陳軍 李玉良
【摘 要】消聲器作為汽車排氣系統(tǒng)的重要組成部件,對其結構進行改進設計可有效降低排氣噪聲。首先測量怠速工況排氣口輻射噪聲,獲得設計改進數(shù)據(jù);基于GT-power建立消聲器傳遞損失仿真分析模型,進行聲學、壓力損失分析數(shù)值模擬,并分析結構和設計參數(shù)對消聲器聲學性能的影響。通過消聲器傳遞損失試驗,對試驗結果進行驗證,優(yōu)化后的結構和設計參數(shù)滿足發(fā)動機性能要求。
【關鍵詞】消聲器;傳遞損失;噪聲;聲學性能
中圖分類號: U464.134.4 文獻標識碼: A 文章編號: 2095-2457(2018)35-0016-002
DOI:10.19694/j.cnki.issn2095-2457.2018.35.008
噪聲、振動與聲振粗糙度(NVH)反映汽車行駛過程中的平穩(wěn)性,其性能影響汽車用戶乘坐的舒適度[1]。目前汽車普遍存在怠速工況和車內(nèi)噪聲偏大等問題,排氣系統(tǒng)的設計涉及流體、振動和聲學等學科,依賴大量的仿真與實驗。
通過對排氣系統(tǒng)的結構進行優(yōu)化,使得聲學性能符合要求,可有效提高汽車用戶乘坐的舒適度。Young采用有限元分析評價消聲元件的聲學性能[2];Tanaka采用邊界元對消聲器進行聲學計算[3];Kumar通過發(fā)動機的時域仿真,評價排氣系統(tǒng)的聲源特性[4];Pobedin研究并建立客車車內(nèi)噪聲的數(shù)學模型,提出噪聲的概率計算方法[5]。
本文基于GT-power建立消聲器傳遞損失仿真分析模型,進行聲學、壓力損失分析數(shù)值模擬,分析相關結構參數(shù)對消聲器聲學性能的影響。通過消聲器傳遞損失試驗,對試驗結果進行驗證。
1 消音器結構及參數(shù)設計
本問研究的是阻抗復合式消音器,因為既含有吸音材料,又在結構上具備抗性消音器的特點。根據(jù)設計經(jīng)驗,前消聲器內(nèi)部連接管穿孔數(shù)目為18x15x3.5mm,厚度為1.2mm,消音器結構形狀的不同會影響擴張比某阻抗復合式,設計指標是降噪30db。發(fā)動機參數(shù)如下:發(fā)動機缸數(shù)為6缸,轉速為2100r/min,沖程數(shù)為4,由此可得基頻為105Hz。前消聲器參數(shù):內(nèi)部連接管穿孔數(shù)目為18x15x3.5mm,厚度為1.2mm。
2 消聲器性能測試、數(shù)據(jù)分析及仿真
2.1 怠速工況的測試噪聲控制
圖1 駕駛員右耳聲壓級曲線
關閉車窗、空調及多媒體,測試發(fā)動機從啟動狀態(tài)到怠速階段再到空調開啟時,車內(nèi)噪聲及排氣尾管噪聲值。其中從發(fā)動機啟動后的20s測試啟動噪聲;怠速噪聲在中間階段測試,時長為15s;之后的5-20s測試空調開啟狀態(tài)下的怠速噪聲。試驗臺上,3擋加速,從最低穩(wěn)定轉速開始加速到發(fā)動機額定轉速,記錄下車內(nèi)及排氣尾管的噪聲值。發(fā)動機轉速穩(wěn)定后,掛空擋并測試發(fā)動機轉速從1000r/min~6000r/min時的噪聲值。將發(fā)動機轉速穩(wěn)定在4500r/min,松開油門,測試轉速從4500r/min到怠速階段時的噪聲。圖1為1檔油門,2.0階車內(nèi)噪聲,駕駛員右耳處的聲壓級曲線。
曲線反映,排氣噪聲源包括:材料、設計、模態(tài)響應,消聲器調音,發(fā)動機震動/聲音輸出。同時,測試車的狀態(tài)對噪聲也有很大影響(車門密封條,聲學包裹,發(fā)動機傳遞路徑等)。
2.2 數(shù)據(jù)分析及改進
測試過程:1)工況:發(fā)動機怠速;2)空調和風扇狀態(tài):AC Off ,F(xiàn)an Off;3)麥克風位置:參照GB/T 14365;4)4種測量狀態(tài)下排氣尾管長度:原始尾管、尾管延長20cm、尾管延長50cm、尾管延長70cm;5)排氣管口與延長管采用軟管連接。測試的結果如下:其中圖2為輻射噪聲的頻譜圖;圖3怠速狀態(tài)下發(fā)動機的轉速圖。
圖2 輻射噪聲頻譜圖
圖3 怠速狀態(tài)下發(fā)動機的轉速圖
結果分析診斷:RPM=700,11.67Hz;No.of Cylinders=4;No.of Strokes=4。關鍵頻率:23.33Hz,1st firing frequency;46.67Hz,1st Harmonic of the firing frequency。
2.3 試驗結果驗證
過渡段采用規(guī)則錐形,在后處理算法中考慮規(guī)則錐形的傳遞矩陣,利用數(shù)值方法精確的減去適配段的影響,獲得消聲器的準確聲學性能。為了測量排氣系統(tǒng)背壓,基于圖a的消聲器傳遞損失原理和QC/T631等標準進行臺架試驗,其中系統(tǒng)由3部分組成:數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)、信號產(chǎn)生系統(tǒng)和消聲器。信號分析系統(tǒng)包括電腦、數(shù)據(jù)采集與分析軟件及阻抗管;信號產(chǎn)生系統(tǒng)由電腦和揚聲器組成。圖b為與消聲器傳遞損失試驗原理對應的實驗現(xiàn)場。
圖a 試驗原理
圖b 試驗現(xiàn)場
圖4 消聲器傳遞損失實驗原理與現(xiàn)場
圖5為測得的主消聲器傳遞損失變化曲線,其中左側為無流動,而右側為不同流速的傳遞損失測試結果。
圖5 主消聲器傳遞損失變化曲線
結果顯示,排氣系統(tǒng)背壓隨發(fā)動機轉速升高而升高,發(fā)動機轉速到達額定值時,優(yōu)化后排氣系統(tǒng)背壓明顯小于原排氣系統(tǒng)背壓,結果滿足性能指標。而后消是引起排氣系統(tǒng)背壓變化的最主要原因。排氣系統(tǒng)內(nèi)部氣流流動遇到截面發(fā)生突變時,氣流速度將發(fā)生急劇變化,原來流體流動狀態(tài)也隨之受到很大的干擾,渦流現(xiàn)象明顯,進而將消耗消音器內(nèi)部能量?;跀?shù)值模擬結果,對排氣系統(tǒng)進行如下改進:排氣內(nèi)徑更改,擋板距端蓋的距離更改,并進一步優(yōu)化內(nèi)部結構。
3 結論
本文建立排氣系統(tǒng)消聲器輻射噪聲測試方法以及消聲器傳遞損失測試方法,基于GT-Power構建傳遞損失計算機仿真分析模型,通過對比試驗提高仿真的準確度。采用逆推發(fā)動機聲源的經(jīng)驗方法,測試獲得無發(fā)動機聲源特性下的發(fā)動機聲源特性;通過內(nèi)部流動傳遞矩陣測試,獲得排氣系統(tǒng)在不同發(fā)動機轉速下的聲學特性。試驗與數(shù)值仿真表明:優(yōu)化后的排氣系統(tǒng)背壓明顯小于原排氣系統(tǒng)背壓,優(yōu)化后的結構和參數(shù)設計滿足發(fā)動機性能指標。
【參考文獻】
[1]林勝.基于GT-Power優(yōu)化排氣系統(tǒng)階次轟鳴噪聲[J].汽車實用技術,2017,24:110-112.
CFD Simulation[J],Materials Today:Proceedings,2018,5:8471–8479.
[2]Guilherme S.Papini etc.Hybrid approach to noise control of industrial exhaust systems[J],Applied Acoustics,2017,125:102–112.
[3]Jingxiang Lin,Shengdun Zhao.Optimization of valve opening process for the suppression of impulse exhaust noise[J],Journal of Sound and Vibration,2017,389:24–40.
[4]K.M.Kumar,M.L.Munjal.Direct estimation and experimental validation of the acoustic source characteristics of two-cylinder naturally aspirated diesel engine exhaust system[J],Applied Acoustics,2018,135:70–84.
[5]A.V.Pobedin etc.Computational Probabilistic Evaluation Of Passenger Cars Noise Level[J],Procedia Engineering,2017,206:1558–1563.