李澤洋
(陜西延長石油延安能源化工有限責(zé)任公司,陜西 延安 727500)
換熱器在石油、輕工、制藥、能源、化工工業(yè)中的應(yīng)用是十分廣泛的,其重要性也是顯而宜見的,換熱設(shè)備利用率的高低值,也間接影響到石油、輕工、制藥、能源、化工工藝的效率以及成本的費用問題。在換熱器整體裝置的運行和檢修過程中,換熱器泄漏是經(jīng)常遇到的問題。泄漏的表現(xiàn),主要有化學(xué)腐蝕泄漏、物理磨損泄漏等,原因有工藝方面的問題,也有制造設(shè)備時的選材先天不足等問題,本文討論的重點是通過加入減緩腐蝕溶劑防腐,電化學(xué)措施進行防腐等,來提高換熱器的防護和利用率及使用壽命。
表1
根據(jù)長期實物研究分析我們對10-E-6413換熱器進行了研究探索,冷熱水換熱器其設(shè)備的構(gòu)成方式是浮頭式的,并且其規(guī)格是φ1900×34×14575mm。
冷卻水換熱器的換熱面積1800m2,具體運行參數(shù)詳見表1。
(1)外觀檢查。根據(jù)研究要求我們對10-E-6413進行了深入的剖析,從檢測的實際情況表現(xiàn),我們發(fā)現(xiàn)冷卻水換熱器的外觀表面有腐蝕銹跡,并且其顏色呈現(xiàn)為黃褐色,其中有小面積呈現(xiàn)出大約小于1.5毫米的坑狀腐蝕,整體殼程有輕微腐蝕。因為殼程介質(zhì)為C5~C8餾分,所以管束外表面形成粘結(jié)大約2.5毫米厚的一層黑色油垢,其中外表面管束的物理狀態(tài)有小塊狀的碎片掉落,范圍擴大,經(jīng)過深入的剖析,我們把阻礙觀察的黑色油污層去掉,再重新進行清潔洗涮后,我們發(fā)現(xiàn)冷熱水換熱器的管束沒有比較大的腐蝕坑,僅僅呈現(xiàn)出一些腐蝕的銹跡,其顏色呈現(xiàn)為暗黃偏黑。見圖1。
圖1
在對冷熱水換熱器的管道兩邊以及管道的內(nèi)壁進行檢測發(fā)現(xiàn),也有暗黃偏黑的銹跡,其顏色和腐蝕的形狀與冷熱水換熱器的外觀相似。經(jīng)過仔細(xì)勘察,我們發(fā)現(xiàn)管道兩邊的進水口位置有一些塊狀顆粒物,并且阻礙水流的進入。分析其構(gòu)成的原因以及材料分析,可以判斷為是在冷卻水的源頭沒有進行良好的過濾,在冷卻水進入管道時引入的顆粒物,在對管箱進行檢查時,也發(fā)現(xiàn)其進出口位置有一些塊狀顆粒物。分析其構(gòu)成的原因以及材料,可以判斷為冷卻水換熱器的冷卻水在進入時不僅僅攜帶大量的顆粒物,而且其攜帶的顆粒物有一定的腐蝕性并伴隨細(xì)菌的滲入,經(jīng)過長時間的化學(xué)反應(yīng),顆粒物逐漸變大,阻礙了進水流量。在對管板以及管板與管板的連接處進行檢查分析,我們發(fā)現(xiàn)有部分的點狀以及坑狀的腐蝕,并且蔓延面積大,點坑的深度也比較大,并且經(jīng)過長期的腐蝕與深入腐蝕逐漸的導(dǎo)致形成長條狀的腐蝕線,并且冷熱水換熱器的管道頭腐蝕更加嚴(yán)重,出現(xiàn)大量的腐蝕碎片,并且其質(zhì)地性質(zhì)酥脆,導(dǎo)致了冷熱水換熱器設(shè)備的管道頭鋼材減薄,影響其設(shè)備的使用壽命。觀測管道的內(nèi)壁,到處都是點狀,坑狀腐蝕銹跡,腐蝕相對管道外表面以及管束兩頭要更加的嚴(yán)重,腐蝕的深度力度比較嚴(yán)重。見圖2。
(2)殼程的檢測結(jié)果以及分析。殼程的腐蝕原因是化學(xué)反應(yīng)過程中產(chǎn)生的硫化氫腐蝕,而且其產(chǎn)生的硫化氫是化學(xué)反應(yīng)必然的產(chǎn)生物。為獲得可靠的冷卻水換熱器殼程工藝介質(zhì)中產(chǎn)生的硫化氫的含量、酸堿值和腐蝕垢產(chǎn)物中鐵離子和亞鐵離子含量,每月四次對冷卻水換熱器中的蒸汽轉(zhuǎn)為液態(tài)的水蒸氣進行深入的科學(xué)研究以及分析,我們發(fā)現(xiàn)從2013年1月份到2014年的1月份期間,檢測各離子的含量濃度,其中的硫離子含量濃度為1475毫克每升,而且其中的酸堿值顯示為7.55到9.46,經(jīng)過現(xiàn)場的取樣化學(xué)分析,對其中含有的亞鐵離子和鐵離子也含量進行分析,其結(jié)果顯示含有量為0.01到0.45毫克每升。由此可見,我們進行化學(xué)分析鑒定,其冷卻水換熱器的內(nèi)部腐蝕結(jié)構(gòu)偏堿性,在長期的反復(fù)取樣和化學(xué)分析過程中,對殼程的物質(zhì)的腐蝕相對弱化,碳性鋼材物質(zhì)在當(dāng)前的腐蝕情況下比其他設(shè)備的抗腐蝕性能要好很多。
(3)冷卻水換熱器水樣檢測。根據(jù)我們對設(shè)備使用的方式方法進行分析,冷卻水換熱器的冷卻物質(zhì)為冷卻水,經(jīng)過取樣對其進行化學(xué)分析,發(fā)現(xiàn)其中含有大量的離子并伴隨有腐蝕性等等,我們對其離子的含有量進行化學(xué)分析得知,其中氯離子含量68.44~243.33,平均值為 176.94;四氧化硫離子含量 141.84 ~ 563.31,平均值為 340.99;鈣離子含量 223.36 ~ 721.58,平均值為 508.43;總硬度 268.00 ~ 783.80,平均值為 575.51;酸堿度 8.34 ~ 8.77,平均值為 8.55;鐵離子和亞鐵離子 0.08~ 0.54,平均值為 0.23。經(jīng)過數(shù)據(jù)分析得知冷卻水中鈣離子的含量、在反復(fù)的取樣觀測中的平均值偏高,由此我們得出結(jié)論,冷卻水換熱器中的冷卻水在一定的條件下,一定的環(huán)境中可以在極短的時間下形成銹跡結(jié)垢物。
(4)管程塊狀顆粒物影響分析。在對冷熱水換熱器外觀的管道兩邊以及管道的內(nèi)壁進行檢測發(fā)現(xiàn)管道進口的兩端有一些塊狀顆粒物,而且也在管箱以及管束內(nèi)壁當(dāng)中也發(fā)現(xiàn)有一些塊狀顆粒物,經(jīng)過長時間的設(shè)備使用,以及進行的化學(xué)反應(yīng)這些塊狀的顆粒物,嚴(yán)重堵塞了管程進口部位的部分換熱管,這對整體冷卻水換熱器的使用效果產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響。其原因一是冷卻水換熱器的冷卻水比正常的冷卻水流在速度上有所減弱,一個是在現(xiàn)有的造成一些小塊裝顆粒物的前提下,導(dǎo)致其伴隨有一定粘結(jié)性,引發(fā)了由小塊狀顆粒物向大塊狀顆粒物進行發(fā)展,在進行化學(xué)內(nèi)部腐蝕,進行自我循環(huán)。更嚴(yán)重的是形成了大塊狀顆粒物后,其粘結(jié)在了管程和管束以及內(nèi)壁表面,形成了封閉的微生物生長空間,導(dǎo)致其冷卻水含有的雜質(zhì)成分變得多樣性和復(fù)合型,使得結(jié)垢成分變得復(fù)雜,結(jié)垢多樣性結(jié)垢方式方法大大增加。
圖2
綜合以上的各檢測報告分析,我們發(fā)現(xiàn)管束和管壁以及殼程在當(dāng)前的腐蝕環(huán)境下,對其環(huán)境的坑腐蝕性能比較差,而碳性鋼材在當(dāng)前環(huán)境條件腐蝕下,對其環(huán)境的坑腐蝕性能比較強,我們經(jīng)過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),管程和管板以及管道頭內(nèi)壁有部分腐蝕銹跡,其顏色呈現(xiàn)為暗黃偏黑,而且還含有淡黃色、生物黏泥垢。管板表面和焊縫處有大量深度小于2.5mm的點狀腐蝕坑,管箱內(nèi)進口呈現(xiàn)出顯而易見的大量塊狀垢物,冷卻水換熱器里面使用的冷卻水有強烈的腐蝕性,而且在管道的兩頭和管道的內(nèi)壁形成塊狀顆粒物,再由小塊狀顆粒物變?yōu)榇髩K狀顆粒物,嚴(yán)重阻礙了冷卻水換熱器的冷卻水流通和運行,也使其冷卻水的循環(huán)變得緩慢,導(dǎo)致了塊狀顆粒物在此進行化學(xué)反應(yīng),經(jīng)過長期的化學(xué)反應(yīng),形成了由點狀和坑狀的腐蝕局部,向外延伸,向內(nèi)部延伸,并且導(dǎo)致了管束和管程內(nèi)壁幾乎穿透。經(jīng)過以上進行分析的結(jié)果得知,造成此次檢查的冷卻水換熱器的腐蝕以及泄漏問題原因是冷卻水換熱器里面的冷卻水。
(1)結(jié)垢腐蝕。經(jīng)過長期的檢測取樣結(jié)果進行分析,冷卻水換熱器冷卻器管程介質(zhì)為循環(huán)水,里面含有大量的冷卻水塔填料,管箱內(nèi)存在大量塊狀垢物,并且伴隨產(chǎn)生一些大量的粒子顆粒物,對冷卻水換熱器的管程里循環(huán)水部位進行每月四次的化學(xué)分析檢測,我們發(fā)現(xiàn)冷卻水換熱器的冷卻水中鈣離子含量較高,并且由于長期的化學(xué)反應(yīng),鈣離子不斷增多,由此進行吸附導(dǎo)致其形成結(jié)垢,發(fā)現(xiàn)有非常高的結(jié)垢性質(zhì),而且由于小塊狀顆粒物變成大塊狀顆粒物以及腐蝕造成的點狀坑狀變?yōu)榫€狀腐蝕,綜合原因?qū)е铝死鋮s水的流通問題,造成了冷卻水換熱器的冷卻水流通變得緩慢以及嚴(yán)重情況下的冷卻水流通停滯。當(dāng)冷卻水的流通速率低于一定的要求時,也會出現(xiàn)大量的結(jié)垢現(xiàn)象。在大量的調(diào)查過程中我們還發(fā)現(xiàn)溫度這一因素也影響著大量結(jié)垢的問題,當(dāng)溫度高于100攝氏度時,管程結(jié)垢更加明顯,而當(dāng)換熱器溫度為115攝氏度時,管程水側(cè)的結(jié)垢時間則明顯早于100攝氏度時的環(huán)境。垢下腐蝕屬于電化學(xué)腐蝕其反應(yīng)方程式為:陽極反應(yīng):Fe-2e→Fe2+,陰極反應(yīng):1/2O2+H2O+2e→2OH-。垢下電化學(xué)腐蝕發(fā)生初期,垢下金屬生成鐵離子,與冷卻水中沒有經(jīng)過過濾攜帶進來的顆粒物,在此時顆粒物形成化學(xué)反應(yīng),并且釋放出大量的氯離子,然而當(dāng)氯離子出現(xiàn)時,氯離子與鐵離子在此融合形成了氯化鐵,然后與冷卻水進行反應(yīng),產(chǎn)生了高濃度和腐蝕性質(zhì)非常強的鹽酸,導(dǎo)致了其腐蝕的性能增加,由點狀和坑狀腐蝕銹跡進行不斷地擴大,而循環(huán)水又帶來新的冷卻水,伴隨大量的離子和污垢物塊狀和片狀的顆粒物,使得循環(huán)水又進行停滯,導(dǎo)致化學(xué)反應(yīng)的不斷進行。對此進行了研究分析得知,造成本次冷卻水換熱器的結(jié)垢腐蝕原因是化學(xué)反應(yīng)的不斷反應(yīng)導(dǎo)致,在特定的環(huán)境條件下形成了自我催化化學(xué)反應(yīng),在相應(yīng)的短時間就會造成冷卻水換熱器的管程管束內(nèi)壁進行腐蝕穿孔泄漏。
(2)冷卻水中氯離子的腐蝕。冷卻水換熱器中的冷卻水對管束和管壁也會形成腐蝕,造成這種腐蝕的原因是,冷卻水中含有大量的氯離子,與產(chǎn)生的鐵離子進行反應(yīng),并且生成氯化鐵FeCL2,再水解成鹽酸和氫氧化鐵,鹽酸本就溶解性很強,若冷卻器為不銹鋼材質(zhì)則必須避免氯離子,因為氯離子對不銹鋼腐蝕性很大。
(1)對冷卻水換熱器的管理系統(tǒng)進行加強。在冷卻水換熱器的冷卻水進水口進行攔截處理,對水質(zhì)量進行檢測,設(shè)置一處冷卻水雜質(zhì)處理廠,對冷卻水雜質(zhì)進行過濾,減少其中含有的雜質(zhì),并且相應(yīng)的添加一些化學(xué)助劑,提高水質(zhì)的要求,而且要長期定期的對水質(zhì)進行抽樣檢測分析,防治因為水源頭的問題增加腐蝕強度。
(2)改善冷卻水的水質(zhì)量。減少冷卻水中含有的鈣離子、鎂離子、氯離子及溶解氧含量,有效抑制冷卻水換熱器中冷卻水含有的腐蝕離子,而產(chǎn)生的垢下腐蝕、氯離子腐蝕及溶解氧腐蝕速率,延常設(shè)備使用周期。
(3)外表面進行涂料防護。對冷卻水換熱器的各設(shè)備表面進行刷漆防護,減少冷卻水中的含有的腐蝕離子與設(shè)備表面進行化學(xué)反應(yīng),從而相應(yīng)的增大力度,降低各設(shè)備器材的腐蝕保養(yǎng)速率,延長其設(shè)備使用壽命。
經(jīng)過長時間定期對10-E-6413二段冷卻水換熱器的內(nèi)外表面檢測及冷卻水的取樣檢測分析得知,殼程工藝介質(zhì)腐蝕性偏小,碳鋼管束的耐腐蝕性較好一些。造成10-E-6413冷卻水換熱器冷卻器管束泄漏的主要原因是進入管程管壁設(shè)備器材當(dāng)中的冷卻水。經(jīng)過研究分析得知,腐蝕的方向是從內(nèi)部向外部進行層層腐蝕的,而且在形成污垢物自我化學(xué)反應(yīng)是造成冷卻水換熱器泄漏的主要原因,經(jīng)過多種腐蝕方式和復(fù)雜的化學(xué)反應(yīng),冷卻水換熱器發(fā)生了腐蝕泄漏。
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