賈永敏
(青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 海都學(xué)院,山東 萊陽(yáng) 265200)
超高分子量聚乙烯工程塑料(UHMW——PE)管道技術(shù)在我國(guó)日漸成熟,它是一種價(jià)格適中、性能優(yōu)良的新型熱塑性工程塑料,幾乎集中了各種塑料的優(yōu)點(diǎn),耐磨抗沖擊,自潤(rùn)滑,耐腐蝕、耐低溫、衛(wèi)生無(wú)毒、不粘附、不吸水等綜合性能,是一種較為理想的管材,可廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、電力、石油、紡織、造紙、食品、化工、機(jī)械、電氣等各個(gè)行業(yè)。且管件的用量逐漸增加,特別是在復(fù)雜的環(huán)境條件下,客戶需要各種規(guī)格的管件日益增多。
目前,難點(diǎn)是三通的制作問(wèn)題,由于超高管材的特殊性,制成成品的合格率很低,浪費(fèi)問(wèn)題突出,再一個(gè)是效率降低。為解決這個(gè)問(wèn)題,組織QC小組進(jìn)行調(diào)查,并結(jié)合實(shí)際情況,提出解決方案,進(jìn)行焊接工藝的改進(jìn),提高三通焊接的成功率。
QC小組對(duì)原有制作超高三通的過(guò)程進(jìn)行了全方位的調(diào)研,發(fā)現(xiàn)了很多問(wèn)題,例如工藝問(wèn)題、工裝問(wèn)題、操作問(wèn)題等。制作完成后,合格率不到50%,廢品全部成為廢料,并且不能回收利用,浪費(fèi)嚴(yán)重,成本加大,給生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了沉重的負(fù)擔(dān)。
表1 質(zhì)量調(diào)查表
如表1所示,通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn),制作三通的廢品率高達(dá)54.4%。
根據(jù)實(shí)際情況,小組成員把目標(biāo)定為成功率,由原來(lái)的45.6%提高到90%以上。
根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查,對(duì)目標(biāo)的可行性進(jìn)行分析,如圖1所示。小組認(rèn)為:有經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員,又懂得焊接原理,所以目標(biāo)是可以實(shí)現(xiàn)的。
圖1 可行性分析圖
QC小組成員針對(duì)現(xiàn)狀進(jìn)行認(rèn)真研究、分析,發(fā)現(xiàn)影響超高三通焊接成功率的原因主要體現(xiàn)在工藝、工裝和操作問(wèn)題上,所以從機(jī)、料、法、環(huán)等方面著手進(jìn)行分析,并對(duì)影響因素進(jìn)行了要因確認(rèn)。
(1)機(jī):大多數(shù)工裝屬自制工裝,由于多年使用,有些工裝存在破損嚴(yán)重,無(wú)法使用;在工裝設(shè)計(jì)上由于考察不周全,存在一定缺陷,影響焊接質(zhì)量。
(2)料:制作三通的管材一般應(yīng)在壁厚上大一個(gè)級(jí)別,但有時(shí)操作者粗心利用厚度不夠的管材,所以制作出的三通在打壓實(shí)驗(yàn)強(qiáng)度不夠,達(dá)不到要求。
(3)法:如表2所示。
表2 針對(duì)影響因素的主要應(yīng)對(duì)方法
(4)環(huán):焊接時(shí)環(huán)境溫度不恒定,但焊接時(shí)物料在工裝里面受環(huán)境溫度影響不大。
通過(guò)確認(rèn),找出影響超高三通焊接成功率的要因有如下4條:①焊接工裝破壞嚴(yán)重;②工裝設(shè)計(jì)有缺陷;③制作三通的管材達(dá)不到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);④焊絲布置方法不合理。
小組成員針對(duì)主要原因,制定了對(duì)策措施,如表3所示。
表3 對(duì)策措施
(1)實(shí)施一。小組成員對(duì)所有焊接工裝進(jìn)行分類,然后登記造表,并做好標(biāo)記。對(duì)輕度破損的進(jìn)行維修,對(duì)破損嚴(yán)重的作報(bào)廢處理。并由技術(shù)人員重新設(shè)計(jì),制作新的工裝。
(2)實(shí)施二。對(duì)舊的工裝圖紙和工裝進(jìn)行核對(duì),對(duì)不合理的地方進(jìn)行整改,特別是工裝和物料不能完全貼合的問(wèn)題,必須加以解決。
(3)實(shí)施三。合理監(jiān)督操作者,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)選用管材,不合格者一律不用。
(4)實(shí)施四。在操作現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)布排焊絲,由原來(lái)的一圈鋸齒形布絲變?yōu)槎Γ@樣可以有效提高焊接面積,增加強(qiáng)度,防止出現(xiàn)滲漏點(diǎn)。
實(shí)施對(duì)策后,對(duì)部分超高管三通集中進(jìn)行了打壓試驗(yàn),結(jié)果如表4所示。
表4 抽檢結(jié)果
由此可見,QC小組采取的措施是切實(shí)有效的,超高管焊接三通的成功率達(dá)到了90.6%,完成了預(yù)定目標(biāo)。
通過(guò)QC活動(dòng),改進(jìn)工藝,提高了超高管焊接三通的成功率,創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí),小組成員的質(zhì)量意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)都得到了相應(yīng)的提高。