宋宏偉
(遼寧大唐國際沈東熱電有限責(zé)任公司,沈陽 110172)
汽輪發(fā)電機(jī)組推力軸承用來承受蒸汽作用在轉(zhuǎn)子上的剩余軸向推力,并確定轉(zhuǎn)子的軸向位置。推力軸承工作面及非工作面均由六塊自位式推力瓦塊組成,軸向推力可通過壓塊板的擺動(dòng)使各澆有巴氏合金的瓦塊表面載荷中心都處于同一平面內(nèi)[1]?;谟湍ぴ?,推力軸承始終浸在壓力油中,油直接由主軸供油管道供給,當(dāng)推力盤相對(duì)瓦塊旋轉(zhuǎn)時(shí),瓦塊進(jìn)油側(cè)和推力盤間形成一定厚度的楔形油膜[2]。針對(duì)某300 MW汽輪發(fā)電機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷后, 隨著負(fù)荷增加,推力瓦非工作面金屬溫度異常升高,軸向負(fù)位移增大,結(jié)合各種試驗(yàn)工況、異?,F(xiàn)象及翻瓦檢查情況,根據(jù)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)和受力分析以及推力瓦結(jié)構(gòu)特點(diǎn),對(duì)比分析了3種解決方法,使推力瓦非工作面金屬溫度控制在穩(wěn)定范圍內(nèi)。
某300 MW汽輪發(fā)電機(jī)組型號(hào)為N300-16.7/537/537,為一次中間再熱、單軸、沖動(dòng)式、雙缸雙排汽冷凝汽式。高壓部分為1個(gè)沖動(dòng)式調(diào)節(jié)級(jí)和12個(gè)反動(dòng)式高壓級(jí),中壓部分為9級(jí)反動(dòng)式中壓級(jí),低壓部分為正反向各7級(jí)反動(dòng)式低壓級(jí)。為了平衡高中壓轉(zhuǎn)子的軸向推力,高壓級(jí)組和中壓級(jí)組采取反向布置,并設(shè)置了3個(gè)平衡活塞,在高壓進(jìn)汽區(qū)域內(nèi),轉(zhuǎn)子上設(shè)有高、中壓兩級(jí)平衡活塞,用來平衡高壓通流部分的軸向推力,高壓缸排汽側(cè)設(shè)有低壓平衡活塞,用以平衡中壓通流部分上的軸向推力,最后剩余較小的正向推力指向發(fā)電機(jī)端由推力瓦承擔(dān)[3]。推力瓦軸承金屬溫度99 ℃報(bào)警,107 ℃跳機(jī)。
機(jī)組空負(fù)荷時(shí)工作面及非工作面瓦塊溫度均勻,當(dāng)機(jī)組并網(wǎng)帶負(fù)荷后, 隨著負(fù)荷增加, 非工作面的瓦塊溫度隨負(fù)荷增加而上升。其升溫過程及現(xiàn)象如下。
a.2017年11月09日,機(jī)組首次啟動(dòng),由于未帶大負(fù)荷,推力瓦溫度不高。
b.同年11月12日,機(jī)組第2次啟動(dòng),推力瓦非工作面1~4號(hào)測(cè)點(diǎn)溫度隨著負(fù)荷增加而上升,其中2、4號(hào)測(cè)點(diǎn)溫度明顯大于1、3號(hào)測(cè)點(diǎn)。當(dāng)負(fù)荷升至143 MW,推力瓦非工作面4號(hào)測(cè)點(diǎn)溫度升至95 ℃,負(fù)荷174 MW時(shí)溫度最高為104 ℃,軸位移最大為-0.56 mm。隨后,采取變真空、切高加、開高旁、切順序閥等措施,但溫度變化都不明顯,沒有較大的下降趨勢(shì)。得出結(jié)論:各運(yùn)行參數(shù)的變化都無法抵消負(fù)荷增加使推力瓦溫度上升的增加量。
c. 同年11月14日,汽輪機(jī)廠決定停機(jī)翻瓦檢查。同年11月23日,翻瓦檢查,發(fā)現(xiàn)推力瓦非工作面?zhèn)€別瓦塊局部邊緣磨損,每個(gè)瓦塊都有溫度高灼燒的痕跡,上部2塊裝有溫度測(cè)點(diǎn)的瓦,其中心處有下凹小圓坑,同時(shí)檢查推力瓦進(jìn)回油管無堵塞現(xiàn)象,兩側(cè)推力瓦塊都能自定位活動(dòng)。
推力瓦結(jié)構(gòu)及溫度測(cè)點(diǎn)示意圖見圖1。推力瓦潤滑油從左上方進(jìn)入,沿著推力盤旋轉(zhuǎn)方向?qū)⒂蛶胪邏K工作面形成一定厚度的楔形油膜, 起到潤滑和冷卻作用,從右上方排出(見圖1a)。1、 3號(hào)測(cè)點(diǎn)位于推力瓦邊緣(見圖1b),推力瓦之間的間隙大,通過間隙的潤滑油流量大, 故1、3號(hào)測(cè)點(diǎn)冷卻較快; 而2、4號(hào)測(cè)點(diǎn)位于推力瓦中心(見圖1b),溫度元件緊貼鎢金,軸向負(fù)推力增大時(shí),引起非工作面推力間隙變小,導(dǎo)致油膜厚度變薄,非工作面冷卻油流量變小,高速旋轉(zhuǎn)摩擦溫度快速上升。
圖1 推力瓦結(jié)構(gòu)及溫度測(cè)點(diǎn)示意圖
推力瓦塊厚度不均,同側(cè)的各瓦塊厚度差大于0.02 mm。推力軸承安裝位置傾斜,推力瓦塊工作平面和轉(zhuǎn)子上的推力盤面不平行,致使瓦塊受力不均衡。
鎢金硬度隨著溫度升高而降低,60 ℃時(shí)硬度為21.1HB,110 ℃時(shí)硬度為13.1HB,144 ℃時(shí)硬度為8.85HB[4];溫度元件安裝于推力瓦中心,打孔深度幾乎接近鎢金,厚度薄;推力瓦中心油膜壓力、溫度增高,高溫高壓下鎢金強(qiáng)度下降,產(chǎn)生凹坑。結(jié)合推力瓦非工作面金屬溫度、軸向負(fù)位移與負(fù)荷密切且變化趨勢(shì)一致等現(xiàn)象,經(jīng)多方分析,引起推力瓦非工作面金屬溫度異常升高的根本原因:汽輪機(jī)軸向負(fù)推力隨負(fù)荷上升而增加 (朝機(jī)頭方向)。推力瓦在運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)下最小油膜厚度隨轉(zhuǎn)速升高而加大,隨油溫升高而減小。軸向推力越大則油膜越薄,冷卻油量越少,溫度越高[5]。
汽輪機(jī)軸向力主要由三部分組成[6]:蒸汽作用在動(dòng)葉片的軸向推力;蒸汽作用在葉輪面上的軸向推力;蒸汽作用在汽輪凸肩上的軸向推力。由于反動(dòng)式汽輪機(jī)動(dòng)葉反動(dòng)度較高,轉(zhuǎn)子的軸向推力相應(yīng)比較大,當(dāng)轉(zhuǎn)子軸向推力太大時(shí),可能會(huì)造成推力軸承比壓過大,甚至引起推力瓦燒毀。為了平衡高中壓轉(zhuǎn)子的軸向推力,可采用高中壓缸反向布置、平衡活塞、剩余的軸向推力則由推力軸承受力3種方式。
為平衡汽輪機(jī)軸向負(fù)推力,可采用直接降低軸向負(fù)推力或增大正推力的方法。本文決定通過增加汽輪機(jī)軸向正推力的方法來平衡其推力,其處理的對(duì)策是:提高平衡活塞腔室壓力,從而增加中壓平衡活塞前后差壓,以增加汽輪機(jī)正推力。
圖2為高中壓平衡活塞的局部放大圖,蒸汽通過導(dǎo)管進(jìn)至調(diào)節(jié)級(jí),調(diào)節(jié)級(jí)漏汽通過高壓平衡活塞汽封環(huán)進(jìn)入平衡活塞腔室,腔室中的蒸汽一部分通過中壓平衡活塞漏至中壓缸,一部分排至高壓缸排汽管。通過圖2箭頭蒸汽流向可以看出,平衡活塞腔室的壓力受3個(gè)因素影響:高壓平衡活塞漏汽量;中壓平衡活塞漏汽量;平衡活塞腔室至高壓缸排氣管的排汽量?;?個(gè)影響因素,可以用以下3個(gè)方法來提高平衡活塞腔室壓力。
a.適當(dāng)增大高壓平衡活塞汽封環(huán)間隙,從而增大調(diào)節(jié)級(jí)漏汽通過高壓平衡活塞漏汽至平衡腔室的漏汽量,進(jìn)而增加平衡活塞腔室壓力。此方法需要揭缸,周期長,且新蒸汽沒有做功就通過平衡腔室排至高壓缸排汽管,降低了機(jī)組經(jīng)濟(jì)性,本文不采用。
圖2 高中壓平衡活塞示意圖
b適當(dāng)減小中壓平衡活塞汽封環(huán)間隙,從而減小平衡腔室漏汽至中壓缸的漏汽量,進(jìn)而增加平衡活塞腔室壓力。此方法同樣需要揭缸,周期長,且汽封間隙減小,增加了動(dòng)靜碰磨的風(fēng)險(xiǎn)性,本文不采用。
c.在上、下高壓平衡管安裝節(jié)流孔板,減少平衡活塞腔室漏汽至高壓缸排汽管的排汽量,從而增加平衡活塞腔室壓力。節(jié)流孔板安裝簡(jiǎn)單且安全可靠,但由于運(yùn)行工況等因素影響,節(jié)流孔徑計(jì)算存在一定誤差,需多次計(jì)算更換節(jié)流孔板,增加機(jī)組啟停次數(shù)。鑒于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,本文采用此方法。
4.2.1 第1次處理過程
將上、下高壓平衡管安裝φ17.5 mm的節(jié)流孔板,節(jié)流孔孔徑底部與管道下部?jī)?nèi)徑水平,便于疏水;修刮磨損的推力瓦塊,保證各瓦塊厚度差小于0.02 mm,調(diào)整推力瓦安裝平行度小于0.02 mm,確保推力瓦與推力盤的接觸面積在75%以上,保證各瓦塊受力均勻;重新推軸,調(diào)整推力瓦間隙為0.28 mm;用新瓦更換有凹坑的推力瓦。2017年11月28日,機(jī)組第3次啟動(dòng),推力瓦非工作面4號(hào)測(cè)點(diǎn)溫度隨著負(fù)荷增加而上升,負(fù)荷升至250 MW時(shí), 4號(hào)測(cè)點(diǎn)溫度上升到報(bào)警值99 ℃,改造效果不明顯。
4.2.2 第2次處理過程
將上平衡管用盲板堵死,下平衡管節(jié)流孔板孔徑由φ17.5 mm改成φ6 mm。同年12月04日,機(jī)組第4次啟動(dòng),負(fù)荷升至300 MW時(shí),推力瓦非工作面4號(hào)測(cè)點(diǎn)溫度逐步上升至72 ℃,經(jīng)過一段時(shí)間運(yùn)行,溫度由72 ℃ 緩慢下降到62 ℃ 。同年12月06日,由于發(fā)電機(jī)故障信號(hào)跳機(jī),第5次啟動(dòng),兩次負(fù)荷升至300 MW時(shí),推力瓦非工作面4號(hào)測(cè)點(diǎn)溫度都上升至85 ℃,無下降趨勢(shì)。鍋爐吹灰階段,隨著主蒸汽溫度下降, 4號(hào)測(cè)點(diǎn)溫度快速上升至91 ℃,隨不穩(wěn)定因素變化明顯。
4.2.3 第3次處理過程
同年12月15日,借鍋爐水冷壁泄漏停機(jī)的機(jī)會(huì),將下平衡管φ6 mm的節(jié)流孔板換成不帶孔的盲板堵死,同時(shí)在堵板前加疏水管路,從堵板前接到高壓缸排汽管,疏水管安裝手動(dòng)門和氣動(dòng)門,便于啟、停機(jī)時(shí)疏水。同年12月20日機(jī)組啟動(dòng)后,負(fù)荷升至300 MW時(shí),推力瓦非工作面4號(hào)測(cè)點(diǎn)溫度基本穩(wěn)定在80 ℃左右。
針對(duì)機(jī)組推力瓦非工作面金屬溫度異常升高、軸向負(fù)位移增大現(xiàn)象,結(jié)合各種試驗(yàn)工況和翻瓦檢查情況,基于汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)和受力分析以及推力瓦結(jié)構(gòu)特點(diǎn),得出引起推力瓦非工作面金屬溫度升高的根本原因是汽輪機(jī)軸向負(fù)推力隨負(fù)荷而增大。通過翻瓦檢查,分析了各種異常現(xiàn)象。提出降低汽輪機(jī)軸向負(fù)推力的3個(gè)方法并對(duì)比其利弊,采取減少平衡活塞腔室漏汽至高壓缸排汽量的方法來降低軸向負(fù)推力。通過3次改造,機(jī)組帶滿負(fù)荷時(shí)推力瓦非工作面金屬溫度穩(wěn)定在80 ℃左右。建議大修時(shí)揭缸處理,適當(dāng)減小中壓平衡活塞汽封環(huán)間隙,減小漏汽量,提高平衡活塞腔室壓力。