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        一起磨煤機(jī)爆燃導(dǎo)致鍋爐MFT的分析與應(yīng)對措施

        2018-01-29 06:38:45袁吉勇
        中國設(shè)備工程 2018年5期
        關(guān)鍵詞:給煤機(jī)制粉磨煤機(jī)

        袁吉勇

        (廣東省粵電集團(tuán)沙角C電廠,廣東 東莞 523900)

        沙角C電廠安裝有3臺(tái)2100t/h亞臨界、一次中間再熱、四角雙切圓燃燒、強(qiáng)制循環(huán)汽包爐,采用露天布置,系A(chǔ)BB-CE公司產(chǎn)品。1996年投產(chǎn)后,經(jīng)多年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)積累及技術(shù)改造,故障停爐次數(shù)大大降低,但近年來電廠發(fā)生數(shù)起磨煤機(jī)內(nèi)部及磨煤機(jī)風(fēng)道爆燃事件,尤其是2016年5月7日#1爐B磨爆燃導(dǎo)致鍋爐MFT。針對此次磨煤機(jī)爆燃事件,本文將進(jìn)行深入分析探討,并提出防止鍋爐制粉系統(tǒng)著火爆炸的技術(shù)措施。

        1 制粉系統(tǒng)概況

        鍋爐采用中速磨煤機(jī)、冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),它是由原煤倉、電子稱重式給煤機(jī)、磨煤機(jī)、一次風(fēng)機(jī)、密封風(fēng)機(jī)以及煤粉管道組成。配置密封風(fēng)機(jī),解決了正壓系統(tǒng)密封問題,其氣源來自冷一次風(fēng)。磨煤機(jī)裝有蒸汽滅火系統(tǒng),可防止磨煤機(jī)內(nèi)部積粉燃燒。

        具有一定粒度的原煤由原煤倉經(jīng)給煤機(jī)送入HP983中速碗式磨煤機(jī)中碾磨,同時(shí)由冷一次風(fēng)送至三分倉再生式空氣預(yù)熱器加熱的熱風(fēng),經(jīng)一次風(fēng)熱風(fēng)道送入磨煤機(jī)中,供干燥原煤并攜帶碾磨的煤粉到煤粉分離器中進(jìn)行分離。細(xì)度合格的煤粉隨干燥氣流(即一次風(fēng))直接經(jīng)煤粉燃燒器噴嘴送入鍋爐爐膛燃燒,一臺(tái)磨煤機(jī)的4個(gè)出粉管對應(yīng)向燃燒器同一層4個(gè)一次風(fēng)噴嘴供粉。經(jīng)分離器分離下來的不合格的粗粉,再返回磨煤機(jī)重復(fù)碾磨?;祀s在原煤中的難以碾磨的石子煤(黃鐵礦、石塊等雜質(zhì)的總稱)從磨碗邊緣溢出后,由于其質(zhì)量和體積較大,因而逆熱空氣流向,穿過葉輪裝置掉入下部側(cè)機(jī)體中,被刮板清除進(jìn)石子煤排出口,排離磨煤機(jī)。

        磨煤機(jī)前的冷、熱一次風(fēng)道上分別裝有調(diào)節(jié)門和截止門,調(diào)節(jié)磨煤機(jī)出口溫度和進(jìn)入磨煤機(jī)的一次風(fēng)總流量。磨煤機(jī)出口煤粉氣流溫度超過93.3℃時(shí),熱風(fēng)截止門自動(dòng)關(guān)閉。

        2 故障分析

        2.1 磨煤機(jī)爆燃理論

        煤粉和空氣的混合物在適當(dāng)?shù)臐舛群蜏囟认聲?huì)發(fā)生爆炸。影響煤粉爆炸的因素有:煤的揮發(fā)分含量、煤粉細(xì)度、水分,氣粉混合物的溫度和濃度及含氧量等。一般情況下,顆粒越細(xì)小,揮發(fā)分含量及發(fā)熱量越高,含粉濃度越接近爆炸濃度(大約1.2~2.0kg煤粉/m3空氣),含氧濃度越大,爆炸的可能性越大。實(shí)踐證明:當(dāng)煤粉的Vdaf<10%或顆粒大于100微米時(shí),煤粉幾乎不會(huì)發(fā)生爆炸;對溫度小于100℃、含粉濃度避開了爆炸濃度或含氧濃度小于15%~16%的煤粉氣流,也基本上不存在爆炸的危險(xiǎn)。

        磨煤機(jī)發(fā)生爆燃的三個(gè)必備條件:足夠的可燃物及氧量;可燃物與空氣形成爆炸物并達(dá)到爆炸濃度的范圍;足夠的點(diǎn)火能源。因此,所有運(yùn)行的磨煤機(jī)當(dāng)煤粉/空氣的濃度在爆炸極限范圍內(nèi)時(shí),都可能存在爆燃隱患。在理論上控制煤粉/空氣間的比例可有效的抑制磨煤機(jī)爆燃的可能性。

        2.2 事件經(jīng)過

        2016年5月7日晚上,#1機(jī)組AGC運(yùn)行,負(fù)荷630MW,A、B、C、D、E五臺(tái)制粉系統(tǒng)運(yùn)行,每臺(tái)磨的給煤量約50t/h(80%給煤率左右)。1A、1B磨煤機(jī)上的煤是煤場的混煤,揮發(fā)份約30%,煤比較濕(風(fēng)門開度判斷),磨煤機(jī)出口溫度為70℃左右;1C、1D、1E磨煤機(jī)上的煤是“山優(yōu)煤”,運(yùn)行參數(shù)正常。20:41,爐膛壓力低保護(hù)動(dòng)作,#1鍋爐MFT?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)1B磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)門連桿變形,風(fēng)道及其膨脹節(jié)無異常;內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)熱風(fēng)調(diào)節(jié)擋板變形損壞。5月8日16:45,1B磨煤機(jī)熱風(fēng)調(diào)門檢修工作結(jié)束。18:48, #1爐點(diǎn)火。5月9日02:36,#1機(jī)組重新接帶負(fù)荷。

        2.3 原因分析

        鍋爐MFT前2分鐘(20:39:33),1B磨煤機(jī)出現(xiàn)了斷煤(之前給煤量約50t/h),給煤量降為零,磨煤機(jī)出口溫度有所升高。1分鐘后給煤量上升至37t/h,此時(shí),1B磨煤機(jī)內(nèi)突然發(fā)生爆燃,一次風(fēng)道壓力瞬間升高。兩臺(tái)一次風(fēng)機(jī)喘振開關(guān)動(dòng)作,致使一次風(fēng)機(jī)RB保護(hù)動(dòng)作,動(dòng)葉開度強(qiáng)制關(guān)至25%,一次風(fēng)母管壓力及流量降低并出現(xiàn)擾動(dòng)。運(yùn)行中的1A、1D、1E磨煤機(jī)率先因一次風(fēng)量低依次跳閘,鍋爐燃燒不穩(wěn),最終因爐膛壓力低導(dǎo)致MFT動(dòng)作。

        2.4 歷年磨煤機(jī)爆燃統(tǒng)計(jì)分析

        因現(xiàn)有的測量方式無法定量獲取磨煤機(jī)內(nèi)部的爆炸濃度,濃度的控制也無有效手段,從我廠歷次出現(xiàn)的磨煤機(jī)內(nèi)部著火及爆炸的工況(①2001年1月30日,3A磨,停給煤機(jī)后;②2002年12月10日,2A磨,給煤機(jī)跳閘一分鐘后;③2005年2月11日,2E磨,正常運(yùn)行,煤揮發(fā)分極高;④2006年12月27日,2C磨,給煤機(jī)因堵煤跳閘;⑤2007年3月29日,2B磨,停給煤機(jī)后;⑥2011年1月9日,1B磨,低給煤率且一次風(fēng)量不足;⑦2012年4月4日,2B磨,正常運(yùn)行,石子煤多;⑧2016年5月7日,1B磨,煤濕,短時(shí)斷煤),歸納分析出以下幾種情況:第一,運(yùn)行中的給煤機(jī)發(fā)生斷煤時(shí)。第二,磨煤機(jī)跳閘后重新啟動(dòng)給煤機(jī)或停給煤機(jī)的過程。第三,低給煤率運(yùn)行時(shí)。第四,燃用高揮發(fā)分煤種(印尼煤)時(shí)。印尼煤屬于高揮發(fā)分煤種,目前的運(yùn)行控制方式已成熟,其他幾種情況屬于低給煤率或煤量出現(xiàn)大波動(dòng)時(shí)容易達(dá)到爆燃濃度。

        3 防范措施

        3.1 防止制粉系統(tǒng)著火爆炸的技術(shù)措施

        (1)根據(jù)入爐煤化驗(yàn)結(jié)果,嚴(yán)格調(diào)整控制磨煤機(jī)的出口溫度在正常范圍內(nèi)。當(dāng)磨煤機(jī)出口溫度不正常急劇上升,經(jīng)調(diào)整無效時(shí),手動(dòng)打閘給煤機(jī),并立即投入磨煤機(jī)滅火蒸汽,關(guān)閉熱風(fēng)、冷風(fēng)調(diào)門,關(guān)閉熱風(fēng)、冷風(fēng)閘板。

        (2)制粉系統(tǒng)啟、停時(shí)必須保證足夠的暖磨和冷磨時(shí)間且給煤率調(diào)節(jié)要平穩(wěn),禁止給煤率大幅度快速增加或減小。

        (3)給煤機(jī)的給煤率發(fā)生波動(dòng)或給煤機(jī)跳閘時(shí),要嚴(yán)密監(jiān)視磨煤機(jī)出口溫度,必要時(shí)立即投入磨煤機(jī)滅火蒸汽,關(guān)閉熱風(fēng)、冷風(fēng)調(diào)門,關(guān)閉熱風(fēng)、冷風(fēng)閘板,停止給煤機(jī)運(yùn)行。

        (4)運(yùn)行中的磨煤機(jī)帶煤跳閘后,要及時(shí)查明原因,消除故障。故障消除后,應(yīng)盡早啟動(dòng)該磨,清空積煤。若跳閘磨煤機(jī)無法啟動(dòng),應(yīng)及時(shí)安排人工清空磨煤機(jī)內(nèi)的積煤。

        (5)磨煤機(jī)正常停止時(shí),要將磨煤機(jī)內(nèi)的積煤走空后(磨馬達(dá)功率<50MW,維持3分鐘)再停磨。

        (6)加強(qiáng)石子煤斗排渣箱的檢查,磨煤機(jī)的排渣門要打開(排渣箱出渣時(shí)此門關(guān)閉),如出現(xiàn)渣多、無渣或冒火星的情況,應(yīng)作異常情況處理,當(dāng)調(diào)整后仍無效果時(shí),應(yīng)停磨檢查。

        (7)加強(qiáng)煤場和配煤管理,防止因原煤倉中煤過濕導(dǎo)致落煤管堵煤,致使給煤機(jī)跳閘。

        (8)及時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)制粉系統(tǒng)的泄漏點(diǎn),通知檢修,并做好相應(yīng)的防護(hù)措施。

        (9)及時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)制粉系統(tǒng)管道、風(fēng)道上的積粉、漏油,及時(shí)清理。

        (10)原煤倉二氧化碳滅火系統(tǒng)應(yīng)可靠備用,停爐前應(yīng)將原煤倉燒空。

        3.2 摻燒印尼煤的注意事項(xiàng)

        煤粉爆炸性與揮發(fā)分含量的近似關(guān)系如下:Vdaf(%)< 6.5,極難爆炸;6.5 < Vdaf(%)< 10,難爆炸;10<Vdaf(%)<25,中等爆炸性;25<Vdaf(%)<35,易爆炸;Vdaf(%)>35,極易爆炸(灰分高于40%的煤按其揮發(fā)份所定的爆炸性降一個(gè)等級)。

        印尼煤高水分、低灰分、低硫分、高揮發(fā)分等特性。次煙煤發(fā)熱量為5700~7200kcal/kg,揮發(fā)分為37%~42.15%,硫分0.1%~0.85%;褐煤發(fā)熱量為4345~5830kcal/kg,揮發(fā)分為 24.1% ~ 48.8%,硫分 0.1% ~0.75%。因而印尼煤具有很強(qiáng)的爆炸傾向性。

        經(jīng)多年運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié),沙角C電廠目前燃用印尼煤的運(yùn)行控制方式已比較成熟,除須遵守3.1中所列技術(shù)措施外,還應(yīng)注意以下事項(xiàng):第一,摻燒印尼煤的磨煤機(jī)出口溫度設(shè)定并控制在較低水平(55~60℃之間)。第二,控制磨煤機(jī)入口一次風(fēng)溫小于200℃。第三,摻燒印尼煤的磨煤機(jī)停運(yùn)過程中,控制入口一次風(fēng)溫盡可能低后,手動(dòng)停運(yùn)給煤機(jī),再進(jìn)行磨煤機(jī)吹掃。第四,控制所上印尼煤原煤倉煤位小于70%。

        4 結(jié)語

        燃煤電廠磨煤機(jī)爆燃是一個(gè)比較現(xiàn)實(shí)的問題,由于其影響因素復(fù)雜、過程突發(fā)、破壞力大,會(huì)造成設(shè)備損壞、機(jī)組失穩(wěn)跳閘甚至人員傷亡。我廠經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析,找到了磨煤機(jī)爆燃發(fā)生的規(guī)律性。運(yùn)行人員執(zhí)行上述防爆措施后,我廠至今未發(fā)生類似的事故,證實(shí)其是有效的、可靠的。

        [1]葉江明主編.電廠鍋爐原理及設(shè)備(第二版)[M].北京:中國電力出版社,2007.

        [2]全國勘察設(shè)計(jì)注冊工程師公用設(shè)備專業(yè)委員會(huì)秘書處編. 全國勘察設(shè)計(jì)注冊公用設(shè)備工程師動(dòng)力專業(yè)執(zhí)業(yè)資格考試教材(第三版)[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2017.

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