劉軍
摘要:目前全國投產(chǎn)的INDRA雷達(dá)有30多套,其中湛江空管站INDRA雷達(dá)于2013年10月30日投入使用,湛江INDRA雷達(dá)除了作為航路雷達(dá)外還對湛江機(jī)場低空進(jìn)行了覆蓋,對空中管制提供有效的保障。而該設(shè)備從2017年3月份以來,編碼器頻繁出現(xiàn)故障,對運(yùn)行保障造成壓力,該文就最近INDRA雷達(dá)編碼器頻繁出現(xiàn)故障進(jìn)行排查分析,且就更換編碼器的步驟進(jìn)行詳細(xì)說明。
關(guān)鍵詞:INDRA雷達(dá);編碼器;頻繁故障
中圖分類號:TP393 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-3044(2018)04-0210-02
1 概述
INDRA S模式單脈沖二次雷達(dá)為西班牙INDRA公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)的具有S模式功能的單脈沖二次雷達(dá),雙通道配置,全固態(tài)設(shè)計(jì)。單脈沖測角引入一個(gè)用于接收的差通道,通過比較和、差通道信號,得到和差比(SDR),通過此值可得到對應(yīng)的角度OBA(off boresightAngle)信息。天線視軸角度加上OBA值就可得出目標(biāo)與正北間的方位角度,理論上一個(gè)應(yīng)答脈沖就可以得出目標(biāo)方位。錄取器根據(jù)編碼器給出的ACP、ARP脈沖及ARP延時(shí)得出天線視軸角,編碼器的好壞直接影響雷達(dá)的測角。INDRA雷達(dá)天線系統(tǒng)有2個(gè)編碼器,每個(gè)編碼器的信號均送至兩個(gè)通道,編碼器信號源可選擇Automatic,1#編碼器的信號1A或1B,2#編碼器的信號2A或2B。平時(shí)默認(rèn)選擇Automatic,錄取器將自動(dòng)選擇性能較好的編碼器信號。
2 編碼器的原理和結(jié)構(gòu)
航管INDRA雷達(dá)編碼器屬于增量式光電編碼器,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。編碼器由光源、碼盤、檢測光柵、光電檢測器件、轉(zhuǎn)換電路等組成。碼盤由透光材料制成,上面有很多不透光的黑色刻線,編碼器工作時(shí)碼盤隨著天線轉(zhuǎn)動(dòng),光源在碼盤的一端發(fā)生光信號,光電檢測器件在碼盤另外一端通過檢測光信號的通斷產(chǎn)生兩個(gè)相差90°的ACP信號,如圖1的A相、B相,利用A相和B相的相位關(guān)系可以判斷編碼器正轉(zhuǎn)與反轉(zhuǎn)(當(dāng)A相超前B相90度認(rèn)為正轉(zhuǎn),B相超前A相90度認(rèn)為反轉(zhuǎn)),Z相產(chǎn)生的脈沖為基準(zhǔn)脈沖,它是碼盤轉(zhuǎn)一周在固定位置上產(chǎn)生的一個(gè)脈沖,又稱ARP脈沖。就INDRA雷達(dá)編碼器而言,天線旋轉(zhuǎn)一周產(chǎn)生16384個(gè)相同的ACP脈沖、1個(gè)ARP脈沖。由此每個(gè)ACP脈沖的角度為360°/16384≈0.022°。碼盤隨著天線同步轉(zhuǎn)動(dòng),天線轉(zhuǎn)過的角度等于轉(zhuǎn)動(dòng)期間產(chǎn)生的ACP脈沖數(shù)Nx0.022°,雷達(dá)以ARP脈沖產(chǎn)生為參考對ACP脈沖計(jì)數(shù)處理從而得出天線轉(zhuǎn)過的角度。更換編碼器后,ARP脈沖產(chǎn)生的時(shí)候不能保證雷達(dá)天線的主波束與正北方向重疊,此時(shí)雷達(dá)天線主波束和正北有一個(gè)夾角θ,這個(gè)角度需通過SLG進(jìn)行調(diào)整抵消,具體調(diào)整方法后面有詳細(xì)說明。
3 故障現(xiàn)象
2017年3月開始INDRA雷達(dá)監(jiān)控SLG項(xiàng)目欄上不定時(shí)彈出“ACP_A Signal Failure in Encode和ACP_B Signal Failure in Encode”告警信息,2秒后自動(dòng)恢復(fù),但SLG監(jiān)控圖形區(qū)上編碼器模塊狀態(tài)正常,咨詢廠家答復(fù)可能是假告警。
2017年3月8日INDRA雷達(dá)SLG監(jiān)控圖形區(qū)上雙通道MEX變橙色降級狀態(tài),ACP1和ARP1(1#編碼器)顯紅色告警狀態(tài),MIC02橙色告警狀態(tài),更換1#編碼器后雷達(dá)恢復(fù)正常。
2017年4月9日,INDRA雷達(dá)再次出現(xiàn)“ACP_A Signal Failure in Encode和ACP_B Signal Failure in Encode”告警信息,但SLG監(jiān)控圖形區(qū)上編碼器模塊狀態(tài)正常,該告警出現(xiàn)兩天后自動(dòng)消失。
2017年8月6日INDRA雷達(dá)SLG監(jiān)控圖形區(qū)上雙通道MEX顯橙色降級狀態(tài),ACP1和ARP1顯紅色告警狀態(tài),MIC02橙色降級狀態(tài)。更換1#編碼器后雷達(dá)告警消失。
2017年9月9日INDRA雷達(dá)出現(xiàn)“ACP_A Signal Failure in Encode和ACP_B Signal Failure in Encode”告警信息。
4 故障處理
編碼器信號流程簡圖見圖3。編碼器產(chǎn)生ACP、ARP信號,經(jīng)過室外饋線到達(dá)室內(nèi)PAN板,PAN板把信號一分二送至A、B通道錄取器處理。雷達(dá)監(jiān)控出現(xiàn)ACP告警,可能是編碼器問題,可能是傳輸?shù)膯栴},也可能是錄取器處理的問題。
4.1 確定故障點(diǎn)
我們把編碼器信號流程分成三部分:1、編碼器部分;2、傳輸饋線部分;3、室內(nèi)處理部分。通過對調(diào)相應(yīng)饋線接口確定故障點(diǎn)。
4.1.1 對調(diào)PAN板饋線接口
在PAN板上把天線下來的兩根饋線Encoder1、Encoder2對調(diào),對調(diào)后發(fā)現(xiàn)SLG上的告警從1#編碼器轉(zhuǎn)移到2#編碼器。如果是室內(nèi)處理有問題,故障現(xiàn)象不會轉(zhuǎn)移,故能排除室內(nèi)通道問題。
4.1.2 對調(diào)天線處饋線接口
在天線基座端把兩個(gè)編碼器的饋線口對調(diào),發(fā)現(xiàn)告警從2#編碼器轉(zhuǎn)移至1#編碼器,故障現(xiàn)象轉(zhuǎn)移說明傳輸饋線正常。
4.1.3 更換故障編碼器
前兩次對調(diào)我們確定故障點(diǎn)在1#編碼器,更換1#編碼器后雷達(dá)告警消失。
4.2 編碼器偏置調(diào)整
編碼器更換后維護(hù)人員需在SLG上對編碼器進(jìn)行調(diào)整,SLG參數(shù)設(shè)置區(qū)Site/Tracking Tab 功能標(biāo)簽上提供了Encoder1 Azimuth Offset、Encoder2 Azimuth Offset兩個(gè)功能選項(xiàng)(見圖5):分別用于校準(zhǔn)編碼器1和編碼器2的ARP信號角度與正北方向的方位偏置,單位為度。上述兩功能項(xiàng)數(shù)據(jù)校準(zhǔn)需要借助模擬應(yīng)答機(jī),模擬應(yīng)答機(jī)相當(dāng)于一個(gè)真實(shí)的目標(biāo),它的天線是固定的,因此它和雷達(dá)天線的連線與正北方向夾角也是固定的,這個(gè)角度在設(shè)備安裝時(shí)就已確定。以更換1#編碼器為例,選用1#編碼器信號后在VR3000上觀察到模擬應(yīng)答機(jī)位置由A點(diǎn)變到B點(diǎn)(見圖4),那么更換編碼器后目標(biāo)的角度與真實(shí)目標(biāo)角度就相差角度y。為消除這個(gè)角度y,Encoder1 Azimuth Offset這欄數(shù)值應(yīng)增加y(注:Encoder Azimuth Offset調(diào)整數(shù)值范圍為0°-365°,超過365°需減365°)。編碼器偏置調(diào)整是通過ARP延時(shí)來調(diào)整正北基準(zhǔn)的,具體由SLG控制通道的MIC02卡實(shí)現(xiàn)。
5 隱患排查
半年時(shí)間更換了兩個(gè)編碼器,且沒多久雷達(dá)又出現(xiàn)了編碼器告警,這說明問題并沒有完全解決。
5.1 檢查編碼器電源
由于出現(xiàn)故障的均是1#編碼器,我們懷疑是1#編碼器電源輸出不穩(wěn)導(dǎo)致頻繁故障,編碼器的電源由雷達(dá)室內(nèi)天線控制箱提供。用示波器對天線控制箱里13.5V的編碼器電源進(jìn)行檢測,測量顯示1#編碼器電源電壓正常且波形平滑。
5.2 檢查天線散熱
天線運(yùn)行時(shí)打開天線基座檢查其兩散熱風(fēng)扇均正常,用紅外點(diǎn)溫儀測量基座各部件溫度無發(fā)現(xiàn)異常,兩個(gè)編碼器表面溫度基本一致。
5.3 測量編碼器信號
把之前換下故障編碼器重新?lián)Q上并用示波器測量該故障編碼器的ACP波形(見圖2),我們可以看到該編碼器ACP脈沖缺失,且ACP脈沖寬度不一致。用計(jì)數(shù)器對該編碼器ACP脈沖數(shù)進(jìn)行測量發(fā)現(xiàn)脈沖數(shù)跳變。
5.4 檢查故障編碼器
我們懷疑是編碼器碼盤或計(jì)數(shù)器有問題,拆開兩個(gè)故障編碼器檢查,發(fā)現(xiàn)兩個(gè)故障編碼器碼盤上均覆蓋著黃油,碼盤刻度被遮擋。
5.5 檢查在用2#編碼器
拆開正常在用的2#編碼器并沒發(fā)現(xiàn)碼盤進(jìn)黃油現(xiàn)象。
5.6 排查結(jié)果
至此,編碼器故障的根本原因已經(jīng)找到。黃油進(jìn)入編碼器內(nèi)部遮擋了碼盤,影響其光電檢測元件檢測,導(dǎo)致ACP脈沖丟失,經(jīng)觀察2#編碼器附近注油點(diǎn)比較靠內(nèi),相對1#編碼器加油量要少,所以并未出現(xiàn)此問題。
6 結(jié)束語
二次雷達(dá)是現(xiàn)代航空交通管制系統(tǒng)中的重要組成部分,它
相當(dāng)于管制員的雙眼,其重要性不言而喻。編碼器頻繁故障嚴(yán)重影響了INDRA雷達(dá)的正常運(yùn)行,維護(hù)人員先后檢查編碼器電源、工作環(huán)境,發(fā)現(xiàn)結(jié)果均正常。測量編碼器ACP脈沖時(shí)發(fā)現(xiàn)其波形缺失,結(jié)合編碼器工作原理我們懷疑是編碼器碼盤或者計(jì)數(shù)器的問題,拆開故障編碼器檢查發(fā)現(xiàn)了編碼器內(nèi)部進(jìn)黃油。維護(hù)人員對2個(gè)故障編碼器清潔處理后上機(jī)測試正常,解決了編碼器備件少,采購周期長的問題,極大緩解了運(yùn)行保障壓力。本文就此次案例故障處理及隱患排查過程做了簡要說明,希望對同行處理編碼器故障有一定幫助。
參考文獻(xiàn):
[1] 王顯軍.光電編碼器的應(yīng)用——分類源于角度測量基準(zhǔn)[J].光機(jī)電信息,2010(10).