楊 超
(中國石油化工股份有限公司天津分公司)
TC-201空氣壓縮機組是天津石化PTA裝置的關(guān)鍵設(shè)備,該機組為四級離心式壓縮機,由蒸汽透平機TB-1132、壓縮機TC-201和尾氣膨脹機TB-1131三機組組成,它為氧化反應(yīng)提供所需的空氣。機組自2008年檢修以來,在啟停機過程中頻繁出現(xiàn)VI-1262軸承振動高報警問題,給機組運行帶來了安全隱患。經(jīng)過查閱資料、運用S8000在線狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng),對空壓機組運行狀況進行綜合分析,找出了軸振動高的根本原因,并采取了機組在線動平衡的解決措施,保證了機組的長周期穩(wěn)定運行。
TC-201空氣壓縮機組,靠氧化反應(yīng)產(chǎn)生的尾氣和自產(chǎn)蒸汽,通過尾氣膨脹機TB-1131和蒸汽透平機TB-1132來驅(qū)動(開車時用外供蒸汽來驅(qū)動),額定流量為99 660Nm3/h,最大額定軸功率為11 550kW(其中蒸汽透平機輸出功率為8 150kW,尾氣膨脹機輸出功率3 400kW)。
蒸汽透平機和尾氣膨脹機通過齒輪同時驅(qū)動一臺四級離心式壓縮機(結(jié)構(gòu)形式為H型),壓縮機通過一個大齒輪軸接受驅(qū)動力(齒輪軸通過鼓膜式聯(lián)軸器連接),再傳遞給兩個小齒輪軸,小齒輪軸的兩端分別裝有一個三元開式葉輪,每個葉輪即為一級,分別為壓縮機的一、二級和三、四級,逐級對空氣進行壓縮,達到工藝要求,調(diào)節(jié)方式為進氣導葉調(diào)節(jié)。機組振動測點共有28個,具體分布如圖1所示。
2008年機組解體檢修,TB-1132轉(zhuǎn)子清洗、送杭州汽輪機廠進行低速動平衡試驗,發(fā)現(xiàn)不平衡量340kg,∠30°左右,對轉(zhuǎn)子進行處理,在低壓端增加了一顆配重螺釘,高壓端去除殘余量。大修以后,TC-201機組在幾次啟停車過程中發(fā)現(xiàn),測點VI-1262振動偏高,啟機過程中一度報警,最高值達到110μm(聯(lián)鎖停機),后采取壓縮機升壓啟動,視振動情況調(diào)整PC-1260閥的開度,控制機組壓力,達到工作轉(zhuǎn)速后仍然在55μm之上運行,對機組的整體穩(wěn)定運行造成了隱患。
2009年針對機組VI-1262測點振動問題進行停機檢修,在降壓停車過程中VI-1262出現(xiàn)聯(lián)鎖停機。檢修過程中發(fā)現(xiàn)VI-1262間隙超標、磨損,VI-1266 、VI-1267薄壁瓦磨損,檢修更換了VI-1262 、VI-1266 、VI-1267 3塊軸瓦,找正數(shù)據(jù)全部符合設(shè)計標準。機組試車過程中, VI-1262A振動125μm、VI-1262B振動115μm,機組聯(lián)鎖停機。再次啟動采取壓縮機升壓啟動,視振動情況調(diào)整PC-1260閥的開度,控制機組壓力,在啟動的過程中,VI-1262A振動達到85μm出現(xiàn)報警,當轉(zhuǎn)速達到4 410r/min時,VI-1262A振動65μm、VI-1262B振動55μm,升壓達到0.9MPa時,機組振動趨于穩(wěn)定。
圖1 機組結(jié)構(gòu)及振動測點布置
振動是旋轉(zhuǎn)機械的常見故障,引起機組振動的原因也是多方面的,根據(jù)查閱相關(guān)資料[1],將振動原因分類如下:
a. 轉(zhuǎn)子不平衡引起的振動;
b. 軸系不對中引起的振動;
c. 滑動軸承與軸頸偏心引起的振動;
d. 零部件松動引起的振動;
e. 摩擦(如密封件摩擦、轉(zhuǎn)子與定子摩擦等)引起的振動;
f. 滾動軸承損壞引起的振動;
g. 滑動軸承油膜渦動和油膜振蕩引起的振動;
h. 空氣動力和水力等原因引起的振動;
i. 軸承座剛度不對稱引起的振動。
針對TC-201機組VI-1262軸系振動高的問題,曾先后與西安交大、日本三菱、阿爾斯通創(chuàng)維實多方進行交流討論,同時查閱相關(guān)資料[2],給出的結(jié)論也各不相同,具體結(jié)論有軸系不平衡、軸承剛性不足、聯(lián)軸器變形及軸系不對中等問題。
針對TC-201機組現(xiàn)場運行情況,參考交流討論結(jié)果,再根據(jù)透平轉(zhuǎn)子單獨做動平衡試驗,檢修更換新VI-1262軸瓦、機組重新找正后振動情況,排除軸承磨損、聯(lián)軸器變形、軸系不對中等原因,初步得出結(jié)論應(yīng)該是軸系不平衡占主導因素。為驗證此結(jié)論,需要通過具體運行數(shù)據(jù)并結(jié)合頻譜圖、軸心軌跡、二維全息譜及三維全息譜等圖譜進行全面分析。
TC-201機組的汽輪機軸系測點主要由VI-1260A/B、VI-1261A/B、VI-1262A/B、VI-1263A/B 8 個測點組成,具體分布如圖 2所示。由于汽輪機與壓縮機小齒輪側(cè)采用剛性聯(lián)軸器連接,且兩個半聯(lián)軸器中間有一根長達3m的空心軸,故整個軸系為一個細長軸系。8個測點軸振數(shù)據(jù)見表1。
圖2 機組振動異常測點位置
測點部位通道名稱通頻振動值μm轉(zhuǎn)頻幅值,相位μm,(°)轉(zhuǎn)速r·min-1汽輪機軸電機側(cè)VI-1260A15.148.04,∠14.104408VI-1260B12.166.13,∠122.674408汽輪機軸聯(lián)軸器側(cè)VI-1261A17.4213.56,∠77.194408VI-1261B12.766.40,∠220.194408壓縮機小齒輪側(cè)VI-1262A61.8653.58,∠316.794408VI-1262B52.9645.84,∠201.154408壓縮機大齒輪側(cè)VI-1263A19.3712.04,∠16.164408VI-1263B20.4010.01,∠358.064408
針對機組的汽輪機軸系振動問題,筆者有針對性地截取關(guān)鍵圖譜(圖3~10)。從這些圖譜中分析機組目前運行狀況為:汽輪機4個測點總體運行較平穩(wěn),振動通頻值不超過20μm,頻譜上除工頻外,高倍頻能量居多,機組存在原始的不平衡和輕微動靜部件碰磨。
圖3 測點VI-1261A/B頻譜圖
圖4 測點VI-1261A/B原始軸心軌跡與合成軸心軌跡
圖5 測點VI-1262A/B頻譜圖
圖6 測點VI-1262A/B二維全息譜
圖7 測點VI-1262A/B原始軸心軌跡與合成軸心軌跡
圖8 測點VI-1263A/B頻譜圖
圖9 測點VI-1263A/B原始軸心軌跡與合成軸心軌跡
圖10 測點VI-1260A/B、VI-1261A/B、VI-1262A/B、
圖3、4分別列出了 VI-1261A/B 的振動頻譜圖和軸心軌跡圖譜。從頻譜圖上可以看出,頻率成分除了包含有不平衡引起的1倍頻外,還包含有 2倍、3倍等高頻成分,頻率成分相當豐富,不僅如此,譜圖上還出現(xiàn)次諧波,VI-1261B 頻譜上尤為明顯,約為 1/3 諧波。在合成軸心軌跡上,尖點現(xiàn)象更為突出,因此更加明確除了不平衡故障外,動靜摩擦已經(jīng)存在。圖 5為汽輪機軸靠壓縮機端測點 VI-1262A/B 的振動頻譜圖,諧波能量主要集中于1倍頻(73.5Hz)處,并且在各自的頻譜圖上存在一些高頻成分,在 VI-1262B 頻譜上尤為突出。頻率成分反映到二維全息譜上,可以看出,轉(zhuǎn)頻分量較大,呈橢圓狀,說明轉(zhuǎn)子支承系統(tǒng)存在各向異性。同時,2倍、3倍高頻分量也較為明顯,且 2倍頻橢圓偏心率很大,如圖6所示。綜合以上信息,進一步確定轉(zhuǎn)子故障為不平衡,并且?guī)в幸欢康膭屿o部件碰磨。圖7給出了測點軸心軌跡圖,從圖中可以看出轉(zhuǎn)子軸心軌跡大致呈橢圓形,并且?guī)в屑恻c,所以進一步證明了上述推測的可實性。 圖8、9分別列出了 VI-1263A/B 的振動頻譜圖和軸心軌跡圖譜,可以看出,工頻振動明顯,占主導地位,同時,高階頻率成分也是相當豐富。VI-1263A 頻譜圖存在1/5 次諧波成分,VI-1263B 頻譜圖含有約 1/5 和 1/4 諧波分量。同樣,合成軸心軌跡尖點明顯,VI-1263A/B 測點的圖譜也證明了以上推斷的正確性。從圖10的三維全息譜可以看出,該軸系存在軸系不平衡,不僅有力分量引起的不平衡,而且還有力偶分量存在,在做降振處理時,需考慮整個軸系的振動情況,故考慮采用全息軸系動平衡法。
經(jīng)過對測點 VI-1260、VI-1261、VI-1262、VI-1263 進行頻譜、軸心軌跡、二維全息譜、三維全息譜分析,結(jié)合軸系典型故障特征,判斷機組存在軸系不平衡和輕微動靜部件碰磨,需要對轉(zhuǎn)子做軸系動平衡及軸瓦檢查。
TC-201 機組汽輪機軸振動測點VI-1262A/B 振動異常,經(jīng)過精密診斷確定為軸系不平衡,最后決定制定VI-1262軸系在線動平衡方案及解決措施。停機檢修,對汽輪軸進行在線動平衡,同時更換VI-1262軸瓦。
經(jīng)過查閱圖紙及現(xiàn)場確認,在聯(lián)軸器兩端和中間位置,分別預(yù)留24個M16配重螺栓孔,在圖11中平衡面A(與小齒輪側(cè)相連的半聯(lián)軸器徑向)、平衡面B(中間軸的圓周方向,已預(yù)留平衡孔)、平衡面C(與汽輪機轉(zhuǎn)子相連的半聯(lián)軸器徑向)位置,可以根據(jù)軸系振動情況,選取適當位置增加配重,考慮VI-1262A/B振動表現(xiàn)突出,決定首選A平衡面處添加配重進行單面平衡,視效果再定下一步加重方案。
手動電盤車找鍵相,利用萬用表測間隙電壓,當表值顯示最大值時,確定物理鍵相的位置。此軸鍵相位置與VI-1262B 傳感器位置重合,用信號筆在軸上作標記,此標記是顯示轉(zhuǎn)子物理方位的標記,作為確定加重位置的標準。
經(jīng)過現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)分析,綜合考慮軸系平衡問題,根據(jù)現(xiàn)有振動數(shù)據(jù),運用經(jīng)驗公式進行計算。試加重量的計算公式為:
(1)
式中m——試重,g;
M——轉(zhuǎn)子質(zhì)量,kg;
r——試重安裝半徑,mm ;
X——初始振幅,μm。
試加重量的角度計算公式為:
β=α+γ-φ+180
(2)
式中α——相位;
β——試重角度;
γ——測振傳感器與鍵相傳感器的夾角(以鍵相傳感器為起點,逆轉(zhuǎn)向度量);
圖11 VI-1262軸系平衡面位置
φ——滯后角。
在振動相位已知的前提下,試加重量的角度由機械滯后角確定。試重角度β是指:以鍵相傳感器位置為起點,逆轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)過β角度。由以上公式及原始振動相位,并且根據(jù)轉(zhuǎn)子及支承情況選定滯后角為45°,計算試重角度。
5.3.1第1次配重(試重)
試重加載以后啟機,由 500r/min開始升速,發(fā)現(xiàn) VI-1262A/B 的起始振動較大,均有32μm 之多,在一階臨界轉(zhuǎn)速 2 200r/min之前, 隨著轉(zhuǎn)速升高,振動幅值和相位均沒有大的變化,比較穩(wěn)定;到達一階臨界時,幅值上升至 40μm 以上;通過二階臨界以后,幅值繼續(xù)上升,至 4 300r/min時報警,運行3min后,振幅降到警線以下,但仍保持很高的幅值。在工作轉(zhuǎn)速為4 410r/min時,加試重前后各測點振動數(shù)據(jù)作三維全息譜圖如圖12所示。
圖12 加試重 30g∠0°前后各測點三維全息譜
由圖12可以看出,加試后 VI-1262A/B 測點處的振動值比平衡前有所下降,其他測點處變化不大,通過加載試重前后數(shù)據(jù)計算,進行第2次平衡。
5.3.2第2次配重
根據(jù)平衡前后數(shù)據(jù)進行計算,得第2次加重量為:84g∠325°。綜合考慮配重面實際情況,最終定下第2次加重量為:80g∠330°。
經(jīng)過第2次平衡以后,VI-1262A/B 的振動下降很多,達到理想狀態(tài),但是軸系的其他測點的振動幅值升高,尤其是 VI-1261A/B,其值已經(jīng)接近報警值,所以第2次平衡很好地解決了 VI-1262A/B 測點處的振動,但是振動轉(zhuǎn)移到了軸系的其他測點,所以還應(yīng)綜合分析軸系的其他測點部位。
5.3.3第3次配重
考慮到機組實際運行情況與計算機模擬計算有一定偏差,所以沒有在其他多點綜合分析研究,而是將在壓縮機端加載的 80g∠330°稍作調(diào)整,在不至于使 VI-1261A/B 的振動上升很高的基礎(chǔ)上,使得VI-1262A/B 測點振動降低。計算加重,并進行優(yōu)化,最終結(jié)果定為:在壓縮機端加載60g∠300°,其三維全息譜圖如圖13所示。
5.3.4機組整體試車
根據(jù)分析VI-1262軸瓦存在輕微碰磨的結(jié)論,配重后對機組進行了檢修,更換了VI-1262軸瓦,并進行嚴格找正,然后機組整體試車。VI-1262軸系通過在線動平衡試驗處理后,振動情況明顯改善。動平衡后在啟停機過程中,不僅各點振動值沒有出現(xiàn)報警現(xiàn)象,而且振動值也有明顯降低,尤其VI-1262點特別明顯,當轉(zhuǎn)速達到4 410r/min時,VI-1262振動值A(chǔ)為40μm、B為46μm,VI-1261振動值A(chǔ)為50μm、B為35μm;VI-1266A/B、VI-1267A/B振動值均在20μm以下,通過啟停機圖譜振動對比,在線動平衡效果得到肯定。
圖13 加試重 60g∠300°前后各測點三維全息譜
經(jīng)過對TC-201機組VI-1262軸承振動高的綜合分析,以及采取現(xiàn)場動平衡的解決措施,機組振動問題得到有效解決和控制,可以保證機組在啟停機過程中不出現(xiàn)報警。同時在整個分析處理過程中,總結(jié)了關(guān)于大型機組檢修、動平衡過程中的注意事項:長軸系機組的檢修,不能只對單獨部件做動平衡,還要進行整體在線動平衡試驗;柔性轉(zhuǎn)子一定要做高速動平衡;增加的配重螺栓要點焊,避免長時間運轉(zhuǎn)脫落;檢修時,如果沒有安排動平衡試驗,轉(zhuǎn)子和聯(lián)軸器不要清理衛(wèi)生,否則動平衡會被破壞。
[1] 王江萍.機械設(shè)備故障診斷技術(shù)及其應(yīng)用[M].西安:西北工業(yè)大學出版社,2001.
[2] 王紹艷.工業(yè)汽輪機技術(shù)問答[M].北京:化學工業(yè)出版社,2008.