李培杰,孫敏,楊培榮
(1.金龍汽車(西安)有限公司,陜西 西安 710119;2.陜西漢德車橋有限公司,陜西 西安 710200)
制動(dòng)防抱死系統(tǒng)(ABS)隨時(shí)監(jiān)測所有車輪的車速信號(hào),一旦發(fā)現(xiàn)某一個(gè)或幾個(gè)車輪有制動(dòng)抱死的趨勢,液壓調(diào)節(jié)模塊能夠及時(shí)地做出反應(yīng),終止輪缸壓力的進(jìn)一步增加或開始降低制動(dòng)壓力。在這種壓力調(diào)節(jié)的作用下,車輪始終保持著穩(wěn)定狀態(tài),從而確保車輛的操縱穩(wěn)定性和最短的制動(dòng)距離,有效的避免交通事故的發(fā)生和減輕事故造成的損害。
(1)車輪輪速傳感器:輪速傳感器是ABS系統(tǒng)中最主要的傳感器,其作用是檢測車輪速度信號(hào),并將速度信號(hào)輸入ABS的電控單元。
(2)電子控制單元(ECU):電子控制單元是ABS的控制中心,主要功能是接收輪速傳感器和制動(dòng)開關(guān)信號(hào),探測車輪滑移傾向,根據(jù)設(shè)定的控制邏輯,通過算法計(jì)算和邏輯判斷輸出控制指令,控制液壓調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)制動(dòng)分泵的制動(dòng)壓力。
(3)制動(dòng)液壓調(diào)節(jié)器:制動(dòng)液壓調(diào)節(jié)器是接受ECU的指令,驅(qū)動(dòng)調(diào)節(jié)器中的電磁閥動(dòng)作(或電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)),調(diào)節(jié)制動(dòng)輪缸的制動(dòng)壓力,使車輪處于邊滾邊滑的狀態(tài)。
(4)ABS報(bào)警燈:ABS報(bào)警燈位于儀表盤內(nèi),當(dāng)ABS線束連接器未連接或 ABS故障時(shí),ABS報(bào)警燈能自點(diǎn)亮,提示駕駛員盡快進(jìn)行修理。
客戶反饋某小型校車在運(yùn)行過程中,ABS故障指示燈有時(shí)異常點(diǎn)亮,制動(dòng)防抱死功能失效,存在安全隱患。選取上述故障車型14臺(tái),經(jīng)客戶走訪調(diào)查,其中8臺(tái)車出現(xiàn)了ABS故障指示燈有時(shí)異常點(diǎn)亮問題。故障車輛運(yùn)行總里程在3000km-8000km,平均出現(xiàn)ABS故障里程約為4000km。
通過故障檢測儀對(duì)ABS系統(tǒng)進(jìn)行診斷,造成車輛在行駛過程中ABS故障指示燈異常點(diǎn)亮故障問題主要集中在:ABS傳感器間隙故障、傳感器開路故障。
我們分別在分裝到貨狀態(tài)、底盤狀態(tài)和整車調(diào)試狀態(tài)下,對(duì)車輛的前后橋深度進(jìn)行現(xiàn)場檢測,使用檢測工具為游標(biāo)卡尺和塞規(guī)(圖1/圖2)。
圖1 游標(biāo)卡尺
圖2 現(xiàn)場用塞規(guī)測量前橋傳感器間隙
檢測結(jié)果1:前橋深度:30.8mm;傳感器深度:29.4mm;間隙深度:1.4mm。
檢測結(jié)果2:后橋深度:10mm;傳感器深度:8.8mm;間隙深度:1.2-1.3mm。
結(jié)論:ABS傳感器檢測波形的極限間隙為:1.5mm,前后橋測量數(shù)據(jù)接近臨界點(diǎn),車輛在跳動(dòng)過程中會(huì)導(dǎo)致間隙值增大。
(1)選取12只故障傳感器(圖3),包括左前傳感器3只,右前傳感器2只,后橋傳感器7只。產(chǎn)品外觀大部分良好,其中2只傳感器頭部多處磨損、碰傷(圖4)。
圖3 故障傳感器
圖4 傳感器頭部破損
(2)用示波器對(duì)故障傳感器進(jìn)行信號(hào)檢測,其中6只正常(圖5)。6只有顯示波形、有信號(hào)輸出,但高、低電流偏高(高電流正常值 11.8-16.8MA,低電流正常值 5.9-8.4MA),檢測報(bào)警不通過(圖6/7)。把6只故障件用萬用表測阻值分別為1.5K和2.0K,初步判斷故障為電容損壞。
①ABS傳感器感應(yīng)面與齒圈之間的感應(yīng)距離要求是0.8mm,檢測極限間隙為 1.5mm,測量數(shù)據(jù)已經(jīng)大于要求距離。車輛在行駛過程中前后橋產(chǎn)生跳動(dòng),會(huì)導(dǎo)致間隙值達(dá)到甚至超過臨界值,導(dǎo)致信號(hào)丟失,無法檢測。
②車橋需要噴漆作業(yè),部分傳感器安裝孔表面存在油漆附著現(xiàn)象,操作人員在沒有清理的情況下進(jìn)行安裝,會(huì)加大傳感器與齒圈的間隙。
③傳感器頭部多處有磨損、碰傷,可能是芯片受到外力而受損,導(dǎo)致信號(hào)失靈。
圖5 信號(hào)正常
圖6 電流偏大
圖7 電流偏大
④電容被靜電擊穿,在安裝過程中可能產(chǎn)生的靜電以及整車電路、電器產(chǎn)生的靜電會(huì)將電容擊穿,電容被擊穿后變成1.5-2K的電阻,并聯(lián)芯片后導(dǎo)致高、低電流偏高,從而造成傳感器失效。
⑤傳感器外部防護(hù)較差,傳感器頭部(內(nèi)部安裝芯片)的定位小孔進(jìn)水導(dǎo)致內(nèi)部短路。
⑥傳感器接插件退針導(dǎo)致接觸不良。
(1)提供前后橋相應(yīng)參數(shù)給傳感器廠家,對(duì)傳感器進(jìn)行重新匹配,廠家將 ABS前后輪速傳感器感應(yīng)頭部加長0.3mm。并將傳感器頭部的定位孔灌注密封膠,提升傳感器耐壓防水等級(jí)要求。
(2)加強(qiáng)ABS總成出廠質(zhì)量的管控,杜絕標(biāo)識(shí)、接插件松脫等問題。
(3)加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)場的工藝安裝,安裝傳感器的位置必須進(jìn)行油漆打磨,確保傳感器距離齒圈在要求的間隙范圍內(nèi)。
(4)更換ABS傳感器接插件為注塑一體式接插件,避免插件退針導(dǎo)致的故障問題。
我司將整改后的ABS傳感器進(jìn)行試裝,經(jīng)現(xiàn)場測試,傳感器狀態(tài)良好,從未發(fā)生故障現(xiàn)象。跟蹤試裝車輛在客戶方的運(yùn)行狀態(tài),反饋ABS工作正常,無故障問題,達(dá)到評(píng)價(jià)較好產(chǎn)品水平。
通過對(duì)市場客戶反饋的 ABS故障指示燈異常點(diǎn)亮問題的調(diào)查及原因分析,確認(rèn)故障問題主要是因?yàn)檩喫賯鞲衅髌ヅ涞膯栴}和安裝工藝問題。針對(duì)故障原因提出整改方案并實(shí)施,市場反饋問題得以解決。但是本文分析的目的不止于此,最重要的是經(jīng)過對(duì)此次故障問題的整改,我們應(yīng)該整理思路,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),最終體現(xiàn)在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)證過程中,防止類似問題再次發(fā)生,增強(qiáng)產(chǎn)品可靠性,提升設(shè)計(jì)人員的品質(zhì)意識(shí)。
[1] 某品牌液壓ABS故障維修手冊(cè).
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