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        國(guó)產(chǎn)660MW超超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組軸系振動(dòng)分析及處理

        2018-02-16 11:54:56李志勇石曉玲韓彥杰熊輝趙慶東
        中國(guó)科技縱橫 2018年22期
        關(guān)鍵詞:動(dòng)平衡汽輪機(jī)

        李志勇 石曉玲 韓彥杰 熊輝 趙慶東

        摘 要:針對(duì)某電廠國(guó)產(chǎn)660MW超超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組投產(chǎn)以來(lái)存在的#3軸承振動(dòng)大問(wèn)題進(jìn)行了分析,分析認(rèn)為造成#3軸承振動(dòng)大的原因是低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子存在質(zhì)量不平衡和軸承室內(nèi)高強(qiáng)磁條距振動(dòng)探頭直線距離過(guò)近。根據(jù)分析結(jié)果,通過(guò)對(duì)該機(jī)組進(jìn)行轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡和高強(qiáng)磁條移位的處理,汽輪機(jī)軸系振動(dòng)明顯下降,為同類型機(jī)組類似故障的處理提供參考。

        關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);軸承振動(dòng);動(dòng)平衡

        中圖分類號(hào):TM311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2018)22-0138-03

        隨著我國(guó)電力工業(yè)的快速發(fā)展,推廣節(jié)能減排政策以及對(duì)電力系統(tǒng)減少能耗的認(rèn)知,大容量、高參數(shù)的機(jī)組已經(jīng)逐漸替代高污染的小型機(jī)組。當(dāng)前,600MW及以上大容量機(jī)組已成為我國(guó)火力發(fā)電的主力機(jī)型,這些大型機(jī)組的設(shè)計(jì)制造技術(shù)多是以引進(jìn)為基礎(chǔ),由于存在對(duì)外方技術(shù)的消化吸收、國(guó)內(nèi)外相應(yīng)運(yùn)行工況和設(shè)計(jì)制造技術(shù)等差異,使得目前該型機(jī)組投運(yùn)后普遍出現(xiàn)軸系振動(dòng)缺陷[1]。

        1 機(jī)組概況及振動(dòng)情況簡(jiǎn)介

        某電廠的汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組為東方電氣集團(tuán)公司生產(chǎn)制造的660MW超超臨界汽輪機(jī)機(jī)組,型號(hào)為N660-25/600/600,一次中間再熱、三缸四排汽、單軸、雙背壓、凝汽式汽輪機(jī)。該汽輪發(fā)電機(jī)組共有四根轉(zhuǎn)子,每根轉(zhuǎn)子支撐在各自的兩個(gè)軸承上,四根轉(zhuǎn)子之間均由剛性聯(lián)軸器連接,轉(zhuǎn)子的軸系結(jié)構(gòu)如圖1所示。

        汽輪機(jī)組擔(dān)負(fù)著火力發(fā)電企業(yè)發(fā)電任務(wù)的重點(diǎn),汽輪機(jī)組異常振動(dòng)是汽輪機(jī)常見(jiàn)故障中較為復(fù)雜的一種故障。由于機(jī)組的振動(dòng)往往受多方面的影響,只要跟汽輪機(jī)本體有關(guān)的任何一個(gè)設(shè)備或介質(zhì)都有可能是造成機(jī)組振動(dòng)的原因,比如進(jìn)汽參數(shù)、疏水、油溫、油質(zhì)等等。因此,針對(duì)汽輪機(jī)異常振動(dòng)原因的分析就顯得尤為重要。

        某電廠#1機(jī)組自投產(chǎn)以來(lái),汽輪機(jī)組的軸承振動(dòng)一直較大,為了深入分析影響#1機(jī)組汽輪機(jī)軸承振動(dòng)值主要因素,并采取有效措施消除或降低軸承振動(dòng)偏大的現(xiàn)象,我們對(duì)#1機(jī)組2015年12月份近一個(gè)月的#1—8軸承振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如圖2和圖3所示。

        從圖2和圖3中我們可以看出超過(guò)振動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)76um的主要為#3X、#3Y和#4Y軸振,經(jīng)過(guò)進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)分析,我們從中發(fā)現(xiàn)#3Y軸振超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)值的次數(shù)占所有超限軸振次數(shù)的57.4%,如圖4所示。因此,可以初步認(rèn)定#3Y軸振是引起#1汽輪機(jī)組軸承振動(dòng)大的一個(gè)主要原因。

        2 軸承振動(dòng)原因分析

        2.1 轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡

        轉(zhuǎn)子不平衡是由于轉(zhuǎn)子部件質(zhì)量偏心或轉(zhuǎn)子部件出現(xiàn)缺損造成的故障,造成轉(zhuǎn)子不平衡的具體原因很多,按發(fā)生不平衡的過(guò)程可分為原始不平衡、漸發(fā)性不平衡和突發(fā)性不平衡等幾種情況。原始不平衡是由于轉(zhuǎn)子制造誤差、裝配誤差以及材質(zhì)不均勻等原因造成的,如出廠時(shí)動(dòng)平衡沒(méi)有達(dá)到平衡精度要求,在投用之初,便會(huì)產(chǎn)生較大的振動(dòng)。漸發(fā)性不平衡是由于轉(zhuǎn)子上不均勻結(jié)垢,介質(zhì)中粉塵的不均勻沉積,介質(zhì)中顆粒對(duì)葉片及葉輪的不均勻磨損以及工作介質(zhì)對(duì)轉(zhuǎn)子的磨蝕等因素造成的。

        不同工況下低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子的振動(dòng)實(shí)測(cè)值見(jiàn)表1;3Y振動(dòng)的趨勢(shì)如圖5所示;3Y測(cè)點(diǎn)振動(dòng)的頻譜如圖6所示。

        從上述數(shù)據(jù)中可以看出,#3Y軸承振動(dòng)隨負(fù)荷變化不大,通頻幅值大概在80-100um之間上下波動(dòng),基頻幅值在63-70um且相位總體保持穩(wěn)定。從上述#3軸承振動(dòng)特征來(lái)看,基頻振動(dòng)成份偏大說(shuō)明低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子存在一定殘余質(zhì)量不平衡[2]。

        2.2 測(cè)點(diǎn)附近存在強(qiáng)磁源

        汽輪機(jī)軸承振動(dòng)目前主要采用渦流傳感器進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量原理是通過(guò)在感應(yīng)線圈上通高頻電流,在線圈周圍產(chǎn)生高頻電磁場(chǎng),進(jìn)而在金屬被測(cè)表面產(chǎn)生感應(yīng)電流,即電渦流,如圖7所示。當(dāng)振動(dòng)測(cè)量探頭周圍存在其他磁源時(shí),會(huì)對(duì)線圈的高頻磁場(chǎng)產(chǎn)生影響,進(jìn)而影響測(cè)量結(jié)果。

        某廠#1機(jī)組利用停機(jī)檢修機(jī)會(huì)打開(kāi)#3軸承室,對(duì)軸承室內(nèi)振動(dòng)探頭附近區(qū)域磁源進(jìn)行檢查,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查測(cè)量發(fā)現(xiàn)#3軸承室內(nèi)高強(qiáng)磁條距振動(dòng)探頭直線距離僅0.2m,距離過(guò)近,產(chǎn)生的磁通量越強(qiáng)進(jìn)而對(duì)該點(diǎn)振動(dòng)的測(cè)量產(chǎn)生較大的影響[3]。

        3 針對(duì)造成#3軸承振動(dòng)的原因所采取的措施

        3.1 增加動(dòng)平衡塊

        根據(jù)#1汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子動(dòng)平衡實(shí)驗(yàn)方案對(duì)低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子平衡狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整,可以利用其兩側(cè)平衡槽加重,具體試加重方案為:以前箱內(nèi)用作鍵相信號(hào)的鍵槽為零點(diǎn),3瓦側(cè)逆轉(zhuǎn)向34°加重300克;4瓦側(cè)逆轉(zhuǎn)向214°加重300克。平衡塊所安裝角度的確定如圖8所示,平衡塊安裝位置如圖9所示。

        平衡塊裝配結(jié)束后,隨即對(duì)機(jī)組進(jìn)行沖轉(zhuǎn),并對(duì)#1汽輪機(jī)組從盤車到1500r/min,再到定速3000r/min整個(gè)過(guò)程中的振動(dòng)參數(shù)進(jìn)行了收集分析,機(jī)組按照正常啟動(dòng)方式啟動(dòng)(控制主再汽溫不超過(guò)400℃),達(dá)到額定轉(zhuǎn)速后持續(xù)運(yùn)行約30分鐘測(cè)試數(shù)據(jù)(對(duì)整個(gè)開(kāi)機(jī)過(guò)程振動(dòng)進(jìn)行測(cè)試、分析)。圖10為#1汽輪機(jī)組盤車狀態(tài)下各軸承的振動(dòng)情況,圖11為#1汽輪機(jī)組在1500r/min時(shí)各軸承的振動(dòng)情況,圖12為#1汽輪機(jī)組在3000r/min時(shí)各軸承的振動(dòng)情況。

        在#1機(jī)組汽輪機(jī)定速帶負(fù)荷后,#3軸承振動(dòng)值為52um,72um,#3軸承振動(dòng)值較安裝平衡塊前有明顯降低。

        3.2 移除干擾源

        移動(dòng)強(qiáng)磁條使其遠(yuǎn)離振動(dòng)測(cè)量探頭。2016年11月15日在機(jī)組停機(jī)臨修過(guò)程中,在停運(yùn)汽輪機(jī)盤車裝置后,打開(kāi)#3軸承的軸承蓋,將軸承箱底部放置的一根強(qiáng)磁條(用于吸附潤(rùn)滑油中金屬顆粒,凈化潤(rùn)滑油油質(zhì)),移動(dòng)強(qiáng)磁條使其與3Y軸承振動(dòng)測(cè)點(diǎn)直線距離達(dá)到0.5m以上。

        對(duì)低壓Ⅰ轉(zhuǎn)子增裝平衡塊并移動(dòng)#3軸承處的強(qiáng)磁條之后,1號(hào)機(jī)組于2016年12月2日9:34沖轉(zhuǎn),并于當(dāng)日16:35并網(wǎng),同時(shí)我們也對(duì)機(jī)組從沖轉(zhuǎn)到帶負(fù)荷550MW期間的振動(dòng)情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)梳理和在線監(jiān)測(cè)。圖13為550MW時(shí)1號(hào)機(jī)組各軸承測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)情況,圖14為#1汽輪機(jī)組從3000r/min定速到機(jī)組負(fù)荷升至550MW過(guò)程中#3、4軸承各測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)趨勢(shì)圖。

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過(guò)對(duì)某廠660MW的1號(hào)汽輪機(jī)軸系振動(dòng)異常較大的分析,判斷該機(jī)組為基頻振動(dòng),發(fā)生部位為低壓Ⅰ號(hào)轉(zhuǎn)子上,并利用機(jī)組停機(jī)檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行了處理。通過(guò)在低壓Ⅰ號(hào)轉(zhuǎn)子上增加平衡塊,從而降低了#3軸承的振動(dòng)并控制在標(biāo)準(zhǔn)值以內(nèi)。同時(shí),通過(guò)移動(dòng)#3軸承處的強(qiáng)磁條,增大強(qiáng)磁條與電渦流測(cè)量原件的距離,也起到了降低#3軸承振動(dòng)的作用。

        參考文獻(xiàn)

        [1]陸頌元.東方600MW機(jī)組振動(dòng)缺陷剖析[J],汽輪機(jī)技術(shù),2008,50(2):131-133.

        [2]張衛(wèi)軍,姜廣政.景德鎮(zhèn)電廠1號(hào)機(jī)組振動(dòng)分析報(bào)告[R].陜西西安:西安熱工研究院,2016.

        [3]周漢杰.金長(zhǎng)生.鄭淑華等.轉(zhuǎn)子磁通量超標(biāo)對(duì)振動(dòng)的干擾影響研究[J].機(jī)電工程,2014,10(31):1249-1253.

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