劉華衛(wèi)
(長治三元中能煤業(yè)有限公司, 山西 長治 046600)
目前,針對煤礦機電設備維修工作,相關部門已經建立維修管理體系,且引進了故障診斷技術,對機電設備進行實時監(jiān)測。但總體而言,在機電設備維修方面,多數企業(yè)依然采用傳統(tǒng)的維修技術,使得很多設備因無效維修而報廢,增大了企業(yè)的運營成本,且傳統(tǒng)維修技術需要耗費大量時間,也使得煤礦企業(yè)無法正常開展工作。我國煤礦機電設備的維修技術起步較晚,1980年之后才出現煤礦生產系統(tǒng)的概念,部分簡單的維修技術初步具備模型。但到目前為止,機電設備維修技術依然缺乏深入研究,維修模式也沒有相關的理論指導,嚴重阻礙了機電設備維修技術的進一步發(fā)展[1]。
首先是過于頻繁的檢測,對煤礦設備造成了嚴重損害。有效檢測煤礦機電設備可以及時發(fā)現設備存在的故障問題,但過于頻繁檢測會導致設備無法正常運行,甚至還會出現制造性缺陷。其次是煤礦設備制造、維修以及管理等方面的信息不健全,降低了設備維修效率。再次是煤礦機電設備的維修工作處于被動局面,只能依賴現有技術解決故障問題,且只有等到設備出現問題后才可以維修。最后是多數煤礦企業(yè)并未建立完善的維修監(jiān)控管理系統(tǒng),不能有效監(jiān)管設備的維修工作,無法實現預期維修效果。
首先是振動檢測技術,其屬于煤礦企業(yè)較常使用的預防性維修手段,分為簡易與精密兩種診斷方式。其中簡易診斷儀主要利用放大器放大測量振動信號,并利用檢波器檢測振動峰值,以了解設備的振動情況。而精密診斷則主要利用診斷系統(tǒng)定期記錄檢測信號,通過計算機分析設備故障部位及原因,并進行有效維修。其次是溫度診斷技術,當機電設備出現故障問題后,會出現溫度異常的信號,而溫度上升也會損壞設備的零部件。對此,可以利用專門儀器采集設備的溫度數據,通過分析進行故障預測并發(fā)出報警信號,以便及時維修。最后是鐵譜檢測技術,雖然此項技術在煤礦機電設備中的應用時間不長,但卻取得了較好的維修效果。且隨著科學技術的不斷發(fā)展,設備故障檢修也開始引入計算機等技術[2]。
煤礦機電設備主要包括事后維修、預防維修以及維修預防三種方法。首先是事后維修,主要對生產性能不符合要求的設備進行故障維修。其次是預防維修,以時間與工作量為基礎,對機電設備總的零部件進行間隔性維修,一旦發(fā)現需要修理或更換的零件應及時處理。同時,還應通過專業(yè)人員判斷以及利用儀器診斷的方法對設備進行預防維修。最后是維修預防,主要指的是技術人員根據機電設備的運行現狀制定維修技術,其主要被應用于現代采煤設備中。同時,不同的設備還應采取不同的維修方法,對于價格昂貴且重要的機電設備,技術人員應采用預防維修方法,而對于作用較小或價格便宜的設備零件則可以采用事后維修方法。
相關工作人員應根據設備使用說明書對每個零部件進行定期檢修,并制定可行的檢修計劃,預防故障問題的發(fā)生。同時,還應有效結合設備使用說明書及運行檔案,針對設備運行狀態(tài)制定合理的檢修計劃,以有效確保機電設備的正常運行。
基于我國目前煤礦機電設備的維修現狀,相關部門應盡快成立專業(yè)化的機電設備維修機構。由于多數煤礦企業(yè)嚴重缺乏專業(yè)的機電設備維修人才,且培養(yǎng)一名專業(yè)技術人員需要耗費大量的時間與資金。同時,礦井的工作環(huán)境比較特殊,以致從事礦井生產的工作人員不斷減少,加之礦井設備的技術含量在不斷提高,對設備維修人員的要求也在不斷增高。相關部門應集中專業(yè)的維修人才,成立專門的機電維修機構,對各煤礦進行專業(yè)化的維修工作[3]。
礦井機電維修管理系統(tǒng)應由以下兩方面進行設計。一是信息系統(tǒng),在設計機電維修信息管理系統(tǒng)時應注重報表、表單等信息,且由于系統(tǒng)表單屬于用戶與數據庫交流界面,因此設計期間應提升系統(tǒng)的實用性,強化信息系統(tǒng)的各項使用功能。二是數據庫,其主要指的是基礎、緩沖以及用戶權限數據庫。其中基礎數據庫主要存放礦井機電設備的分類臺賬、配件消耗以及維修等信息。在設立時可以建立三個表格,以提高查找速度。緩沖數據庫主要對基礎數據庫的查詢信息進行臨時儲存,在查詢報表結束后,系統(tǒng)便會自動刪除緩沖數據,釋放系統(tǒng)空間,提高運行效率。除此之外,用戶權限數據庫主要儲存用戶的基本信息,并檢測用戶權限,確保信息系統(tǒng)的安全性[4]。
煤礦企業(yè)應重視機電設備的更新與改造工作,對設備局部進行新配件的更新裝配,以提高設備的運行性能。且在經濟允許的條件下,企業(yè)還可以引進技術更為先進的新型設備。同時,在維修期間應改變以往單一的維修方式,引用先進的維修手段,以降低設備的折舊率與維修幾率,提升其使用壽命。
大同礦務局云岡礦采用了AM500采煤機。在采煤機上累計采樣1 000多次,之后利用雙光顯微鏡觀察行走齒輪箱的油樣譜片,發(fā)現存在很多不正常的金屬片狀及塊狀磨粒,且通過光密度計發(fā)現磨粒濃度不斷增大,呈現出疲勞磨損期特點。經檢查發(fā)現,采煤機馬達軸出現疲勞斷裂。之后還對采煤機右搖臂進行油樣分析,通過顯微鏡觀察發(fā)現鐵磁磨粒數量并未增大,但污染物增多,說明油液被嚴重污染,及時更換后,有效杜絕了故障問題的發(fā)生。
太原煤炭氣化公司對振動篩、煤壓機、離心鼓風機等重點專用設備采用了鐵譜檢測技術,有效發(fā)現了設備的故障問題,確保了煤礦企業(yè)的正常生產。比如,公司煤壓機的電機軸承頻繁損壞,平均每兩個月報廢一個軸承,針對此問題企業(yè)對油樣進行了鐵譜分析,發(fā)現譜片上存在中量尺寸小于15 μm的正常磨粒、少量尺寸在16~30 μm之間的疲勞剝塊中量尺寸小于46 μm的層狀磨粒、少量切削磨粒以及少量直徑小于3 μm的煤屑沙粒。分析判斷可知,煤壓機電機軸承出現潤滑不良問題,以致其發(fā)生疲勞損壞,之后企業(yè)及時改造了軸承的供油系統(tǒng),改造之后,電機軸承運行良好,并未再頻繁出現軸承損壞問題。