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        曳引機(jī)轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線產(chǎn)能提升研究

        2018-02-14 06:07:16劉成文楊志陽
        時(shí)代農(nóng)機(jī) 2018年12期
        關(guān)鍵詞:曳引輪曳引機(jī)工作臺

        劉成文,楊志陽,柏 陽

        (淮海工學(xué)院 機(jī)械與海洋工程學(xué)院,江蘇 連云港 222005)

        某公司永磁同步無齒輪曳引機(jī)轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每天250 臺。近年來,隨著電梯市場需求增加,曳引機(jī)年銷售量不斷上升。為滿足日產(chǎn)量的需求,據(jù)測算,需要將曳引機(jī)轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線產(chǎn)能提高到每天340 臺。因此,擬通過轉(zhuǎn)子線現(xiàn)狀分析,運(yùn)用IE 方法,找出不合理的生產(chǎn)方式,不協(xié)調(diào)的人機(jī)作業(yè)關(guān)系,不必要的浪費(fèi)和等待。運(yùn)用工業(yè)工程相關(guān)理論知識,改進(jìn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),優(yōu)化作業(yè)順序,降低各工位C/T 時(shí)間,減少浪費(fèi)和等待,達(dá)到日產(chǎn)能340 臺的改善目標(biāo)。

        1 轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線現(xiàn)狀分析

        轉(zhuǎn)子組件包含的零部件有轉(zhuǎn)子、軸承、磁鋼片、銅壓板、盤車齒圈和曳引輪。其裝配工藝程序主要有軸承壓裝、轉(zhuǎn)子翻轉(zhuǎn)、貼磁、鎖銅壓板、熱套軸承、熱套曳引輪、冷壓曳引輪和檢查等一系列工序。為確定瓶頸工序與未達(dá)標(biāo)工序做準(zhǔn)備,繪制轉(zhuǎn)子組件工藝程序如圖1 所示。

        圖1 曳引機(jī)轉(zhuǎn)子生產(chǎn)工藝程序

        運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)測定法對轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線6 個(gè)主要加工工序進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的測定與計(jì)算。運(yùn)用平準(zhǔn)化法確定評定系數(shù),綜合考慮確定各工位的寬放率為15%,歸納各工序標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間見表1。

        表1 曳引機(jī)轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線加工工序標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間表

        由表1 可得轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線平衡率為:

        可見,轉(zhuǎn)子線各加工工序間存在嚴(yán)重不平衡,且可知貼磁工序?yàn)槠款i工序。且由于目標(biāo)產(chǎn)能為340 臺,目標(biāo)C/T 值為1.412min。其中的熱套軸承工序和曳引輪裝配工序?yàn)槲催_(dá)標(biāo)工序。

        2 轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線的優(yōu)化改善

        2.1 瓶頸工序的分析改善

        已知貼磁工序是曳引機(jī)轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線的瓶頸工序,對貼磁工序環(huán)境觀察記錄并運(yùn)用操作分析法進(jìn)行分析,見圖2。

        通過分析發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:

        (1)第二次貼磁前存在一段三人共同等待時(shí)間26s;

        (2)甲和乙部分作業(yè)相互等待,是否可以重排作業(yè)順序;

        (3)丙的時(shí)間利用率太低,只有46.4%;

        (4)分度工裝無專門放置位置,分磁工作臺物料凌亂;(5)線邊物料堆放雜亂。

        對問題1)進(jìn)行“5W1H”提問,見表2。

        通過提問,首先確定貼磁工序兩極鋼磁片可以并應(yīng)盡可能提前分別裝配好待用。

        其次,貼磁工序共有兩個(gè)工作臺,5 人操作,3 人做標(biāo)準(zhǔn)線貼磁,2 人做混裝線貼磁。另有2 人專門做分磁作業(yè)??紤]將分磁作業(yè)合并由1 個(gè)人完成,該操作著的時(shí)間利用率為46.4×2=92.8%,省下來的1 個(gè)人輔佐貼磁工序,提高貼磁效率。

        表2 5W1H 提問

        圖2 貼磁工序操作分析

        第三,改進(jìn)分磁工作臺的設(shè)計(jì)。測量兵確定磁鋼片的磁場安全距離為前后間距150 mm,左右間距180 mm,上下間距200 mm。設(shè)計(jì)新的分磁工作臺規(guī)格為1600 mm×500 mm×1080 mm;每個(gè)分磁工作臺下面整齊放置六個(gè)分度工裝,備用磁鋼片根據(jù)以往每日使用量,減少數(shù)量放置在備用磁鋼放置架上。

        通過作業(yè)順序調(diào)整和工作臺改進(jìn),預(yù)計(jì)可以縮短工作時(shí)間183-134=49s。甲和丙時(shí)間利用率達(dá)到100%,乙的時(shí)間利用率也從原來的53.6%提高到82.8%。如圖3 所示。

        圖3 優(yōu)化后的貼磁工序操作分析

        2.2 熱套軸承工序的分析改善

        根據(jù)圖3 和現(xiàn)場的實(shí)際測量觀察,熱套軸承工位主要有如下幾個(gè)問題:

        (1)拆卸軸承軸套花較多時(shí)間,放置包裝袋的垃圾桶太大,而且很容易就滿。

        (2)軸承放置小車設(shè)計(jì)不合理,底層軸承人要彎腰到很低才能拿到而且軸承比較重。軸承、軸套每天配送一次,導(dǎo)致每次配送量太多,物料堆放混亂。

        (3)轉(zhuǎn)子翻轉(zhuǎn)要耗費(fèi)接近一半的時(shí)間,人要在一旁監(jiān)視,防止轉(zhuǎn)子滑落砸壞機(jī)器。

        通過分析,提出改善措施:

        (1)對軸承小車作改進(jìn)設(shè)計(jì),軸承軸套成套配送,增加配送批次,減少每批配送數(shù)量。設(shè)計(jì)軸承小車整車尺寸規(guī)格為1500 mm×540 mm×1140 mm,分為四層,上三層放置標(biāo)準(zhǔn)線機(jī)型軸承,底層放置大功率機(jī)型軸承,四層托板都設(shè)有導(dǎo)軌,可將托板拉出60%,方便拿取軸承。將軸承去包裝和軸套成套配送,每層可放15 套,一車可以放置60 套。每天配送6 次,共360 套。實(shí)現(xiàn)單元化生產(chǎn),減少生產(chǎn)線物料堆放。使用新設(shè)計(jì)的軸承小車后,可將原先拆卸軸承包裝盒的時(shí)間去除,平均減少10 s。

        (2)購買新型翻轉(zhuǎn)機(jī),提高效率,減輕勞動(dòng)強(qiáng)度。轉(zhuǎn)子翻轉(zhuǎn)時(shí)間太長屬于設(shè)備功能不足,未能自動(dòng)定位、自動(dòng)識別翻轉(zhuǎn)和無防護(hù)裝置,需要人員全程操作,翻轉(zhuǎn)周期時(shí)間太長,所以考慮重新購買新型翻轉(zhuǎn)機(jī)。通過與供應(yīng)商的交流決定購買氣動(dòng)翻轉(zhuǎn)機(jī)。應(yīng)用氣動(dòng)翻轉(zhuǎn)機(jī)可使轉(zhuǎn)子翻轉(zhuǎn)由原先的30s 縮減到15 s,無需人員動(dòng)手操作。預(yù)計(jì)熱套軸承工序C/T 時(shí)間可從2.10 min 減少到1.27min。

        2.3 曳引輪裝配工序的分析改善

        曳引輪裝配工序問題主要集中在熱套曳引輪工位,根據(jù)現(xiàn)場觀察和測得的時(shí)間分析,有兩個(gè)問題較為突出:

        (1)曳引輪加熱時(shí)間過長;

        (2)緊固螺栓作業(yè)用時(shí)過長。

        考慮改進(jìn)措施:

        (1)更換加熱器,增大功率,提高加熱速度。

        (2)引進(jìn)四軸同步自動(dòng)擰緊機(jī),一次性將四顆螺栓同時(shí)打入,并完成扭力測定。

        改善后,熱套曳引輪工位的C/T 時(shí)間可以從原來的2.64 min 降到1.64 min,縮短1 min。在冷壓曳引輪工位不變的情況下,曳引輪裝配工序的平均C/T 時(shí)間減少到1.37 min,低于轉(zhuǎn)子線目標(biāo)C/T 時(shí)間1.412 min,曳引輪裝配工序優(yōu)化改善工作完成。

        3 轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線改善效果

        轉(zhuǎn)子線經(jīng)過一系列優(yōu)化改善后,整體生產(chǎn)能力得到了較高的提升。主要表現(xiàn)為貼磁工序、熱套軸承工序和曳引輪裝配工序C/T 時(shí)間的降低,工人等待時(shí)間的減少,線邊物料大幅減少。

        整條轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線改善后工時(shí)如表3 所示。

        表3 改善后工時(shí)表

        轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線的C/T 時(shí)間也由原來的2.496 min 減少到1.37 min。改善后可達(dá)到產(chǎn)能為

        圖4 轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線改善前后產(chǎn)能比較

        改善后轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線平衡率

        線平衡率由原來的66.37%提升到87.96%。轉(zhuǎn)子線產(chǎn)能由原先的250 臺提高到350 臺,達(dá)到并超過日產(chǎn)能340 臺的改善目標(biāo)。

        4 結(jié) 語

        本文運(yùn)用工業(yè)工程技術(shù)方法對曳引機(jī)轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線產(chǎn)能不足問題進(jìn)行了研究。運(yùn)用運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)測定法對轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線6 個(gè)主要加工工序進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)的測定與計(jì)算,確定貼磁工序?yàn)槠款i工序,熱套軸承工序和曳引輪裝配工序?yàn)槲催_(dá)標(biāo)工序。

        運(yùn)用程序分析法、操作法分析法分別對貼磁工序、熱套軸承工序、曳引輪裝配工序進(jìn)行分析與改善研究,對分磁工作臺、軸承小車等工藝裝備作改善設(shè)計(jì),引入大功率曳引輪加熱器和四軸同步自動(dòng)擰緊機(jī),并實(shí)施到現(xiàn)場生產(chǎn)當(dāng)中。使得貼磁工序、熱套軸承工序和曳引輪裝配工序C/T 時(shí)間大幅降低,轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線的C/T 時(shí)間也由原來的2.496min 減少到1.37min,線平衡率由原來的66.37%提升到87.96%,轉(zhuǎn)子生產(chǎn)線產(chǎn)能從每日250 臺提升到350 臺。

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