出后原料和氫氣進(jìn)入R-102,因此R-102頂部也裝填部分大孔徑的保護(hù)劑,并依次裝填脫金屬劑及少部分脫硫劑;R-103裝填脫硫劑;R104裝填脫硫劑和降殘?zhí)縿籖105裝填降殘?zhí)縿?。第一、二周?RUN-1,RUN-2)均采用第三代RHT系列催化劑,根據(jù)RUN-1的運(yùn)行情況,對RUN-2的催化劑級配進(jìn)行了優(yōu)化。

        表1 各反應(yīng)器催化劑裝填情況

        3 R-101切出工藝應(yīng)用情況

        RUN-1運(yùn)行428天時(shí),R-101壓降升至0.70 MPa(限定值),緩慢將R-101切出反應(yīng)系統(tǒng),為配合下游裝置的改造,RUN-1運(yùn)行至445天停工。

        RUN-2運(yùn)行至300天時(shí),由于變壓吸附氫提純(PSA)裝置吸附劑出現(xiàn)問題,裝置新氫純度較低(體積分?jǐn)?shù)為92%),循環(huán)氫中氫氣體積分?jǐn)?shù)僅為83%,R-101壓降接近0.70 MPa。運(yùn)行至337天時(shí),PSA裝置更換新吸附劑并投入運(yùn)行,產(chǎn)品氫體積分?jǐn)?shù)提高至99.9%,循環(huán)氫體積分?jǐn)?shù)提高至95%以上,R-101壓降降至0.48 MPa,且較為穩(wěn)定。但為了防止R-101催化劑板結(jié),延長大檢修停工卸劑時(shí)間,裝置運(yùn)行至458天時(shí)緩慢將R-101切出反應(yīng)系統(tǒng)。RUN-2運(yùn)行至509天時(shí)全廠停工檢修,裝置按要求停工。

        RUN-1和RUN-2在R-101切出過程中,均采用緩慢分步操作進(jìn)行,每次調(diào)整均穩(wěn)定一段時(shí)間,觀察R-101各床層溫度變化情況,逐次調(diào)整操作,整個(gè)切換過程耗時(shí)8 h左右。切換期間機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn),高壓管線、法蘭無異常。從兩個(gè)周期的運(yùn)行情況看,R101切出后,R102~R105壓降均未發(fā)生大的變化,且整體催化劑活性穩(wěn)定,說明RHT系列催化劑的級配技術(shù)滿足生產(chǎn)要求。

        3.1 R-101切出前后各反應(yīng)器床層壓降變化

        RUN-1各反應(yīng)器床層壓降見圖2。由圖2可以看出:R-101切出后,R-101壓降下降至0.2 MPa以下;其余各反應(yīng)器壓降均保持穩(wěn)定,在整個(gè)運(yùn)行周期內(nèi)壓降基本穩(wěn)定在0.35 MPa左右。RUN-2各反應(yīng)器床層壓降見圖3。由圖3可以看出:R-101切出后,R-101壓降下降至0.2 MPa以下;其余各反應(yīng)器壓降基本不變,在整個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)周期內(nèi)維持穩(wěn)定,說明RHT系列催化劑的級配技術(shù)滿足生產(chǎn)要求。

        圖2 RUN-1各反應(yīng)器床層壓降的變化 ◆—R101; ●—R102; ▲—R103; ■—R104; ×—R105。圖3同

        圖3 RUN-2 各反應(yīng)器壓降的變化

        3.2 R-101切出時(shí)操作條件變化情況

        R-101緩慢切出過程中,進(jìn)入R-101的原料油和混氫量逐漸減少,R-101床層物料分配變差,有可能產(chǎn)生局部“熱點(diǎn)”,從而加快渣油原料的結(jié)焦速率。為了降低由于分配問題產(chǎn)生熱點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)RUN-1切出時(shí)的經(jīng)驗(yàn),RUN-2切出時(shí)對原料性質(zhì)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,改善了原料性質(zhì)。RUN-1和RUN-2切出前的操作條件見表2。由表2可以看出,RUN-2切出前,原料摻渣率降低至35%。

        表2 RUN-1和RUN-2切出前的操作條件

        3.3 R-101切出后其床層溫度變化情況

        RUN-1中R101切出后R-101上床層及中床層部分溫度點(diǎn)的變化分別見圖4。由圖4可以看出,RUN-1切換結(jié)束后,R101上床層溫度(4個(gè)點(diǎn))及中床層(2個(gè)點(diǎn))溫度均有較大幅度的升高,尤其是上床層溫度變化幅度最大且交替上升,最高點(diǎn)升至552 ℃,中床層部分溫度點(diǎn)亦出現(xiàn)交替上升。在R101切出過程中,殘留在上床層的油未能被完全帶出,且床層內(nèi)部出現(xiàn)溝流現(xiàn)象,隨著循環(huán)氫量的減少,熱量聚集,在催化劑床層上可能發(fā)生了熱裂化反應(yīng),床層溫度呈無規(guī)律變化,反應(yīng)結(jié)束后,各點(diǎn)溫度均下降。

        圖4 RUN-1中R101上床層和中床層各點(diǎn)溫度的變化 —吹掃氫量,×100 m3h。上床層: —TI10801A; —TI10801B; —TI10801C; —TI10801D。 中床層: —TI10802A; —TI10802D

        在總結(jié)RUN-1切換經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,RUN-2優(yōu)化了切換方案,改善了原料性質(zhì),整個(gè)切換過程更平穩(wěn),RUN-2中R101切出后R-101上床層及中床層部分溫度點(diǎn)的變化分別見圖5。由圖5可以看出,切換結(jié)束后各床層溫度均緩慢下降,此時(shí)R-101入口吹掃氫量控制在17 000 m3h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))。因R-101冷氫量較大,造成R-102入口溫度較低,反應(yīng)爐提溫困難,因此將吹掃氫量降至9 000 m3h(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)),24 h后,R-101上床層2個(gè)點(diǎn)溫度上升,開始時(shí)上升速率較慢,很快變?yōu)榭焖偕仙?,加大吹掃氫量?3 000 mh(標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài))以上(滿量程),亦無法控制床層溫度的上漲,待殘留原料熱裂化反應(yīng)結(jié)束后,各點(diǎn)溫度均緩慢下降。

        圖5 RUN-2中R101上床層和中床層部分溫度點(diǎn)的變化 —吹掃氫量,×100 m3h。上床層: —TI10801B; —TI10801D。中床層: —TI10802A; —TI10802C; —TI10802D

        3.4 催化劑活性情況

        由于沿江煉油廠渣油加氫裝置主要以降殘?zhí)繛橹饕繕?biāo),因此可以考察整體催化劑的降殘?zhí)柯实淖兓瘉碚f明R-101切出前后催化劑的活性變化情況。RUN-1和RUN-2中,R-101切出前,其床層已基本沒有溫升,說明該反應(yīng)器中催化劑的活性已“吃干榨盡”。以RUN-2為例,R-101切出前后,盡管空速發(fā)生了變化,但催化劑的降殘?zhí)柯驶緵]有變化,RUN-2原料及加氫常壓渣油殘?zhí)孔兓闆r見圖6。由圖6可以看出,R-101切出后,加氫常壓渣油的殘?zhí)烤?.5%(控制指標(biāo))范圍內(nèi),完全滿足下游催化裂化裝置的原料要求,表明R-101的切出在技術(shù)上是完全可行的,不僅能夠延長裝置的運(yùn)行周期,還能最大限度發(fā)揮催化劑的活性。同時(shí)R101切出后,催化劑整體活性穩(wěn)定,說明RHT系列催化劑的級配技術(shù)合理。

        圖6 RUN-2原料及加氫常壓渣油殘?zhí)康淖兓?◆—原料; ●—加氫常壓渣油

        4 結(jié) 論

        (1)從RUN-1和RUN-2運(yùn)行情況可以看出,R-101切出工藝技術(shù)可行,RHT系列催化劑級配技術(shù)合理。R-101切出對產(chǎn)品質(zhì)量沒有影響,產(chǎn)品質(zhì)量完全滿足下游催化裂化裝置原料的要求。同時(shí)能夠延長裝置運(yùn)行周期2~3個(gè)月,最大限度地發(fā)揮催化劑的活性。

        (2)在R-101切出期間,應(yīng)盡早投用R101的吹掃氫,且吹掃氫量盡可能大,用于吹掃帶油,以減少存油,降低其在催化劑床層發(fā)生熱裂化反應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。盡管在切出結(jié)束后,R101上、中床層溫度出現(xiàn)較快上漲,無法有效控制,但從整個(gè)卸劑情況看,沒有大的影響。

        (3)在條件允許的情況下,盡可能改善原料的性質(zhì),渣油全部退出,同時(shí)較大幅度地降低R-101入口溫度,待R101溫度降至存留在催化劑的上的油不發(fā)生反應(yīng)時(shí)再切出,這樣可能會避免R101出現(xiàn)“熱點(diǎn)”。

        (4)R-101切出要緩慢、分步進(jìn)行,避免對機(jī)組的運(yùn)行造成影響,同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對高壓部位的檢查。

        [1] 邵志才,戴立順,楊清河,等.沿江煉油廠渣油加氫裝置長周期運(yùn)行及優(yōu)化對策[J].石油煉制與化工,2017,48(8):1-5

        [2] 章海春.渣油加氫裝置高苛刻度運(yùn)行分析[J].石油煉制與化工,2017,48(3):17-21

        [3] 吳睿,蔣立敬,韓照明.固定床渣油加氫反應(yīng)器結(jié)垢原因分析及對策[J].當(dāng)代化工,2012,41(4):366-370

        [4] 方向晨.國內(nèi)外渣油加氫處理技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及分析[J].化工進(jìn)展,2011,30(1):95-104

        [5] 邊鋼月,張福琴.渣油加氫技術(shù)進(jìn)展[J].石油科技論壇,2010,29(6):13-18

        [6] 段貴寶,馬方偉.固定床渣油加氫反應(yīng)器結(jié)垢原因分析及對策[J].化工管理,2015(5):3-4

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