羅 浩,陳景明
高速過(guò)濾器是環(huán)保領(lǐng)域清、污水深度處理中應(yīng)用最早、最普遍的一種,特別適用于鋼鐵企業(yè)中凈化處理軋鋼、連鑄的濁水以及循環(huán)水系統(tǒng)中的旁濾處理。在原水懸浮物較多的情況下能確保出水水質(zhì)的高質(zhì)量,具有過(guò)濾速度高、處理水量大、占地面積小等優(yōu)點(diǎn)。高速過(guò)濾器不僅適用于過(guò)濾處理懸浮物較多的原水,而且在循環(huán)供水系統(tǒng)中使用可改善水質(zhì),提高水的循環(huán)利用率,節(jié)約用水,是當(dāng)前工業(yè)水處理設(shè)施中常用的設(shè)備之一。
梅鋼1422熱軋濁循環(huán)水系統(tǒng)共有16臺(tái)高速過(guò)濾器,高速過(guò)濾器在實(shí)際使用過(guò)程中,由于過(guò)濾器內(nèi)的濾料連續(xù)使用后,會(huì)有板結(jié)現(xiàn)象發(fā)生,如操作不當(dāng),會(huì)引起濾帽損壞,則會(huì)有“跑料”發(fā)生,造成濾料流失從而對(duì)水質(zhì)二次污染,對(duì)系統(tǒng)水質(zhì)造成較大的影響,從而影響到產(chǎn)品質(zhì)量。
梅鋼1422熱軋濁循環(huán)系統(tǒng)主要供1422軋線軋輥、輥道、機(jī)架間冷卻水,除鱗水,地溝沖渣水等用戶,使用后的水回到粗軋、精軋鐵皮坑,后經(jīng)提升泵進(jìn)入二次平流池,進(jìn)行沉淀、除油,再經(jīng)二次平流水泵送入砂過(guò)濾器系統(tǒng),過(guò)濾后進(jìn)入濁循環(huán)冷卻池,再由平流池泵送高速過(guò)濾器經(jīng)冷卻塔冷卻,冷卻后的水進(jìn)入水池,然后用濁循環(huán)間接冷卻水供水泵送用戶使用(見(jiàn)圖1)。高速過(guò)濾器主要對(duì)系統(tǒng)使用后的水進(jìn)行過(guò)濾處理,去除水中的懸浮物,提高系統(tǒng)的水質(zhì),滿足用戶使用要求。
梅鋼1422熱軋濁循環(huán)水處理系統(tǒng)高速過(guò)濾器自運(yùn)行以來(lái),每三年必須對(duì)其內(nèi)部所使用的濾料進(jìn)行更換,隨著熱軋產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)大,發(fā)現(xiàn)軋機(jī)冷卻噴嘴堵塞的情況越來(lái)越嚴(yán)重,對(duì)生產(chǎn)造成較大的制約,經(jīng)分析確認(rèn),其主要堵塞物為無(wú)煙煤和石英砂。在對(duì)冷卻塔進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)其配水槽中堆積有大量的無(wú)煙煤和石英砂,冷卻塔布水分配孔嚴(yán)重堵塞,造成布水不均;在對(duì)濁環(huán)水水池清池時(shí)發(fā)現(xiàn)水池內(nèi)堆積大量的無(wú)煙煤和石英砂;過(guò)濾器反沖洗水中也含有大量的無(wú)煙煤和石英砂,給反沖洗水的處理帶來(lái)許多困難。在整個(gè)濁循環(huán)水系統(tǒng)中,通常情況下進(jìn)入水中的雜質(zhì)主要是氧化鐵皮、油脂和極少量的其他雜質(zhì),而現(xiàn)在濁環(huán)水中卻出現(xiàn)無(wú)煙煤和石英砂等,屬不正?,F(xiàn)象。經(jīng)分析,其主要原因是由于高速過(guò)濾器跑料造成的,為緩解生產(chǎn)壓力,改善熱軋濁環(huán)水水質(zhì),故對(duì)高速過(guò)濾器濾料流失的問(wèn)題進(jìn)行分析,找出解決方法,采取控制措施。
圖1 熱軋濁循環(huán)水系統(tǒng)工藝流程圖
通過(guò)對(duì)高速過(guò)濾器上部人孔對(duì)過(guò)濾器內(nèi)濾料檢查發(fā)現(xiàn),過(guò)濾器內(nèi)濾料的高度降低較多,有的過(guò)濾器內(nèi)部濾料在正常過(guò)濾后出現(xiàn)局部凹坑,有的濾料出現(xiàn)板結(jié),將濾料全部清除后,發(fā)現(xiàn)濾板變形嚴(yán)重,濾帽有破損現(xiàn)象,集水槽內(nèi)堆積大量石英砂。經(jīng)確定,造成高速過(guò)濾器跑料的原因有以下幾點(diǎn):
(1)現(xiàn)有過(guò)濾器基礎(chǔ)出現(xiàn)沉降,使過(guò)濾器發(fā)生傾斜,造成過(guò)濾器濾板變形;
(2)現(xiàn)有濾板強(qiáng)度不夠,發(fā)生變形后,引起濾帽發(fā)生扭曲而斷裂;
(3)濾帽結(jié)構(gòu)和材質(zhì)滿足不了現(xiàn)場(chǎng)使用的要求;
(4)反沖洗水強(qiáng)度過(guò)高,引起反沖洗時(shí)發(fā)生跑料。
高速過(guò)濾器發(fā)生濾料流失的原因確定后,即對(duì)過(guò)濾器進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)的改進(jìn),并對(duì)相關(guān)技術(shù)方案進(jìn)行論證。
(1)對(duì)過(guò)濾器基礎(chǔ)進(jìn)行處理,增強(qiáng)其穩(wěn)定性;
(2)通過(guò)對(duì)原有高速過(guò)濾器的濾板強(qiáng)度進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改進(jìn),有效的防止了高速過(guò)濾器濾帽跑偏損壞現(xiàn)象的發(fā)生。
通過(guò)對(duì)濾帽損壞情況的分析,發(fā)現(xiàn)引起濾帽損壞的主要原因是由于高速過(guò)濾器的濾板在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)生形變,造成濾帽跑偏受到擠壓后而產(chǎn)生破損,通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明采用增加濾板加強(qiáng)筋的方法,最為有效且簡(jiǎn)單又經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
采用δ16鋼板在濾板反面進(jìn)行加強(qiáng)筋布置,其交叉處采用δ22鋼板焊接,使其牢固地安裝在高速過(guò)濾器濾板反面。(見(jiàn)圖2)
圖2 濾板反面示意圖
為防止長(zhǎng)時(shí)間使用后產(chǎn)生新的變形,高速過(guò)濾器濾板下方用φ108無(wú)縫鋼管進(jìn)行支撐,支撐點(diǎn)固定在下風(fēng)頭底部,增加其強(qiáng)度。(見(jiàn)圖3)
(3)對(duì)濾帽材質(zhì)和結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),通過(guò)對(duì)高速過(guò)濾器內(nèi)濾帽進(jìn)行分析,原有濾帽材質(zhì)為ABS工程塑料,當(dāng)濾板發(fā)生變形或?yàn)V料板結(jié)后,濾帽容易損壞,從而發(fā)生跑料,引起濾料流失。
首先,增加過(guò)濾器內(nèi)濾帽的數(shù)量。
原有過(guò)濾器內(nèi)共有1050只濾水帽,每只濾帽的過(guò)水量最大為1 m3/h,為增加過(guò)濾器的過(guò)濾水量,將原有濾板進(jìn)行更換,將濾帽數(shù)量設(shè)置為1570只,每只濾帽的過(guò)濾水量最大為1.2 m3/h,通過(guò)濾帽數(shù)量的增加,增大過(guò)濾面積,達(dá)到提高濾速的目的,防止高速過(guò)濾器因?yàn)V帽堵塞造成處理流量下降。
圖3 高速過(guò)濾器濾板下部示意圖
其次,改進(jìn)濾帽結(jié)構(gòu),增加過(guò)濾面積。
原有過(guò)濾器內(nèi)濾帽為寶塔形濾帽,材質(zhì)為ABS,用疊形濾帽替代原有濾帽,材質(zhì)選擇為不銹鋼316 L,提高濾帽的強(qiáng)度,其結(jié)構(gòu)加工為圓柱形結(jié)構(gòu),加大其過(guò)流面積,使過(guò)濾水量由525 m3/h提高到800 m3/h。(見(jiàn)圖 4)器進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)造成跑料的原因主要是正常過(guò)濾時(shí)極少數(shù)濾帽局部破損后引起跑料,大部分濾料流失是通過(guò)反沖洗管道流失,為了防止過(guò)濾器發(fā)生跑料,通過(guò)實(shí)驗(yàn)證明增設(shè)迷宮式擋板的方法,最為有效且簡(jiǎn)單又經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
在高速過(guò)濾器濾板的下部集水盤和反沖洗出水管上方增設(shè)迷宮式擋板,通過(guò)擋板的增設(shè)改變水流的方向,達(dá)到攔截濾料的目的。
圖4 濾帽示意圖
(4)在高速過(guò)濾器濾板的下部集水盤和反沖洗出水管上方增設(shè)迷宮式擋板(見(jiàn)圖5)。
圖5 迷宮式擋板示意圖
在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所使用的過(guò)濾
針對(duì)高速過(guò)濾器在使用過(guò)程中濾料損失造成水質(zhì)二次污染,影響到后道生產(chǎn)正常進(jìn)行的情況,通過(guò)對(duì)生產(chǎn)中帶來(lái)的問(wèn)題進(jìn)行了分析,對(duì)過(guò)濾器濾板、濾帽在設(shè)計(jì)中進(jìn)行結(jié)構(gòu)上的改進(jìn),對(duì)反洗水強(qiáng)度和壓力進(jìn)行調(diào)整,裝設(shè)防濾料流失裝置,防止過(guò)濾器在正常過(guò)濾及反沖洗過(guò)程中發(fā)生濾料流失的情況。主要對(duì)高速過(guò)濾器內(nèi)的過(guò)濾技術(shù)作了四點(diǎn)改進(jìn):1、在高速過(guò)濾器濾板的下部集水盤和反沖洗出水管上方增設(shè)迷宮式擋板,改變了水流的方向,達(dá)到了有效地?cái)r截濾料的目的;2、濾帽的下方增設(shè)過(guò)濾網(wǎng),實(shí)現(xiàn)了防止濾料流失進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)的效果;3、改進(jìn)濾帽的形狀,增加濾帽的數(shù)量,增大其過(guò)濾面積,達(dá)到提高濾速的目的;4、增加濾板強(qiáng)度,在濾板反面安裝加強(qiáng)筋,防止濾板發(fā)生形變擠壓濾帽。
通過(guò)對(duì)高速過(guò)濾器濾料流失的原因分析,找出高速過(guò)濾器發(fā)生濾料流失的原因,對(duì)過(guò)濾器內(nèi)部諸多結(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工藝(水量、水質(zhì))的要求,解決了“跑料”情況的發(fā)生,消除了生產(chǎn)過(guò)程中的隱患,為后期高速過(guò)濾器結(jié)構(gòu)的改進(jìn)提供了方向,具有較好的推廣應(yīng)用價(jià)值。
[1]周勝秋,中、高速過(guò)濾器的設(shè)計(jì)改進(jìn)[J].給水排水,1996(6)