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        鋼廠用燃氣輪機主霧化空氣逆止門卡澀分析及預(yù)防

        2018-01-17 07:46:43蔡俊宏
        冶金動力 2018年2期
        關(guān)鍵詞:輕油空氣壓縮機密封面

        蔡俊宏

        1 概述

        寶鋼電廠羅涇分廠裝備了2臺通用電氣PG9171E改進型燃氣輪機機組,該機組燃料為中低熱值的蘭炭尾氣,其熱值約為6900 kJ/m3。單臺燃氣輪機額定出力為134 MW,扣除煤氣壓縮機耗功34 MW,單機出力100 MW。機組的主要燃料為淖毛湖產(chǎn)業(yè)聚集園區(qū)各蘭炭廠副產(chǎn)品蘭炭尾氣,清油作為啟動燃料使用,在機組達到30 MW時,清油逐漸退出燃燒系統(tǒng),煤氣逐漸進入燃燒系統(tǒng),實現(xiàn)帶負荷燃料切換[1]。為了能夠使得燃氣輪機能夠燃燒輕油燃料,該機組設(shè)置了一套霧化空氣系統(tǒng),霧化空氣由燃料噴嘴按照一定方式噴射進入燃燒室,對進入噴嘴的清油進行霧化,使輕油燃料由油滴進一步破碎成油霧。這樣便可以顯著提高點火成功率及燃燒效率,也有效的避免了高溫燃氣通道部件被局部燒損的情況[2]。

        燃氣輪機霧化空氣系統(tǒng)設(shè)置了兩臺霧化空氣壓縮機,燃氣輪機在啟動階段(≤60%額定轉(zhuǎn)速),輔助空氣壓縮機CA1運行,霧化空氣通過旁路進入主霧化空氣壓縮機CA1運行,此時系統(tǒng)設(shè)備狀態(tài)見表1所示。

        表1 啟動初期霧化空氣系統(tǒng)各設(shè)備狀態(tài)

        當燃氣輪機轉(zhuǎn)速>60%額定轉(zhuǎn)速時,輔助空氣壓縮機CA1停止運行,霧化空氣通過主路進入主霧化空氣壓縮機,此時系統(tǒng)設(shè)備狀態(tài)見表2。

        如圖1所示,在機組啟動階段,輔助霧化空氣壓縮機CA2運行,主霧化空氣逆止門NRV101閥后壓力大于閥前壓力,主霧化空氣逆止門關(guān)閉。當燃機轉(zhuǎn)速>60%額定轉(zhuǎn)速時,輔助霧化空氣壓縮機CA2運行,主霧化空氣逆止門閥前壓力大于閥后壓力,依靠CPD排氣壓力控制主霧化逆止門自動打開,霧化空氣通過主霧化空氣壓縮機進入燃料噴嘴,以滿足輕油燃料霧化之用。

        表2 轉(zhuǎn)速>60%額定轉(zhuǎn)速霧化空氣系統(tǒng)各設(shè)備狀態(tài)

        圖1 輔助霧化空氣壓縮機啟停程序

        2 事故經(jīng)過

        事故發(fā)生在8月26日19點04分,2號機組處于調(diào)試啟動階段。機組輕油點火成功,成功升速到1800 r/min(額定轉(zhuǎn)速的60%),此時輕油流量為1.99lbs/s,FSR為7.71%,l4ab1x指令置0,輔助霧化空氣壓縮機CA2停用,CPD排氣壓力為14.341psi,主霧化空氣壓縮機出口壓AAP4A為15.151psi,主霧化空氣壓縮機壓比AAPR為1.032,主霧化空氣壓比保護動作,機組主保護L4由1置為0,主保護L4T由0置為1,機組脫扣,啟動失敗。經(jīng)過排查,在霧化空氣壓縮機停用后,閥門VA22-1A隨即關(guān)閉,輔助霧化空氣壓縮機出口逆止門NRV201閥后壓力大于閥前壓力,閥門關(guān)閉。主霧化空氣進口逆止門NRV101閥后壓力大于閥前壓力,閥門打開,壓氣機排氣通過主霧化空氣壓縮機CA1進行壓縮,從而進入到燃料系統(tǒng)進行對輕油進行霧化。正常運行工況下,CPD排氣壓力為14.3psi左右,主霧化空氣壓縮機出口壓力AAP4A為17.4psi。主霧化空氣壓縮機出口壓力小于正常工況,現(xiàn)場無明顯漏點,霧化空氣回流閥VA18-1閥門處于關(guān)閉狀態(tài),通過分析說明,主霧化空氣進口逆止門NRV101卡澀。

        燃機達到盤車轉(zhuǎn)速后,將主霧化空氣進口逆止門NRV101拆除進行檢查,發(fā)現(xiàn)閥瓣和閥體密封面緊密連接在一起,使用榔頭將閥瓣打開,現(xiàn)場檢修人員對閥門閥瓣及閥體密封面進行了研磨,并在密封面涂潤滑油脂,離線動作閥門正常,進行回裝。機組于第二日早8點再次啟動一次成功,本次搶修流程持續(xù)了12各小時左右,蘭炭尾氣放散量達到160萬m3,損失電量約為128萬kWh,,損失非常巨大。

        3 事故分析

        霧化空氣系統(tǒng)在燃機整個工藝系統(tǒng)中承擔對輕油燃料霧化、燃燒煤氣狀態(tài)下輕油噴嘴冷卻重要作用。在機組啟動階段由于轉(zhuǎn)速較低,由輔助齒輪箱驅(qū)動的主霧化空氣壓縮機CA1無法提供足夠的霧化空氣,為了機組在點火成功及維持正常燃燒,霧化空氣系統(tǒng)設(shè)置了一套并聯(lián)的輔助霧化空氣系統(tǒng)。當機組達到額定轉(zhuǎn)速的60%以上時,主霧化空氣壓縮機CA1的流量幾乎與輔助霧化空氣壓縮機CA2額定最大流量相等,輔助霧化空氣壓縮機CA2無法滿足主霧化空氣壓縮機CA1流量要求,MARK VI控制系統(tǒng)閥指令L4AB1X置0,輔助霧化空氣壓縮機停用,輔助霧化空氣壓縮機進口閥VA22-1及輔助霧化空氣壓縮機出口逆止門NRV201關(guān)閉,主霧化空氣進口逆止門NRV101打開。當燃用輕油燃料時,霧化空氣旁路閥VA18-1及VA19-1關(guān)閉,當燃用蘭炭尾氣燃料時,霧化空氣旁路閥VA18-1及輕吹閥VA19-1打開,對輕油燃料噴嘴進行冷卻。

        主霧化空氣逆止門結(jié)果如圖2,此逆止門閥瓣為空心結(jié)構(gòu),在機組運行期間,閥門閥瓣和閥體受熱膨脹系數(shù)不一致。由于閥瓣為空心結(jié)構(gòu),熱膨脹比較快,而閥門本體熱膨脹比較慢,此次啟動前機組由于其他原因剛跳機,主霧化空氣逆止門處于熱態(tài),閥瓣卡在閥門本體密封面上,1號機組也多次發(fā)生機組啟動跳機后第二次啟動霧化空氣壓比低跳機的事件。

        圖2 主霧化空氣逆止門結(jié)構(gòu)輕吹閥

        4 霧化空氣系統(tǒng)改進措施

        針對主霧化空氣逆止門由于熱膨脹不一致導(dǎo)致機組脫扣不受控因素,提出改進措施如下:

        (1)在主霧化空氣逆止門NRV101附近加裝一路儀用氣,在機組停機或者啟動失敗后將改路儀用氣打開對閥瓣進行冷卻,確保閥門能夠快速冷卻,減少閥瓣和閥門卡澀到一起的可能性。

        (2)改變主霧化空氣逆止門結(jié)構(gòu)及材質(zhì),閥瓣及閥門本體使用膨脹系數(shù)接近一致的材質(zhì)。同時逆止門外部增加人工操作手柄,在機組啟動前對該閥門進行例行動作實驗,并將該要求寫進運行規(guī)程。

        (3)利用機組檢修期間,定期安排對該閥門密封面清理檢查工作,同時在密封面處涂潤滑油脂,確保其動作靈活。

        5 結(jié)論

        主霧化空氣逆止門只要保證閥門動作正常即可,上述措施正是圍繞這個原則進行制定的。

        主霧化空氣逆止門為GE公司設(shè)計的產(chǎn)品,在多個電廠出現(xiàn)類似問題,還需要在進一步的生產(chǎn)實踐中加以完善和優(yōu)化。

        [1]楊順虎.燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電設(shè)備及運行[M].北京:中國電力出版社,2013.213.

        [2]張啟升.PG6581B-L燃氣輪機霧化空氣系統(tǒng)常見故障分析及解決方案.燃氣輪機技術(shù).

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