何 國 珍, 梁 兵 鈺
(中國水電建設(shè)集團(tuán)圣達(dá)水電有限公司,四川 樂山 614013)
安谷水電站位于四川省樂山市市中區(qū)安谷鎮(zhèn)與沙灣區(qū)嘉農(nóng)鎮(zhèn)接壤的大渡河干流上,為大渡河干流梯級開發(fā)中的最后一級。壩址距上游沙灣水電站約35 km,下游距樂山市區(qū)15 km。電站采用一級混合式(河床式廠房加長尾水渠)開發(fā),電站正常蓄水位高程398 m,安裝容量為4×190 MW+1×12 MW(生態(tài)機(jī)組)軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機(jī)組,屬國家大(一)型規(guī)模電站。
電站首臺機(jī)組于2014年12月8日并網(wǎng),至2015年8月第五臺機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電,1年時間內(nèi)5臺機(jī)組全部建成投產(chǎn)。
安谷水電站5臺機(jī)組采用單元接線方式,配置4臺220 MVA主變壓器和1臺15 MVA主變壓器,190 MW機(jī)組(1~4F)額定電壓為13.8 kV,生態(tài)機(jī)組(5F)額定電壓為10 kV,機(jī)組出口經(jīng)過5臺主變壓器升壓至220 kV、通過同塔雙回線路接入峨眉南天500 kV 變電站。1~4F出口通過分相封閉母線與主變壓器低壓側(cè)聯(lián)接,5F出口通過電纜與主變壓器低壓側(cè)聯(lián)接。220 kV升壓站采用GIS結(jié)構(gòu)。
安谷水電站廠用10 kV系統(tǒng)共設(shè)計有Ⅴ段母線,Ⅰ、Ⅱ段母線進(jìn)線從1、3#主變壓器低壓側(cè)經(jīng)1、2#高廠變(13.8 kV)降至10 kV引入,Ⅲ段母線進(jìn)線從5#主變壓器低壓側(cè)經(jīng)快熔限流裝置引入,Ⅳ段母線進(jìn)線通過外來35 kV電源經(jīng)降壓引入,Ⅴ段母線進(jìn)線進(jìn)線動10 kV柴油發(fā)電機(jī)出口引入,Ⅴ段母線可按順序通過母聯(lián)斷路器首尾聯(lián)接。正常運(yùn)行方式下,廠用電10 kV系統(tǒng)Ⅰ、Ⅱ段相聯(lián),Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ段相聯(lián)運(yùn)行。
在安谷水電站主設(shè)備繼電保護(hù)配置中,220 kV線路、220 kV母線、主變壓器、機(jī)組的保護(hù)裝置均為雙套配置。
由圖1可以看出:1~4#主變壓器保護(hù)主要配置了差動、復(fù)壓過流、零序(接地、間隙)、過勵磁、非全相保護(hù); 5#主變也配置了差動、復(fù)壓過流、零序(接地、間隙)、過勵磁、非全相保護(hù)。其中1、3#主變的差動保護(hù)未引入高廠變分支電流,而5#主變差動保護(hù)則將廠用電分支電流引入。
1.2.1 1、3#主變差動保護(hù)整定情況
主變差動保護(hù)(RCS-985TW)裝置以主變低壓側(cè)為基準(zhǔn)側(cè)(表1),采用標(biāo)厶值整定,設(shè)低壓側(cè)額定二次電流為Ie2。
保護(hù)定值:
(1)差動啟動定值:Icdqd=0.3×Ie2
(2)差動速斷定值:6×Ie2
(3)差流報警定值:0.2×Ie2
(4)比率制動起始斜率:Kbl1=0.15
(5)比率制動最大斜率:Kbl2=0.5
諧波制動比:0.15
運(yùn)行方式控制字整定:
(1)差動速斷投入:1
(2)比率差動投入:1
(4)TA斷線閉鎖比率差動:0(不閉鎖)
保護(hù)瞬時動作于發(fā)信,跳發(fā)電機(jī)出口斷路器,跳主變高壓側(cè)斷路器,跳廠高變低壓側(cè)斷路器(僅1、3#主變),啟動故障錄波,啟動220 kV側(cè)斷路器和發(fā)電機(jī)斷路器失靈保護(hù)。
1.2.2 5#主變差動保護(hù)整定情況
主變差動保護(hù)(RCS-985TW):裝置以主變低壓側(cè)為基準(zhǔn)側(cè)(表1),采用標(biāo)厶值整定,設(shè)低壓側(cè)額定二次電流為Ie2。
保護(hù)定值:
(1)差動啟動定值:Icdqd=0.3×Ie2
(2)差動速斷定值:6×Ie2
為了提高分析的準(zhǔn)確度,將已知項目中任務(wù)的經(jīng)緯度坐標(biāo)和價格進(jìn)行多項式擬合,得到任務(wù)定價關(guān)于任務(wù)點經(jīng)緯度的函數(shù)關(guān)系,即
(3)差流報警定值:0.2×Ie2
(4)比率制動起始斜率:Kbl1=0.15
(5)比率制動最大斜率Kbl2=0.5
諧波制動比:0.15
運(yùn)行方式控制字整定:
(1)差動速斷投入:1
(2)比率差動投入:1
(3)涌流閉鎖原理:0(二次諧波閉鎖)
(4)TA斷線閉鎖比率差動:1(閉鎖)
保護(hù)瞬時動作于發(fā)信,跳發(fā)電機(jī)出口斷路器,跳主變高壓側(cè)斷路器,跳廠用電分支斷路器,啟動故障錄波,啟動220 kV側(cè)斷路器和發(fā)電機(jī)斷路器失靈保護(hù)。
2015年7月20日23時,安谷水電站廠用10 kV系統(tǒng)正常方式下運(yùn)行,大壩10 kV Ⅳ段至庫尾10 kV饋線受雷擊引起兩相短路,造成Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ段失電、5#主變和5#機(jī)組非計劃停止運(yùn)行?,F(xiàn)場檢查為Ⅲ段進(jìn)線限流裝置熔斷器熔斷,5#主變差動保護(hù)動作。
圖1 阻抗計算過程圖
220kV系統(tǒng)發(fā)電機(jī)機(jī)端發(fā)電機(jī)機(jī)端10kV工作段400V工作段基準(zhǔn)電壓UB(KV)23013.810.5100.4基準(zhǔn)電流IB(KA)0.2514.1845.4995.774144.342
事件發(fā)生后,安谷水電站立即組織技術(shù)人員進(jìn)行分析,查明故障點位于5#主變差動保護(hù)范圍界外,線路雷擊故障不應(yīng)引起5#主變差動保護(hù)誤動,在對5#主變差動保護(hù)裝置及其廠用分支電流回路進(jìn)行檢查時均未發(fā)現(xiàn)問題。隨后向廠方調(diào)試人員反映了該情況,調(diào)試人員檢查其原因為調(diào)試時裝置內(nèi)部程序未將廠用分支電流納入差動保護(hù)的差流計算,從而造成差動保護(hù)區(qū)界外保護(hù)錯誤動作,擴(kuò)大了事件停電范圍,隨后廠方派人到現(xiàn)場進(jìn)行了處理。
此次事件的發(fā)生是由于廠方調(diào)試人員疏忽,將已經(jīng)接入廠用電流分支的差動保護(hù)在邏輯上未參與計算造成的。
由此提出筆者的論點:對1、3#主變及5#主變均有廠用分支,5#主變差動在10 kV廠用系統(tǒng)故障時,廠用分電流設(shè)置錯誤會造成主變差動保護(hù)誤動作。那么,1、3#主變差動保護(hù)在設(shè)計上未將高廠變電流分支接入,會不會存在廠用10 kV Ⅰ、Ⅱ段故障時發(fā)生1、3#主變差動保護(hù)動作的情況呢?
由于高廠變高壓側(cè)沒有裝設(shè)斷路器,也沒有安裝熔斷器,當(dāng)高廠變支路(包括廠用變直至高廠變低壓側(cè)斷路器位置的范圍)故障時,保護(hù)動作對象與主變保護(hù)是一樣的,需要切除主變兩側(cè)斷路器,因此,高廠變支路是否需要裝設(shè)CT接入主變差動保護(hù)的判斷依據(jù)是:當(dāng)廠用變低壓側(cè)發(fā)生三相金屬短路時,所產(chǎn)生的短路電流是否會啟動主變差動保護(hù),如果不會啟動差動保護(hù),當(dāng)然就不需要。
基準(zhǔn)容量選擇為SB=100 MVA。
1#高廠變低壓短路電流計算阻抗變化情況見圖1。
高廠變低壓母線短路時,短路阻抗為2.446 Ω,歸算到高廠變高壓側(cè)短路電流為:
Id=1/2.446×4.184
=1.710 5(kA)/1 710.5(A)
主變低壓側(cè)額定電流為9 204.4 A,主變差動保護(hù)啟動電流為0.3In=0.3×9 204.4=2 761.3(A);通過上述計算得知:高廠變低壓側(cè)母線短路時,歸算到高壓側(cè)的電流為1 710.5 A,小于主變差動啟動電流2 761.3 A,因此,主變差動保護(hù)不需要接入高廠變支路CT回路。